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      大型火電機組汽機側的綜合節(jié)能改造

      2021-11-30 03:16:04于光佐
      魅力中國 2021年50期
      關鍵詞:汽封葉型水塔

      于光佐

      (山西魯能河曲發(fā)電有限公司,山西 忻州 036500)

      近年來,隨著火電技術的飛速發(fā)展,機組也向大功率化、自動化、高參數化方向邁進了一大步。但與世界發(fā)達國家的水平相比,還有一定的差距。加強火電機組優(yōu)化運行,轉變節(jié)能方式,提高經濟效益,改善生態(tài)環(huán)境,是我國能源行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。為此,需要全面了解和掌握機組的熱力特性、汽輪機的運行狀況以及熱力系統(tǒng)的各項技術指標,準確評估機組的狀況,為機組大修期間設備改造的實施提供技術依據。電力科學研究院對該機組進行了綜合測試,在對測試結果進行分析的基礎上,通過現(xiàn)場檢查,準確識別了機組當前存在的問題。

      一、火力機組發(fā)展現(xiàn)狀

      隨著電力體制改革方案的逐步實施,電力企業(yè)的思維方式、工作方式和管理體制都經歷了新的考驗,競爭更加激烈。隨著電力市場的逐步興起和電力行業(yè)改革進程的深入,商業(yè)化開發(fā)已成為我國能源企業(yè)改革的方向。五大發(fā)電集團的成立,拉開了電力生產企業(yè)全面競爭的序幕。競爭機制的引入,讓五家主力發(fā)電集團更加注重提高原有機組的生產效率,通過建設大型機組來降低發(fā)電成本。如何提高機組的經濟效益,使機組各項指標接近設計水平,達到或超過國內外同類機組水平,使發(fā)電企業(yè)處于有利的競爭地位,已成為發(fā)電企業(yè)生產經營的重要課題。可見,火力發(fā)電廠降低煤耗標準,分析現(xiàn)有機組能耗水平,闡明其節(jié)能潛力,在節(jié)能領域進行轉型,指導汽輪機組節(jié)能改造具有很大意義。

      二、機組運行現(xiàn)狀

      此大型火力發(fā)電機組汽輪機為600MW 亞臨界單軸三缸(高中壓合缸)四排汽,具有一次中間再熱的凝汽式輪機,其中高壓部分為1+8 級,中壓部分為5 級,低壓部分為對稱分層流雙層缸結構,蒸汽由低壓缸中部進入通流部分,分別向兩個方向流動,經2×2×7 級做功后向下排入凝汽器。機組給水系統(tǒng)由3 臺高壓加熱器、4 臺低壓加熱器和1 臺除氧器組成,供水系統(tǒng)配備2 臺50%容量汽動給水泵和1 臺30%容量備用電動給水泵。

      該機組汽輪機采用了上世紀90 年代末的引進技術,受當時設計技術、設計手段、制造加工能力等因素的影響,葉片型線等技術相對落后,存在流動損失較大、缸效率較低,熱耗偏高的問題。上一次修前熱力性能試驗,THA 工況下汽輪機熱耗率為8069.6kJ/kWh,比設計值7736 kJ/kWh 高333.6kJ/kWh。此外,汽輪機高、中壓合缸處軸封漏氣量偏大,高壓后軸封一段漏氣至四段抽汽流量偏大。凝汽器設計為雙殼體、雙背壓,設計背壓為4.27/5.61KPa,實際運行中無法實現(xiàn)高、低背壓分離。涼水塔噴濺裝置為傳統(tǒng)的反射型,噴濺效果一般。綜合上述,汽機側有較大定的節(jié)能潛力。

      三、診斷性能測試

      為充分了解和掌握機組的熱力特性和熱力系統(tǒng)的各項技術指標,準確評估機組的當前狀態(tài),為實施節(jié)能改造提供技術依據,該廠聘請電力科學院對該機組進行了性能綜合診斷試驗。THA 工況下汽輪機熱耗率為8052.6kJ/kWh,比設計值7736 kJ/kWh 高316.6kJ/kWh。高壓缸效率為84.22%,比86.4%的設計值低2.18 個百分點,中壓缸效率為88.8%,比92.54%的設計值低3.74 個百分點,低壓缸效率為87.3%,比92.35%的設計值低5.05 個百分點,對機組效率的影響非常明顯。

      冷端系統(tǒng),特別是涼水塔,傳熱效率差。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)水塔填料有多處損壞脫落,需要更換填料同時進行優(yōu)化。

      凝汽器傳熱效率低,來自低壓缸排氣的熱負荷高,同時凝汽器真空系統(tǒng)無法實現(xiàn)高、低背壓運行。從試驗結果可以看出,該機組的凝汽器在600MW 工況下的試驗壓力為6.43/6.45kPa,(冷卻水流量34500t/h 和冷卻水入口溫度21℃)。循環(huán)水進水溫度接近設計值,凝汽器壓力比設計值 4.27/5.61 kPa 高出2.18/0.82 kPa。可以看出,凝汽器管束潔凈度和整體傳熱系數均低于設計值,凝汽器管束臟污、堵塞現(xiàn)象會導致凝汽器器潔凈比和傳熱效率下降。

      四、節(jié)能改造、檢修計劃

      針對上述問題,充分借鑒了國內外主機廠等動力裝置生產企業(yè)現(xiàn)代化改造的成功經驗,并在此基礎上提出了合理的節(jié)能改造、檢修方案。

      (一)汽輪機本體通流改造

      1.高壓部分噴嘴進汽腔室優(yōu)化設計,降低進氣壓損;采用先進的動、靜葉基礎葉型,動葉頂部采用自帶冠結構,設置葉頂高低齒迷宮汽封,降低漏氣損失;葉片采用成圈結構設計,使其具有高阻尼、低動應力特點;高壓部分增加2 級,由1+8級增加為1+10 級。提高根部反動度,優(yōu)化速比,優(yōu)化各級焓降。高壓缸壓力級靜葉型線全部采用先進的層流靜葉葉型(SCH),壓力級動葉采用高負荷動葉型線(HV葉型)。

