廉金龍 魏宏斌 景俊杰
中國石油長慶石化公司
在石油加工過程中,普遍存在換熱器、反應(yīng)器、加熱爐等設(shè)備的結(jié)垢問題。常減壓裝置是原油加工的第1道工序,其結(jié)垢嚴(yán)重時(shí)會造成管道及設(shè)備的堵塞和損壞,導(dǎo)致裝置停工,從而影響全廠裝置的安全、平穩(wěn)及長周期運(yùn)行,并對下游裝置的加工和生產(chǎn)造成影響[1-3]。原油中的稠環(huán)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、二烯烴等物質(zhì)在高溫下易發(fā)生脫氫縮合、自由基鏈反應(yīng),生成的大分子縮合物,會黏附在一起并沉積在煉油設(shè)備表面[4-6]。Watkinson認(rèn)為高溫下有機(jī)物結(jié)垢首先是反應(yīng)生成可溶解的前驅(qū)物,然后再生成不可溶的污垢[7]。Dickakian和Seay的研究表明,垢物初期主要是瀝青質(zhì)沉積物,而后期瀝青質(zhì)占比減少,焦炭成分逐漸增多[8]。這些物質(zhì)通常沸點(diǎn)較高,在煉油過程中大多數(shù)被濃縮至常減壓裝置減壓塔進(jìn)料,最終進(jìn)入減壓渣油中,導(dǎo)致減壓塔換熱器、管線、填料等設(shè)備結(jié)垢嚴(yán)重。
中國石油長慶石化公司常減壓裝置處理量為500×104t/a。在設(shè)備運(yùn)行過程中,隨著時(shí)間的推移,其減壓塔減三中和減壓渣油流程產(chǎn)生的高溫油垢會逐漸導(dǎo)致減三中回流量減小、減底換熱器傳熱效果下降等不良后果,并由此帶來減壓塔產(chǎn)品質(zhì)量下降、產(chǎn)品重疊度增大、裝置能耗增加等問題,影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。為在線除去減壓塔中的垢物,提高減三中循環(huán)量和減渣換熱器的換熱效率,降低加工能耗,篩選出了一種新開發(fā)的分散型抗垢劑HK-17DC,在裝置運(yùn)行末期和初期分別加注,對其清垢、防垢效果進(jìn)行了驗(yàn)證和評價(jià)。
垢物按其性質(zhì)可分為有機(jī)垢和無機(jī)垢,通常情況下,在煉廠設(shè)備中有機(jī)垢與無機(jī)垢同時(shí)存在,而導(dǎo)致原油高溫結(jié)垢的原因很復(fù)雜,一方面,原油組成較復(fù)雜,其中含有的機(jī)械雜質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)易造成結(jié)垢;另一方面,溫度、流速等操作條件對高溫結(jié)垢也存在一定的影響。但普遍認(rèn)為,高溫結(jié)垢的主要原因是瀝青質(zhì)的沉積。瀝青質(zhì)在原油中具有不穩(wěn)定性,其主要以懸浮的粒子狀態(tài)存在,當(dāng)這種狀態(tài)受到破壞時(shí),就容易發(fā)生沉積。此外,當(dāng)溫度高于300 ℃時(shí),瀝青質(zhì)易生成氣體和焦炭,進(jìn)而沉積下來[11]。常減壓裝置加工原油基本性質(zhì)見表1。為進(jìn)一步分析導(dǎo)致結(jié)垢的原因,對垢物中主要元素的含量進(jìn)行了檢測分析,結(jié)果見表2。
表2 結(jié)垢物元素含量分析元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%C47.92S13.21H5.94Fe28.06N0.33Mn0.62O3.43Cr0.49
