• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      串?dāng)_對(duì)有載調(diào)壓裝置的影響及處理方法

      2020-06-22 07:42:16劉令富崔靜安劉剛佘馮建
      工程技術(shù)與管理 2020年4期
      關(guān)鍵詞:芯線調(diào)壓接觸器

      劉令富 崔靜安 劉剛 佘馮建

      湖南省電力有限公司檢修公司,中國(guó)·湖南 長(zhǎng)沙410004

      有載調(diào)壓;串?dāng)_;感應(yīng)電壓;繼電器

      1 引言

      有載調(diào)壓變壓器(OLTC)對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定具有重大影響,研究表明,重載時(shí),OLTC 調(diào)整可以帶來(lái)“負(fù)調(diào)壓效應(yīng)”甚至引起電壓失穩(wěn);在電壓失穩(wěn)的過(guò)程中,OLTC 調(diào)整又會(huì)加快電壓失穩(wěn)的進(jìn)程,所以有載調(diào)壓裝置調(diào)整正確與否關(guān)系重大,有載調(diào)壓裝置的電氣控制也顯得尤為重要[1]。

      現(xiàn)今在有載調(diào)壓裝置的電氣控制多使用如KVVP2、KVVP2/22等普通控制電纜,當(dāng)電源為交流且敷設(shè)距離較長(zhǎng)時(shí),便會(huì)產(chǎn)生較嚴(yán)重的串?dāng)_問(wèn)題,并由此帶來(lái)控制系統(tǒng)工作的不穩(wěn)定,甚至使控制系統(tǒng)癱瘓,不能滿足有載調(diào)壓的需求。為了消除由串?dāng)_問(wèn)題帶來(lái)的不良影響,必須對(duì)串?dāng)_問(wèn)題進(jìn)行深入分析,對(duì)其形成的原理進(jìn)行剖析。

      論文首先用集總參數(shù)模型分析了串?dāng)_產(chǎn)生的原因及其影響因素,然后結(jié)合工程實(shí)例,就工作中遇見(jiàn)的有載調(diào)壓?jiǎn)蜗嘟涣骺刂苹芈分写當(dāng)_引起的控制系統(tǒng)紊亂現(xiàn)象進(jìn)行了分析,并提出可能解決該類問(wèn)題的幾種方法,以求對(duì)受到類似問(wèn)題困擾的工程技術(shù)人員有所啟發(fā)。

      2 串?dāng)_產(chǎn)生原因及對(duì)控制回路影響

      串?dāng)_是兩條信號(hào)線之間的耦合,信號(hào)線之間的互感和互容引起線上的噪聲,容性引發(fā)藕合電流,而感性耦合引發(fā)藕合電壓。信號(hào)線間距對(duì)串?dāng)_有一定的影響。導(dǎo)線之間發(fā)生串?dāng)_時(shí),一根導(dǎo)線上的信號(hào)耦合到了另一根信號(hào)線上,對(duì)與這根信號(hào)線連接的電路造成干擾,這種現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生在平行的導(dǎo)線之間。在設(shè)計(jì)電纜時(shí),要特別注意這種現(xiàn)象。

      圖1 平行導(dǎo)線串?dāng)_分析集總參數(shù)模型

      對(duì)于兩根平行的導(dǎo)線,當(dāng)電纜的長(zhǎng)度與波長(zhǎng)相比很短(小于1/20 波長(zhǎng))時(shí),可以用集總參數(shù)模型來(lái)描述電容耦合,如圖1所示。這樣就可以用電路分析的方法來(lái)計(jì)算串?dāng)_電壓,計(jì)算的結(jié)果如下。

      (1)頻率很低時(shí),R 遠(yuǎn)小于C12 和C2g 構(gòu)成的阻抗,即,在這個(gè)條件下,串?dāng)_電壓為:

      (2)頻率很高時(shí),R 遠(yuǎn)小于C12 和C2g 構(gòu)成的阻抗,即:,在這個(gè)條件下,串?dāng)_電壓為:

      串?dāng)_問(wèn)題主要是由于耦合感應(yīng)電壓引起的,綜合公式(1)(2)可知,感應(yīng)電壓均和導(dǎo)體之間的耦合電容成正比,因此當(dāng)電纜長(zhǎng)度比較長(zhǎng)時(shí),導(dǎo)體間的感應(yīng)電容比較大,此時(shí)感應(yīng)電壓的影響便不容忽視了。

