王松 白博昌 姜志剛
摘要:本文是對敞車下側(cè)門折頁座現(xiàn)場生產(chǎn)情況進行分析,針對其組裝、焊接順序等問題進行優(yōu)化改進,改進后取得了良好的效果。
關(guān)鍵詞:下側(cè)門折頁座組裝焊接
我公司是以貨車修理為主的企業(yè),敞車車型在廠修中占有很大比例,其中大部分敞車都需更換側(cè)柱連鐵,更換側(cè)柱連鐵就涉及到敞車下側(cè)門折頁座,下側(cè)門折頁座在車體本身屬于重要零部件,原來都是在交驗工位,通過在下側(cè)梁位置焊接支撐定位鐵進行現(xiàn)車組裝,折頁座在交驗工位中焊接,增加交驗時間,通過對裝配方法和焊接工序進行改進,設(shè)計制作下側(cè)門折頁座組裝工裝,并結(jié)合自己多年工作中掌握的經(jīng)驗,通過優(yōu)化裝配、焊接順序,提高了檢修質(zhì)量,縮短了交驗時間。
1.原來下側(cè)門裝配方法
1.1裝配順序
原下側(cè)門折頁座組裝時,先組裝搭扣座,鉚完后緊搭扣板螺絲,在下側(cè)梁位置焊接支撐定位鐵,將折頁座預(yù)組裝在下側(cè)門上,使用天車進行裝門,將折頁下部扣在搭扣座內(nèi),調(diào)整折頁座并點焊固定,最后進行下側(cè)門折頁座焊接。
1.2組裝時的問題
下側(cè)門組裝需要等待搭扣座鉚完并擰緊后,才能進行下側(cè)門組裝,調(diào)整折頁座位置需要豐富的工作經(jīng)驗,工序較多,且浪費時間,完成一輛車大約需要50分鐘,組裝完之后還需要拆除支撐定位鐵,需使用角磨機對焊點進行打磨,易造成下側(cè)梁損傷。
1.3焊接時的問題
由于交驗工位車體較高需推活動架板,上下架板存在不安全因素,交驗工位大部分采用手工電弧焊焊接折頁座,手工電弧焊焊接比較慢,焊接車體有24個下側(cè)門折頁座都以手工電弧焊焊接,其立焊縫由下往上采取斷弧焊接法焊接,效率慢,焊后還需清除藥皮,其仰焊縫焊接位置空間狹小影響了焊接質(zhì)量,且清除藥皮較為困難,下側(cè)門折頁座焊接量大,焊后除藥皮時間過長,其中折頁座的仰角焊縫,需要把門支起來在門下進行焊接,作業(yè)時,存在很大安全隱患,且效率低下。(如圖1)
根據(jù)敞車側(cè)門結(jié)構(gòu),反復(fù)實驗,將下側(cè)門折頁座組裝工序前移,由交驗工位移至焊接工位,設(shè)計制作敞車下側(cè)門折頁座裝配工裝,使用工裝直接在側(cè)柱連鐵上安裝折頁座,無需安裝下側(cè)門,減少了輔助操作人員,避免了對其他工序的依賴性,提高了組裝與焊接效率。
2.1制作下側(cè)門組對工裝
相鄰兩加強板的距離為1250mm,兩折頁座之間的中心距為900mm,下側(cè)門邊沿與結(jié)合件搭量要求是上沿不小于4mm,下沿不小于8mm,兩側(cè)不小于10mm,根據(jù)以上數(shù)據(jù)設(shè)計制作敞車折頁座組裝工裝。(如圖2)
(1)將車吊入焊接翻轉(zhuǎn)臺位,翻轉(zhuǎn)至180度,降低車體,準備好下側(cè)門折頁座配件,進行裝配。(如圖3)
(3)在車體翻轉(zhuǎn)90度位置,采用富氬氣體保護焊完成對下側(cè)門折頁座焊接。
2.3焊接效果
焊接下側(cè)門折頁座由之前手工電弧焊改為富氬氣體保護焊,富氬氣體保護焊的焊接速度是手工電弧焊焊接速度的2-3倍,在翻轉(zhuǎn)機焊接折頁座的焊接方式以平角焊方式焊接,使用合理的焊接順序、焊接參數(shù)(表1)操作,保證5mm的焊角進行對下側(cè)門折頁座焊接,在焊接平角焊時焊槍與下側(cè)夾角40度,與上側(cè)夾角50度,焊槍與右側(cè)夾角80度,焊接時一般采用推焊法,從右至左焊接,焊接平角焊時一般有兩種手法,第一個為直線運條,第二個為進二退一手法來進行操作,富氬氣體保護焊最大的優(yōu)勢焊后不需要清除藥皮,焊接速度快,節(jié)省了焊接時間,保證了焊接質(zhì)量。
通過采取以上措施,將原來在交驗工位完成的下側(cè)門折頁座裝配工序移至焊接工位進行,下側(cè)門折頁座定位精準,提高了裝配速度,節(jié)省了時間,提高了檢修質(zhì)量和效率,減少了員工勞動量,避免了與其他工種交叉作業(yè),原交驗工位下側(cè)門折頁座的立焊縫、仰焊縫焊接移至焊接工位改為平角焊縫焊接,保證了焊縫質(zhì)量,提高了焊接速度,消除了車門下焊接時的安全隱患,經(jīng)實踐證明此方法簡單方便,安全可靠,生產(chǎn)效率高,且工裝制作成本低,現(xiàn)在在車間已廣泛運用。
參考文獻:
1. 《鐵路貨車修造技術(shù)》 ?2019年北京.
2.中國機械工程學會焊接學會編《焊工手冊》機械工業(yè)出版社.