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      某汽油機(jī)機(jī)油泵質(zhì)量問題的分析與整改

      2018-11-20 08:17:52
      裝備制造技術(shù) 2018年9期
      關(guān)鍵詞:卡死機(jī)油泵殼體

      謝 波

      (柳州五菱柳機(jī)動力有限公司,廣西 柳州 545005)

      機(jī)油泵是發(fā)動機(jī)潤滑系統(tǒng)的心臟,其工作的可靠性直接影響汽油發(fā)動機(jī)的使用壽命和可靠性,機(jī)油泵的好壞是評判發(fā)動機(jī)好壞的一個標(biāo)準(zhǔn)。

      某機(jī)型經(jīng)市場反饋:車輛在行駛過程過程中出現(xiàn)機(jī)油指示燈熄滅的問題,經(jīng)檢查為機(jī)油泵卡死所致。通過初步分析和診斷,造成該原因的問題為機(jī)油泵轉(zhuǎn)子崩裂失效,這給用戶和公司造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

      該機(jī)型機(jī)油泵是轉(zhuǎn)子式結(jié)構(gòu),工作時,曲軸正時齒輪帶動機(jī)油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子軸轉(zhuǎn)動,使內(nèi)轉(zhuǎn)子與外轉(zhuǎn)子之間的容積發(fā)生變化,機(jī)油被擠壓、泵出,使機(jī)油以一定的壓力及供油量,向發(fā)動機(jī)各摩擦表面供油,達(dá)到潤滑效果[1]。

      1 故障分析

      1.1 問題定義樹

      通過對某廠商機(jī)油泵的調(diào)查,制定了機(jī)油泵失效模式的類型,通過點(diǎn)對點(diǎn)的分析,從而有效地解決問題。

      通過圖1所示的質(zhì)量問題定義樹分析,某泵業(yè)機(jī)油泵存在的質(zhì)量問題失效模式主要表現(xiàn)為機(jī)油泵卡死和機(jī)油泵產(chǎn)生的油壓低,供油不正常。造成這一現(xiàn)象的原因?yàn)辇X輪扁位、崩裂及限壓閥彈簧力扁低。機(jī)油泵卡死,使得機(jī)油指示燈熄滅,直接導(dǎo)致發(fā)動機(jī)停機(jī),不能再重新啟動;機(jī)油泵的供油壓力偏低,將導(dǎo)致發(fā)動機(jī)各運(yùn)動件異常磨損,減少發(fā)動機(jī)的使用壽命。

      圖1 質(zhì)量問題定義樹

      1.2 拆檢零件

      對部分故障件進(jìn)行回廠拆檢,通過對比發(fā)現(xiàn)大部分的故障模式相同:

      (1)拆機(jī)檢測機(jī)油泵限壓閥體處,發(fā)現(xiàn)限壓閥彈簧較松弛,彈力偏低。通過檢驗(yàn)彈簧壓力抗疲勞性能不足[1]。

      (2)轉(zhuǎn)動故障件轉(zhuǎn)子軸,發(fā)現(xiàn)軸不能輕易轉(zhuǎn)動,有明顯的卡滯現(xiàn)象。將機(jī)油泵蓋拆開,轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子軸,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子軸能夠正常轉(zhuǎn)動,內(nèi)、外轉(zhuǎn)子不能轉(zhuǎn)動,內(nèi)轉(zhuǎn)子崩裂,齒輪卡死,外轉(zhuǎn)子上端面和機(jī)油泵殼體有嚴(yán)重磨損。同時見內(nèi)、外轉(zhuǎn)子間,外轉(zhuǎn)子與機(jī)油泵殼體間存在黑色異物,內(nèi)轉(zhuǎn)子齒輪磨損異常嚴(yán)重[1],如圖2所示。

      圖2 內(nèi)、外轉(zhuǎn)子及機(jī)油泵殼體

      1.3 分析

      1.3.1 油壓低分析

      對該機(jī)型市場油壓低機(jī)油泵故障分析如下:

