周伊優(yōu),郭朝陽,汪 海,王秀賓
(航空工業(yè)洪都,江西 南昌,330024)
飛行器燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、環(huán)控系統(tǒng)、氧氣系統(tǒng)的管路中,均裝有單向閥,用于正向接通管路及防止介質(zhì)反方向流動(dòng),以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的特定功能。 目前相應(yīng)系統(tǒng)中裝有多種型號(hào)的單向閥,長期以來,這些產(chǎn)品一直工作穩(wěn)定,較好地發(fā)揮了其應(yīng)有的作用。但是,近期某型號(hào)單向閥在使用前測試時(shí),存在工作異?,F(xiàn)象,具體表現(xiàn)為開啟壓力超過指標(biāo)上限,且數(shù)量較多。為解決上述問題,杜絕故障的再次發(fā)生,需進(jìn)行研究分析,找出問題的原因,并采取措施加以解決。
單向閥用于正向接通管路, 并反向防止介質(zhì)流動(dòng),本單向閥結(jié)構(gòu)見圖1,由殼體、閥門、彈簧、墊片、密封圈、閥門座和管嘴等組成。
單向閥工作原理如圖1 所示, 當(dāng)產(chǎn)品正向加壓時(shí),閥門克服彈簧力,向內(nèi)移動(dòng),產(chǎn)品打開,接通介質(zhì)管路;反向加壓時(shí),閥門壓緊殼體,產(chǎn)品關(guān)閉,防止介質(zhì)倒流。
圖1 單向閥結(jié)構(gòu)
按照技術(shù)規(guī)范要求,該單向閥安裝使用前應(yīng)進(jìn)行性能測試,但是某批次產(chǎn)品測試時(shí),共30 件產(chǎn)品,僅有1 件開啟壓力滿足指標(biāo)要求, 其余29 件產(chǎn)品均在進(jìn)口加壓50kPa 以上才開啟(指標(biāo)要求產(chǎn)品開啟壓力應(yīng)在20kPa~50kPa 范圍內(nèi))試驗(yàn)結(jié)果詳見表1。
表1 使用前測試開啟壓力記錄
將庫存同批次未進(jìn)行過測試的20 件產(chǎn)品取出,進(jìn)行開啟壓力試驗(yàn),結(jié)果僅3 件產(chǎn)品合格,17 件產(chǎn)品開啟壓力超過50kPa。
取同批次已測試合格的6 件產(chǎn)品,重新進(jìn)行開啟壓力試驗(yàn), 其中2 件產(chǎn)品開啟壓力滿足要求, 其余4件產(chǎn)品開啟壓力超過50kPa,即不合格,詳見表2。
表2 使用前測試已合格產(chǎn)品復(fù)試記錄
為此,使用前測試共計(jì)56 件產(chǎn)品,合格6 件,不合格50 件,同時(shí),存在復(fù)試不合格問題,故可認(rèn)為該型號(hào)單向閥存在批次性質(zhì)量問題。
對(duì)上述50 件產(chǎn)品開啟壓力超差問題分析,取5件(編號(hào):18、19、20、21、22)產(chǎn)品進(jìn)行分解檢查,取出管嘴、閥門座、彈簧等零件,只保留殼體和閥門,結(jié)果發(fā)現(xiàn)5 件產(chǎn)品閥門與殼體均粘連在一起,為確認(rèn)粘連作用的影響,按圖2 所示加壓使閥門脫落并記錄壓力值,結(jié)果使閥門脫落的壓力值在13kPa~20kPa 范圍內(nèi),詳見表3。
圖2 加壓閥門脫落
表3 加壓使閥門脫落壓力值記錄
根據(jù)單向閥結(jié)構(gòu)及工作原理,并結(jié)合問題現(xiàn)象建立分析框圖(見圖3),對(duì)造成問題的可能原因進(jìn)行查找及分析。
圖3 單向閥問題分析框圖
根據(jù)上述分析框圖,逐一進(jìn)行分析:
分析1(試驗(yàn)設(shè)備不符合要求):
對(duì)試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢查, 設(shè)備所用儀表均為量程100kPa,精度0.4 級(jí),符合要求,試驗(yàn)臺(tái)工作原理正確,不會(huì)對(duì)試驗(yàn)產(chǎn)生影響。
分析2(試驗(yàn)方法錯(cuò)誤):
圖4 為開啟壓力試驗(yàn)方法原理圖, 從原理圖得知, 試驗(yàn)過程中均有管接頭將產(chǎn)品與檢驗(yàn)介質(zhì)隔開,因此認(rèn)為不會(huì)對(duì)試驗(yàn)產(chǎn)生影響。
圖4 開啟壓力試驗(yàn)原理圖
分析3(彈簧壓力變化影響):
取5 件產(chǎn)品分解,將彈簧進(jìn)行關(guān)鍵尺寸檢測,結(jié)果均合格,詳見表4。 對(duì)彈簧彈力進(jìn)行檢測,并與出廠時(shí)所記錄的彈力范圍進(jìn)行對(duì)比,未發(fā)現(xiàn)變化,詳見表5。
