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      1000MW二次再熱機組汽輪機轉(zhuǎn)子抱軸故障及措施

      2019-05-30 11:59:52李澤亮
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年10期
      關(guān)鍵詞:分析問題軸封解決措施

      李澤亮

      摘 要:國家能源集團泰州發(fā)電有限公司二期機組在調(diào)試階段時期,發(fā)生過轉(zhuǎn)子抱軸故障,運行人員會同調(diào)試單位認真分析原因,并結(jié)合其他百萬機組的運行經(jīng)驗,努力嘗試摸索解決問題的辦法。針對超高壓缸/高壓缸排汽溫度高、軸封溫度低、超高壓缸/高壓缸上下缸溫差大等原因進行逐一排查并實行了相對應的措施,最終解決了問題,圓滿的完成了機組168試驗。在此基礎上,運行人員還提出了一系列改進和優(yōu)化措施,并在之后的運行中不斷摸索完善措施,避免了類似的事故再次發(fā)生。

      關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)子抱軸;軸封;動靜間隙;分析問題;解決措施;優(yōu)化

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.10.177

      0 引言

      國電泰州電廠二期工程2*1000機組主汽輪機是由上海汽輪機有限公司制造,型號標準為N1000-31/600/610/610,其蒸汽參數(shù)為主汽壓31MPa,主汽溫600℃,一、二次再熱汽溫610℃;它是超超臨界二次再熱凝汽式、單軸、五缸四排汽汽輪機,工作轉(zhuǎn)速3000r/min,超高壓、高壓、中壓聯(lián)合啟動,全周進汽。

      1 事故概述

      泰州電廠#3機組調(diào)試期間,由于超高排、高排通風閥排汽口位置較高(14至15米左右),且超高排、高排排汽參數(shù)較高,造成低壓缸外殼溫度較高,有烤焦現(xiàn)象,調(diào)試單位下令汽輪機打閘,盤車投運,鍋爐未停運(做安全門校驗)。在盤車投運期間轉(zhuǎn)速有波動,之后盤車轉(zhuǎn)速到0,鍋爐MFT動作滅火。

      2 處理及事故分析

      鍋爐滅火,隨即進行悶缸直軸處理,十日之后盤動正常,一個禮拜之后汽輪機轉(zhuǎn)子又停止轉(zhuǎn)動一次,投盤車無效,轉(zhuǎn)速直接降到零。結(jié)合其他百萬機組的運行經(jīng)驗,故障原因應該是徑向動靜部分間隙比較小[1],經(jīng)分析有以下幾種可能性:

      高壓缸排汽A/B側(cè)溫差大,高排逆止門不嚴,導致汽輪機停運后高壓缸上下缸溫差大。

      軸封蒸汽溫度與汽缸溫度不匹配。從汽輪機打閘到轉(zhuǎn)子抱死,在五個小時之內(nèi)由于軸封和真空系統(tǒng)未停運,導致一直有與汽缸缸溫不匹配的軸封蒸汽進入汽缸,從而使動靜部分徑向間隙變小而發(fā)生摩擦。經(jīng)對比,泰州電廠一期汽輪機由于經(jīng)常出現(xiàn)油中進水的情況,因此經(jīng)常停機后維持軸封、真空系統(tǒng)不停運,直至爐內(nèi)蒸汽壓力泄去后再停運軸封、真空系統(tǒng),汽輪機本體也沒有出現(xiàn)過異常情況,但不同的是一期機組軸封處動靜部分間隙比二期機組偏大。

      超高排、高排通風閥排汽口位置比較高,對低壓缸進行烘烤,導致低壓缸膨脹變形、動靜摩擦。

      超高排逆止門未關(guān)閉,蒸汽從逆止門回倒至超高壓缸,對汽輪機葉片起反向制動力,導致汽輪機惰走時間比較短,并最終盤車失敗。但后來經(jīng)過查閱資料,證實由于汽輪機的葉片型式特征,汽輪機的逆止門和抽汽口的回汽對汽輪機葉片轉(zhuǎn)子起到的是正向的推力,會使汽輪機發(fā)生正轉(zhuǎn)[2-3],所以后來排除了此原因。

      3 解決措施

      在投用盤車時,通過軸封電加熱器及軸封系統(tǒng)疏水控制軸封溫度在DEH允許范圍之內(nèi)。輔汽母管溫度維持在270℃以上(通過輔汽至鍋爐灰斗加熱連續(xù)投入運行、空預器吹灰由輔汽提供汽源、輔汽至一臺小機進汽保持一定開度等手段)。在機組正常運行及停機時,超高壓缸、高壓、中壓缸軸封進汽溫度控制在320℃-350℃,維持低壓缸軸封進汽溫度300℃。機正常運行且軸封汽在自密封運行狀態(tài)時,加強各軸封段軸封蒸汽溫度的監(jiān)視,保證備用汽源在正常備用狀態(tài)。

      機組在跳機或停機后的盤車運行狀態(tài)時,應加強對高壓段軸封供汽溫度的監(jiān)視,防止封進汽溫度與軸封腔室溫度溫差偏大。液動盤車投入連續(xù)運行后,要記錄好主機惰走時間,判斷是否正常;連續(xù)盤車期間要特別關(guān)注盤車轉(zhuǎn)速的變化,若出現(xiàn)不規(guī)則的上下波動且無法判斷具體原因時,則盡快破壞真空停軸封,防止軸封變形引起大軸抱死。機組停運后,嚴密監(jiān)視汽缸溫度,如果上下缸溫差變大,盡快關(guān)閉缸本體疏水門悶缸,可間斷性開疏水門進行疏水。