      (1)限壓閥彈簧的彈簧壓力抗疲勞強(qiáng)度性能不足。

      (2)汽油機(jī)機(jī)油泵在出廠性能試驗(yàn)時,按圖紙要求,限壓閥全開壓力時,轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,壓力為(0.49±0.02)MPa.如果在實(shí)際的生產(chǎn)過程中做成下限值0.49-0.02 MPa,經(jīng)三包行駛幾千公里或幾萬公里后會出現(xiàn)彈力縮小現(xiàn)象,致使機(jī)油泵總成壓力偏低。

      (3)對故障件在試驗(yàn)臺上進(jìn)行性能試驗(yàn),檢測分別在 1 500 r/min,0.2 MPa;3 000 r/min,0.32 MPa 時流量并記錄流量值(要求流量分別應(yīng)大于8.3 L/min和13.8 L/min)。如壓力偏低的,對限壓閥進(jìn)行拆解,檢查限壓閥螺堵深度及泵腔間隙,判定壓力偏低原因。

      (4)對限壓閥進(jìn)行檢測,圖紙要求限壓閥孔深度h1為(54.91±0.23)mm;限壓閥閥堵的深度 h2為(3±0.1)mm;限壓閥彈簧三段壓力F1為36.96-39.91 N(彈簧長度為34.7 mm),F(xiàn)2為29.79-32.7 N(彈簧長度為39.6 mm),F(xiàn)3為 14.6-15.76 N(彈簧長度為 50 mm)[2]。故障件檢測數(shù)據(jù)如表1所列。

      表1 限壓閥檢測數(shù)據(jù)

      通過表1的實(shí)際測量數(shù)據(jù)與圖紙要求的尺寸進(jìn)行對比,可以得出結(jié)論:限壓閥的孔深度及閥堵得深度正常;限壓閥彈簧的三段壓力均偏小。說明導(dǎo)致油壓低的根本原因是由于限壓閥彈簧的彈力低。

      1.3.2 機(jī)油泵卡死分析

      通過該機(jī)型市場反饋的機(jī)油泵卡死故障,可歸納總結(jié)以下幾點(diǎn)原因。

      (1)機(jī)油泵裝配尺寸超差,引起齒圈與殼體相互干涉拉傷磨損,造成齒輪扁位,機(jī)油泵卡死崩裂。

      (2)發(fā)動機(jī)油道顆粒異物進(jìn)入機(jī)油泵,造成機(jī)油泵不能正常轉(zhuǎn)動卡死崩裂。

      (3)因機(jī)油泵油腔干燥引起初期磨合拉傷,最終造成機(jī)油泵總成齒圈拉傷卡死;機(jī)油泵殼體內(nèi)腔圓弧面粗糙度超差導(dǎo)致卡死。

      對故障件進(jìn)行關(guān)鍵尺寸和性能檢測,圖紙要求曲軸箱機(jī)油泵定位孔與曲軸孔中心距離l11為(70±0.03)mm,l12為(28±0.03)mm;曲軸箱機(jī)油泵兩定位孔距離l2為(140±0.03)mm;機(jī)油泵殼體定位孔與中心孔距離 l31為(70±0.03)mm,l32為(28±0.03)mm;機(jī)油泵殼體兩定位孔的距離l4為(140±0.03)mm;機(jī)油泵殼體內(nèi)孔直徑d1為32.5 mm;機(jī)油泵齒圈厚度t1為mm;機(jī)油泵齒輪厚度t2為mm;機(jī)油泵齒圈硬度H1為80~130 HB;機(jī)油泵齒輪硬度H2為80~130 HB;機(jī)油泵齒圈密度 ρ1≥ 6.7 g/cm3;機(jī)油泵齒輪密度ρ1≥ 6.8 g/cm3[2].

