李浩潔
摘 要:本文介紹了乏汽回收裝置的工作原理、高壓除氧器乏汽回收的工藝流程、工程實例及經(jīng)濟效益分析,并指出乏汽回收技術在高壓除氧器上應用的重要現(xiàn)實意義。
關鍵詞:除氧器;乏汽;回收改造;乏汽吸收裝置
1、前言
在石油化工、有色金屬冶煉、造紙、紡織印染和電力生產(chǎn)的過程中,使用的工業(yè)鍋爐除氧器一般采用熱力方式除氧,運行中高壓除氧器排氧門所排出的乏汽含有大量的低品位熱能,如進行回收而不是原始設計的對外排空,在節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保方面都有重要意義,為企業(yè)和社會帶來效益。
熱力除氧的原理是將鍋爐給水溫度提高,以減小鍋爐給水中的溶氧量,這種除氧方式具有簡單、可靠和除氧效果好的優(yōu)點。但在排除氧氣的過程中夾帶出大量蒸汽,放散的蒸汽量根據(jù)統(tǒng)計占除氧總消耗蒸汽的5%左右[1]。在一般的外排乏汽中,雖然乏汽的壓力和溫度很低,但是其熱焓價值與高壓狀態(tài)下的蒸汽壓力的熱焓相差無幾,1.0Mpa蒸汽的熱焓值為665Kal/kg,0.01Mpa乏汽其熱焓值為640Kal/kg,由此可見乏汽的熱焓值很高[2]。進行乏汽回收,不但節(jié)約了新蒸汽、軟化水資源,而且可以消除熱污染、噪聲污染和潮濕環(huán)境,達到清潔生產(chǎn)的目的。
2、乏汽回收裝置的基本原理
乏汽回收是利用系統(tǒng)中具有一定剩余壓力的蒸汽或水作動力,使流體產(chǎn)生射吸流動,同時進行水與乏汽的熱與質直接混合,使低溫流體被加熱,混合溫度可通過調節(jié)進水量大小來完成?;旌纤M入氣液分離罐,分離罐輸出凝結水,并分離出空氣減壓排出。
目前國內(nèi)乏汽回收技術發(fā)展較快,在主體結構上均由抽吸乏汽動力頭、氣液分離罐、排氣裝置及排水裝置構成[3]。
乏汽動力頭:抽取式乏汽動力頭的工作原理是基于兩相流體場理論的最新成果。進入該交換器的蒸汽在噴管中進行絕熱膨脹后,以很高的流速從噴嘴中噴射出來,在混合室與低壓進水混合,此時產(chǎn)生了壓力“激波”,壓力劇烈增大。其結果是,乏汽熱能迅速傳給送人冷水,輸出混合物的壓力等同或超過進水的輸入壓力,可達到輸出熱水增壓和瞬時加熱的效果輸出熱水可無泵輸送。
氣液分離罐:即乏汽吸收裝置,設計為小容積、大流量的液位調節(jié)對象。其難點是液位波動大,且不穩(wěn)定,要求調節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。分離罐內(nèi)液位與壓力穩(wěn)定性直接影響到動力頭的工作穩(wěn)定性。分離出較高濃度氧氣、二氧化碳等氣體通過減壓裝置排空,當罐內(nèi)壓力低于設計值時,減壓裝置單向閥關閉,保證外界空氣不進入罐中,而影響除氧。
排氣裝置:對于水質要求高的場合,如鍋爐給水除氧器乏汽回收,回收水中有較高濃度氧氣、二氧化碳等氣體,必須排除后,才能回到除氧水系統(tǒng)中。同時,排氣對分離罐內(nèi)壓力穩(wěn)定起重要作用?;旌虾蟮臒崴?,根據(jù)不同場合,恢復或提升熱水壓力后,再送回系統(tǒng)中。
排水裝置:根據(jù)實際情況,設置回收熱能用途采取不同的排水裝置:
(1)回收到低除
(2)回收到疏水箱
(3)回收到除氧器
(4)用于生活熱水等需要熱水的系統(tǒng)
