陳 輝
(南京依維柯汽車有限公司,江蘇 南京 211806)
汽車開發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程需要做各類性能試驗(yàn),其中防雨密封性能作為輕型客車的重要性能衡量指標(biāo),也是客戶主要關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量點(diǎn)。輕型客車前風(fēng)窗、前圍、側(cè)窗、側(cè)圍、前后門、移門、天窗等區(qū)域均不允許在淋雨實(shí)驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)滲水、滴水和流水現(xiàn)象[1]。某輕型客車的試驗(yàn)技術(shù)要求從淋雨時(shí)間,淋雨強(qiáng)度方面做了明確規(guī)定,主要內(nèi)容如下:霧化0.5 min,雨量強(qiáng)度為(4.3±0.1) L/min;小雨0.5 min,雨量強(qiáng)度為(6.2± 0.1)L/min;大雨2.5 min,雨量強(qiáng)度為(11.1±0.1)L/min;淋雨室系統(tǒng)管路工作壓力為大于2 bar[2]。本文所論述的某輕型客車在試生產(chǎn)淋雨試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)了前風(fēng)窗部位左右上R角,左右下R角,A柱側(cè)面及下橫梁位置有水滲入車內(nèi)現(xiàn)象,本文將利用4M1D方法闡述該車型前風(fēng)窗出現(xiàn)漏雨的原因及改進(jìn)策略。
4M1D方法即人(man)、設(shè)備(machine)、來(lái)料(material)、方法(method)和設(shè)計(jì)(design)的簡(jiǎn)稱,此方法是WCM(World Class Manufacturing)世界級(jí)制造管理模式[3]中QCS模塊的主要分析改進(jìn)工具。其中人的問(wèn)題利用TWTTP(The Way To Teach People指導(dǎo)員工方法)和HERCA(Human Error Root Cause Analyse人為錯(cuò)誤根本原因分析)[4]等工具找出人為問(wèn)題的根本原因并采取對(duì)應(yīng)措施;對(duì)于設(shè)備類(包含了工裝)問(wèn)題通過(guò)設(shè)備改善7步法進(jìn)行分析改進(jìn);來(lái)料問(wèn)題則是采用來(lái)料8步法改進(jìn)控制;方法類問(wèn)題通過(guò)工藝修改改善;設(shè)計(jì)類問(wèn)題則是主要通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)修改改進(jìn)。
某輕型客車試生產(chǎn)過(guò)程中淋雨試驗(yàn)出現(xiàn)前風(fēng)窗漏雨主要因素利用4M1D分析如附圖一所示(本文僅將有影響的因素做了說(shuō)明,經(jīng)過(guò)排查無(wú)影響的因素未列出)。其中人的原因主要有前頂與前門框搭接部位以及前門框與前風(fēng)窗下橫梁配合位置因膠未涂到位密封性不足造成漏水;前風(fēng)窗型面變形未 校正到位導(dǎo)致玻璃與其型面配合存在縫隙漏水。設(shè)備的原因主要有前風(fēng)窗玻璃膠涂膠設(shè)備膠型位置偏差造成膠與車身前風(fēng)窗型面配合不到位造成漏水。來(lái)料的主要因素有前風(fēng)窗玻璃型面偏差導(dǎo)致與車身前風(fēng)窗型面配合不良漏水。方法的主要因素有前頂蓋與前風(fēng)窗位置涂裝涂膠采用排刷膠容易出現(xiàn)膠砂眼;總裝裝配前風(fēng)窗時(shí)固定用綁帶受力面偏小,玻璃固定貼合不易保證;前檔玻璃膠型對(duì)接接口位于下側(cè),被儀表板遮擋無(wú)法刮服帖,導(dǎo)致存在縫隙進(jìn)水。設(shè)計(jì)的主要因素有前頂與前門框搭接部位存在臺(tái)階面和縫隙;前門框與前風(fēng)窗下橫梁搭接部位左右各存在1.5 mm左右臺(tái)階面和5 mm左右縫隙;前風(fēng)窗下裝飾板固定孔多增加進(jìn)水風(fēng)險(xiǎn)。
圖1 4M1D分析前風(fēng)窗漏雨因素