      機(jī)油泵裝配尺寸測量結(jié)果如表2所列,機(jī)油泵關(guān)鍵零件檢測結(jié)果如表3所列,機(jī)油泵性能檢測結(jié)果如表4所列。

      表2 機(jī)油泵裝配尺寸檢測結(jié)果

      表3 機(jī)油泵關(guān)鍵零件檢測結(jié)果

      表4 機(jī)油泵性能檢測結(jié)果

      通過表2、表3和表4的實(shí)際測量數(shù)據(jù)與圖紙要求的性能和尺寸進(jìn)行對比,該數(shù)據(jù)均在正常的范圍內(nèi),尺寸性能均合格,需進(jìn)一步分析。

      1)對機(jī)油泵內(nèi)腔圓弧面粗糙度進(jìn)行抽檢,發(fā)現(xiàn)機(jī)油泵殼體內(nèi)腔圓弧面(圖3箭頭指向位置)有明顯的加工刀痕,圖紙要求的粗糙度為Ra1.25,實(shí)測為Ra1.05~Ra2.43.

      圖3 機(jī)油泵內(nèi)腔

      2)對發(fā)動機(jī)零部件進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn)曲軸第一道主軸瓦、主軸頸拉傷、一缸活塞扁心磨損,如圖4.控制計(jì)劃要求的整機(jī)清潔度不大于198 mg,而實(shí)際測量的結(jié)果為253.9 mg,檢測不合格。

      圖4 主軸瓦、主軸頸、活塞

      3)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)動機(jī)裝配作業(yè)指導(dǎo)書,發(fā)現(xiàn)未要求在裝配過程中往機(jī)油泵總成內(nèi)注入機(jī)油。

      通過以上分析得知,造成該故障機(jī)油泵卡死的原因?yàn)榘l(fā)動機(jī)清潔度不合格,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)油道顆粒異物進(jìn)入機(jī)油泵;機(jī)油泵油腔干燥引起初期磨合拉傷;機(jī)油泵殼體內(nèi)腔圓弧面粗糙度超差。

      2 整改措施

      2.1 油壓低整改措施

      針對該機(jī)型機(jī)由油壓低引起的油泵故障制定整改措施。

      (1)調(diào)整機(jī)油泵限壓閥內(nèi)彈簧的回火時間,由30~35 min加長到40~45 min,增強(qiáng)限壓閥彈簧的抗疲勞性能;

      (2)彈簧壓縮試驗(yàn),彈簧壓縮至34.7 mm保持120 h,測量彈簧變形量。

      (3)更改彈簧的總長、彈簧三段壓力和全開壓強(qiáng)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),按圖紙要求限值控制,如表5所列[2]。

      表5 限壓閥彈簧整改

      2.2 機(jī)油泵卡死整改措施

      對該原因引起的機(jī)油泵卡死故障制定長期的措施。

      (1)由監(jiān)管部門對整機(jī)的清潔度進(jìn)行整改監(jiān)控,防止機(jī)油道有顆粒異物進(jìn)入機(jī)油泵。

      (2)由生產(chǎn)區(qū)域修改裝配工藝,要求機(jī)油泵裝配完成后加注6~8 mL機(jī)油,以防機(jī)油泵油腔干燥引起初期磨合拉傷。

      (3)嚴(yán)格要求操作工、檢驗(yàn)員按作業(yè)指導(dǎo)書做好工件的首末檢工作,采用粗糙度測量儀檢測并做好記錄;機(jī)油泵泵體加工數(shù)量達(dá)到8000件,由車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)后督促操作工更換刀具。確保發(fā)動機(jī)裝機(jī)機(jī)油泵殼體內(nèi)腔圓弧面粗糙度在正常的范圍。

      3 結(jié)束語

      本文針對某機(jī)型市場汽油機(jī)機(jī)油泵故障進(jìn)行分析與整改,主要是探索問題產(chǎn)生的根本原因與制定解決問題的方法。機(jī)油泵是汽油發(fā)動機(jī)潤滑系統(tǒng)的主要組成部分,出現(xiàn)質(zhì)量問題,輕則導(dǎo)致汽油機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),重則將導(dǎo)致汽油機(jī)直接報(bào)廢[1],對公司和客戶都是重大的損失。所以要杜絕此類故障的發(fā)生,滿足發(fā)動機(jī)性能和質(zhì)量的要求。

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