郝濤廣
(中車唐山機(jī)車車輛有限公司,河北 唐山 064000)
為確保軌道與車輛間電流不從第二條通道流走,同時避免電流通過滾動軸承產(chǎn)生電蝕問題,要求轉(zhuǎn)向架與車體之間必須絕緣。通常要求軸箱軸承、電機(jī)、齒輪箱、基礎(chǔ)制動等部件與車體及轉(zhuǎn)向架進(jìn)行絕緣處理,絕緣點(diǎn)的設(shè)計(jì)必須使轉(zhuǎn)向架相對軌道總電阻大于規(guī)定值[1]。而金屬橡膠件具有很好的非線性剛度特性及相當(dāng)?shù)淖枘?在轉(zhuǎn)向架一系和二系懸掛系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用[2],其在實(shí)現(xiàn)減振功能的同時也被作為絕緣點(diǎn)。定位節(jié)點(diǎn)絕緣阻值異常問題,一定程度上會影響車輛的功能性和安全性,因此異常原因亟待分析解決。
為滿足定位節(jié)點(diǎn)徑向及軸向剛度匹配要求,設(shè)計(jì)的某定位節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)如圖1所示,采用兩個硫化體與芯軸的組裝結(jié)構(gòu),單個硫化體由金屬內(nèi)套、金屬外套及橡膠硫化而成。金屬內(nèi)套及金屬外套均選用Q345E材料,芯軸選用42CrMo材料。定位節(jié)點(diǎn)采用高壓模硫化方式,通過工藝參數(shù)控制及模具配合設(shè)計(jì)同時保證產(chǎn)品的外觀及質(zhì)量。
圖1 定位節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)
某型車輛整車調(diào)試期間出現(xiàn)轉(zhuǎn)向架高阻抗試驗(yàn)未通過的情況,經(jīng)排查判斷為轉(zhuǎn)向架4軸左端電阻異常,將電阻異常轉(zhuǎn)向架拆出后單獨(dú)進(jìn)行測試,測試情況如下:轉(zhuǎn)向架自由狀態(tài)時,4軸左端電阻正常;在靜壓條件下4軸左端出現(xiàn)導(dǎo)通現(xiàn)象。將轉(zhuǎn)向架分解,拆出4軸輪對,反復(fù)測量節(jié)點(diǎn)芯軸及轉(zhuǎn)臂之間絕緣情況,結(jié)果顯示電阻均無異常。同月再次連續(xù)出現(xiàn)3起類似整車調(diào)試高阻抗試驗(yàn)未通過情況,以上4起事件特征匯總見表1。
表1 4起高阻抗未通過事件特征匯總
絕緣阻值異常因素的識別主要從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品制造和產(chǎn)品組裝三方面開展,識別的可能影響因素如下:
(1) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面:外套與芯軸之間間隙設(shè)計(jì)過小或橡膠層過薄,節(jié)點(diǎn)在自然或受力狀態(tài)下外套與芯軸接觸,形成通路。
(2) 產(chǎn)品制造方面:膠料配方不合理,無法提供要求的絕緣阻值;外套或芯軸有毛刺飛邊,硫化后形成通路;膠料內(nèi)部混有導(dǎo)電性異物;硫化體組裝時混入導(dǎo)電性異物。
(3) 產(chǎn)品組裝方面:定位節(jié)點(diǎn)安裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,自由或受力狀態(tài)使節(jié)點(diǎn)芯軸與外套形成導(dǎo)電通路。
為充分分析故障原因,將第1起、第2起、第4起阻抗異常的定位節(jié)點(diǎn)從轉(zhuǎn)臂上退卸,編號為#1、#2、#4,分別對3個定位節(jié)點(diǎn)單獨(dú)進(jìn)行檢測分析。
3.2.1 外觀檢查
金屬表面清潔、光滑、無缺陷,橡膠表面無孔、無異常凸起、無裂紋,橡膠與金屬部位粘接良好,除外套、芯軸、橡膠體外無其他異物。
3.2.2 自由狀態(tài)阻值測量
對#2定位節(jié)點(diǎn)采用歐姆表、機(jī)械式高阻計(jì)等多種方式反復(fù)進(jìn)行測量,結(jié)果均不合格,電阻實(shí)測值接近為0;對#1和#4定位節(jié)點(diǎn)的電阻進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果顯示均合格。自由狀態(tài)電阻檢測如圖2所示。
圖2 自由狀態(tài)電阻檢測
3.2.3 加載測試
為模擬車輛運(yùn)行狀態(tài),對#1和#4定位節(jié)點(diǎn)進(jìn)行加載測試。將歐姆表夾頭與上下試驗(yàn)工裝連接,上部試驗(yàn)工裝與芯軸直接連接,下部試驗(yàn)工裝與外套連接,整個加載狀態(tài)電阻檢測試驗(yàn)過程中歐姆表一直保持測量狀態(tài),動態(tài)監(jiān)測試驗(yàn)過程中產(chǎn)品的電阻變化情況。
