■中國重汽大同齒輪公司 (山西 037305) 賈英來
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立式拉床主要用于拉削花鍵孔及各種幾何形狀的內(nèi)孔,由于生產(chǎn)效率高,質(zhì)量穩(wěn)定被廣泛用于機械零件的加工制造。它主要由床身、床臺、主溜板、主油缸、伺服變量柱塞泵和各類液壓閥等組成,是以液壓力為動力的機械加工設(shè)備。
液壓設(shè)備結(jié)構(gòu)較機械設(shè)備簡單且維修方便,但是由于液壓傳動故障的關(guān)聯(lián)因素較多,因此,故障原因的判斷相對較難。本文所述的立式拉床主油缸故障就是典型故障。下面就這個故障的現(xiàn)象、診斷和修復(fù)過程進行描述。
按動液壓起動按紐,主油泵及其內(nèi)置齒輪泵開始一起旋轉(zhuǎn),此時液壓閥YV1、YV2、YV3、YV4和YV5均為斷電狀態(tài),主油泵偏心為0,沒有壓力油輸出,齒輪泵有壓力油輸出。齒輪泵輸出的壓力油通過YV1作用于零位閥,零位閥接通,主油泵處于卸荷狀態(tài)。齒輪泵輸出的壓力油更是主油泵的伺服變量機構(gòu)(由零位柱塞、工快柱塞、工慢柱塞、返快柱塞、返慢柱塞、復(fù)位柱塞、伺服滑閥、伺服油缸、YV1、YV2、YV3和YV4等組成)控制伺服油缸工作、推動主油泵產(chǎn)生偏心的動力。通過液壓閥YA1、YV2、YV3和YV4通斷電的組合,進而實現(xiàn)控制主油泵的偏心量、偏心方向和壓力油的排出方向,實現(xiàn)主油缸的工作、返回和快速、慢速進給。工作狀態(tài)下油泵、液壓閥和油流向如附圖所示。
主溜板工快:按動主溜板工快按紐,YA1、YV5得電。YA1得電,主油泵處于最大工作偏心,卸荷油路被切斷,主油泵輸出的壓力油由工作方向進入差動組合閥CSY-717中的單向閥,注入油缸上腔(有桿腔);YV5得電,順序閥工作,油缸下腔回油流經(jīng)順序閥后,一部分經(jīng)主油泵吸入再次注入油缸上腔,多余的油經(jīng)補油換向閥—背壓閥回油箱,活塞下行,主溜板開始工作快進行程。
主溜板工慢:YA1、YV3和YV5得電。YA1、YV3得電,主油泵處于最小工作偏心,卸荷油路被切斷,YV5得電,順序閥工作,進回油路與工快相同。
主溜板返快:YA1、YV2得電,主油泵處于最大返回偏心,卸荷油路被切斷,主油泵輸出壓力油由返回方向進入平衡閥PH-300中的單向閥—油缸下腔(無桿腔)。油缸上腔的回油經(jīng)差動組合閥CSY-717中差動錐閥(錐閥被壓力油打開)與進入下腔的壓力匯合實現(xiàn)油缸差動,油缸快速返回。
主溜板返慢:YA1、YV4得電,主油泵處于最小返回偏心,卸荷油路被切斷,進回油路與返快相同。
故障現(xiàn)象描述:按工作循環(huán)按紐,主溜板向下進行拉削加工,但是主溜板向下至拉刀與工件接觸后,主溜板便停止不動了,主油泵工作的聲音較少。故障現(xiàn)象:主溜板沒有工慢行程。
打到調(diào)整位置(沒有卸拉刀),按主溜板返回按紐,返回正常。按主溜板工作按紐,下降正常,但碰到工件后即停止。
工作狀態(tài)下油泵、液壓閥和油流向示意圖
初步判斷:可能是油泵工作偏心不正常、主泵卸荷和主油泵工作壓力低等原因造成的。
(1)根據(jù)上述判斷先做如下檢查:①檢查主油泵偏心。重復(fù)返回和工作動作,偏心指示針顯示主油泵偏心正常,工慢限位螺釘位置正常,沒有松動。②檢查YA1液壓閥。檢查控制主油泵工作偏心的電磁換向閥YA1,電磁鐵得、失電正常,彈簧完好,閥芯活動正常,可以正常換向。③檢查零位閥。零位閥的壓緊螺母沒有松動,彈簧完好,閥芯活動、配合間隙正常,沒有發(fā)生泄油的可能。④檢查系統(tǒng)壓力。
主溜板返回,將拉刀卸下,按動主溜板下降按紐,準(zhǔn)備觀察進給壓力。但主溜板突然快速下落,并發(fā)出很大的撞擊聲。按急停按紐,關(guān)閉液壓系統(tǒng),檢查油缸、油泵、油路以及整機沒有損壞跡象,油缸、油路沒有泄漏。重新起動液壓系統(tǒng),短按主溜板上升按紐,主溜板上升正常;按動主溜板下降按紐,主溜板很快下跌至缸底,發(fā)出撞擊聲。繼續(xù)按住主溜板下降按紐,檢查主油泵工作壓力,壓力正常,旋松或擰緊主油泵工作安全閥螺帽,壓力高低可調(diào),重新調(diào)整好壓力并擰緊鎖母。