      近年來(lái)生產(chǎn)的新型繼電器和接觸器自身的功率消耗越來(lái)越小,線圈阻抗則很高,在使用它們時(shí)電纜芯線的電容所產(chǎn)生的感應(yīng)電壓對(duì)交流控制的影響就越加顯得不可忽視[2]。當(dāng)通過(guò)控制開關(guān)( 轉(zhuǎn)換開關(guān)、按鈕等) 或繼電器接點(diǎn)去控制遠(yuǎn)方的交流繼電器( 或中間繼電器),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電氣設(shè)備的運(yùn)行及停止操作時(shí),控制開關(guān)距交流繼電器( 接觸器) 越遠(yuǎn),它們之間的連接電纜就越長(zhǎng),而電纜如果長(zhǎng)到一定限度.其芯線間存在的電容所產(chǎn)生的感應(yīng)電壓將有可能使交流繼電器(接觸器)失去控制(不能復(fù)歸,甚至出現(xiàn)自行吸合的現(xiàn)象[3]。

      3 串?dāng)_對(duì)控制系統(tǒng)影響實(shí)例分析

      某變電站#1 主變有載調(diào)壓裝置采用上海華明電力設(shè)備制造有限公司的SHM-D 分接開關(guān)數(shù)控操作機(jī)構(gòu),其控制系統(tǒng)采用單相交流電源、控制電纜選用KVVP2/22 7X1.5,長(zhǎng)約200 米,具有共17 個(gè)分接頭,啟停方式有2 種:(1)遠(yuǎn)控啟動(dòng);(2)就地啟動(dòng)。正常啟動(dòng)使用第一種方式啟動(dòng)。其控制回路如圖2所示。

      圖2 SHM-D 有載調(diào)壓機(jī)構(gòu)控制原理圖

      其中KM1、KM2、KM3 是遠(yuǎn)控輸入節(jié)點(diǎn),分別控制升、停、降調(diào)檔,可自動(dòng)復(fù)歸,K1、K2、K3、K4 分別是閉鎖、升檔、停止、降檔控制交流繼電器,用于閉鎖調(diào)壓機(jī)構(gòu)和進(jìn)行調(diào)壓機(jī)構(gòu)的升、停、降檔電機(jī)控制操作,Q1-2、Q1-4 分別接交流電源AC~、N。在調(diào)壓機(jī)構(gòu)正常控制過(guò)程中,通過(guò)集控室發(fā)升檔(停止、降檔)指令使遠(yuǎn)控輸入節(jié)點(diǎn)KM1(KM2、KM3)閉合,使升檔(停止、降檔)控制回路聯(lián)通,交流繼電器K2( K3、K4)線圈勵(lì)磁后動(dòng)作,從而使調(diào)檔電機(jī)正確升檔(停止、降檔),在升檔(停止、降檔)完成后,遠(yuǎn)控輸入節(jié)點(diǎn)KM1(KM2、KM3)自動(dòng)返回,KM1(KM2、KM3)控制回路斷開并自動(dòng)復(fù)歸。

      3.1 串?dāng)_對(duì)調(diào)壓裝置控制回路影響分析

      在驗(yàn)收過(guò)程中,出現(xiàn)了遠(yuǎn)控操作不靈的情況,第一次操作時(shí)可正常的升、停、降,第二次操作時(shí)遠(yuǎn)控不能實(shí)現(xiàn),升、降遙控命令不能執(zhí)行,偶然機(jī)會(huì)升、降命令可被執(zhí)行,同時(shí)手動(dòng)操作正常。針對(duì)這一現(xiàn)象我們進(jìn)行了排查和分析,排除了以下4 點(diǎn)可能會(huì)造成控制命令執(zhí)行紊亂的情況:(1)設(shè)計(jì)圖有設(shè)計(jì)缺陷。(2)圖紙與安裝接線不一致。(3)鐵芯殘磁的影響使接觸器鐵芯卡死。(4)接觸器主觸點(diǎn)有過(guò)熱,粘接現(xiàn)象。排除以上4 項(xiàng)情況后,我們多次做模擬啟停實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)第一次操作后,停止接觸器線圈依然有190V 左右的電壓,接觸器線圈仍然在吸合位置不返回。發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象后我們又進(jìn)行了以下幾項(xiàng)檢查試驗(yàn)。

