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      汽油發(fā)動機真空控制閥一種失效模式剖析的研究

      2021-08-05 06:37:38張少華郭宇輝劉曉瑩趙福成
      汽車實用技術 2021年14期
      關鍵詞:管口火花塞控制閥

      王 博,張少華,張 彬,郭宇輝,崔 凱,劉曉瑩,孫 蕭,趙福成

      (寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江 寧波 315336)

      引言

      用戶駕駛某PHEV車型,急加速行駛過程中車輛出現(xiàn)頓挫感,緩加速行駛車輛正常。維修人員檢查發(fā)動機故障燈亮,使用解碼器讀取故障碼:(1)渦輪增壓器增壓壓力顯示過高;(2)一缸發(fā)生失火故障碼。

      檢查發(fā)現(xiàn)第1缸火花塞陶瓷體脫落,更換新火花塞試車,急加速過程中車輛依然頓挫,讀取故障碼報渦輪增壓器增壓壓力顯示過高,進一步檢查發(fā)現(xiàn)真空控制閥閥體表面呈白色印記,有疑似進水跡象,更換真空控制閥故障排除。拆解真空控制閥,發(fā)現(xiàn)柱塞銹蝕,柱塞密封座與柱塞分離。

      1 真空控制閥作用、結構、原理

      1.1 真空控制閥作用

      發(fā)動機滿足增壓后需進行泄壓,保證壓力均衡。ECU通過占空比信號控制真空控制閥進行真空度的調(diào)節(jié)。當需要泄壓時,真空控制閥將真空輸入給增壓器廢氣旁通閥,增壓器廢氣閥門在負壓下打開進行泄壓。真空控制閥布置及控制原理詳見圖1[1],圖2。

      圖1 真空控制閥布置圖

      圖2 增壓壓力控制原理圖

      1.2 真空控制閥結構

      真空控制閥內(nèi)部結構如圖3所示。

      圖3 真空控制閥內(nèi)部結構圖

      1.3 真空控制閥原理

      真空控制閥管路連接圖示[2],詳見圖4。

      圖4 真空控制閥管路連接圖示

      自然狀態(tài)下,堵頭在中間位置,管口1通過堵頭密封,隔斷與管口2連同,此時增壓器廢氣泄壓腔無真空輸入,詳見圖5。

      圖5 真空控制閥中間狀態(tài)

      當增壓器需要泄壓時,ECU通過占空比信號控制真空控制閥電磁輸入電流,電流驅(qū)動柱塞向下運動,堵頭同步下行,管口1與管口2接通,增壓器廢氣泄壓閥在真空吸力的作用下打開廢氣閥門進行泄壓,詳見圖6。

      圖6 增壓器泄壓時,真空控制閥狀態(tài)

      當需要增壓時ECU再次改變占空比信號,真空控制閥柱塞回到自然狀態(tài),管口1與管口2隔斷,增壓器廢氣泄壓閥腔無真空輸入。

      2 原因分析

      2.1 真空控制閥分析

      2.1.1 故障件性能測試

      臺架試驗驗證故障閥體管口2無真空輸出,對比正常件在不同占空比下輸出滿足需求的真空度,詳見表1。

      表1 故障真空控制閥真空測試結果

      2.1.2 故障件拆解

      真空控制閥內(nèi)部進水柱塞銹蝕、柱塞密封座與柱塞分離,圖7所示,柱塞下行時柱塞密封座及堵頭無動作,導致管口1與管口2無法聯(lián)通,管口2無真空輸入,增壓器廢氣旁通閥無法打開泄壓。

      圖7 柱塞銹蝕,柱塞密封座與柱塞分離

      增壓器無法泄壓造成發(fā)動機進氣壓力、溫度升高,發(fā)動機易形成早燃、爆震,火花塞陶瓷體在爆壓下?lián)p壞松脫,出現(xiàn)加速頓挫現(xiàn)象。

      2.1.3 真空控制閥材質(zhì)分析

      柱塞密封座材料PA46,耐水性較差,經(jīng)水浸泡后易變形出現(xiàn)閥體與密封座分離問題。

      在對閥座與柱塞組件浸水儲存后,測試閥座的拔脫力,PA46閥座拔脫力平均值219 N,PA66閥座拔脫力平均值452 N,試驗結果顯示PA66材質(zhì)耐水性明顯強于PA46。

      2.2 真空控制閥進水原因調(diào)查

      (1)發(fā)動機生產(chǎn)過程排查:發(fā)動機生產(chǎn)線、庫房、排查發(fā)動機外觀及真空控制閥表面無水漬。

      (2)整車生產(chǎn)過程排查:發(fā)動機上線前、裝配線、內(nèi)外飾線體、車輛淋雨前檢查發(fā)動機外觀無水漬,車輛淋雨后檢查發(fā)動機真空控制閥表面明顯水漬。

      (3)檢查車輛密封條無破損、漏裝,但在導水槽位置發(fā)現(xiàn)空螺栓孔,經(jīng)查該孔為螺栓過孔,供應商加工失誤導致多加工。水通過導水槽螺栓孔流進機艙導致真空控制閥進水失效,鎖定原因為導水槽密封不良進水造成真空控制閥失效,圖8所示。

      圖8 真空控制閥進水照片

      2.3 控制閥失效造成火花塞失效原因排查

      針對故障車輛進行數(shù)據(jù)采集、分析,真空控制閥失效無真空輸入至增壓器廢氣泄壓機構,增壓器無法泄壓導致增壓壓力超標,急加油節(jié)氣門開度全開狀態(tài)時增壓壓力超標,此時,節(jié)氣門開度至45%左右,發(fā)動機轉(zhuǎn)速瞬間(0.2 s)波動量超過1 000 rpm,出現(xiàn)加速頓挫問題,此時噴油量滯后效應相對空燃比變濃,混合器偏濃引起發(fā)動機早燃,反復急加油嚴重時引起超級爆震,造成火花塞陶瓷體在高溫高壓下出現(xiàn)松脫、燒蝕問題,嚴重時造成活塞彎曲碎裂,詳見圖9故障數(shù)據(jù)。

      圖9 真空控制閥失效數(shù)據(jù)

      3 對策實施、驗證

      (1)規(guī)范生產(chǎn):導水槽供應商排查庫存后將所有不良品進行隔離報廢處理,過程增加檢點確認。

      (2)真空控制閥材質(zhì)提升:通過問題排查識別到真空控制閥柱塞密封座材料PA46耐水性更優(yōu),改為PA66材料。

      (3)超增壓保護策略優(yōu)化:增加超增壓保護策略,避免發(fā)動機出現(xiàn)超級爆震損壞火花塞。

      4 總結

      由于車輛導水槽加工異常造成真空控制閥進水失效,通過本次問題分析,識別出真空控制材質(zhì)的不足以及ECU對超增壓問題保護策略的一些缺失。單體零部件的加工失效引出發(fā)動機零部件材質(zhì)不足及標定數(shù)據(jù)的不完善,從另一方面折射出通過“人為制造”故障去主動暴露車輛開發(fā)過程問題的必要性。

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