龔傳波,殷榕澧,吳天柱,王學彬,劉 沙
(中國石油獨山子石化分公司煉油一部,新疆 獨山子 833600)
中國石油獨山子石化分公司煉油一部(獨煉)原油蒸餾裝置設計原油加工能力為10.0 Mt/a,屬燃料-化工型裝置。該裝置設計操作彈性為50%~110%,由原油換熱單元、原油電脫鹽單元、初餾單元、常壓蒸餾單元、減壓蒸餾單元、輕烴回收單元和液化氣及干氣脫硫單元組成。該裝置原設計加工100%哈薩克斯坦輕質(zhì)原油,但伴隨原油結構變化,柴油收率上升至33.5%。
蒸餾裝置作為原油的初加工上游裝置,常壓蒸餾塔(簡稱常壓塔)側(cè)線產(chǎn)品含有瓦斯、石腦油、柴油等輕組分,由于蒸餾裝置常壓塔未設計側(cè)線煤油產(chǎn)品,其常一線油、常二線油、常三線油混合后進入下游柴油加氫裝置。蒸餾裝置減壓側(cè)線有減一線油、減二線油、減三線油和減壓渣油,減一線油主要作為裝置內(nèi)機泵封油,其余部分與柴油混合后外放出裝置,減二線油作為蠟油Ⅰ產(chǎn)品去下游加氫裂化裝置,減三線油作為蠟油Ⅱ產(chǎn)品去下游蠟油加氫裝置。
目前受國內(nèi)石油產(chǎn)品消費結構影響,國內(nèi)柴油產(chǎn)品消費量較低,煉化企業(yè)出現(xiàn)成品柴油積壓現(xiàn)象,獨煉原油蒸餾裝置長期處于低負荷運行狀態(tài),下游加氫裂化裝置同樣處于低負荷運行。為了緩解柴油過剩情況,同時優(yōu)化產(chǎn)品結構,蒸餾裝置從提高石腦油終餾點,拔出柴油輕端組分,優(yōu)化側(cè)線產(chǎn)品流程,將柴油組分通過加氫裂化反應轉(zhuǎn)化為非柴油組分,降低柴油總體收率,為企業(yè)創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益。
該原油蒸餾裝置設計加工哈薩克斯坦庫姆科爾原油,進裝置原油設計密度(20 ℃)為0.817 g/cm3,伴隨進口哈薩克斯坦原油密度(20 ℃)逐步上升至0.865 g/cm3,原油酸值和硫含量相應上升,該原油酸值達到0.6 mgKOH/g,硫質(zhì)量分數(shù)達到1.2%,蒸餾裝置材質(zhì)設計要求酸值小于0.5 mgKOH/g,硫質(zhì)量分數(shù)低于1%。通過調(diào)合哈薩克斯坦原油、克拉瑪依瑪湖原油和南疆牙哈原油等3種原油,確保進蒸餾裝置混合原油硫含量和酸值能滿足設計值,該蒸餾裝置實際加工的混合原油主要性質(zhì)見表1。
表1 原油蒸餾裝置加工的混合原油主要性質(zhì)
混合原油中哈薩克斯坦原油比例65%,克拉瑪依瑪湖原油比例32%,南疆牙哈原油比例3%,裝置的側(cè)線產(chǎn)品設計及實際收率情況見表2。
表2 原油蒸餾裝置產(chǎn)品收率 %
蒸餾裝置混合柴油產(chǎn)品原設計95%餾出溫度不大于365 ℃,收率為31.00%,伴隨原油密度上升,混合柴油95%餾出溫度提高至370 ℃左右,實際混合柴油收率上升至33.50%,較設計收率高2.50百分點。
蒸餾裝置石腦油主要作為下游裂解裝置原料,為了確保裂解裝置原料性質(zhì)穩(wěn)定,同時降低常一線油中輕端組分,通過提高蒸餾裝置常壓塔塔頂溫度,提高石腦油終餾點,減少石腦油和常一線油組分重疊,將常一線油中輕端組分拔入石腦油,從而降低柴油組分收率[1]。通過3種原油不同切割餾分收率情況(見表3)可判斷混合原油60~220 ℃切割溫度范圍內(nèi)石腦油收率變化情況。
表3 混合原油的石腦油窄餾分收率 w,%
從表3可知,石腦油初餾點按60 ℃核算,原油蒸餾裝置混合石腦油終餾點控制在220 ℃時(60~220 ℃餾分)收率達到25.7%,較石腦油終餾點控制在200 ℃時(相當于60~200 ℃餾分)收率提高3.15百分點,有效地降低了直餾柴油中輕端組分比例。
根據(jù)原油蒸餾裝置常壓塔側(cè)線產(chǎn)品的質(zhì)量分析情況,結合下游二次加工裝置原料性質(zhì)及物料平衡數(shù)據(jù)[2],對裝置常一線油和常三線油外放流程進行優(yōu)化改造,減少常一線油和常三線油進入直餾柴油的量,實現(xiàn)降低直餾柴油收率的目的。表4為蒸餾裝置常一線油和常三線油的性質(zhì)。
表4 原油蒸餾裝置常一線油和常三線油的性質(zhì)
從表4可知,常一線油與煤油組分餾程接近,將常一線油摻入蠟油Ⅰ中,有利于提高下游二次加工裝置煤油組分收率。常三線油介于柴油和蠟油組分之間,將常三線油摻入蠟油,有利于改善下游裝置蠟油原料性質(zhì)。原油蒸餾裝置常壓塔側(cè)線流程改造示意見圖1。
