黨亞男
(中車永濟電機有限公司, 永濟 044500)
單軸承電動機[1]的結(jié)構(gòu)是采用聯(lián)軸節(jié)輸出結(jié)構(gòu)形式,型式試驗時要設(shè)計[2]一套假軸工裝來支撐轉(zhuǎn)子,軸向定位并輸出轉(zhuǎn)矩。由于這種結(jié)構(gòu)的特殊性,電動機型式試驗時,工裝軸承溫升較高,有時還會頻繁燒損。為了對工裝軸承進行更好的冷卻,提出對電動機假軸工裝冷卻系統(tǒng)進行新設(shè)計。
原假軸工裝的冷卻系統(tǒng)如圖1所示,電機進風(fēng)口進來的風(fēng)量,經(jīng)過立風(fēng)筒的A區(qū)域和B區(qū)域,到達出風(fēng)口。
圖1 假軸工裝冷卻系統(tǒng)
該冷卻系統(tǒng)的缺點是電機進風(fēng)口進來的風(fēng)量,經(jīng)過立風(fēng)筒的A區(qū)域和B區(qū)域,到達出風(fēng)口,而C區(qū)域電機工裝軸承位置沒有經(jīng)過風(fēng)冷,溫度一直在升高。并且風(fēng)筒C區(qū)域受空間限制,不利于工裝軸承散熱。
冷卻系統(tǒng)新設(shè)計要改善C區(qū)域的風(fēng)冷,可以考慮在C區(qū)域的聯(lián)軸節(jié)上裝一個風(fēng)扇,直接對工裝軸承進行風(fēng)冷。由于C區(qū)域的位置限制,采用熱套的方式將風(fēng)扇熱套在C區(qū)域的聯(lián)軸器上;除此之外,要改善風(fēng)筒與端蓋工裝,需要增大工裝軸承位的散熱面積。
工裝設(shè)計時考慮在聯(lián)軸節(jié)根部熱套一個風(fēng)扇,直接對工裝軸承進行風(fēng)冷,聯(lián)軸節(jié)根部風(fēng)扇三維圖如圖2所示。工裝設(shè)計時改善風(fēng)筒與端蓋工裝,增大工裝軸承位的散熱面積與散熱速度。增加散熱片的端蓋三維圖如圖3所示,增大C區(qū)域散熱面積的風(fēng)筒三維圖如圖4所示。新冷卻系統(tǒng)的假軸工裝總裝圖如圖5所示。
圖2 聯(lián)軸節(jié)根部風(fēng)扇圖3 增加散熱片的端蓋
圖4 增大C區(qū)域的風(fēng)筒圖5 假軸工裝新設(shè)計
工裝制作完成后,將電動機與工裝進行總裝配,如圖6所示,裝配完成后進行試驗臺位搭建如圖7所示。經(jīng)過4小時的長時溫升試驗,溫升數(shù)據(jù)如圖8所示。電機傳動端工裝軸承溫度僅有21.7 ℃,可以充分說明,通過上述方式的工裝改制與冷卻系統(tǒng)改善,解決了工裝軸承溫升過高甚至燒損的現(xiàn)象。
圖6 新設(shè)計的總裝配圖7 試驗臺位搭建
圖8 溫升數(shù)據(jù)
本文通過對電動機原有冷卻系統(tǒng)進行分析,重新設(shè)計工裝冷卻系統(tǒng),工裝制作完成后,重新總裝并搭建試驗臺位,按照原有試驗工況對電動機進行長時溫升試驗。電動機工裝軸承溫度改善效果明顯,解決了軸承燒損問題。
該冷卻系統(tǒng)新設(shè)計方案對后續(xù)單軸承電動機工裝設(shè)計提供了新的更加可靠的思路。