李軍偉 孫文峰 李建建
(1.兗煤菏澤能化有限公司趙樓煤礦,山東 鄆城 274705;2.山東安科礦山支護技術有限公司,山東 濟南 250033)
沖擊地壓是指煤礦井巷或工作面周圍煤(巖)體由于彈性變形能的瞬時釋放而產(chǎn)生的突然、劇烈破壞的動力現(xiàn)象[1]。兗州礦區(qū)和巨野煤田大部分深部礦井開采均不同程度的面臨沖擊地壓的威脅,沖擊礦壓巷道圍巖穩(wěn)定性控制已成為工作面回采過程中一個急需解決的難題。
針對沖擊地壓巷道圍巖控制問題,國內(nèi)外學者進行了相關研究并取得了一定進展。竇林名、高明仕等建立了高應力區(qū)巷道圍巖穩(wěn)定性控制的強弱強(3S)結構力學模型[2],強調(diào)在巷道淺部破碎區(qū)建立自身承載強度要高的加固層,在中部人為設置松散破碎區(qū)??导t普提出了以全長預應力錨固、高強度、高沖擊韌性錨桿與錨索支護為主,以金屬支架為輔的復合支護方式[3]。潘一山等提出了提高支護剛度和快速吸能讓位支護的設計思路[4]。
大量的理論研究和工程實踐表明,采用全錨支護可以增強破碎圍巖力學性能,強化支護-圍巖系統(tǒng)可靠性,改善巷道受力狀態(tài),符合復雜條件下巷道圍巖控制要求。
全錨支護由端部錨固變?yōu)槿L錨固,使得錨桿、錨索原先的自由段與圍巖緊密連接為一體,使得整個圍巖-支護系統(tǒng)相比端錨支護更具有以下技術優(yōu)勢:
(1)隔絕水氣影響,延長服務年限。全長錨固后的支護材料隔絕了空氣和水分,阻止了對其持續(xù)銹蝕侵害,保證支護材料強度性能穩(wěn)定,延長支護材料服務年限。
(2)改變支護材料承載模式,提高了整體支護系統(tǒng)的剛度。全長錨固材料變形主要集中在巖層弱面的局部范圍內(nèi),僅對支護材料小范圍區(qū)域的承載特性產(chǎn)生影響,能及時控制圍巖變形,圍巖-支護系統(tǒng)剛度高。
(3)提高了巖體抗拉拔和剪切能力。全長錨固支護消除了支護材料與鉆孔之間的自由空間,使得支護材料與巖層面上的摩擦阻力顯著增大,可以明顯抑制巖體的軸向位移和橫向位移,巖體的抗拉拔和剪切能力顯著增加[5]。
(4)強化支護材料與圍巖之間力學聯(lián)系。全長錨固將圍巖與錨索固化粘結為一體,消除了錨索自由段滯后、被動受力狀態(tài),減輕應力集中程度,提高了錨索整體承載狀態(tài),使得錨索及時主動與圍巖變形相耦合。
(1)預應力全錨錨索
以前所采用注漿錨索封孔止?jié){工藝技術要求高、施工難度大,注漿材料和注漿設備技術不過關,稀漿容易漏,稠漿容易堵塞注漿設備。改進的預應力全錨錨索采用中空結構,芯管孔徑截面積提高70%,顯著降低稠漿流動阻力,其采用樹脂端錨,施加預應力,安裝后可以及時承載,滿足巷道支護初期強度要求。
圖1 全錨錨索實物
(2)MZM-70 無機注漿錨固料
新型注漿錨固料克服傳統(tǒng)注漿料稠度低、流動性高、與破碎煤巖體注漿擴散造成漏漿和粘結性差的缺點,新型無機錨固料具有以下優(yōu)點:
① 料水比高達3~3.5,但漿液受擾動液化流動,泵送阻力低;
② 漿液靜止觸變性好,可泵停漿停,錨固料不會從孔口自動流出,取消封孔工序;
③ 漿液硬化不收縮,錨索孔充填密實;
④ 早期強度高,固結強度高,1d 抗壓強度可達25MPa,28d 抗壓強度可達70MPa。
(3)高壓注漿設備
ZBQ-8/7 型礦用氣動注漿泵,該泵具有壓力高(7MPa)、體積小、重量輕、移動方便、易拆卸清洗等優(yōu)點,適應于頻繁移動的高壓注稠漿錨固料施工。
圖2 MZM-70 無機注漿錨固料