檢查結(jié)果:主油泵偏心、YV1液壓閥、零位閥及系統(tǒng)工作壓力均正常,油缸下落不正常。上述檢查排除了引起故障的一些原因,同時明確了故障現(xiàn)象。
(2)故障現(xiàn)象分析。油缸快速下落,可能與安裝在油缸下腔的油路上的平衡閥(由順序閥和單向閥組合構(gòu)成)有關(guān)。它起支承主溜板質(zhì)量防止主溜板下跌作用的。主溜板上升時壓力油通過平衡閥中的單向閥進入油缸下腔。主溜板下行時油缸下腔回油壓力達到順序閥設(shè)定壓力時打開順序閥回油。適當(dāng)壓力可平衡自重和負(fù)載不使其下落。壓力高會增加主溜板下行的阻力,負(fù)載增大,增加系統(tǒng)損失。壓力低則主溜板下行時,會有超程現(xiàn)象,影響正常切削。由前面操作可知主溜板停止后,沒有下滑現(xiàn)象,表明平衡閥可以起到支承主溜板的作用。為排除平衡閥可能的影響,檢查如下。
(3)檢查平衡閥。起動液壓系統(tǒng),將主溜板上升停至較高位置,主溜板沒有下滑現(xiàn)象。調(diào)低順序閥壓力,直至主溜板開始下滑,調(diào)高順序閥壓力,主溜板停止下滑,說明平衡閥中的順序閥和單向閥都沒有問題。
(4)綜合分析。經(jīng)上述檢查,故障現(xiàn)象可歸納為:主溜板帶刀切削時不能工作進給;主溜板空運行時快速下落。即:有負(fù)載時進給速度為零,沒負(fù)載時下落速度很快。
有負(fù)載時進給速度為零:經(jīng)檢查液壓系統(tǒng)工作壓力、主油泵偏心和零位閥都屬正常
沒負(fù)載時下落速度很快:說明液壓系統(tǒng)有工作壓力,主油泵有偏心、零位閥和平衡閥工作正常。前面的各項檢查也表明工作壓力、油泵偏心、零位閥切換及平衡閥工作是正常的。
經(jīng)以上檢查和分析,可以排除設(shè)備故障是主油泵、工作安全閥、順序閥、零位閥及YA1電磁閥引起的。從故障現(xiàn)象本身分析可知,如果順序閥、單向閥損壞,主溜板也只能以一定的速度下滑,不可能出現(xiàn)瞬間快速下跌并撞擊缸底,因為回油需要時間,主溜板能下落說明有工作壓力油進入油缸上腔,下落速度很快,說明回油很快,如此多的油瞬間排出,到了什么地方?從液壓圖可知系統(tǒng)內(nèi)泄、油缸內(nèi)泄都沒有可能使油缸下腔大量的液壓油迅速排空,現(xiàn)場檢查沒有發(fā)現(xiàn)油路或油缸有漏油現(xiàn)象。
拉床主溜板油缸是垂直安裝,有桿腔是上腔,活塞安裝在活塞桿下方,如果活塞與活塞桿分離,在主溜板返回時,活塞下端受到向上的壓力油作用,活塞與活塞桿處于正常裝配位置,可以正常工作。主溜板靜止時,活塞上下受到大小相等方向相反的力的作用,活塞不會脫離活塞桿。主溜板工作時,在壓力油作用的瞬間,主溜板和活塞桿保持慣性,活塞上部在壓力油的作用下快速向下脫離活塞桿,原本下腔的油穿過活塞孔竄入油缸上腔,活塞在上部壓力油的作用下瞬間落到缸底,失去下腔壓力油支承的主溜板和活塞桿快速地下跌到油缸底部并發(fā)出撞擊聲。為了證實上面分析的正確性,進行如下操作:起動液壓系統(tǒng),將主溜板上升一定高度(至少離缸底300~400mm,要超過活塞的厚度,否則活塞桿和活塞不能脫開,觀察不到下面的現(xiàn)象),關(guān)閉順序閥,即將油缸下腔回油路關(guān)閉,按動主溜板下降按紐,主溜板靜止不動?;謴?fù)順序閥原來的壓力值,按動主溜板下降按紐,主溜板仍舊快速下落,說明油缸內(nèi)部有問題,內(nèi)泄很大。
拆卸掉主溜板、油管等零部件,拆下主油缸,拆開油缸后發(fā)現(xiàn)緊固活塞和活塞桿的螺母損壞,活塞和活塞桿很容易分離。重新修復(fù)安裝并做了防松處理,重新安裝調(diào)整試車,主溜板工作行程恢復(fù)正常。
需注意的是修理這種垂直安裝的油缸時,一定要將油缸降到缸底,以免造成設(shè)備或人身事故。
這個故障判斷的關(guān)鍵是油缸快速下跌,下腔必有大量的油液快速排出,如何排出?排到了哪里?對于這樣的大型設(shè)備,必須明確故障現(xiàn)象,仔細(xì)分析液壓工作原理、故障現(xiàn)象并結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu),對導(dǎo)致故障現(xiàn)象的各種可能原因,先外圍后內(nèi)部,逐一排除,找到真因。本文所講的油缸故障在其他設(shè)備中也有發(fā)生,由于油缸的安裝位置不同,故障現(xiàn)象也會不同,因此故障修復(fù)過程就是基于設(shè)備本身的分析判斷。