某輕型客車車型淋雨試驗(yàn)時(shí)前風(fēng)窗漏雨的主要人為因素是前頂與前門框搭接部位涂膠不到位和前風(fēng)窗型面變形未校正到位兩個(gè)方面內(nèi)容,其中涂膠操作工熟知操作規(guī)范要求,但是存在刷膠過(guò)快時(shí)有刷不到位現(xiàn)象且自查未能有效發(fā)現(xiàn),通過(guò)對(duì)涂膠操作過(guò)程要求特別是刷膠速度再次規(guī)范培訓(xùn),同時(shí)增加膠烘干后工序檢查防止出現(xiàn)膠砂眼車輛流出涂裝。針對(duì)前風(fēng)窗型面變形未校正到位問(wèn)題利用TWTTP工具分析如下表1所示。操作工對(duì)于本崗位的操作內(nèi)容要求、判斷標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容均熟悉;再結(jié)合觀察現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程并利用HERCA分析見表2,其中前風(fēng)窗校正工序操作流程如下:操作工所使用的檢具完全依靠人工從線邊拿取后放置于車身上,操作工將變形區(qū)域標(biāo)識(shí)出來(lái),然后將檢具放回原處,接下來(lái)對(duì)變形區(qū)域校正后再?gòu)木€邊將檢具拿回復(fù)核,如有超差部位還需重復(fù)上述動(dòng)作,這樣的操作過(guò)程增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,容易造成疲勞而疏忽遺忘某些部位校正。改進(jìn)方案是將前風(fēng)窗檢具用平衡器吊在操作工校正工位上方的側(cè)面,操作工需要檢具時(shí)直接從旁邊拉過(guò)來(lái)即可,減輕了工作量和拿取檢具的工時(shí),操作工有更多的時(shí)間用于檢查和校正,防止漏校正。另外出現(xiàn)前風(fēng)窗型面變形的部位主要是點(diǎn)焊過(guò)程人工點(diǎn)焊焊鉗磕碰變形,為此將人工點(diǎn)焊改為機(jī)器人點(diǎn)焊,極大地減少了變形點(diǎn)。
表1 TWTTP分析前風(fēng)窗型面變形未校正問(wèn)題
表2 HERCA分析前風(fēng)窗型面變形未校正問(wèn)題
針對(duì)此車型前風(fēng)窗漏雨問(wèn)題設(shè)備原因主要是前風(fēng)窗玻璃涂膠設(shè)備運(yùn)行軌跡在4個(gè)R角部位不合理導(dǎo)致膠倒伏,裝配后R角部位出現(xiàn)縫隙造成淋雨進(jìn)水,采用設(shè)備改善7步法予以分析改進(jìn),見表3。最終采取的主要措施是將涂膠設(shè)備運(yùn)行軌跡在R角部位由原來(lái)的小R弧度改為了較大R弧,同時(shí)玻璃與膠嘴之間夾角也由90°調(diào)整為88°左右,有效改進(jìn)了膠倒伏問(wèn)題。
表3 設(shè)備7步法分析改進(jìn)前風(fēng)窗玻璃膠軌跡偏差問(wèn)題
該車型前風(fēng)窗漏雨的來(lái)料因素主要是前風(fēng)窗玻璃存在面差,利用來(lái)料八步法改進(jìn)步驟如下,見附表4。前風(fēng)窗玻璃在制件得到全面核查處置,找到根本原因并通過(guò)模具修改得到有效改進(jìn),并通過(guò)零缺陷條件的建立做到持續(xù)控制。
表4 來(lái)料問(wèn)題八步法改進(jìn)前風(fēng)窗玻璃型面偏差問(wèn)題
方法類問(wèn)題改進(jìn)主要有調(diào)整優(yōu)化工藝流程、工藝參數(shù)、工藝方案,增加輔助工藝裝備等措施。此車型前風(fēng)窗漏雨的方法原因主要有以下三個(gè)方面:
(1)涂裝對(duì)于搭接縫部位采用刷膠方式易產(chǎn)生膠刷薄烘烤后導(dǎo)致膠出現(xiàn)孔洞漏水,采取工藝改進(jìn)措施為將刷膠改為刮板逆向向搭接縫刮膠,能夠有效填充搭接部位縫隙。同時(shí)在焊裝拼焊時(shí)在前頂與前門框,搭接點(diǎn)焊配合部位增加點(diǎn)焊密封膠,這樣與涂裝外側(cè)膠行成雙道密封,提升了防水保險(xiǎn)系數(shù)。對(duì)前門框與前風(fēng)窗下橫梁搭接部位由于結(jié)構(gòu)局限不能點(diǎn)焊只能采用CO2焊固定,則在搭接縫外側(cè)黏貼膠片同時(shí)涂裝在膠片邊緣再涂一道密封膠。
(2)總裝前風(fēng)窗玻璃裝配固定用綁帶原有兩側(cè)固定長(zhǎng)度為30 cm左右,出現(xiàn)玻璃與車身型面局部未壓服貼膠固化后有縫隙而漏水,改進(jìn)方案則是將兩側(cè)緊固件加長(zhǎng)到50 cm,提升壓緊力使得玻璃膠與前風(fēng)窗型面緊密粘接。
