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      石門水庫砌石拱壩壩體防滲處理方案的探討

      2022-02-22 07:25:32
      黑龍江水利科技 2022年1期
      關鍵詞:串通序孔壓水

      周 娟

      (福建省建甌市水利水電技術推廣中心,福建 建甌 353100)

      0 引 言

      水庫滲漏是常見的病險問題,對工程安全產生的威脅較大,同時也將造成水庫效益下降[1-2]。我國早期修建的水庫受限于當時的經濟、技術水平,水庫質量較為低下,在長期使用過程中出現了不同程度的滲漏現象,對這一部分水庫進行除險加固工程設計是十分必要的[3-5]。

      1 工程概況

      石門水庫位于建甌市水源鄉(xiāng)王厝村境內,是一座以灌溉、發(fā)電為主的綜合利用的小(2)型水庫。大壩為砌石單曲拱壩,壩頂高程444.10m,最大壩高18.00m,壩頂弧長為30.00m,其中左側非溢流壩段長度為6.5m,右側非溢流壩段長度為6.5m,中間溢流壩段長17.0m。

      石門水庫大壩自1990年建成蓄水,壩面就開始發(fā)生明顯滲漏,且隨運行時間的延續(xù),滲漏愈加嚴重,同時壩基也存在著滲漏問題。對大壩壩體進行補強灌漿,結合壩體的補強灌漿壩基進行帷幕灌漿,解決大壩及壩基滲漏嚴重問題。

      2 石門水庫壩基防滲處理方案

      2.1 壩基滲漏原因

      由于石門水庫在早年修建,限于當時的工程技術條件,砌筑時C10細骨料混凝土振搗密實度達不到要求,塊石間縫隙沒填筑密實。從鉆孔巖芯發(fā)現局部壩體砌石質量較差,存在空洞或蜂窩現象。根據表1中壩體段鉆孔壓水試驗數據,壩體透水率35 Lu≥q≥15 Lu,均>10Lu。與大壩下游壩面庫水滲漏現象相吻合。壩體不同高程上出現的漏水現象說明壩體存在滲漏問題。壩體鉆孔壓水試驗成果表,見表1。

      表1 壩體鉆孔壓水試驗成果表

      2.2 防滲處理方案

      根據滲漏原因分析,大壩的防滲加固采用壩體單排補強灌漿+壩基帷幕灌漿。該方案是在壩頂灌漿沿大壩中軸線布置單排灌漿孔,灌漿范圍為整個大壩壩段,以及向大壩右岸外側延伸8m,向大壩左岸外側延伸4m,灌漿樁號為0-008-0+034,補強灌漿鉆孔至壩基以下8m(相對隔水層位于壩基以下5m)位置,補強灌漿兼做壩基帷幕,以增強壩基的防滲和壩體與壩基接觸面的防滲。方案造價相對較低,施工方法成熟,施工工藝較簡單,可以較徹底、可靠的處理好壩身因為施工質量不足引起的滲漏問題,減少臨時工程的投入。

      3 壩體補強灌漿的施工

      3.1 壩體補強灌漿布置

      為了減小鉆孔對壩體拱、梁的影響,灌漿孔布置應采用減少壩體背水坡鉆孔,充分利用灌漿有效范圍原則。結合壩體體形及壩體砌筑特點,壩體灌漿采用壩頂灌漿方案。壩頂灌漿沿大壩中軸線布置單排灌漿孔,灌漿范圍為整個大壩壩段,以及向大壩右岸外側延伸8m,向大壩左岸外側延伸4m,灌漿樁號為0-008-0+034,補強灌漿鉆孔至壩基以下8m(相對隔水層位于壩基以下5m)位置,將補強灌漿和壩基帷幕有效地結合,以增強壩基的防滲和壩體與壩基接觸面的防滲。灌漿孔距2.0m,最大孔深26m。壩體補強灌漿共布孔22個,總進尺436m。灌漿工序采用先檢查后灌漿的方式對壩體進行補強灌漿,分3序對壩體進行鉆孔、壓水試驗。第1序孔每隔8m鉆1孔,進行壓水試驗,若透水率<5Lu,對該孔進行封堵,不進行后序孔的操作;若透水率>5Lu則對該孔進行補強灌漿,并進行第2序孔的工作。第2序孔是在透水率>5Lu的第1序孔左右兩側4m處進行鉆孔及壓水試驗,若透水率<5Lu,對該孔進行封堵,不進行后序孔的操作;若試驗結果透水率>5Lu,則對該孔進行補強灌漿,并進行第3序孔的施工。第3序孔是在透水率>5Lu的第2序孔左右兩側2m處進行鉆孔及壓水試驗,若試驗結果透水率>5Lu,則對該孔進行補強灌漿;若透水率<5Lu,則對該孔進行封堵。

      3.2 灌漿施工流程

      施工順序是鉆孔——沖洗——壓水試驗——灌漿——質檢。

      1)鉆孔:本工程中灌漿采用150型鉆機,鉆孔施工要確??咨睢⒖紫?、孔位符合設計要求,力求孔徑上下均一、孔壁平順。鉆孔開位位置與設計要求位置的偏差應控制在10cm以內,孔深的允許偏差在25cm以內。補強灌漿分3序對壩體進行鉆孔、壓水試驗。第1序孔每隔8m鉆1孔,進行壓水試驗,若透水率<5Lu,對該孔進行封堵,不進行后序孔的操作;若透水率>5Lu則對該孔進行補強灌漿,并進行第2序孔的工作。第2序孔是在透水率>5Lu的第1序孔左右兩側4m處進行鉆孔及壓水試驗,若透水率<5Lu,對該孔進行封堵,不進行后序孔的操作;若試驗結果透水率>5Lu,則對該孔進行補強灌漿,并進行第3序孔的施工。第3序孔是在透水率>5Lu的第2序孔左右兩側2m處進行鉆孔及壓水試驗,若試驗結果透水率>5Lu,則對該孔進行補強灌漿;若透水率<5Lu,則對該孔進行封堵。對鉆孔中發(fā)現的各種情況如混凝土厚度、失水、卡鉆、塌孔、斷裂結構等做詳細記錄,作為分析灌漿質量的基本資料。