圖1 原油蒸餾裝置常壓塔側(cè)線流程改造示意
常一線油餾程范圍為200~260 ℃,主要為煤油組分,根據(jù)下游加氫裂化裝置增產(chǎn)煤油需求,蒸餾裝置實施常一線油改入蠟油Ⅰ流程,通過加氫裂化裝置后將常一線油轉(zhuǎn)化為煤油成分,達到降低混合柴油收率的目的。
通過改造將蒸餾裝置常一線油改入蠟油Ⅰ摻煉,摻煉量為15 t/h時,加氫裂化裝置生產(chǎn)負荷為230 t/h,操作正常,產(chǎn)品收率核算情況見表5。
表5 常一線油摻入蠟油后加氫裂化裝置產(chǎn)品收率變化
由表5可以看出,加氫裂化裝置摻煉常一線油后,煤油收率上升8.46百分點,其中常一線油主要轉(zhuǎn)化為煤油組分,加氫裂化裝置煤油及輕組分收率上升5.96百分點。按照摻煉量為15 t/h、常一線油中91.4%的組分轉(zhuǎn)化為非柴油組分、裝置典型加工量為833 t/h核算,實施常一線油改入蠟油Ⅰ后直餾柴油收率可降低1.65百分點。
按照降低直餾柴油收率的總體目標,蒸餾裝置繼續(xù)對現(xiàn)場流程進行改造,將常三線重質(zhì)柴油組分改入蠟油Ⅰ和蠟油Ⅱ內(nèi),通過加氫裂化轉(zhuǎn)化直餾柴油中的重質(zhì)組分,降低直餾柴油總收率。
通過改造將原油蒸餾裝置常三線油改入蠟油Ⅰ摻煉,摻煉量為20 t/h,加氫裂化裝置生產(chǎn)負荷為230 t/h,操作正常,產(chǎn)品收率核算情況見表6。
由表6可以看出,加氫裂化裝置摻煉常三線油后,石腦油和煤油收率均有所上升,煤油收率上升2.52百分點,煤油及輕組分收率上升4.07百分點,按照摻煉量為20 t/h、常三線油中65.1%的組分轉(zhuǎn)化為非柴油組分、裝置典型加工量為833 t/h核算,實施常三線油改入蠟油Ⅰ后直餾柴油收率可降低1.56百分點。
表6 常三線油摻入蠟油后加氫裂化裝置產(chǎn)品收率變化
減一線油原設計進入蒸餾裝置混合柴油,為了降低蒸餾裝置直餾柴油收率,通過改造將減一線油改入蠟油Ⅰ,蠟油Ⅰ進入下游加氫裂化裝置后對減一線油進一步深度裂化,將其部分轉(zhuǎn)化為非柴油組分。加氫裂化裝置摻煉減一線油后,產(chǎn)品收率變化情況見表7。
表7 減一線油摻入蠟油后加氫裂化裝置產(chǎn)品收率變化
從表7可知,加氫裂化裝置摻煉10 t/h減一線油時,煤油及輕組分收率上升0.83百分點。按照摻煉量為10 t/h、減一線油中19%的組分轉(zhuǎn)化為非柴油組分、裝置典型加工量為833 t/h核算,實施減一線油改入蠟油Ⅰ后,直餾柴油收率降低0.23百分點。
原油蒸餾裝置常二線油和常三線油初餾點偏低,存在與石腦油組分重疊現(xiàn)象,通過投用側(cè)線常壓汽提塔蒸汽,降低塔內(nèi)油氣分壓[3],提高常二線油和常三線油初餾點,將直餾柴油中的輕端組分汽提進入石腦油中。投用汽提蒸汽前后常二線油及常三線油餾程見表8。
表8 投用汽提蒸汽前后常二線油及常三線油餾程
從表8可知,通過常二線油和常三線油初餾點分析,常壓系統(tǒng)存在分離精度差的問題,石腦油組分與常二線油和常三線油輕端組分重疊。提高常二線油和常三線油分離精度,降低其中石腦油組分含量,有利于降低混合柴油收率。通過投用常二線汽提蒸汽(0.5 t/h)和常三線汽提蒸汽(0.3 t/h),常二線油初餾點由168.3 ℃上升至216.9 ℃,常三線油初餾點由192 ℃上升至261.6 ℃,投用汽提蒸汽后,常二線油和常三線油初餾點上升明顯,柴油輕端組分汽提進入石腦油中[4]。表9為常二線和常三線投用汽提蒸汽前后石腦油收率變化。
從表9可知,通過投用常二線和常三線汽提蒸汽,裝置石腦油收率上升,有效降低了常二線油和常三線油中輕端組分含量,石腦油收率提高0.85百分點,直餾柴油收率降低0.85百分點。
表9 常二線和常三線投用汽提蒸汽前后石腦油收率變化
通過優(yōu)化原油蒸餾裝置生產(chǎn)流程,降低柴油收率,按照裝置典型加工量833 t/h核算,直餾柴油收率由優(yōu)化前的33.50%降低至優(yōu)化后的26.06%,降低7.44百分點,其中:提高石腦油終餾點后柴油收率降低3.15百分點;常一線油改蠟油Ⅰ后直餾柴油收率降低1.65百分點;常三線油改入蠟油Ⅰ后直餾柴油收率降低1.56百分點;減一線油改入蠟油Ⅰ后直餾柴油收率降低0.23百分點;投用常二線和常三線汽提蒸汽后直餾柴油收率降低0.85百分點。同時優(yōu)化產(chǎn)品分布,為提高整體運行效益做出突出貢獻。