      (1)測(cè)端子排間、端子排對(duì)地絕緣電阻、至主控室控制電纜芯線對(duì)地及線間絕緣電阻均大于5 兆歐。由此可以排除絕緣不良、其他交流電串入,引起的接觸器線圈在吸合位置不返回。

      (2)在給遠(yuǎn)控控制電纜的一根芯線施加220V 的交流電壓后,在同一電纜的其他被使用芯線分別出現(xiàn)了36.7V、36.0V、35.8V 的對(duì)地電壓。切斷220V 交流電源后,對(duì)地電壓消失。

      (3)檢查控制電纜屏蔽兩端接地良好

      通過(guò)以上實(shí)驗(yàn),我們確認(rèn)調(diào)壓機(jī)構(gòu)控制不靈是由于本身芯線串?dāng)_產(chǎn)生的感應(yīng)電壓影響了接觸器的返回引起的。為了詳盡分析,文中將控制電路進(jìn)行了簡(jiǎn)化等效,等效電路圖如圖3(以“停止”回路為例)

      圖3 控制回路簡(jiǎn)化等效電路圖

      需要說(shuō)明的是,由于電纜的電阻和感抗值遠(yuǎn)小于容抗值Xc,此處忽略不計(jì),C表示升、降、??刂齐娎|線間耦合電容;R,分別為繼電器線圈的阻抗和感抗;U1,U2 分別為線間串?dāng)_感應(yīng)電壓電壓和接觸器線圈兩端電壓。

      結(jié)合圖1,3 可以看出,當(dāng)控制電纜較長(zhǎng)時(shí),電纜線間電容越大,電纜電容電壓U1 也越大,隨之流過(guò)交流繼電器K2(K3、K4)線圈電流也將增大;而繼電器線圈兩端電壓U2與流過(guò)線圈電流成正比,也隨之增大,當(dāng)U2 大于繼電器返回電壓時(shí),交流繼電器K2(K3、K4)將會(huì)一直保持動(dòng)作狀態(tài)不返回,使K2(K3、K4)輔助觸點(diǎn)保持閉合狀態(tài),故無(wú)法實(shí)現(xiàn)升降控制,同時(shí)在處理故障時(shí),我們還將閉鎖回路解開希望能消除故障,但是解開閉鎖回路故障并沒(méi)有解除,故排除了閉鎖回路影響。

      設(shè)計(jì)圖紙中交流接觸器K2、K3、K4 的型號(hào)是CJX2-12型,其線圈參數(shù)為:線圈額定電壓Us 為AC220V,吸合電壓為(0.85 ~1.1)Us,釋放電壓為(0.2 ~0.7)Us,線圈吸合功率70VA,相應(yīng)吸合電流為318mA,線圈吸持功率8VA,相應(yīng)吸持電流為36mA。經(jīng)測(cè)量芯線的感應(yīng)電壓有37V 左右,由于其相位可能和交流電源(Q1-2,AC220V)相位存在差異,故有載調(diào)壓升、停、降控制交流接觸器線圈兩端電壓至少180V,從而使接觸器K2 不能釋放,調(diào)壓控制一直處于停的狀態(tài),致使升、降回路控制失效。同時(shí)由于180V 處于吸合電壓臨界值附近,所以第一次操作時(shí)升、降命令可能被執(zhí)行,這也解釋了控制紊亂的原因。

      3.2 解決方法

      在確認(rèn)是由于本身芯線帶感應(yīng)電壓的原因影響接觸器的返回后,論文提出了以下解決方案:

      (1)對(duì)調(diào)控制回路的電源極性,即把設(shè)計(jì)圖中的相線換成零線,零線換成相線,如圖4所示,以“停止”控制回路為例。

      圖4 “停止”控制回路圖

      按此接線,經(jīng)測(cè)量X2-5 處感應(yīng)電壓為37V 左右,考慮到相位問(wèn)題,若感應(yīng)電壓和電源方向相反,線圈兩端的電壓也在183V 左右,這使得停止繼電器K3 無(wú)法返回,從而使升檔降檔控制回路功能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。對(duì)調(diào)相線和零線后,K3 線圈兩端電位為感應(yīng)電壓大小,約37V,小于吸合電壓,從而可消除感應(yīng)電壓對(duì)繼電器返回的影響。