由表1和表2可知,原油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量相對較高,中國勝利原油瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1%,大慶、遼河、中原等原油中瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本為0,膠質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8%~13%。由表1可知,本裝置原油中膠質(zhì)含量相對較低,瀝青質(zhì)含量相對較高。經(jīng)檢測,垢樣中主要以C、Fe、S元素為主,其次是元素O、H、Mn、Cr和N,其中,主要元素C、S來源于所加工的原油,F(xiàn)e元素來源于管線、換熱器管束等設(shè)備。
垢樣中碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為47.92%,表明以碳為主的有機(jī)物含量較高。當(dāng)減壓爐加熱至372~374 ℃后,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等烴類物質(zhì)在過渡金屬Fe的催化作用下會發(fā)生縮合反應(yīng),促使在減壓爐管脫氫縮合成瀝青質(zhì)及焦炭。當(dāng)溫度降低時(shí),凝點(diǎn)相對較高的瀝青質(zhì)就會析出,焦炭及析出的瀝青質(zhì)會隨著原油流動逐漸黏附、沉積在設(shè)備表面,形成有機(jī)垢。
結(jié)垢與腐蝕通常同時(shí)存在,垢物中S和Fe含量較高,表明其中存在無機(jī)垢,且主要以FeS的形式存在。高溫硫腐蝕一般發(fā)生在240 ℃以上,高溫下原油中的含硫物質(zhì)會發(fā)生分解,生成H2S。在260 ℃以上,H2S會與Fe反應(yīng)生成FeS,從而造成設(shè)備的腐蝕。此外,一般在360~425 ℃的溫度下,H2S會分解為S和H2,S與Fe直接反應(yīng)生成FeS,該反應(yīng)主要發(fā)生在加熱爐爐管、煙囪等高溫富氧部位。生成的FeS會逐漸聚集,進(jìn)而沉積下來形成無機(jī)垢。
在石油加工過程中,這些垢物帶至減壓塔后,較少部分會進(jìn)入減三線物料當(dāng)中,大部分會進(jìn)入減壓渣油中,并在流經(jīng)的管線和換熱器表面逐漸老化、沉積下來,導(dǎo)致減三中循環(huán)量降低,塔內(nèi)熱量不平衡,塔頂負(fù)荷增大,產(chǎn)品質(zhì)量下降,此外,還會增加系統(tǒng)壓降;同時(shí),由于換熱器表面結(jié)垢,使得換熱器傳熱效率降低,從而使冷流換熱終溫降低,影響熱能的回收利用,而損失的熱量通過加熱爐進(jìn)行補(bǔ)充,導(dǎo)致裝置能耗增加。當(dāng)結(jié)垢情況嚴(yán)重、造成設(shè)備管線堵塞時(shí),還會導(dǎo)致裝置停車清垢,常減壓作為煉油廠的龍頭裝置,停工會對全廠正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。
抗垢劑外觀為紅色油狀液體,在高溫及高真空環(huán)境下仍具有較強(qiáng)的在線清垢、防垢效果,其熱穩(wěn)定性好,抗水性強(qiáng),不易揮發(fā),在芳香族及脂肪族烴類中溶解,不含鹵素和重金屬元素,只含C、H、O和少量N、S元素,其中O質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%,N質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%,S質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1%,其質(zhì)量指標(biāo)見表3。
表3 HK-17DC的物化性質(zhì)酸值/(mg KOH·g-1)密度(20 ℃)/(g·cm-3)凝點(diǎn)/℃閃點(diǎn)(閉口杯法)/℃≥10.00.800~1.000≤-20>62