      2)沖洗:鉆孔完成后必須將孔內巖粉沖洗干凈,通過沖洗管用壓力水進行鉆孔沖洗。鉆孔沖洗可在鉆孔結束后,將鉆桿下到孔底,從鉆桿通入壓力水進行沖洗,沖洗待回水澄清10min后結束。沖洗水壓力可采用同段灌漿壓力的70%-80%,高壓壓水沖洗結束的標準可通過沖洗試驗確定。

      3)壓水試驗:為進一步確定大壩的滲透特性,提供灌漿必要的技術參數,鉆孔時進行壓注水試驗。使用壓力為同段灌漿壓力的70%-80%,在預定壓力下,每隔一定時間記錄一次流量讀數,流量穩(wěn)定30-60min后,停止試驗,并計算單位吸水量。壓水試驗應自下而上分段進行,每段長度為5m。

      4)灌漿:壩頂垂直灌漿分三序孔逐漸加密施工,第一序孔距8m, 第二序孔距4m, 第三序孔距2m,采用循環(huán)式灌漿方法進行分段灌漿。

      灌漿材料主要以水泥為主,本工程采用的是42.5普通硅酸鹽水泥,水泥的細度為通過80μm方孔篩的篩余量不>5%。漿液起始水灰比采用5∶1,以后采用3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1、0.5∶1。結束灌漿標準:在現場確定的灌漿壓力下,灌漿段已停止吸漿或吸漿量<0.4L/min,并持續(xù)30min以上時;在規(guī)定的壓力下,吸漿量徘徊在1.0L/min的時間達1h以上。

      壩體補強灌漿孔全孔灌漿結束以后立即進行封孔,大壩補強灌漿孔采用“全孔灌漿封孔法”封孔。封孔時,利用原灌漿管灌注水灰比為0.5∶1的新鮮濃漿,將孔內余漿置換成濃漿,直至孔口返出0.5∶1的濃漿,上提灌漿管,并不斷灌入0.5∶1的濃漿。再將阻塞器阻塞在孔口,進行灌漿封孔,灌漿封孔壓力采用該孔的最大灌漿壓力,灌漿持續(xù)時間≥2h。

      5)質檢:詳細做好灌漿施工記錄,嚴格灌漿施工工藝控制,灌漿結束后進行專門的質量檢查,在壩體軸線上隨機指定布置3個檢查孔,并對檢查孔進行壓水試驗,壩體透水率均≤5.0Lu;芯樣進行抗壓強度及滲透系數檢測,芯樣滲透系數檢測結果均滿足要求。

      表3 壩體鉆孔壓水試驗成果表

      表4 補強灌漿芯樣抗壓強度、滲透系數檢測

      3.3 補強灌漿施工技術要求

      1)鉆孔:鉆孔采用150型鉆孔。鉆孔沖洗:鉆孔達到設計深度后,應采用清水沖洗鉆孔,直至回水澄清無砂和巖粉為止。

      2)灌漿壓力及漿液變換:灌漿壓力是影響灌漿質量的重要因素,一般建議取0.2-0.4Mpa。漿液起始水灰比采用5:1,以后采用3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1。

      3)稠度變換的原則是:當某一比級漿液的灌入量已達300L以上或灌注時間已達1h,而灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著時,應改濃一級。

      4)結束灌漿標準:在現場確定的灌漿壓力下,灌漿段已停止吸漿或吸漿量<0.4L/min,并持續(xù)30min以上時;在規(guī)定的壓力下,吸漿量徘徊在1.0L/min的時間達1h以上。

      5)灌漿材料:灌漿材料主要以水泥為主,灌漿漿液的濃度應由稀到濃,逐級變換。

      6)局部透水率高的部位根據需要加密灌漿孔。

      3.4 特殊情況處理

      灌漿過程中,發(fā)現冒漿、漏漿時,根據具體情況可采用嵌縫、表面封堵、限壓、濃漿、限流、限量灌注等方法處理。

      鉆灌過程中發(fā)現串通時,先查明串通部位和串通量,如與混凝土構造分縫、混凝土孔隙等串通時,立即停灌并進行封堵。如與其它灌漿孔串通,具備條件時盡量將串通孔和被串通孔同時灌注,被串通孔不具備灌漿條件時,在其串通部位上方0.5m-1m處將串通孔阻塞住,灌漿孔灌漿結束并待凝24h后,再進行串通孔的掃孔、沖洗、鉆進及灌漿。

      石門水庫壩體補強灌漿過程中背水坡存在多個點位冒漿現象,對冒漿不是很嚴重的壩段,采用的是表面封堵方案來處理。對漏冒嚴重、耗漿量較大的壩段,采用了降低灌漿壓力、增濃漿液、表面封堵、待凝、間歇灌漿等一整套綜合處理措施。

      4結 論

      石門水庫砌石拱壩壩體滲漏防滲處理于2020年 9月開始施工,11月施工結束,2021年4月蓄水, 經過幾個月運行并觀測,水庫大壩漏水現象得到了有效控制。從現場看大壩背水坡在加固前存在大面積濕坡的現象,現已消失,由此可見,此方法防滲效果較好,而且施工方法較簡單、造價低,特別適合山區(qū),偏遠地區(qū),尤其是交通極不方便的小型水庫的防滲處理。

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