金文輝,鄧 欣,段龍楊,鐘秤平
(1.江鈴汽車股份有限公司,南昌330001; 2.江西省汽車噪聲與振動重點實驗室,南昌330001)
近年來,受我國政府對新能源車型的政策導(dǎo)向、日益嚴(yán)格的環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)和油耗負積分等因素驅(qū)動,主機廠大力發(fā)展三電系統(tǒng),汽車純電化已經(jīng)成為未來汽車的主要發(fā)展趨勢。電驅(qū)、電池和電控等技術(shù)飛速發(fā)展,很多商用車型也在走純電發(fā)展道路。電驅(qū)橋作為電機、減速器及驅(qū)動橋高度集成的產(chǎn)品,在純電動商用車型中得到廣泛應(yīng)用。
電驅(qū)橋按結(jié)構(gòu)分類可分為后置后驅(qū)半軸輸出電驅(qū)橋、中央驅(qū)動系統(tǒng)電驅(qū)橋、同軸/平行軸電驅(qū)橋[1]、輪邊電驅(qū)橋和輪轂電驅(qū)橋5種。其中中央驅(qū)動系統(tǒng)電驅(qū)橋替代原車發(fā)動機和變速器,它的開發(fā)難度較小且制造成本也低,但系統(tǒng)效率偏低,動力電池布置難度大,整車噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise,Vibration和Harshness,NVH)效果一般。同軸電驅(qū)橋與平行軸電驅(qū)橋兩種結(jié)構(gòu)類似,都是由電機與傳統(tǒng)驅(qū)動橋集成,電機經(jīng)減速器增扭后直接驅(qū)動車輪,主要差異在于同軸橋的電機軸與減速器輸出軸同軸,而平行軸電驅(qū)橋的電機軸與減速器輸出軸平行。同軸/平行軸電驅(qū)橋沒有傳動軸、懸置等零部件,重量小,裝車成本低,傳動效率高,占用空間小,便于電池包布置。由于沒有懸置,驅(qū)動電機及減速器直接裝配在驅(qū)動橋上,通過板簧和減震器與車身或車架連接,且沒有傳統(tǒng)發(fā)動機噪聲的掩蔽,同軸/平行軸電驅(qū)橋的NVH性能比較差。
Moan噪聲也是轟鳴的一種描述方式,出現(xiàn)的工況以中高車速為主,傳統(tǒng)車型和新能源車型都可能存在。傳統(tǒng)車上的Moan問題主要出現(xiàn)在傳動系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)和制動系統(tǒng)上,張強等[2]針對某前置后驅(qū)轎車在高速工況下車內(nèi)轟鳴問題,從激勵源、傳播途徑和響應(yīng)進行系統(tǒng)影響因子分析,研究了變速箱標(biāo)定、排氣系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)動不平衡和車身系統(tǒng)對Moan 的影響,制定了有效可行的優(yōu)化方案,使得Moan降低了8 dB(A);孫佳等[3]對進氣系統(tǒng)引起的轟鳴進行研究,通過優(yōu)化系統(tǒng)壓力波動和增加赫姆霍茲諧振腔降低激勵源,有效降低車內(nèi)轟鳴;常慶斌等[4]發(fā)現(xiàn)制動引起的Moan 的重要影響因子是制動卡鉗,并在設(shè)計過程中考慮改善摩擦片偏磨這個主要原因,重新設(shè)計制動卡鉗,消除制動引起的Moan噪聲。
本文針對某平行軸電驅(qū)橋輕客車型在加速到60 km/h至100 km/h工況時車內(nèi)存在低頻的Moan問題,運用“源頭-傳遞路徑-響應(yīng)”[5]分析理論進行實驗排查分析,并結(jié)合CAE(Computer Aided Engineering)仿真分析方法,針對引起Moan的主因提出合理的解決方案,為解決平行軸電驅(qū)橋這類結(jié)構(gòu)低頻的NVH問題提供有力的技術(shù)支持。
