肖丹丹
(廣西石化動(dòng)力部,廣西 欽州 535000)
在空分裝置中,經(jīng)壓縮機(jī)出來的壓縮空氣為飽和濕空氣,為了除去其中的水分,降低進(jìn)入分子篩純化器的空氣的濕度和溫度,減輕后續(xù)分子篩純化器的工作負(fù)荷,會(huì)在壓縮機(jī)和分子篩純化器之間加裝空氣預(yù)冷系統(tǒng),以便更好地純化空氣,保證進(jìn)入分餾塔的空氣滿足制氮工藝的要求。但在實(shí)際的生產(chǎn)過程中,經(jīng)常因?yàn)榭諝忸A(yù)冷機(jī)出現(xiàn)故障而導(dǎo)致分餾塔的制氮效果下降,甚至停工而影響生產(chǎn)。因此,及時(shí)有效地分析并解決空氣預(yù)冷機(jī)出現(xiàn)的故障,對有效保障空分裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行具有重要意義。
預(yù)冷機(jī)是根據(jù)冷凍除濕降溫的原理,將壓縮空氣與冷媒介質(zhì)進(jìn)行換熱,從而獲得5~8℃、清潔的壓縮空氣。冷媒介質(zhì)在蒸發(fā)器內(nèi)完成換熱后,經(jīng)過濾器、汽化器進(jìn)入壓縮機(jī)。冷凍油和冷媒介質(zhì)一起被吸入氣腔,在壓縮過程中,冷凍油對壓縮機(jī)的軸承和轉(zhuǎn)子進(jìn)行潤滑冷卻。壓縮后,高溫高壓的冷媒介質(zhì)和冷凍油被排入油分離器內(nèi)進(jìn)行分離。分離出的冷媒介質(zhì)進(jìn)入冷凝器冷卻降溫,隨后流入干燥過濾器,再經(jīng)熱力膨脹閥節(jié)流調(diào)節(jié)后,變成低溫低壓的冷媒蒸汽,進(jìn)入蒸發(fā)器與空氣換熱,如此循環(huán)往復(fù)。本裝置采用的預(yù)冷機(jī)內(nèi)部構(gòu)造見圖1,簡易的制冷內(nèi)循環(huán)流程見圖2。
圖1 預(yù)冷機(jī)的內(nèi)部構(gòu)造
圖2 簡易流程
某石化公司空分裝置的內(nèi)操人員發(fā)現(xiàn)預(yù)冷機(jī)的出口溫度報(bào)警,通知外操去現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)預(yù)冷機(jī)故障停機(jī),控制面板顯示報(bào)警信息為2#機(jī)油位故障聯(lián)鎖。當(dāng)班人員迅速切換至備用預(yù)冷機(jī)運(yùn)行,隨后聯(lián)系儀表及相關(guān)維保人員到現(xiàn)場檢查排除故障原因。對儀表、電氣元件進(jìn)行初步檢查,在確認(rèn)儀表、電氣均正常工作后,為進(jìn)一步排查故障原因,在技術(shù)人員的指導(dǎo)下,維保人員對停運(yùn)預(yù)冷機(jī)的PLC控制器、油濾芯及干燥濾芯等進(jìn)行了更換,并對熱力膨脹閥進(jìn)行拆檢。采取補(bǔ)充添加制冷劑(氟利昂)、重新建立系統(tǒng)、查漏、更換蒸發(fā)器等手段,逐一查找故障原因,最終找到了問題所在,徹底消除了故障,預(yù)冷機(jī)恢復(fù)正常備用。
常見的引起預(yù)冷機(jī)油位故障聯(lián)鎖的原因有以下幾種,下面逐一進(jìn)行分析。
3.1.1 預(yù)冷機(jī)頻繁開停
預(yù)冷機(jī)頻繁開停機(jī),會(huì)使壓縮機(jī)噴到系統(tǒng)管路內(nèi)的冷凍油量超過隨冷媒介質(zhì)回到壓縮機(jī)的冷凍油量,運(yùn)行一段時(shí)間后,壓縮機(jī)會(huì)出現(xiàn)油位過低的現(xiàn)象。查調(diào)設(shè)備運(yùn)行記錄及趨勢圖,預(yù)冷機(jī)近期正常運(yùn)行,未出現(xiàn)頻繁開停機(jī)。
3.1.2 冷卻水對冷凍油的影響
本機(jī)采用的制冷劑為氟利昂R22,無色無味,常溫下為氣體,在系統(tǒng)內(nèi)與冷凍機(jī)油混合。運(yùn)行過程中,如果循環(huán)冷卻水中斷、冷卻水管路的過濾器臟堵或冷卻水水溫偏高,均會(huì)導(dǎo)致冷媒系統(tǒng)在高壓下運(yùn)行,從而大大降低油氣分離器的效果。這種情況容易造成混合后的油和氟利昂難以分離,大量的冷凍油被帶入氟利昂系統(tǒng)?!芭苡汀爆F(xiàn)象會(huì)造成壓縮機(jī)缺油,影響預(yù)冷機(jī)的正常運(yùn)行。