在加載狀態(tài)下對#4定位節(jié)點(diǎn)的電阻進(jìn)行檢測,當(dāng)徑向載荷加載至32 kN時,開始出現(xiàn)導(dǎo)通現(xiàn)象(電阻為0),卸載至27 kN時電阻合格,與實(shí)際情況(轉(zhuǎn)向架自由裝填電阻異常,解體后正常)一致。
在加載狀態(tài)下對#1定位節(jié)點(diǎn)的電阻進(jìn)行檢測,當(dāng)徑向載荷加載至60 kN時,開始出現(xiàn)導(dǎo)通現(xiàn)象(電阻為0),卸載至21 kN時電阻合格,與實(shí)際情況(轉(zhuǎn)向架靜壓狀態(tài)下電阻為0,自由狀態(tài)下電阻正常)一致。
對#1和#4定位節(jié)點(diǎn)軸向加載,測量絕緣阻值,測量結(jié)果正常。
3.2.4 分解檢查
使用工裝將#2定位節(jié)點(diǎn)的芯軸及硫化體壓裝分離,分離后檢查發(fā)現(xiàn)在芯軸與硫化體外套之間有一條長度為20 mm~40 mm的發(fā)絲狀鐵屑。對卡有絲狀鐵屑的硫化體及芯軸采用同等條件電阻檢測,測量結(jié)果為0;將絲狀鐵屑去除后,再采用同等條件檢測電阻,測量結(jié)果滿足要求。對#1和#4定位節(jié)點(diǎn)進(jìn)行壓裝分離,分離后發(fā)現(xiàn)在芯軸與硫化體之間的型腔內(nèi)均有發(fā)絲狀鐵屑。
對分離后的單個橡膠硫化體進(jìn)行電阻檢測,結(jié)果滿足要求,說明膠料配方可以滿足節(jié)點(diǎn)的絕緣阻值要求。
綜合以上試驗(yàn)結(jié)果可以得出定位節(jié)點(diǎn)電阻異常原因?yàn)?個別產(chǎn)品生產(chǎn)過程的偶然因素導(dǎo)致發(fā)絲狀鐵屑產(chǎn)生并留存在芯軸與硫化體的型腔內(nèi),造成節(jié)點(diǎn)芯軸與外套導(dǎo)通,最終導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)電阻出現(xiàn)異常。該發(fā)絲狀鐵屑產(chǎn)生的原因可能為芯軸及內(nèi)套未進(jìn)行清潔處理、壓裝過程存在操作不良、壓裝過程中未涂抹潤滑劑等。鐵屑?xì)埩粑恢靡妶D3。
圖3 鐵屑?xì)埩粑恢檬疽鈭D
該定位節(jié)點(diǎn)采用分體式設(shè)計(jì),內(nèi)部結(jié)構(gòu)留有型腔,存在金屬導(dǎo)通的可能性。針對此結(jié)構(gòu),為彌補(bǔ)該產(chǎn)品制造工藝及過程控制中出現(xiàn)的異常情況,在外套處增加包膠設(shè)計(jì)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)芯軸與外套間的物理隔離效果,即使因各種偶然原因?qū)е陆z狀鐵屑產(chǎn)生并留存在芯軸與硫化體的型腔內(nèi),也不會出現(xiàn)芯軸與外套的導(dǎo)通現(xiàn)象。包膠位置如圖4所示。
圖4 外套包膠優(yōu)化示意圖
為避免后續(xù)出現(xiàn)類似問題,確保后續(xù)產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和穩(wěn)定性,對制造工藝質(zhì)量控制提出如下建議:
(1) 加強(qiáng)制造工藝、質(zhì)量管控及工序自檢。
(2) 已生產(chǎn)的定位節(jié)點(diǎn)要求在加載狀態(tài)下重新進(jìn)行檢測。
(3) 后續(xù)生產(chǎn)的定位節(jié)點(diǎn)電阻檢測比例由2件/批升級為100%檢測,并且在自由狀態(tài)和加載狀態(tài)下分別對阻值進(jìn)行檢測。
(4) 在組裝、壓裝前應(yīng)對產(chǎn)品配合面表面進(jìn)行清潔,壓裝過程使用具有絕緣功能的潤滑劑對配合面進(jìn)行潤滑。
本文主要針對某型軸箱轉(zhuǎn)臂定位節(jié)點(diǎn)絕緣阻值異常問題,從影響因素識別、試驗(yàn)檢測等各方面對阻值異常原因做了詳細(xì)分析,確定了阻值異常原因?yàn)閭€別產(chǎn)品生產(chǎn)過程中偶然因素導(dǎo)致發(fā)絲狀鐵屑產(chǎn)生并留存在芯軸與硫化體的型腔內(nèi),造成節(jié)點(diǎn)芯軸與外套導(dǎo)通。為確保后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性,對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化并對制造工藝質(zhì)量控制方面提出了建議,同時該類型節(jié)點(diǎn)阻值異常問題分析流程也可以為其他橡膠件提供參考。