平行軸電驅(qū)橋也稱偏置式電驅(qū)橋,結(jié)構(gòu)如圖1所示。電機通過花鍵配合與減速器連接,減速器通過齒輪傳動將動力傳遞橋殼差速器,進而驅(qū)動車輪,電驅(qū)橋通過板簧和減振器連接在車身上。
圖1 電驅(qū)橋結(jié)構(gòu)布置示意圖
本文中電驅(qū)橋車型加速到60 km/h 至100 km/h車速范圍內(nèi)時,車內(nèi)后排乘客座椅位置處存在明顯的低頻Moan 噪聲。主觀駕評為該工況出現(xiàn)時后排地板存在明顯異常振動。通過電機轉(zhuǎn)速階次分析和噪聲濾波分析,鎖定Moan 噪聲主要以1 階為主階次,且存在2、3階諧頻,如圖2所示。
表1 電驅(qū)橋相關(guān)參數(shù)
圖2 車內(nèi)噪聲Color map頻譜圖
如圖3 所示,對電驅(qū)橋殼體上振動測點進行階次譜分析,可以鎖定車內(nèi)Moan噪聲階次與電驅(qū)橋殼體的振動對應(yīng),位置在減速器端蓋一軸中心面。
圖3 電驅(qū)橋Z向振動Color map頻譜圖
電機軸激勵頻率計算公式如下:
式中:fm代表電機軸激勵頻率,nm代表電機轉(zhuǎn)速,order為1階、2階、3階等等。
結(jié)合圖1、圖2和頻率計算式(1)進行分析,可知Moan 的主階次頻率為100 Hz~165 Hz,2 階諧頻頻率為200 Hz~330 Hz,3 階諧頻頻率為300 Hz~495 Hz。
根據(jù)NVH 問題分析中常用的“源頭-傳遞路徑-響應(yīng)”經(jīng)典分析理論,本文對產(chǎn)生Moan 的可能原因制定分析魚骨圖,如圖4 所示。運用西門子LMS Test.Lab測試分析系統(tǒng)對其進行分析。
圖4 Moan的影響因子分析魚骨圖
在Moan的影響因子分析魚骨圖中,激勵源分析主要包含電機與減速器花鍵配合相位、尺寸鏈裝配公差[6]、電機軸動不平衡、減速器一軸動不平衡和電驅(qū)總成模態(tài)分析;傳遞路徑分析主要包括減振器和后板簧兩條路徑;響應(yīng)分析主要包括后地板模態(tài)分析。下文根據(jù)以上思路進行逐一分析和排查,本文受篇幅限制,僅對關(guān)鍵影響因子進行詳細分析。
2.2.1 電驅(qū)橋尺寸鏈裝配公差及電機軸、減速器一軸動不平衡診斷分析
1 階激勵主要與電驅(qū)橋裝配狀態(tài)下電機軸通過花鍵與減速器一軸匹配后的動不平衡量相關(guān)[7]。該優(yōu)化分析作了一個假設(shè):電機軸與減速器一軸動不平衡量可等效為電驅(qū)橋總成動不平衡量。
圖5所示為電機與減速器尺寸鏈及軸系動平衡原始要求,通過手工方法將該電驅(qū)橋系統(tǒng)尺寸鏈公差和軸系動不平衡量縮小50 %,實車試驗證明Moan沒有受到明顯抑制,如圖6所示。
圖5 電驅(qū)橋尺寸鏈及軸系動不平衡初始要求
圖6 尺寸鏈公差及動平衡縮小50%后1階噪聲對比
2.2.2 電機與減速器花鍵配合相位影響分析
基于2.2.1 分析結(jié)果并圍繞降低電驅(qū)橋動不平衡量這一目標(biāo),多次調(diào)整電機軸與減速器一軸花鍵配合相位,如圖7 所示。圖中標(biāo)紅點重合狀態(tài)標(biāo)記為0 相位(主觀駕評為可接受狀態(tài)),互成180°標(biāo)記為反相位。
圖7 電機與減速器花鍵配合相位
由圖8、圖9 分析可得,通過調(diào)整電機與減速器花鍵配合相位,可將Moan 噪聲抑制到可接受狀態(tài)。對比反相位狀態(tài),調(diào)整花鍵配合相位后高轉(zhuǎn)速工況下1階噪聲降低5 dB(A)左右,該測試分析結(jié)果再一次驗證“1階激勵主要與電驅(qū)橋裝配狀態(tài)下電機軸通過花鍵與減速器一軸匹配后的殘余動不平衡量相關(guān)”這一結(jié)論。