表4 彈簧關(guān)鍵尺寸檢測記錄
表5 彈簧彈力檢測記錄
由表5 數(shù)據(jù)可以排除彈簧彈力變化的原因。
分析4(內(nèi)部多余物):
在分解上述5 件產(chǎn)品時(shí),檢查內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)可見多余物。 排除內(nèi)部有多余物的原因。
分析5(內(nèi)部零件銹蝕):
在分解上述5 件產(chǎn)品時(shí),檢查內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)零件銹蝕現(xiàn)象;且按圖5 所示放置,用拇指將閥門壓至緊貼閥門座后離開,閥門均能自由脫落。
圖5 閥門自由脫落
故排除零件銹蝕造成的閥門與閥門座卡滯原因。
分析6(橡膠變形受力變?。?/p>
由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理可知,產(chǎn)品為軟密封結(jié)構(gòu),在關(guān)閉狀態(tài)下,閥門一直受彈簧力作用,隨著時(shí)間增加,膠料會(huì)被壓縮, 直至閥門頂端限位裝置與殼體接觸,此段時(shí)間閥門向前移動(dòng),產(chǎn)品進(jìn)口處受力面積變?。ㄈ鐖D6 所示),故當(dāng)需要感受相同的作用力來開啟時(shí),產(chǎn)品進(jìn)口所通氣體壓力增大。
圖6 單向閥進(jìn)口感壓面積變化示意
由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理可知, 進(jìn)口面積變小導(dǎo)致開啟壓力升高為該結(jié)構(gòu)產(chǎn)品固有特性,不可避免,為確定其影響,對(duì)其導(dǎo)致開啟壓力升高的最大值進(jìn)行理論計(jì)算。
產(chǎn)品安裝后彈簧力預(yù)緊力為F=5.4N, 壓縮高度H=17mm,計(jì)算彈簧剛度為:
K=F/H=5.4/17=0.317N/mm
閥門橡膠剛接觸時(shí)密封面直徑d 為Φ14mm,計(jì)算氣壓作用面積為:
A=πd2/4=3.14×142/4=153.6mm2
對(duì)應(yīng)的打開壓力為:
P=F/A=5.4/153.6=0.035MPa=35kPa。
閥門橡膠在彈簧力的作用下不斷被壓縮,產(chǎn)生不規(guī)則變形。閥門橡膠材料牌號(hào)為氟橡膠F275,邵氏硬度為75,在彈簧力F 作用下,得出閥門橡膠與殼體接觸面最低點(diǎn)直徑為φ13.3mm, 得出閥門變形后的進(jìn)口感壓面積為:
A1=πd2/4=3.14×13.32/4=138.5mm2。
提取閥門整體位移l=0.8mm,對(duì)應(yīng)此時(shí)彈簧力為:
F1=F-kl=5.4-0.317×0.8=5.15N
由此得橡膠變形后的打開壓力為:
P1=5.15/138.5=0.0378MPa=37.2kPa
由于閥門橡膠變形引起氣壓作用面積變小進(jìn)而影響打開壓力升高為:
ΔP=P1-P=37.2-35=2.2kPa
由以上分析和計(jì)算可知, 面積變化是固有特性,且升高為2.2kPa,與故障批產(chǎn)品開啟壓力的升高值相差較大, 所以面積變化雖然可以使開啟壓力升高,但不是造成此故障的根本原因。
分析7(調(diào)試壓力偏高):
經(jīng)復(fù)查該批故障件產(chǎn)品的出廠試驗(yàn)記錄, 發(fā)現(xiàn)調(diào)試開啟壓力均在(34~39)kPa 范圍內(nèi),在產(chǎn)品所要求的開啟壓力范圍為(20~50)kPa 的中線偏上,而由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理可知, 該結(jié)構(gòu)產(chǎn)品存在開啟壓力會(huì)升高的固有特性,故當(dāng)產(chǎn)品調(diào)試開啟壓力值偏上限時(shí),在開啟壓力升高的作用下,可能導(dǎo)致開啟壓力超出上限不合格,因此不能排除開啟壓力調(diào)試偏高對(duì)產(chǎn)生故障的影響。
分析8(表面處理發(fā)粘):
已分解的故障件殼體密封面用手進(jìn)行觸碰,未發(fā)現(xiàn)發(fā)粘現(xiàn)象,但因是否發(fā)粘僅靠用手觸碰無法準(zhǔn)確判斷,為確認(rèn)殼體對(duì)產(chǎn)品故障的影響,需對(duì)單向閥殼體表面處理工藝規(guī)程進(jìn)行分析。
