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      卷取機(jī)助卷輥?zhàn)詣涌刂撇呗詢?yōu)化分析與改進(jìn)

      2021-01-25 06:24:30李宏林
      山東冶金 2021年2期
      關(guān)鍵詞:跳步輥輥輥縫

      李宏林

      (山東魯冶瑞寶電氣自動化有限公司,山東 濟(jì)南250000)

      1 前 言

      熱軋帶鋼卷取機(jī)包括側(cè)導(dǎo)板、夾送輥、助卷輥、卷筒、活動支撐、卸卷小車等重要設(shè)備,其中每個卷取機(jī)共有3個助卷輥,即1#助卷輥(WR1)、2#助卷輥(WR2)、3#助卷輥(WR3),依次環(huán)抱在卷筒周圍,助卷輥在熱軋帶鋼卷取中起著將帶鋼頭部送到卷筒周圍,以適當(dāng)?shù)膲壕o力將帶鋼壓在卷筒上增加卷緊度;對帶鋼進(jìn)行彎曲加工,使帶鋼變成容易卷取的形狀,壓尾部防止帶鋼尾部上翹和松卷等[1]。助卷輥的輥縫精度對卷取機(jī)的生產(chǎn)穩(wěn)定和鋼卷質(zhì)量有著很大影響,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,對提升助卷輥輥縫精度等進(jìn)行了探索和實(shí)踐,提升了輥縫精度和卷取質(zhì)量。

      2 卷取機(jī)助卷輥應(yīng)用優(yōu)化

      2.1 提高助卷輥輥縫精度

      助卷輥工作精度低,對頭部幾圈的助卷效果不理想,也是影響鋼卷卷形的重要因素,而且可能造成頭部松圈和嚴(yán)重塔形。

      為減輕這些缺陷,從三個方面進(jìn)行優(yōu)化:

      1)每次更換助卷輥或卷筒后,或者帶頭、帶尾跑偏嚴(yán)重懷疑助卷輥不水平時,對3個助卷輥的水平面進(jìn)行逐個測量;出現(xiàn)兩側(cè)輥縫值的偏差范圍超過(-0.4~0.4)mm/1 000 mm,在助卷輥軸承座底端加墊片及通過調(diào)整活動支撐上下、左右間隙,提高卷筒與助卷輥的平行度,進(jìn)而提高助卷輥的輥縫精度。

      2)在機(jī)械設(shè)備精度提高的前提下,采用3個助卷輥輥縫平均值設(shè)置初始輥縫,盡量減少因輥面問題造成的卷形不良。

      3)適當(dāng)增大助卷輥的張力設(shè)定值,從而保證頭部卷緊。

      2.2 開發(fā)助卷輥輥縫自動標(biāo)定功能

      卷筒位置分為3個狀態(tài):緊縮、預(yù)漲、全漲。助卷輥的輥縫是指卷筒預(yù)漲狀態(tài)下助卷輥到卷筒間的距離。助卷輥輥縫標(biāo)定方法一直沿用人工標(biāo)定助卷輥輥縫。即標(biāo)定助卷輥輥縫時,人工進(jìn)入卷取機(jī)內(nèi),將助卷輥打到較小輥縫,使用塞尺測量助卷輥和卷筒之間的縫隙,將測量數(shù)值作為助卷輥的輥縫在標(biāo)定畫面中進(jìn)行讀入標(biāo)定。人工進(jìn)入卷取機(jī)進(jìn)行助卷輥輥縫測量,危險性大,標(biāo)定1臺卷取機(jī)3個助卷輥耗費(fèi)時間長,且精度不高,制約現(xiàn)場正常生產(chǎn)運(yùn)行。隨著現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)的摸索,提出采用助卷輥壓力閉環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行助卷輥輥縫自動標(biāo)定:即使用2.5 t 的壓力作為標(biāo)定壓力進(jìn)行助卷輥輥縫自動標(biāo)定,但實(shí)際運(yùn)用起來,助卷輥壓力波動大,很難保證在2.5 t范圍內(nèi),仍無法實(shí)現(xiàn)助卷輥輥縫自動標(biāo)定。

      經(jīng)過現(xiàn)場多次嘗試,最終確定采用位置閉環(huán)控制,即采用助卷輥的速度反饋。使用助卷輥的實(shí)際速度作為助卷輥輥縫自動標(biāo)定的基準(zhǔn),即依靠助卷輥反饋的速度值作為助卷輥輥縫標(biāo)定通過的依據(jù),助卷輥反饋速度達(dá)到一定數(shù)值則標(biāo)定完成,達(dá)不到一定數(shù)值則標(biāo)定未完成;助卷輥的壓力反饋值則作為觸發(fā)保護(hù)功能的依據(jù),如果助卷輥壓力超過設(shè)計(jì)的保護(hù)值,就會自動產(chǎn)生壓力超限報(bào)警,且助卷輥會自動打開對助卷輥進(jìn)行保護(hù)[2]。

      采用卷取機(jī)助卷輥輥縫自動標(biāo)定程序,將卷筒打到預(yù)漲位置,啟動助卷輥?zhàn)詣訕?biāo)定,卷筒以較低的速度運(yùn)轉(zhuǎn)。助卷輥將會自動向卷筒靠近,當(dāng)助卷輥與卷筒貼靠,助卷輥被卷筒帶動轉(zhuǎn)動,速度達(dá)到設(shè)定值時,標(biāo)定完成,標(biāo)定是否完成能夠在畫面中清晰可見。