該抗垢劑可滲入垢物與設(shè)備之間,并將垢物包裹住,削弱垢物與設(shè)備表面之間的結(jié)合力,將垢物剝離設(shè)備表面,隨介質(zhì)帶走;還可與已經(jīng)生成但未黏附在設(shè)備表面的結(jié)垢母體形成膠束,阻止垢物沉積,含有的清凈分散成分既能分散清除有機(jī)垢,也可對無機(jī)垢發(fā)揮作用。同時(shí),該劑還具有抗氧化作用,可減少自由基的產(chǎn)生,可與已形成的自由基反應(yīng)生成惰性物質(zhì),從而終止鏈反應(yīng).此外,還可在金屬表面形成一層保護(hù)膜,抑制其催化作用,有效阻止有機(jī)垢的產(chǎn)生。
目前,多數(shù)抗垢劑穩(wěn)定性較差,在本裝置的操作環(huán)境中容易產(chǎn)生相變,導(dǎo)致有效成分流失。該抗垢劑是一種多功能復(fù)合型抗垢劑,主要成分為有機(jī)胺、改性咪唑啉衍生物、高分子分散劑和芳烴溶劑,其最大特點(diǎn)是有效成分終餾點(diǎn)大于500 ℃,沸點(diǎn)高,穩(wěn)定性好,清凈分散作用顯著,在高溫及高真空環(huán)境下不會氣化和分解,能夠下移至換熱器或管線底部,并與結(jié)垢物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),清垢防垢效果明顯。此外,不含P、Cl和重金屬,使用后一般殘留在塔底渣油中,不會對后續(xù)產(chǎn)品與工段產(chǎn)生副作用。
2005年,長慶石化常減壓裝置建成投用時(shí)減壓塔減三中換熱器循環(huán)量為260 t/h,在2016年計(jì)劃檢修清理垢物后,于2016年7月運(yùn)行至2017年9月,減三中流量已由120 t/h快速降至100 t/h,且與建成投用時(shí)相比,流量減少一半以上,由于其回流管線已有近12年未進(jìn)行清理,推測減三中循環(huán)量快速下降是回流管線不斷結(jié)垢所致。同時(shí),減壓渣油抽出后先和初底油換熱,由于減壓渣油逐漸在換熱器殼程表面結(jié)垢,導(dǎo)致?lián)Q熱器清理完不到1年半,初底油換熱溫差便由66 ℃降至49 ℃。換熱器效率不斷降低,導(dǎo)致常壓爐負(fù)荷持續(xù)上升,裝置能耗增加;減三中循環(huán)量快速下降,導(dǎo)致塔內(nèi)熱量不平衡,塔頂負(fù)荷大,已影響到常減壓裝置的正常生產(chǎn)。為解決該裝置結(jié)垢嚴(yán)重的問題,在多次調(diào)研考查及前期試驗(yàn)分析的基礎(chǔ)上,探索篩選出一種新開發(fā)的耐高溫分散型抗垢劑HK-17DC,以期達(dá)到除垢防垢的目的。在工業(yè)裝置應(yīng)用研究過程中,分別在裝置運(yùn)行末期和檢修后初期加注該抗垢劑,并持續(xù)跟蹤考查該藥劑清垢防垢能力。
具體加注點(diǎn)如圖1所示。根據(jù)減壓塔相關(guān)流程、結(jié)垢部位、工藝條件、助劑物性等情況,確定將HK-17DC以純劑連續(xù)加注的方式分別注入減三中流程(加注點(diǎn)1)和減壓渣油換熱流程(加注點(diǎn)2)。其中,減三中流程的加注點(diǎn)為減三中油泵入口管線,減壓渣油流程加注點(diǎn)為過汽化油返塔自控閥組,根據(jù)前期室內(nèi)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,加注濃度過小,除垢效果不佳;加注濃度過大,可能會使原油產(chǎn)生乳化現(xiàn)象。以減壓塔進(jìn)料量為基準(zhǔn)(約250 t/h),經(jīng)核算,初步確定減三中添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤60 mg/kg,減壓渣油流程添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤40 mg/kg,在現(xiàn)場試驗(yàn)過程中根據(jù)具體情況進(jìn)一步調(diào)整。