圖8 不同花鍵配合相位對應(yīng)的車內(nèi)噪聲對比
圖9 不同花鍵配合相位對應(yīng)的電驅(qū)橋Z向振動對比
2.2.3 電驅(qū)橋模態(tài)分析
運用西門子LMS Test. Lab 測試分析系統(tǒng)中模態(tài)測試模塊建立電驅(qū)橋?qū)嶒災(zāi)P?。為確保模態(tài)振型的可讀性,實驗?zāi)P蜕瞎灿?0 個測點,采用激振器基于多輸入多輸出法對其進行模態(tài)測試,并運用PolyMax Modal Analysis 分析模塊計算整個系統(tǒng)在50 Hz~200 Hz 范圍內(nèi)的模態(tài)振型,如表2 和圖10、圖11所示。
圖10 電驅(qū)橋模態(tài)綜合頻響函數(shù)SUM
表2 電驅(qū)橋模態(tài)頻率/Hz
圖11 電驅(qū)橋模態(tài)振型圖
從電驅(qū)橋模態(tài)[8]測試分析結(jié)果可得,在100 Hz~200 Hz范圍內(nèi)電驅(qū)橋存在3個模態(tài),且與Moan的1階激勵頻率相近,使得電驅(qū)橋在結(jié)構(gòu)上比較靈敏。
電驅(qū)橋主要通過左、右兩側(cè)板簧安裝在車身上,同時通過減震器與車身縱梁連接。傳遞路徑主要為減震器和板簧。
2.3.1 路徑1分析:斷開減震器連接
斷開減震器與電驅(qū)橋及車身的連接,通過客觀測試發(fā)現(xiàn)在65 km/h~70 km/h 范圍車內(nèi)噪聲降低2 dB(A)左右,主觀上無明顯優(yōu)化,如圖12所示。由此可斷定減震器非主要傳遞路徑。
圖12 斷開減震器連接前后車內(nèi)1階噪聲對比
2.3.2 路徑2分析:板簧加質(zhì)量
板簧是上車體主要承載結(jié)構(gòu),采用板簧配重的方法,在左右板簧均勻配重15 kg 質(zhì)量,測試結(jié)果如圖13所示。1階噪聲在65 km/h~70 km/h左右降低4 dB(A),80 Km/h以上聲壓級發(fā)生偏移,可斷定板簧是該問題主要的傳遞路徑。
圖13 板簧加質(zhì)量前后車內(nèi)1階噪聲對比
運用CAE仿真分析方法,根據(jù)內(nèi)飾車身Catia模型,在Hypermesh 中建立車身仿真模型[9],并利用MSC Nastran 后處理模塊分析車身鈑金模態(tài)在100 Hz~180 Hz 之間的主要貢獻量。CAE 分析結(jié)果顯示100 Hz~180 Hz 主要模態(tài)貢獻量為后地板鈑金,均為高階局部模態(tài),受篇幅限制僅給出后地板145 Hz對應(yīng)的模態(tài),見圖14。
圖14 車身后地板145 Hz模態(tài)振型
阻尼片有降低鈑金振動靈敏度和改變鈑金局部模態(tài)的優(yōu)點,且受空間影響較小,本文采用在后地板鈑金上貼阻尼的方法來分析后地板對Moan的影響,阻尼面積大約1.5 m2,通過實車測試發(fā)現(xiàn)車身阻尼僅能降低75 km/h~90 km/h范圍內(nèi)噪聲聲壓級2 dB(A)~3 dB(A)左右,如圖15所示。
圖15 后地板貼阻尼前后車內(nèi)1階噪聲對比
本章通過“源頭-傳遞路徑-響應(yīng)”分析,發(fā)現(xiàn)該電驅(qū)橋商用車型高速Moan 主要原因是電機軸通過花鍵與減速器一軸匹配后系統(tǒng)動不平衡量偏大,使得電驅(qū)橋1 階激勵振動大,并通過板簧路徑傳遞到車身,產(chǎn)生低頻的轟鳴和低頻的地板振動。
