尤承佳,顧志英
(蘇州供電公司,江蘇 蘇州 215004)
江蘇昆山長江玻璃有限公司CT2窯爐生產(chǎn)線使用浮法生產(chǎn)工藝,其流程如圖1所示。
生產(chǎn)過程的前期工藝為:各種原料均勻混合后送入窯爐的投料池,窯爐通過使用燃料燃燒加熱,使熔融區(qū)的溫度達(dá)到要求的1 400~1 600℃。玻璃生產(chǎn)企業(yè)是高耗能行業(yè),窯爐熔化部分又是其主要耗能環(huán)節(jié),消耗能源以重油為主,電能則用于輔助設(shè)備,如:配料混合機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、池壁風(fēng)機(jī)、碹渣風(fēng)機(jī)和槽底風(fēng)機(jī)等,熔化過程能源消耗約占整個生產(chǎn)線能耗的75%~80%,窯爐熔化部分工藝流程如圖2所示。
目前,大多數(shù)企業(yè)采用重油對玻璃窯爐進(jìn)行高溫加熱,這一傳統(tǒng)工藝在對深色玻璃進(jìn)行熔融的后期,由于玻璃熔液表面產(chǎn)生浮渣,降低了傳熱效率,重油在玻璃熔液表面上燃燒,傳熱到玻璃熔液底部,利用率很低(據(jù)估測僅為25%左右),大量余熱隨廢氣排出。2009年,昆山長江玻璃有限公司通過采用電加熱助燃技術(shù),同時對玻璃熔融生產(chǎn)工藝實施綜合節(jié)能改造,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
圖1 浮法生產(chǎn)流程圖
圖2 窯爐熔化部分工藝流程
該公司在CT2采用的電加熱助燃技術(shù),是在窯爐底部放置了2對鉬電極棒,每對電功率1 000 kW(助燃總功率2 000 kW),使用50 Hz工頻電流。為防止電極受到玻璃液的侵蝕,同時因鉬電極在空氣中溫度超過600℃時會急速氧化,電極采用了水套保護(hù),水套同時起隔離及傳熱的作用,電極和電極水套接觸的地方進(jìn)行了密封處理。為解決在生產(chǎn)過程中因電極局部過熱而侵蝕等出現(xiàn)的電極消耗,電極位置具有調(diào)節(jié)功能,在需要時可以上升,經(jīng)過調(diào)節(jié)玻璃液中的電極表面積,增加或保持窯爐后期電加熱功率。在窯爐中采用電助熔工藝,電極提供的熱量不受熔液表面浮渣的影響,幾乎全部被玻璃液吸收,熱效率明顯高于重油加熱的方式,既減少了重油的消耗,同時玻璃熔液內(nèi)加熱更為均勻,提高了設(shè)備產(chǎn)能。
除此以外,該公司還根據(jù)窯爐各關(guān)鍵部位的使用壽命合理選擇材料,使窯爐停爐時窯爐各部件的使用壽命幾乎同時到期,從而延長了窯爐使用時間。通過做好窯爐保溫,降低窯體散熱,改進(jìn)富氧助熔系統(tǒng)等,進(jìn)一步提高了燃料的熱效率。
采用電助熔等綜合技術(shù)改造后,CT2窯爐熔融部分雖增加了電力消耗,但重油消耗明顯下降,同時設(shè)備產(chǎn)能得到了較大提升,統(tǒng)計得到的數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 CT2窯爐改造前后數(shù)據(jù)對比(以天計)
按目前市場重油單價約0.34萬元/t,平均電價0.6元/kWh測算:改造后產(chǎn)量500 t,推算到450 t的重油消耗為63 t/天;減少重油消耗費(fèi)用(72-63)t/天×0.34萬元/t=3.06萬元/天;增加電力消耗費(fèi)用3.84萬kWh/天×0.6元/kWh=2.304萬元/天。節(jié)省能源費(fèi)用(3.06-2.304)萬元/天=0.756萬元/天。
公司窯爐生產(chǎn)線全年不停(窯爐壽命在十幾年),則全年可節(jié)省能源費(fèi)用0.756萬元/天×365天=275.94萬元;年可節(jié)煤2 970 tce。
電助熔鉬電極安裝啟用后不需更換,基本無養(yǎng)護(hù)費(fèi)用(僅水套消耗少量水費(fèi))。
項目實施后,該CT2窯爐每年可減少能源成本275.94萬元,項目改造總投資共250萬元,項目回收期不到11個月。
該熔窯改造項目節(jié)能環(huán)保效果明顯,每年減少使用重油約2 970 t,年可減少排放CO2和SO2分別為7 426 t和49 t。目前,該公司已計劃在近期對另外一條生產(chǎn)窯爐實施同樣的改造。