該零件在航空外貿(mào)陽極化生產(chǎn)線進(jìn)行表面處理,生產(chǎn)線定期檢驗(yàn)為每月進(jìn)行一次, 生產(chǎn)過程要求嚴(yán)格;水槽配備齊全,清洗水槽均為兩道逆流漂洗,清洗更加充分;電源可控性好,為自動(dòng)設(shè)置升壓,自動(dòng)控制開關(guān),均有利于質(zhì)量穩(wěn)定,與產(chǎn)品故障無關(guān)。
分析9(硫化用膠料不合格):
故障批次產(chǎn)品所用閥門端部橡膠原材料,化驗(yàn)編號(hào)為2016-369, 該批原材料廠家合格證記錄5 項(xiàng)指標(biāo)均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,原材料到貨后進(jìn)行了入廠復(fù)驗(yàn),5項(xiàng)指標(biāo)同樣均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,詳見表6,因此橡膠原材料不合格導(dǎo)致產(chǎn)品故障的原因可排除。
表6 橡膠原材料指標(biāo)記錄
本產(chǎn)品閥門二段硫化在電熱鼓風(fēng)干燥箱中進(jìn)行,現(xiàn)有干燥箱由于本身功能限制, 無自動(dòng)控溫系統(tǒng),階段溫度控制依靠人工。閥門二段過程的升溫過程要求每0.5h 升10℃,升溫時(shí)間共計(jì)4h。 需要操作者頻繁調(diào)整干燥箱溫度, 并盡量保持升溫過程緩慢均勻,對(duì)于操作者技能要求較高。
為確定操作者對(duì)二段硫化的影響,對(duì)操作氟橡膠膠料二段硫化過程進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)干燥箱上水銀溫度計(jì)實(shí)際溫度顯示為180℃,但烘箱正在升溫,其記錄溫度為200℃,存在記錄與實(shí)際操作不符現(xiàn)象。 因此,人工調(diào)節(jié)干燥箱溫度可能會(huì)存在實(shí)際溫度低于二段硫化溫度的可能性,閥門硫化實(shí)際溫度低于二段硫化溫度的可能性不能排除。
經(jīng)上述排查, 認(rèn)為產(chǎn)品開啟壓力不合格的原因?yàn)椋洪y門硫化過程控制存在問題,導(dǎo)致二段硫化恒溫保溫溫度低于要求值,引起閥門與殼體粘連進(jìn)而使產(chǎn)品開啟壓力異常升高(13~20)kPa,且該產(chǎn)品調(diào)試開啟壓力因結(jié)構(gòu)所限,通常為(34~39)kPa,偏高于要求值(20~50)kPa 的上限,所留余量(11~16)kPa 無法包含異常升高值, 使產(chǎn)品開啟壓力升高后超出上限要求,開啟壓力不合格。
針對(duì)單向閥開啟壓力異常升高故障,制訂三項(xiàng)解決措施如下:
1) 使用新的具有自動(dòng)控溫干燥箱進(jìn)行產(chǎn)品硫化處理;
2) 閥門硫化過程每批要有試樣,并進(jìn)行檢測和保存。
3) 將閥門橡膠硫條件確定為一段:170℃×10min,二段:200℃×9h。
按上述措施改進(jìn)后,再生產(chǎn)120 件單向閥,其中30 件產(chǎn)品完成調(diào)試,放置20 天后,進(jìn)行開啟壓力復(fù)試,結(jié)果開啟壓力最高位38kPa,滿足指標(biāo)要求,詳見表7,因此,可以認(rèn)為改進(jìn)方案實(shí)施后效果明顯。
表7 開啟壓力試驗(yàn)記錄
某型號(hào)單向閥工作異常,開啟壓力超差,最高開啟壓力超過上限值的原因是:第一,閥門硫化過程控制存在問題,導(dǎo)致二段硫化恒溫保溫溫度低于要求值,引起閥門與殼體粘連,使產(chǎn)品開啟壓力因此升高13~20kPa;第二,因結(jié)構(gòu)所限,該產(chǎn)品調(diào)試開啟壓力過高,為34~39kPa,比要求值20~50kPa 偏高,所留余量僅為11~16kPa,小于異常升高值,故使得產(chǎn)品開啟壓力超出上限要求。 第二個(gè)故障原因,產(chǎn)品出廠調(diào)試開啟壓力值偏高,因?yàn)楫a(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)決定,無法改變;第一個(gè)故障原因,閥門與殼體粘連,則采取嚴(yán)格控制閥門硫化過程,更換控溫更好的新干燥箱,閥門硫化條件按一段:170℃×10min,二段:200℃×9h 的措施。 按上述方案改進(jìn)后,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,問題得到解決。 建議后續(xù)產(chǎn)品在設(shè)計(jì)時(shí),充分考慮開啟壓力的調(diào)試范圍,并將出廠交付時(shí)的開啟壓力調(diào)整到規(guī)定值的下限附近,這樣可以克服閥門開啟壓力隨儲(chǔ)存時(shí)間變長而增加的固有特性帶來的問題,以徹底杜絕故障再次發(fā)生。