趙樓煤礦5304 軌道順槽為沿頂全煤巷道,埋深850m 左右,巷道西側為實體煤,東側為沿空,沿空煤柱4.5m。5304 軌順采用梯形斷面,掘高4100mm,上掘?qū)?000mm,下掘?qū)?400mm,原支護設計采用錨網(wǎng)+鋼帶+錨索的支護形式。巷道掘進過程中受到沿空應力轉(zhuǎn)移和集中影響,巷道斷面收斂,煤柱側幫部片幫嚴重,底鼓量較大,后期受到工作面回采動壓疊加破壞,錨桿、錨索隨圍巖呈整體性移出,巷道支護可靠性差,嚴重影響了礦井的運輸和安全。
全長錨固支護設計方案見圖3,具體參數(shù)如下:
(1) 錨 桿 支 護 參 數(shù): 頂 部 采 用Φ22×2400mm KMG500 高 強 度 螺 紋 鋼 錨 桿,幫部采用Φ20×3000mm KMG500 左旋無縱筋全螺紋錨桿,均配套一個FZJ-R1/1 單泡讓壓環(huán),間排距均采用850×800mm,并采用規(guī)格為4800m×140mm×10mm 的T 型鋼帶護表,預緊力均為200N·m。
(2)錨索支護參數(shù):頂板采用Φ22×6300mm預應力全錨錨索,間排距1700×1600mm,幫部采用Φ22×3800mm 預應力全錨錨索,間排距1200×1600mm,均采用29U 型鋼錨索梁護表加固,預緊力不低于120kN。
(3)注漿參數(shù)和要求:采用MZM-70 無機注漿錨固料為注漿材料,料水比3:1,注漿時機為緊跟迎頭注漿,滯后距離不超過10m,注漿泵額定壓力不低于7MPa。在注漿材料從錨索孔托盤或周邊裂隙流出時即可停止注漿,漿液自身粘滯作用不會持續(xù)漏漿。
(1)錨固拉拔性能
在MZM-70 高強無機注漿錨固料固化7d 后,采用錨索拉拔儀對預應力全錨錨索進行拉拔力測試。檢驗采用全長錨固支護后預應力全錨錨索的錨固性能和拉拔強度,分析在設計拉拔強度50MPa(約300kN)條件下錨索錨固可靠性能和變形破壞情況。
圖3 全錨支護設計技術方案
表1 5304 軌順全錨錨索拉拔試驗結果
從拉拔試驗結果可以看出,5304 軌順全長錨固支護試驗段,全錨錨索通過注漿加固并經(jīng)過7d 漿液固化,錨索拉拔強度均不低于50MPa,未能將錨索拉出,施工質(zhì)量達到預期目標。
(2)巷道表面位移觀測
根據(jù)十字觀測法對原錨網(wǎng)索支護和全錨支護段圍巖表面變形監(jiān)測,見圖4。在巷道掘出兩個半月時間內(nèi),巷道變形主要體現(xiàn)在煤柱側幫部,其次是實體煤幫部,而頂板變形相對較小。采用原錨網(wǎng)索支護段巷道煤柱側幫部位移量達到125mm,實體煤幫部位移量達到85mm,頂板下沉量為30mm。采用全錨支護巷道相應煤柱側幫部、實體煤幫部和頂板位移量分別為60mm、40mm 和20mm。對比原錨網(wǎng)索支護效果分析得到,采用全錨支護效果優(yōu)于原錨網(wǎng)索支護方案,巷道成巷效果良好,特別是在頂板和煤柱幫部的穩(wěn)定性上,全錨支護的變形量不到原錨網(wǎng)索支護方案的50%,可見全錨支護強化了巷道整體性,增強了對頂板應力集中的承載能力。
針對高應力沖擊危險沿空巷道研發(fā)的預應力全錨錨索,實現(xiàn)端錨后能立即承載,滿足了支護的主動性和及時性,采用高稠度、高粘滯型新型高強注漿材料,通過高壓注漿實現(xiàn)漿液的擴散固化,提高了圍巖的整體性和承載能力,使錨索由端錨轉(zhuǎn)變?yōu)槿^,強化了與圍巖體的力學聯(lián)系,達到了全錨支護預期的技術指標,取得了較好的支護效果,形成適用于高應力沖擊沿空巷道圍巖加固的全錨支護技術體系,是一種極具潛力的巷道圍巖控制技術,在技術經(jīng)濟上具有很大的優(yōu)越性,值得進一步推廣應用。
圖4 全錨支護與原錨網(wǎng)索支護巷道表面位移對比圖