此時(shí)應(yīng)調(diào)整冷卻水循環(huán)系統(tǒng),保證冷媒系統(tǒng)的壓力控制在正常范圍內(nèi),以使系統(tǒng)里的油經(jīng)分離后逐漸回入壓縮機(jī)油箱。但對冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整后,壓縮機(jī)仍未恢復(fù)正常運(yùn)行。
3.1.3 循環(huán)通路堵塞
在內(nèi)循環(huán)過程中,由于冷凍油和冷媒介質(zhì)本身有一定的黏度,少量的油會(huì)粘附在油分離器內(nèi)的濾網(wǎng)和干燥過濾器的濾芯上。油越積越多,會(huì)在濾網(wǎng)和濾芯入口處形成堵塞,從而無法正常循環(huán),導(dǎo)致油位故障聯(lián)鎖停機(jī)。維保人員對濾網(wǎng)和干燥過濾器濾芯進(jìn)行了拆洗清理或更換,排除了因冷凍油積聚堵塞造成的油位故障停機(jī)。
3.1.4 缺油未及時(shí)補(bǔ)充
經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行后,壓縮機(jī)內(nèi)的油會(huì)存在一定的損耗,需要定期檢查并加注冷凍油,及時(shí)調(diào)整油缸油位至正常范圍。打開預(yù)冷機(jī)擋板,通過油視鏡觀察壓縮機(jī)油位,在回油情況良好的情況下,正常油面應(yīng)處于視油鏡1/2~2/3位置,如果油位偏低,則需及時(shí)加注冷凍油進(jìn)行補(bǔ)充。從油視鏡觀察后可知,1#機(jī)的油位正常,2#機(jī)的油位在視窗1/4處,油位偏低。
對2#壓縮機(jī)加注補(bǔ)充冷凍油,使油位恢復(fù)至油視鏡的正常位置。再次啟動(dòng)預(yù)冷機(jī)試運(yùn)行,觀察其運(yùn)行和回油情況。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)視窗內(nèi)的油位逐漸下降,循環(huán)油量減少,再次出現(xiàn)了油位故障聯(lián)鎖停機(jī),說明2#預(yù)冷機(jī)機(jī)的油位故障并不是壓縮機(jī)缺少冷凍油,而是回油量不足導(dǎo)致的。
3.2.1 油粘附在蒸發(fā)器內(nèi)
冷凍油和冷媒介質(zhì)一起通過膨脹閥進(jìn)入蒸發(fā)器內(nèi),油會(huì)粘附在蒸發(fā)器換熱器的翅片或銅管上。蒸發(fā)器通道被堵塞會(huì)影響換熱效果,使得制冷劑的蒸發(fā)量減少,造成蒸發(fā)器內(nèi)的壓力偏低。壓縮機(jī)的吸氣量和過熱度低,油和制冷劑無法有效分離,惡性循環(huán)下會(huì)有更多的油匯集在蒸發(fā)器內(nèi),因回油不暢而引起供油不足,進(jìn)而導(dǎo)致預(yù)冷機(jī)油位故障聯(lián)鎖停機(jī)。
3.2.2 油被帶入冷凝器內(nèi)
因其他原因,油和冷媒介質(zhì)在經(jīng)過油分離器時(shí)沒有實(shí)現(xiàn)有效分離,冷凍油隨冷媒介質(zhì)一起進(jìn)入冷凝器內(nèi)。如果冷卻水的水溫偏低,大部分冷凍油會(huì)積聚在冷凝器內(nèi),使得熱力膨脹閥發(fā)生油堵,從而影響后續(xù)蒸發(fā)器的供應(yīng)量。蒸發(fā)器的供液量不足,壓力降低,進(jìn)而又會(huì)影響到油和制冷劑無法實(shí)現(xiàn)有效分離,惡性工況不斷重復(fù),最終造成供油不足,導(dǎo)致預(yù)冷機(jī)油位故障聯(lián)鎖停機(jī)。
以上2種情況,可以采取加大熱力膨脹閥開度以提高蒸發(fā)器內(nèi)壓力、調(diào)節(jié)冷卻水量和冷卻水溫度等方式,使油逐步回流到油箱內(nèi),以恢復(fù)正常的系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)。若沒有得到有效緩解,還可以通過低點(diǎn)排放,排凈排空系統(tǒng)內(nèi)的油和氟利昂混合物,按照工藝要求進(jìn)行清洗后,再次加入冷凍油和氟利昂,重新建立預(yù)冷機(jī)內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)。