      采用卷取機(jī)助卷輥輥縫自動標(biāo)定程序,無需人工進(jìn)入卷取機(jī)內(nèi)測量助卷輥輥縫,消除了標(biāo)定過程中的不安全因素,便于操作,不受現(xiàn)場工作環(huán)境的限制。且標(biāo)定完成后通過低速轉(zhuǎn)動卷筒,逐漸將助卷輥向卷筒壓靠驗(yàn)證標(biāo)定的準(zhǔn)確性,可快速得知標(biāo)定精度如何,使得1 臺卷取機(jī)3 個助卷輥輥縫標(biāo)定和檢驗(yàn)時間由1 h 縮短至10 min,大大提高了標(biāo)定效率。

      2.3 定期對助卷輥壓力進(jìn)行標(biāo)定

      當(dāng)出現(xiàn)以下情況:每次檢修后標(biāo)定、空載時助卷輥壓力反饋值超過-5kN~+5kN;更換助卷輥后;更換助卷輥液壓缸或壓力傳感器后;一級控制器死機(jī)、停機(jī)、重啟后;出現(xiàn)卷形缺陷或卷鋼事故,壓力不準(zhǔn)時,由電氣人員對卷取機(jī)助卷輥進(jìn)行壓力標(biāo)定。

      2.4 優(yōu)化助卷輥?zhàn)詣犹娇刂?/h3>

      在帶鋼剛剛纏繞卷筒的幾圈中,由于助卷輥緊緊壓靠在帶鋼外圈,故當(dāng)帶鋼頭部轉(zhuǎn)動到助卷輥位置時將會在其外圈的帶鋼上產(chǎn)生壓痕;為此,卷取機(jī)的助卷輥采用了液壓自動跳步控制。當(dāng)帶鋼頭部將要轉(zhuǎn)動到助卷輥位置時,助卷輥立刻跳開;帶鋼頭部經(jīng)過后,助卷輥再重新壓上。助卷輥?zhàn)詣犹娇刂瓶蓪⒕砣∵^程中帶鋼頭部留在鋼卷上的壓痕降低到最小程度。但實(shí)際生產(chǎn)中,兼顧卷取穩(wěn)定性和壓痕控制即為適應(yīng)薄規(guī)格和品種鋼卷取的需要,對助卷輥跳步控制優(yōu)化,針對不同帶鋼可以實(shí)現(xiàn)助卷輥跳步或者不跳步控制[3]。

      自動跳步控制模式選擇:當(dāng)帶鋼頭部到達(dá)夾送輥(通過夾送輥的壓力增加信號獲得)開始,啟動帶鋼頭部跟蹤,根據(jù)帶頭跟蹤信號產(chǎn)生的跳步和壓力時序信號完成助卷輥的跳步控制。

      切除自動跳步控制模式選擇:當(dāng)帶鋼頭部到達(dá)夾送輥(通過夾送輥的壓力增加信號獲得)開始,啟動帶鋼頭部跟蹤,根據(jù)帶頭跟蹤信號產(chǎn)生的第一次壓下時序信號完成助卷輥的壓力控制。

      2.5 優(yōu)化助卷輥張力控制

      為了使設(shè)定的張力值能很好的適應(yīng)生產(chǎn)實(shí)際,在生產(chǎn)中找出單位張力與帶鋼厚度、鋼種之間的變化規(guī)律,建立數(shù)學(xué)模型。通過現(xiàn)場的生產(chǎn)實(shí)際情況,對不同鋼種的單位張力設(shè)定值進(jìn)行收集,對單位張力數(shù)學(xué)模型進(jìn)行不斷優(yōu)化,選取其中最能滿足生產(chǎn)實(shí)際的數(shù)據(jù)。

      改造前張力設(shè)定值不合理,曲線波動較大,造成卷型的波動,導(dǎo)致卷型無法保證。

      改造后張力設(shè)定值逐漸趨于合理,曲線波動比較平穩(wěn),對解決薄規(guī)格帶鋼的跑偏問題有很大的改善作用。

      2.6 優(yōu)化助卷輥壓尾控制

      厚規(guī)格帶鋼尾部卷取時,當(dāng)卸卷小車上升接觸鋼卷后,1#和3#助卷輥從壓尾模式轉(zhuǎn)換到全部打開模式,對尾操作時助卷輥不能對帶鋼尾部進(jìn)行約束,造成厚規(guī)格帶鋼鋼卷尾部跑偏或松卷。

      通過現(xiàn)場設(shè)備和帶鋼實(shí)際情況分析,對壓尾控制做如下優(yōu)化:針對厚規(guī)格帶鋼厚度(≥6.0 mm),卸卷小車上升接觸鋼卷后,3#助卷輥不再壓尾全部打開,1#助卷輥仍舊不打開,以便對尾過程中持續(xù)對帶鋼尾部進(jìn)行約束,直到對尾操作完成后才打開,這樣保證了厚規(guī)格帶鋼尾部不松卷或跑偏。

      3 結(jié) 語

      通過提高助卷輥安裝精度、開發(fā)輥縫自動標(biāo)定功能、自動跳步控制、張力控制、優(yōu)化壓尾控制等技術(shù)措施,解決了助卷輥輥縫精度差、鋼卷頭尾卷形不良、頭部壓痕、故障率高等問題,降低了助卷輥故障率,延長了助卷輥使用壽命,提升了卷形質(zhì)量和表面質(zhì)量,充分發(fā)揮了助卷輥在熱軋帶鋼卷取中的作用。

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