3、工程實例:某熱電廠高除乏汽回收的技術改造
3.1改造前除氧器運行狀況
某熱電廠有8臺440t/h熱力除氧器,除氧溫度:159℃,工作壓力:0.58MPa,除氧器乏汽排放口徑DN50,單臺除氧器每小時補水量最大量為440t/h,經(jīng)現(xiàn)場估算8單臺除氧器乏汽排放量約為:10t/h,現(xiàn)場可提供的除鹽水溫度為常溫:30℃,壓力:0.8MPa。8臺高壓除氧器排氧門所排出的乏汽對外排空,造成大量熱損失,產(chǎn)生噪聲并對環(huán)境產(chǎn)生嚴重的熱污染[4]。且因為現(xiàn)在運行的高壓除氧器排大氣門都處在大節(jié)流狀態(tài),使除氧器內(nèi)的混合氣體不能全部及時地排出,導致排氣受阻,從而影響除氧器的除氧效果。
該廠中繼泵功率過大,達130kW,不僅浪費電能且不利于高除水位控制,從而影響高壓除氧器除氧效果。
3.2該套乏汽回收裝置的工作原理
該廠引進XR-XS600型乏汽回收裝置對高除乏汽進行回收,其裝置主要由吸收動力頭、安全閥、低壓除氧器水箱(儲水箱)、中繼水泵及控制系統(tǒng)等組成。該裝置可回收壓力為0.5Mpa左右的低壓乏汽,輸出熱水的溫度在70-90℃左右[5]。
該工藝改造的工作原理:
利用除鹽水的動力壓頭,通過內(nèi)置的噴射裝置,采用吸射進汽的方法,將乏汽回收至吸收動力罐內(nèi)。高壓除氧器排放的低壓乏汽進入吸收乏汽動力頭與化學除鹽水經(jīng)特殊流程設計快速充分混合換熱,乏汽被凝結成水通過吸收動力罐進入低壓除氧器水箱,氧氣及其他不凝結氣體通過內(nèi)置氣液分離裝置分離后排出。低壓除氧器水箱內(nèi)的冷凝水,再由中繼水泵送入高壓除氧器作為高壓除氧器的補水,從而達到回收高壓除氧器排氧門排出的乏汽,形成閉合回收。流程圖如圖1:
圖1:工作原理流程圖
3.3、改造情況簡介及基本工作流程
用8臺XR-XS600型乏汽吸收裝置來分別吸收8臺高壓除氧器產(chǎn)生的乏汽。首先將8臺乏汽吸收裝置分成兩組,分別安裝在#1、2低壓除氧器的除氧頭平臺上,從化學除鹽水管上引來30℃左右的除鹽水(單臺流量在11 t/h左右,壓力0.8 Mpa)作為乏汽吸收裝置的冷卻水,再將#1、2、3、4高壓除氧器和#5、6、7、8高壓除氧器產(chǎn)生的乏汽引到8個乏汽吸收裝置。流程圖如圖2:
圖2:#1-#4高除乏汽回收流程圖
除鹽水和高除乏汽分別進入乏汽吸收裝置的動力頭,通過射流裝置和汽水混合裝置將低溫水和乏汽進行汽水混合換熱,吸收高壓除氧器產(chǎn)生的乏汽,形成85℃左右的熱水。經(jīng)汽液分離后,氧氣和不凝結氣體排至廠房外,除氧后的凝結水進入低壓除氧器水箱,經(jīng)中繼水泵打入高壓除氧器作為高除的補水,同時通過水泵出口門開度的調整實現(xiàn)對高除補水量的有效調節(jié)。
相比改造前高壓除氧器排大氣門處于大節(jié)流狀態(tài),使除氧器內(nèi)的混合氣體不能全部及時地排出,導致排氣受阻,影響除氧器的除氧效果。加裝回收裝置后,排大氣門可全開,排氣不會受阻,并能及時排至回收裝置,蒸汽變?yōu)槟Y水,不凝性氣體則由專門的排氣系統(tǒng)排向大氣,有利于除氧。其次,由于安裝了余熱余汽回收裝置,進入裝置的除鹽水經(jīng)低壓除氧器,再由中繼水泵打入高壓除氧器,水溫已得到提高,有利于高壓除氧器除氧,達到降低溶解氧含量的目的。