本次抗垢劑性能應(yīng)用效果分析和評價(jià)分兩個(gè)階段進(jìn)行:①在裝置按計(jì)劃檢修前即運(yùn)行末期,運(yùn)行狀態(tài)下降、參數(shù)不佳的條件下加注抗垢劑,對其除垢能力進(jìn)行評價(jià);②經(jīng)檢修作業(yè)后,在裝置運(yùn)行初期繼續(xù)加注抗垢劑,對其防垢能力進(jìn)行評價(jià)。實(shí)際運(yùn)行考查中采用減三中流量和初底油換熱溫差作為評價(jià)抗垢劑HK-17DC使用效果的評判標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.1除垢效果評價(jià)
在裝置運(yùn)行末期,分別將抗垢劑注入減三中流程和減壓渣油換熱流程,并密切關(guān)注加注前后減三中流量變化情況及初底油換熱溫度變化情況。
4.2.1.1 抗垢劑對減三中流量的影響
減三中流程自2018年4月開始加注抗垢劑,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)計(jì)值為60 mg/kg,在實(shí)際應(yīng)用過程中,為保證裝置生產(chǎn)穩(wěn)定,防止脫落垢物對管線設(shè)備產(chǎn)生堵塞,本次藥劑加注濃度采用逐步提高的方式。但在減三中加注濃度提高的過程中,由于除垢過快,焦垢呈不規(guī)則小塊狀剝落并積聚在減底泵前過濾器前,導(dǎo)致過濾器堵塞。經(jīng)調(diào)整,將減三中抗垢劑加注質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至30~35 mg/kg后,裝置運(yùn)行平穩(wěn)??构竸p三中流量的影響如圖2所示。
由圖2可知,加注抗垢劑HK-17DC前,減三中流量因管線結(jié)垢,呈快速下降的趨勢。2018年4月開始加注抗垢劑后,減三中流量減小的趨勢逐漸得到有效控制,經(jīng)長期使用,減三中流量持續(xù)增加。截至2019年6月,減三中流量基本維持在120~125 t/h,未達(dá)到2005年建成投用時(shí)減三中循環(huán)量的原因是管線結(jié)垢較多,為避免因除垢速度過快導(dǎo)致垢物堵塞減底泵前過濾器,通過降低抗垢劑注入濃度來控制除垢速度,使垢物緩慢分散剝離,以保持裝置穩(wěn)定。同時(shí),由于產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)整,實(shí)際控制減三中循環(huán)量較設(shè)計(jì)偏小?,F(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果表明,該抗垢劑在減三中流程長周期使用后,除垢效果仍保持穩(wěn)定。
4.2.1.2 抗垢劑對初底油換熱溫差的影響
減壓渣油換熱流程從2018年6月開始加注抗垢劑,抗垢劑對初底油換熱溫差的影響見圖3。
由圖3可知,加注抗垢劑前,初底油換熱前后溫差較低,為46~52 ℃。2018年6月開始加注抗垢劑后,初底油換熱前后溫差開始逐漸增大,表明換熱器結(jié)垢物不斷被清除,傳熱效果不斷提升。截至2019年6月,初底油換熱溫差已增大至61~63 ℃,且基本維持穩(wěn)定,表明抗垢劑在減壓渣油換熱流程中長周期注入具有穩(wěn)定的除垢作用。
4.2.2防垢效果評價(jià)
該裝置于2019年7月進(jìn)行了檢修,檢修結(jié)束重新開工后,繼續(xù)在減三中流程和減壓渣油流程中添加該抗垢劑,并持續(xù)關(guān)注加注后減三中流量及初底油換熱溫度變化情況,并與上周期運(yùn)行相同時(shí)間時(shí)的流量及換熱溫差進(jìn)行對比分析。
4.2.2.1 減三中流量變化情況
檢修后與檢修前運(yùn)行初期減三中流量變化情況如圖4所示。
由圖4可知,檢修前上周期運(yùn)行初期減三中流量出現(xiàn)持續(xù)降低的趨勢,表明管線中逐漸產(chǎn)生了新垢,降低了管道的橫截面積,從而減小了流通量。加注抗垢劑后,檢修后的本周期運(yùn)行初期減三中流量明顯增加,且截至目前,運(yùn)行數(shù)據(jù)平穩(wěn),基本保持在245~252 t/h,未出現(xiàn)下行趨勢,基本恢復(fù)至原設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍,表明未形成新垢。
