趙士昌
摘要:該文通過(guò)對(duì)勝利石化總廠柴油加工流程的分析,對(duì)生產(chǎn)國(guó)六柴油過(guò)程中不同裝置柴油的性質(zhì)、雜質(zhì)的分析,通過(guò)不同的試車加工,最終實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)生產(chǎn)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)柴油,使勝利油田石化總廠達(dá)到了質(zhì)量升級(jí),到降低能耗,提高全廠經(jīng)濟(jì)效益的目的。
關(guān)鍵詞:國(guó)六柴油;加工優(yōu)化;裝置平穩(wěn);提高效益
1 勝利石化總廠柴油裝置介紹
勝利石化總廠能夠生產(chǎn)國(guó)六柴油的裝置有100萬(wàn)噸/年的柴油液相加氫裝置、50萬(wàn)噸/年的汽柴油加氫裝置。為了解決石化總廠2017年9月1日全面生產(chǎn)國(guó)六柴油的問(wèn)題,在2017年6月份開(kāi)始,總廠柴油生產(chǎn)加工流程調(diào)整為液相加氫裝置加工常壓柴油、焦化柴油;汽柴油加氫加工重催柴油、焦化汽油。這兩個(gè)裝置的原料都是直付,柴油同時(shí)到成品罐區(qū)進(jìn)行混合。
通過(guò)兩個(gè)月的實(shí)踐,原有加工流程存在一些問(wèn)題。一是焦化裝置由于是周期性操作,柴油產(chǎn)量不穩(wěn)而且含焦炭,所以液相加氫原料反沖洗過(guò)濾器沖洗頻繁,產(chǎn)生的污油較多,油品最多時(shí)一天能收100噸的反沖洗污油,這些污油還要回到裝置二次加工,造成了能源的浪費(fèi)。二是汽柴油加氫裝置、液相加氫裝置的原料硫含量都是很高,直接生產(chǎn)低于10 mg/Kg的國(guó)六柴油,反應(yīng)器溫度高,造成催化劑不能長(zhǎng)周期運(yùn)行。三是液相加氫裝置、汽柴油加氫裝置處理量都達(dá)不到要求,分別為60噸/時(shí),40噸/時(shí),不能滿負(fù)荷運(yùn)行(滿負(fù)荷分別為102噸/時(shí)、62噸/時(shí)),所以裝置能耗較高,能耗指標(biāo)達(dá)不到總部的要求。四是低處理量導(dǎo)致裝置操作困難,平穩(wěn)率低,汽柴油加氫只能將產(chǎn)品柴油打回流,造成了能耗較高。故汽柴油加氫、液相加氫裝置能耗較高。
2 加工流程的優(yōu)化
鑒于以上的實(shí)際情況,為了解決問(wèn)題,現(xiàn)建議改變總廠的柴油加工流程,解決以上問(wèn)題。
(1)焦化柴油改進(jìn)罐區(qū)收付料,解決柴油量不穩(wěn)定、攜帶焦炭等雜質(zhì)的問(wèn)題。
(2)將焦化柴油改入汽柴油加氫,解決汽柴油加氫處理量過(guò)低,操作困難的問(wèn)題。
(3)將汽柴油加氫硫含量放寬(可以放到400PPM以內(nèi)),解決汽柴油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的問(wèn)題。
(4)將汽柴油加氫的柴油改為直付液相加氫,改善液相加氫裝置的原料性質(zhì),提高液相加氫的處理量,解決液相加氫裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行和低處理量問(wèn)題。
3 柴油加工流程優(yōu)化過(guò)程
8月份我們開(kāi)始摸索著將汽柴油加氫的柴油由成品9罐區(qū)改入液相加氫裝置。焦化柴油進(jìn)15罐區(qū)沉降后再付液相加氫。另外將汽柴油加氫柴油硫含量放寬至100mg/Kg。
10月份開(kāi)始逐漸將焦化柴油改進(jìn)二罐區(qū),然后付汽柴油加氫裝置,一開(kāi)始由2噸/時(shí)逐漸提至現(xiàn)在的15噸/時(shí),汽柴油加氫裝置處理量由40噸/時(shí)提至現(xiàn)在的58噸/時(shí),柴油回?zé)捴饾u停掉,滿足了滿負(fù)荷生產(chǎn)的需求。
11月份汽柴油加氫的柴油硫含量放寬至350 mg/Kg,要求反應(yīng)器最高點(diǎn)溫度不超387℃。液相加氫裝置反應(yīng)器最高點(diǎn)溫度不超390℃。為裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行打下基礎(chǔ)。
4 優(yōu)化效果
4.1 經(jīng)濟(jì)效益
一是,減少了由于回?zé)挿礇_洗污油回?zé)挼哪芎摹?月收液相加氫污油約為1800噸,11月收液相加氫污油約為300噸。污油需要到汽柴油加氫回?zé)?,三個(gè)月節(jié)約能耗為:(1800噸-300噸)*18千克標(biāo)油/噸(加氫能耗)*0.001噸/千克*4000元/噸標(biāo)油*3個(gè)月=32.4萬(wàn)元
二是,降低了裝置單能耗,達(dá)到中石化總部要求。兩套加氫提高裝置處理量后,攤薄了裝置的能耗:液相加氫裝置6月份平均能耗為16.11千克標(biāo)油/噸,11月份平均能耗為12.137千克標(biāo)油/噸;汽柴油加氫6月份平均能耗為18.29千克標(biāo)油/噸,11月份平均能耗為17.64千克標(biāo)油/噸;為滿足總部規(guī)定的能耗指標(biāo)做出了貢獻(xiàn)。如果按照汽柴油加氫處理量30噸/時(shí)(建議前),液相加氫80噸/時(shí)(建議前)三個(gè)月可以節(jié)約:(3.98千克標(biāo)油/噸*30噸/時(shí)+0.65*80噸/時(shí))*24時(shí)/天*90天*10-3噸=370噸標(biāo)油。按照3000元/噸計(jì)算,經(jīng)濟(jì)效益約111.06萬(wàn)元。
綜上所述:以上兩項(xiàng)三個(gè)月可以創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益111.06+32.4=143.46萬(wàn)元。
4.2 社會(huì)效益
提高了裝置的平穩(wěn)率。一是產(chǎn)生的污油少了,職工不用經(jīng)常倒罐開(kāi)泵送污油,降低了職工的操作勞動(dòng)強(qiáng)度。二是液相加氫反沖洗過(guò)濾器不頻繁的沖洗,保護(hù)了設(shè)備。三是裝置平穩(wěn)運(yùn)行增加了生產(chǎn)裝置的安全運(yùn)行系數(shù)。
4.3保證了裝置催化劑的使用周期。
石科院專家的后認(rèn)為液相加氫裝置的催化劑運(yùn)行后期溫度能到400℃,現(xiàn)在反應(yīng)器溫度在386℃左右,能夠滿足國(guó)六柴油的標(biāo)準(zhǔn)要求。由此看來(lái)到2018年的8月份檢修,液相加氫裝置催化劑依然有活性,能夠生產(chǎn)符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的柴油,解決了裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的問(wèn)題。
(作者單位:勝利油田勝利石化總廠生產(chǎn)管理中心)