同時對原一、二期低壓除氧器的中繼水泵進行了更換,更換為4臺90kW高效節(jié)能水泵,實現(xiàn)了節(jié)電的目的。工藝流程如圖3:
圖 3:單個高除乏汽回收流程圖
該工藝改造的優(yōu)點:
(1)工藝改造后,引進的乏汽回收裝置使得高壓除氧氣的排氣全部回收,減少了工質和熱量的損失,提高循環(huán)熱效率,達到了節(jié)能的目的,同時消除了排氣的噪音污染,使廠區(qū)環(huán)境得到改善。
(2)該套工藝改造中,乏汽是閉式回收,水質沒有發(fā)生二次污染,節(jié)約水處理的成本,降低生產(chǎn)成本。
(3)改造后的工藝流程中,提高了低壓除氧器水箱的水溫度,再由中繼泵送上高除作為補水,提高高除除氧效果,節(jié)約了部分加熱蒸汽,降低生產(chǎn)成本。
(4)操作簡單,控制方便,通過DCS控制控制進入吸收乏汽吸收裝置的低溫水管路上的調節(jié)閥開度大小即可,安全可靠。
3.4、使用效果及經(jīng)濟性分析
該熱電廠改造完成后8臺高壓除氧器的乏汽回收裝置全部投入運行。經(jīng)測算每小時總共可以回收乏汽約10噸,中繼水泵每天節(jié)電約1920 kWh。
相關計算結果如下:
1、回收乏汽節(jié)能:由公式Q=GH(hH-hp2)算得,
式中:Q為乏汽回收的熱量,
GH為高除乏汽流量,
hH為高除乏汽焓,
查表得hH=2755.69 kJ/kg,hp2為乏汽排入大氣的焓為零,代入公式得:
Q=GH(hH-hp2)
=10×1000×(2755.69-0)=27556900 kJ/h
換算成標準煤為:27556900/(29307.6×1000)=0.94 t/h。
全年可以節(jié)約標準煤:0.94×24×365=8234.4 t
2、乏汽回收節(jié)水:每小時節(jié)約除鹽水10t,總節(jié)除鹽水量T=10×24×365=87600t。
3、中繼水泵改造節(jié)電:原水泵功率130 kW,新水泵功率90 kW,通常兩臺水泵運行。全年可以節(jié)電:(130-90)×24×365×2=700800 kWh。
綜上,在該廠8臺高壓除氧器乏汽回收裝置全部投運的情況下,每年高除乏汽回收可以節(jié)煤約8234.4噸標準煤,節(jié)水約87600噸,節(jié)電約70萬度,經(jīng)濟效益顯著。
4、結論
本文從高壓除氧器乏汽具有大量低品位熱能出發(fā),將乏汽回收技術應用在高壓除氧器的排氣上,不僅提高了能源的利用率,減少了能耗,且運行穩(wěn)定,為安全生產(chǎn)提供了可靠的保障,達到了節(jié)能、減排、降耗的目的,對環(huán)境有一定的保護作用,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益,值得廣泛推廣。
參考文獻
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[2] 殷賢炎.乏汽回收的經(jīng)濟性評價.節(jié)能,2007,303(10)
[3] 周江紅,郜生法,劉德陽.乏汽回收技術及其在除氧器上的應用.環(huán)保與綜合利用.2011.8(4)
[4] 齊魯石化熱電廠,《汽輪機運行規(guī)程》,2009.9
[5] 北京希爾瑞節(jié)能環(huán)保技術有限公司,《XR-XS600型乏汽吸收裝置說明手冊》