4.2.2.2 初底油換熱溫度變化情況
檢修后,本周期新開工時(shí)初底油換熱后溫度基本保持在283 ℃左右,本周期及上周期運(yùn)行初期換熱前后溫差變化情況如圖5所示。
由圖5可知,檢修前上個(gè)周期在運(yùn)行初期初底油換熱溫差明顯降低,迅速由66 ℃降至49 ℃。檢修并加注抗垢劑后,本周期運(yùn)行初期初底油換熱溫差基本保持在66~69 ℃,表明未形成新垢,即該抗垢劑具有良好的防垢抑垢性能。
為研究加注抗垢劑后,是否會對常減壓裝置的成品及半成品造成影響,在現(xiàn)場試驗(yàn)過程中,對加注藥劑前后各產(chǎn)品的性質(zhì)進(jìn)行了檢測,結(jié)果見表4。
表4 加注抗垢劑前后各產(chǎn)品性質(zhì)變化情況項(xiàng)目蠟油90%餾出溫度/℃減壓渣油初餾點(diǎn)/℃加抗垢劑前473.0357加抗垢劑后475.4361質(zhì)量指標(biāo)≤500≥350
由表4可知,在加注抗垢劑前后,常減壓裝置產(chǎn)品質(zhì)量未發(fā)生明顯變化,處于正常波動范圍內(nèi),并且符合產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的要求。表明加注該抗垢劑后,一般殘留在塔底渣油中,不會對各產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響,經(jīng)現(xiàn)場長期試驗(yàn)運(yùn)行,加注該抗垢劑后各產(chǎn)品分布不受影響,且后續(xù)裝置均正常穩(wěn)定生產(chǎn),由于抗垢劑加注濃度適宜,未引起下游裝置水夾帶等乳化問題及分離效果變差等不良影響,即該抗垢劑不會對后續(xù)產(chǎn)品與工段產(chǎn)生副作用。
(1)長慶石化常減壓裝置加工原油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量較高,垢樣中主要以C、Fe、S元素為主,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等烴類物質(zhì)在過渡金屬Fe的催化作用下會發(fā)生縮合反應(yīng),最終生成有機(jī)垢,同時(shí)還包含無機(jī)垢,且主要以FeS的形式存在。這些垢物帶至減壓塔后,大多進(jìn)入減壓渣油中,在流經(jīng)的管線及換熱器表面逐漸老化、沉積下來,是影響換熱器與輸送管線正常運(yùn)行的主要因素。
(2)針對常減壓裝置減壓塔減三中和減壓渣油流程出現(xiàn)的高溫下嚴(yán)重結(jié)垢問題,探索使用了一種新開發(fā)的分散型抗垢劑,其熱穩(wěn)定性好,抗水性強(qiáng),在高溫、高真空環(huán)境下仍具有較強(qiáng)的在線除垢能力。
(3)在常減壓裝置檢修前,運(yùn)行末期和檢修后運(yùn)行初期分別向減三中流程及減壓渣油流程中加注該抗垢劑,對其清垢、防垢能力和性能進(jìn)行了評價(jià)。工業(yè)裝置運(yùn)行結(jié)果表明:加注該藥劑后,裝置在檢修前的運(yùn)行末期,減三中流量逐漸增大,維持在120~125 t/h,比加抗垢劑前提高20~25 t/h,初底油換熱溫差明顯改善,基本維持在61~63 ℃,較加抗垢劑前提高12~24 ℃;裝置在檢修后的運(yùn)行初期,減三中流量保持在245~252 t/h,比檢修前上個(gè)周期運(yùn)行初期流量增加約125 t/h,初底油換熱溫差保持在66~69 ℃,比檢修前上個(gè)周期運(yùn)行初期初底油換熱溫差增加16 ℃左右。
(4)現(xiàn)場工業(yè)裝置長期應(yīng)用結(jié)果表明,該劑在高溫、高真空條件下具有良好的清垢防垢性能,可對其他同類裝置提供一定的參考。