      該方法操作簡(jiǎn)單,不過(guò)當(dāng)電纜很長(zhǎng)時(shí),耦合電容C 值便比較大,產(chǎn)生的感應(yīng)電壓也很高,若此時(shí)線圈緊靠N 線時(shí),當(dāng)感應(yīng)電壓達(dá)到吸合電壓以上時(shí)也會(huì)造成繼電器無(wú)法返回的影響。

      (2)在接觸器線圈兩端并聯(lián)合適的電容或電阻,如圖5所示:

      圖5 并聯(lián)電容(電阻)控制回路圖

      串?dāng)_對(duì)繼電器的影響主要在于其引起的感應(yīng)電壓滿足了繼電器吸合功率,從而使繼電器不能釋放,引起控制的紊亂。在接觸器線圈兩端并聯(lián)合適的電容或電阻可以有效降低線圈兩端電壓或者電流,從而不能滿足吸合功率大小要求,可有效消除串?dāng)_對(duì)繼電器返回的影響。需要注意的是當(dāng)電容電流比較大時(shí),若選用電阻過(guò)小時(shí),電阻會(huì)被燒壞,無(wú)法起到分流消除感應(yīng)電壓的作用;同時(shí)若選用電阻過(guò)大時(shí),會(huì)增加了整個(gè)控制回路的功耗,所以應(yīng)通過(guò)計(jì)算選擇合適的電阻。

      (3)用驅(qū)動(dòng)功率較大動(dòng)作電壓較高的繼電器替換

      長(zhǎng)電纜回路中繼電器無(wú)指令吸合是由于驅(qū)動(dòng)電流通過(guò)分布電容形成回路引起的,所以更換起動(dòng)電流相對(duì)較大的繼電器,通??梢越鉀Q這一問(wèn)題。將受影響的繼電器更換成返回電壓高或消耗功率大的繼電器,可消除感應(yīng)電壓的影響,但有時(shí)受元件選型或空間位置不足的限制,不一定能實(shí)施。

      4 結(jié)論

      論文對(duì)串?dāng)_產(chǎn)生的原因及其影響因素進(jìn)行了分析,并結(jié)合工程實(shí)例就串?dāng)_電壓引起有載調(diào)壓控制系統(tǒng)紊亂問(wèn)題提出了解決方案,以求對(duì)受到類似問(wèn)題困擾的工程技術(shù)人員有所啟發(fā)。

      串?dāng)_電壓引起的控制系統(tǒng)紊亂可能是大多數(shù)同行朋友都比較頭疼的問(wèn)題,除了采取上述方法改進(jìn)后我還要提醒大家要事前提前預(yù)防,設(shè)計(jì)時(shí)在滿足要求的情況下盡量減少電纜長(zhǎng)度,采用兩相制控制電源或直流控制,以免運(yùn)行之后引起不必要的人力物力浪費(fèi)。

      猜你喜歡
      芯線調(diào)壓接觸器
      基于RFID技術(shù)的調(diào)壓箱智能巡檢系統(tǒng)
      煤氣與熱力(2021年7期)2021-08-23 01:11:10
      基于HYSYS軟件的天然氣液化和調(diào)壓工藝模擬
      煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:36
      信號(hào)電纜備用貫通芯線間增加整流元件的探討
      智能大功率過(guò)零接觸器研究與開發(fā)
      電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:17:20
      提速道岔電纜芯線同纜問(wèn)題分析與研究
      基于PB神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的交流接觸器剩余電壽命預(yù)測(cè)
      調(diào)壓柜的調(diào)試與試運(yùn)行探討
      彈塑性變形在合金芯線包裝過(guò)程中的分析控制
      冶金與材料(2015年3期)2015-08-20 02:13:42
      基于模糊自適應(yīng)控制的接觸器過(guò)零投切系統(tǒng)研究
      基于PIC單片機(jī)的恒磁保持交流接觸器控制電路
      黎平县| 内乡县| 宁河县| 金堂县| 剑川县| 成安县| 资兴市| 南平市| 怀来县| 同德县| 靖江市| 驻马店市| 西城区| 嵩明县| 梅河口市| 黑山县| 仪征市| 珲春市| 宣武区| 郯城县| 获嘉县| 郎溪县| 梁河县| 靖州| 永安市| 尖扎县| 石柱| 定陶县| 正定县| 白水县| 辽源市| 浦城县| 舞钢市| 安宁市| 克拉玛依市| 泌阳县| 四子王旗| 大宁县| 左云县| 顺平县| 宜宾县|