      2.中壓部分進汽腔室優(yōu)化設計,降低進氣壓損,同時增加1 級,優(yōu)化葉片型線,優(yōu)化各級焓降和速比,適當降低高排壓力和溫度。

      3.低壓部分進汽腔室優(yōu)化設計,降低進氣壓損,動葉根部葉型采用“K”型通道葉型,頂部區(qū)域葉型采用先進的適合跨音速流動的縮放葉型。

      4.優(yōu)化汽封結構,高、中壓后軸封全部采用錯齒汽封,其中高、中壓后軸封第1 列采用封嚴汽封;過橋汽封采用錯齒汽封,其中第1 列采用封嚴汽封并在進汽邊設置防漩齒;低壓端汽封采用DAS汽封。通過對汽封密封齒進行優(yōu)化,增加密封有效齒數,大幅減少汽封漏氣量。

      (二)凝結器本體

      試驗數據表明,凝汽器的運行潔凈度系數和總傳熱系數均低于設計值。這是由于凝汽器管束臟污、堵塞現(xiàn)象導致凝汽器的清潔效率和傳熱降低。結合檢修進行凝汽器的化學清洗除垢,疏通堵塞管路,同時檢修膠球清洗裝置,重點檢查收球網閉合情況和收球管口是否正常。

      (三)涼水塔改造

      水塔內70%的傳熱面積集中在填料區(qū)。當水塔填料出現(xiàn)問題或傳熱效果不佳時,會對水塔的傳熱能力產生較大的影響。對該機組水塔進行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)水塔填料損壞嚴重,含泥沙較多,噴濺裝置濺水部件損壞嚴重,成股水流可直接沖擊填料層,嚴重影響水塔冷卻效果。

      將水塔填料全部進行更換,并根據風水匹配的原理,通過三維數值模擬計算將水塔內區(qū)進行非等高布置方式,換熱面積增容至8500m2;噴濺裝置改造為離心旋轉結構形式;修復斷裂損壞的配水管。

      (四)真空系統(tǒng)改造

      改造加裝兩套羅茨真空泵組,并將原抽真空母管進行優(yōu)化,凝汽器高、低背壓側分別引管路至兩套羅茨真空泵組,原三臺水環(huán)真空泵作為啟動、備用泵。

      (五)改造后節(jié)能效果分析

      1.汽輪機本體

      THA 工況下,高壓缸效率89.33%,中壓缸效率93.19%,低壓缸效率90.76%,各汽缸效率大大提升,汽輪機熱耗率為7766.5kJ/kW.h,比保證值7776kJ/kW.h 低9.5kJ/kW,對比修前降低303.1kJ/kW,供電煤耗率下降約12.37g/kWh。按照全年發(fā)電量30億kWh 計算,僅汽輪機通流改造,每年降低煤耗約12.37g/kWh×30 億kWh=37110 噸,達到了通流改造的目的。

      2.凝汽器本體

      THA 工況下,改造前凝汽器壓力6.45/6.43kPa,檢修、改造后凝汽器壓力5.08/6.18kPa,真空度平均提高0.845kPa。根據《火力發(fā)電廠節(jié)能和指標管理技術》中的耗差分析,真空度每提高1kPa,供電煤耗率下降2.65g/kWh。凝汽器改造后降低供電煤耗0.845×2.65=2.24g/kWh。

      3.水塔

      根據熱工院實驗,水塔改造后,循環(huán)水溫升增加了1.64℃。根據《火電廠生產指標管理指南》,循環(huán)水溫度每變化1℃,影響煤耗變化0.4%—0.6%。據電廠統(tǒng)計,供電煤耗為313 克/千瓦時,即循環(huán)水溫度變化按1.64℃計算,供電煤耗降低313×0.4%×1.5=2.053g/kWh。

      4.真空系統(tǒng)改造

      真空系統(tǒng)改造加裝兩套羅茨真空泵組后,運行電流從原水環(huán)真空泵的180A 降低為66A,原水環(huán)真空泵電耗為×380×180×0.78×0.94 ≈87kW,改造后真空泵組電耗為×380×66×0.87×0.9 ≈34kW,節(jié)約電耗53kW,按照泵組全年運行6000h計算,每年節(jié)約電耗53×6000=31.8 萬kW,按供電煤耗313g/kWh 計算,每年節(jié)約標煤約995 噸,折算成煤耗0.33g/kWh。

      該機組汽機側綜合節(jié)能改造后煤耗降低16.993g/kWh,按上一年度機組供電量30億kWh 測算,每年節(jié)約標煤50979 噸。

      結束語:火力發(fā)電廠是一次能源消耗大戶,全年消耗大量煤炭。提高火電廠一次能源利用率,降低熱耗,節(jié)約燃料,提高電廠熱效率,盡可能降低發(fā)電成本,減少環(huán)境污染已成為火力發(fā)電技術發(fā)展的主要方向。以熱力學第一定律和第二定律為理論指導,診斷大型火電機組的節(jié)能潛力,對節(jié)能理論在電力行業(yè)的應用和推廣具有重要意義。

      該電廠由于實施了汽機側節(jié)能改造工程,年節(jié)約標準煤50979 噸,減少CO2 排放130298 噸,一方面降低了能源消耗,提高了企業(yè)機組的經濟效益。另一方面,減少CO2 氣體排放量,對保護環(huán)境,具有良好的社會效益。

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