對于上述分析結(jié)果,常見的優(yōu)化方案有3種:降低激勵源振動、減小路徑傳遞和降低車身響應(yīng)[10]。文中主要傳遞路徑為板簧,通過降低板簧襯套剛度或提升板簧固有頻率可減少板簧路徑傳遞,但這會延長板簧開發(fā)周期,增加開發(fā)費用,加大可靠性風(fēng)險,本文不考慮板簧相關(guān)優(yōu)化。降低車身響應(yīng)的常用方法是在車身地板上貼阻尼片,前文已驗證該方案優(yōu)化空間有限,性價比太低,因此只能通過降低電驅(qū)橋激勵源振動來抑制高速Moan噪聲。
降低電驅(qū)橋激勵源振動方法有兩種:(1)降低電機軸通過花鍵與減速器一軸匹配后系統(tǒng)動不平衡指標(biāo);(2)減小減速器速比。由于電機軸和減速器一軸均在電驅(qū)橋內(nèi)部,無法采用常規(guī)的三點法[11]進行動不平衡相位測量,該方法技術(shù)可行性較低;由于動不平衡激勵具有隨轉(zhuǎn)速上升而增大的特性,因此降低減速器速比可以降低相同速度下電機的轉(zhuǎn)速,達到降低電驅(qū)橋激勵的目的,如圖16和圖17所示。
圖16 初始速比工況下電機轉(zhuǎn)速與車速曲線
從供應(yīng)商現(xiàn)有齒輪系產(chǎn)品中找到一個齒速比最接近14.1 的減速器齒輪,速比為11.6。對比圖16 和圖17,將減速器速比由初始14.1減小到11.6后,車速為60 km/h 時對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速由6 400 r/min 左右降低到5 400 r/min 左右,車速為100 km/h 時對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速由10 600 r/min 降低到9 100 r/min 左右,車速為60 km/h~100 km/h 時轉(zhuǎn)速降低了1 000 r/min~1 500 r/min。
圖17 小速比工況下電機轉(zhuǎn)速與車速曲線
切換至小速比后,車內(nèi)1階Moan噪聲聲壓級降低5 dB(A)~6 dB(A),主觀駕評為Moan 可接受,電驅(qū)本體對應(yīng)振動降低30%~50%左右,如圖18、圖19所示。
圖18 速比切換前后車內(nèi)1階噪聲對比
圖19 速比切換前后電驅(qū)本體1階振動對比
減速器速比變化會帶來動力經(jīng)濟性能的變化。如表3所示,減小減速器速比后,滿載狀態(tài)下整車在車速為0~100 km/h時的加速性能基本沒有影響,但在車速為0~50 km/h 時低速加速性能惡化了0.5 s,最高車速由109 km/h 提升到111 km/h 后,加速性能整體上沒有明顯變化;但滿載狀態(tài)下的最大爬坡度由30%降低到25%,考慮到常見的標(biāo)準(zhǔn)坡有10%、16.6%和20%,因此25%的爬坡性能也可滿足實際使用工況。
表3 減速器為不同速比時的動力經(jīng)濟性對比
平行軸電驅(qū)橋本身的設(shè)計及布置方式導(dǎo)致該系統(tǒng)NVH性能較差,因此電驅(qū)橋振動控制要求也比一般新能源電驅(qū)橋要高。本文針對某平行軸電驅(qū)橋輕客車型在加速60 km/h~100 km/h 工況下車內(nèi)存在低頻Moan問題,運用“源-路徑-響應(yīng)”分析理論進行實驗排查分析,結(jié)合CAE 仿真分析方法,鎖定了引起Moan 的主要原因。并結(jié)合工程實際提出了成本低、周期短、可行性強的優(yōu)化方案,成功解決由電驅(qū)橋動不平衡引起的車內(nèi)NVH問題,對后續(xù)提前識別電驅(qū)橋車型NVH風(fēng)險、提出優(yōu)化方案和積累工程經(jīng)驗具有重要意義。