      確保超高排逆止門/高排逆止門能動作正常。機組跳閘或正常停機時,應加強對超高缸/高壓缸排汽溫度的監(jiān)視,及時調(diào)整軸封供汽溫度,防止軸封進汽溫度與軸封腔室溫度溫差偏大。機組惰走過程中應盡快調(diào)整高壓段軸封進汽溫度達到350℃左右,觀察超高壓缸1、2瓦軸振變化情況,若振動明顯異常且軸封溫度無法滿足上述條件時,應立即破壞真空,真空至零后停供軸封汽,防止軸封變形引起大軸抱死。

      機組非計劃停運,事故原因不明或主要輔機設備故障,短時無法啟動,則盡快破壞真空停軸封,防止軸封變形引起大軸抱死。

      冷態(tài)啟動沖轉(zhuǎn)時,看情況適當降低參數(shù),以增加進汽量,防止排汽溫度過高。每次在汽輪機轉(zhuǎn)子惰走至盤車轉(zhuǎn)速時,對盤車運行情況加強關(guān)注,若盤車未投上,立即采取措施進行處理。

      4 優(yōu)化措施

      4.1 汽封蒸汽溫度匹配優(yōu)化

      針對二次再熱機組的特殊性,軸封供汽溫度需與轉(zhuǎn)子溫度相匹配。具體見以下曲線:

      當超高壓轉(zhuǎn)子溫度小于200℃時,超高壓、高壓及中壓汽封汽源溫度范圍:240~300℃;

      當超高壓轉(zhuǎn)子溫度大于400℃時,超高壓、高壓及中壓供汽汽源溫度范圍:320~350℃;

      當超高壓轉(zhuǎn)子溫度在200~400℃之間時,超高壓、高壓及中壓供汽汽源溫度范圍在上述區(qū)間內(nèi)變化。

      對低壓汽封蒸汽溫度的要求是:當超高壓轉(zhuǎn)子溫度小于200℃時,低壓軸封供汽汽源溫度范圍:240~270℃;當超高壓轉(zhuǎn)子溫度大于300℃時,低壓軸封供汽汽源溫度范圍:280~290℃;當超高壓轉(zhuǎn)子溫度在280~290℃之間時,低壓軸封供汽汽源溫度范圍在上述區(qū)間內(nèi)變化。

      4.2 軸封系統(tǒng)控制說明

      通過汽封供汽調(diào)節(jié)閥和汽封溢流調(diào)節(jié)閥維持汽封母管的壓力在3.5kpa,通過輔汽、電加熱器及減溫器控制相應軸封供汽溫度。汽封閥門站前電加熱器納入DEH系統(tǒng)并以電加熱器出口溫度[4](汽封供汽調(diào)節(jié)閥前)控制汽封電加熱器,汽封電加熱器出口溫度按下圖綠色實線整定,溫度低于綠色。

      汽封減溫器投入自動控制系統(tǒng),并以1#低壓缸調(diào)閥端端部軸封腔室溫度控制汽封減溫器,滿足溫度在低壓缸軸封溫度允許范圍內(nèi)。

      當軸封供汽閥門站前溫度不能滿足軸封供汽參數(shù)要求時(低于最低溫度下限5度)軸封供汽閥應處于關(guān)閉狀態(tài)以防止不符合參數(shù)的蒸汽供入軸封供汽腔室。機組甩負荷時應聯(lián)鎖電加熱器全部投入,確保軸封供汽溫度盡快滿足要求。

      對各軸封供汽支管測點進行監(jiān)控,當超高壓、高壓及中壓供汽支管溫度低于軸封供汽汽源溫度曲線以下5℃時,發(fā)出溫度低報警,此時需要檢查輔助蒸汽是否滿足要求、電加熱器投入是否正常及軸封疏水閥是否打開。增加聯(lián)鎖邏輯:當軸封電加熱器后溫度<320℃,氣動疏水閥打開;當軸封電加熱器后溫度>350℃,氣動疏水閥關(guān)閉。

      當超高排或高排溫度高于350℃后,汽輪機跳閘,軸封壓力由3.5kpa自動降至2kpa,三組電加熱器自動聯(lián)啟,主機軸封電加熱器后溫度高于350℃時停一組加熱器,高于360℃時停第二組,高于370℃時停第三組。

      5 總結(jié)

      隨著火電裝機容量的不斷增大,為了追求更高的經(jīng)濟性,汽輪機本體以及軸封動靜部分間隙設計余量比較小,給運行維護水平提出了更高的要求。

      參考文獻:

      [1]柯文石,張峰.華能玉環(huán)電廠4×1000 MW機組3年運行的實踐探索[J].電源技術(shù),2010,31(04):64-68.

      [2]華洪.1000Mw超超臨界汽輪機轉(zhuǎn)子咬軸分析及處理[J].上海電力,2009(06):462-465.

      [3]張鵬.西門子技術(shù)1000MW超超臨界汽輪機防止汽封抱軸的分析與處理[J].應用能源技術(shù),2010(10):9-11.

      [4]戎朝陽,胡珊君.1000 MW超超臨界汽輪機軸封汽溫控制[J].發(fā)電設備,2010,24(04):261-264.

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