重做系統(tǒng)后,再次啟動(dòng)預(yù)冷機(jī)試運(yùn)行,初步運(yùn)行正常。但連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)5h后再次出現(xiàn)預(yù)冷機(jī)油位故障聯(lián)鎖停機(jī),表明故障仍未排除,需進(jìn)一步進(jìn)行排查。
預(yù)冷機(jī)制冷系統(tǒng)為封閉的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如果系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備部件存在泄漏,漏點(diǎn)就會(huì)成為唯一的泄放口,使得部分冷凍油在漏點(diǎn)處逸散,最終導(dǎo)致回油量減少,造成壓縮機(jī)缺油。為了檢查制冷系統(tǒng)和設(shè)備的密封性,對2#預(yù)冷機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了抽真空試驗(yàn)。采用低壓單側(cè)抽真空,關(guān)閉與外界系統(tǒng)相通的進(jìn)出口閥和高壓閥,打通內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)上的所有通路,在低壓閥附近的排氣堵頭處與真空泵的吸入口連接,啟動(dòng)真空泵,利用壓縮機(jī)上的工藝管進(jìn)行抽真空,當(dāng)壓力達(dá)到零時(shí)說明真空度已夠。關(guān)閉三通閥,停運(yùn)真空泵,進(jìn)行真空試驗(yàn),觀察系統(tǒng)內(nèi)壓力有無回升。3h后發(fā)現(xiàn)壓力表的指針位置開始輕微回升,隨著時(shí)間推移,12h后壓力指示與冷媒低壓表的真空值零位的偏差加大,說明系統(tǒng)內(nèi)部確實(shí)存在泄漏。
綜合報(bào)警信息發(fā)現(xiàn),2#機(jī)頻繁出現(xiàn)油位故障報(bào)警,而1#機(jī)只出現(xiàn)過一次。拆檢熱力膨脹閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)2#機(jī)膨脹閥處的積油較多,冷凍油都集中在靠近2#機(jī)的蒸發(fā)器處,說明蒸發(fā)器存在漏點(diǎn),且漏點(diǎn)大部分靠近2#機(jī)側(cè),因此可以確定是蒸發(fā)器存在漏點(diǎn),造成了冷凍油的回油不暢,導(dǎo)致壓縮機(jī)缺油,出現(xiàn)了油位故障聯(lián)鎖停機(jī)。
找準(zhǔn)漏點(diǎn)后,將蒸發(fā)器從設(shè)備內(nèi)部切割取出,進(jìn)行堵漏消缺,回裝試運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)效果并不理想。本裝置的預(yù)冷機(jī)內(nèi)蒸發(fā)器為板翅式換熱器,進(jìn)行堵漏后,氣體通道大面積減少,通道不足,換熱不均勻,嚴(yán)重影響了換熱效果。與機(jī)動(dòng)設(shè)備處聯(lián)合商討后,最終解決方案是更換新的蒸發(fā)器。更換完成后重新啟動(dòng)預(yù)冷機(jī)試運(yùn),經(jīng)過72h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)測,預(yù)冷機(jī)正常平穩(wěn)運(yùn)行,故障徹底消除。
預(yù)冷機(jī)是空分系統(tǒng)中的核心設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)各種故障。從此次油位故障聯(lián)鎖停機(jī)的整個(gè)處理過程可知,同一種停機(jī)故障可能是很多原因引起的,這就要求我們在處理問題時(shí),應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行分析判斷,采取有針對性的措施加以解決,才能保證設(shè)備的完好備用和平穩(wěn)運(yùn)行。