(3)針對(duì)前風(fēng)窗玻璃膠搭接部位由于原工藝定于下部,膠對(duì)接接口區(qū)域被儀表板遮擋相應(yīng)空間太小無(wú)法用工具將搭接膠抹平順導(dǎo)致接口部位存在縫隙,淋雨試驗(yàn)時(shí)水從膠對(duì)接縫隙處流入到儀表板區(qū)域從而進(jìn)入車內(nèi)駕駛室。此處將玻璃膠對(duì)接接口部位改在了右側(cè)A柱中間位置,前風(fēng)窗玻璃裝配后非常方便人員利用工具將對(duì)接部位膠刮平順使得膠對(duì)接接口無(wú)縫對(duì)接,淋雨試驗(yàn)時(shí)水不再?gòu)哪z接口處流入車內(nèi)。
設(shè)計(jì)類因素主要有設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理等方面問(wèn) 題,主要通過(guò)變更產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)或增加工藝方法予以改進(jìn)。該車型前風(fēng)窗漏雨問(wèn)題與設(shè)計(jì)有關(guān)的主要因素有前風(fēng)窗上下左右四個(gè)R角區(qū)域相應(yīng)門框與前頂,門框與前風(fēng)窗下橫搭接點(diǎn)焊部位分別存在約5 mm寬1.5 mm高的臺(tái)階縫隙,當(dāng)前風(fēng)窗玻璃裝配后這幾個(gè)臺(tái)階縫區(qū)域極易形成膠眼,造成淋雨時(shí)水從這幾處進(jìn)入車內(nèi)。由于車身結(jié)構(gòu)已定型不便修改,于是采用工藝方案進(jìn)行彌補(bǔ)設(shè)計(jì)不足,此四處臺(tái)階縫區(qū)域在總裝裝配玻璃之前先分別涂一道膠(見圖2),利用膠填平臺(tái)階縫。
圖2 前頂蓋與門框搭R角區(qū)域改進(jìn)前后對(duì)比圖(門框與前風(fēng)窗下橫梁左右下R角部位進(jìn)行了類似改進(jìn))
另一設(shè)計(jì)因素是前風(fēng)窗下裝飾板固定孔偏多,導(dǎo)致淋雨試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)雨水從這些孔進(jìn)入車內(nèi),設(shè)計(jì)改進(jìn)方案是取消了幾個(gè)輔助工藝孔(由21個(gè)減少到17個(gè)),同時(shí)將焊裝用的定位工藝孔在總裝用膠片封堵(4個(gè)),其余裝配前風(fēng)窗下裝飾板的孔將孔徑縮?。ㄖ睆椒謩e減少0.4 mm)使得固定卡座與 孔緊密配合提升防水性能。
該車型前風(fēng)窗淋雨漏雨問(wèn)題通過(guò)上述從4M1D幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)后得到了有效改進(jìn),結(jié)合此次改進(jìn)過(guò)程,對(duì)于后續(xù)進(jìn)行新車型開發(fā)時(shí)可以分析考慮前風(fēng)窗部位從以下幾個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化從本質(zhì)上提升防水性能。
(1)將前風(fēng)窗外側(cè)結(jié)構(gòu)由分體式零件拼裝而成改為單個(gè)整體式?jīng)_壓件,有利于減少外側(cè)拼接縫。
(2)將前風(fēng)窗外側(cè)沖壓鐵件拼縫部位由點(diǎn)焊焊接工藝改為激光焊,提升焊縫的密封性能。
(3)盡量不采用前風(fēng)窗下裝飾板結(jié)構(gòu),直接由沖壓鐵件造型。如確實(shí)需要采用裝飾件裝配,盡量減少裝配孔,同時(shí)將裝配孔盡可能設(shè)計(jì)在Ⅹ向或Y向平面上,要減少Z向平面上的裝配孔,因Z平面容易儲(chǔ)水增加雨水進(jìn)入車內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)。
本文利用4M1D方法對(duì)某輕型客車試生產(chǎn)階段淋雨試驗(yàn) 出現(xiàn)前風(fēng)窗漏雨問(wèn)題進(jìn)行了深入分析,從人工控制、工裝設(shè)備、零部件質(zhì)量、焊接工藝、涂裝工藝、總裝裝配工藝,以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面采取有力措施取得了有效的成果。同時(shí)4M1D分析改進(jìn)方法也為解決汽車生產(chǎn)制造過(guò)程出現(xiàn)的其他問(wèn)題提供借鑒意義。