李愛民,陳愛成,曹陽
(駐安順地區(qū)軍代表室,貴州 安順 561000)
某型機地面試車時發(fā)動機出現(xiàn)冷懸掛現(xiàn)象,地面啟動不成功。在試驗機上對故障泵檢查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)速增加到140 r/min時,出現(xiàn)異常聲,立即停車。對該主泵分解發(fā)現(xiàn),油泵9個柱塞中有8個存在卡滯現(xiàn)象;分解查看中心油濾,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)表面有大量的金屬屑,斜盤角度為11°10′,斜盤軸承多個鋼球有表面損傷現(xiàn)象,且顏色全都變成了灰黑色,軸圈溝道有2處約5 mm左右的損傷,座圈溝道超過1/3出現(xiàn)魚鱗狀剝落。
燃油柱塞泵斜盤軸承支承結(jié)構(gòu)如圖1所示。斜盤軸承裝在斜盤軸承殼體內(nèi),支承銷裝入斜盤軸承殼體和油泵殼體的孔中。斜盤軸承可繞支承銷偏轉(zhuǎn)14°(最大),油泵工作時,柱塞靠柱塞彈簧和油液力頂靠在斜盤軸承工作面上。斜盤軸承的位置(傾斜角度)由隨動機構(gòu)來操縱,改變斜盤軸承的傾斜角就能改變油泵供油量。在斜盤軸承傾角一定的條件下,柱塞對斜盤的作用力,隨油泵轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角α呈周期性變化(α在0°~180°為吸油區(qū),在180°~360°為排油區(qū)),所以作用在斜盤上的力矩和支承銷上的支反力也是周期性變化。由此,斜盤軸承以支承銷為中心作高頻低幅振動。當(dāng)油泵工況變化時,斜盤軸承傾角也隨之變化,斜盤軸承的受力也隨之發(fā)生變化。
為了分析主泵柱塞卡滯及斜盤軸承失效的原因,對失效軸承進(jìn)行了外觀檢查、微觀觀察、能譜分析、金相檢查和硬度檢測;對金屬屑進(jìn)行了能譜分析。
電鏡掃描得出鋼球表面有兩種形貌特征:一種為典型金屬間多次重復(fù)碾軋?zhí)卣?;另一種為裂紋形貌,裂紋起始于鋼球表面,開口可見沿晶特征。能譜分析得出金屬屑與軸承材料吻合,未發(fā)現(xiàn)非軸承材料成分。同時,對該批斜盤軸承從材料、加工、裝配等環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面排查,未發(fā)現(xiàn)異常問題;對故障泵的相關(guān)安裝尺寸進(jìn)行了檢查,對相關(guān)零件進(jìn)行了微分測量,均符合設(shè)計規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)安裝存在問題。斜盤軸承失效時,傾斜的角度為11°10′,小于其傾斜的最大角度14°。
軸承軸圈溝道沿圓周方向有超過1/3的魚鱗狀剝落,而另一邊完全沒有損壞,這似乎是因為軸承在工作中受力不均,出現(xiàn)偏載引起的。但從柱塞泵的工作過程來看,在吸油時,柱塞在彈簧力的作用下將油液吸入到柱塞腔;在排油時,柱塞在斜盤的作用力下,克服彈簧力及油液壓力,將油液從柱塞腔排出,向發(fā)動機供油,雖然柱塞在排油時所受的力要大于其在吸油時所受的力(斜盤軸承工作時在排油區(qū)所受到的最大載荷約為在吸油區(qū)所受到的最大載荷的10倍),但該載荷并不大;所以,這種偏載不會引起軸承失效,這也是結(jié)合該類型泵的工作原理并經(jīng)大量試驗和使用驗證過的。再從斜盤軸承安裝來看,其安裝是對稱的,并且對故障泵斜盤軸承的相關(guān)安裝尺寸進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)斜盤軸承存在安裝偏斜問題。另外,如果存在很大的不平衡力將斜盤軸承損壞,其反作用力也將損壞與斜盤軸承接觸的零件(如斜盤軸承支承結(jié)構(gòu)、柱塞等),它們不可能完好無損,而且它們的強度、表面硬度均低于斜盤軸承。
從上述斜盤軸承失效情況看,鋼球除了表面損傷外,其顏色全都變成了灰黑色,與正常失效鋼球的顏色(亮白色)不一樣,這說明軸承工作時存在嚴(yán)重的高溫現(xiàn)象。這與軸承旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的慣性力和油泵的液壓關(guān)死現(xiàn)象有關(guān),且會在極端工況下加劇。
3.2.1 油泵液壓關(guān)死對軸承的影響
液壓關(guān)死現(xiàn)象對油泵的正常工作危害極大[1]。在產(chǎn)生低壓時,溶于油液中的氣體可能會分離出來或使液體氣化,產(chǎn)生氣隙,可能使柱塞短暫與斜盤軸承斜盤面脫離,再接觸時就會產(chǎn)生撞擊現(xiàn)象。在產(chǎn)生不正常高壓時,將消耗油泵的功率并加大承載零件的沖擊載荷。由于高低壓交替變化,整個結(jié)構(gòu)受到周期性脈沖載荷的作用,將產(chǎn)生振動,嚴(yán)重影響斜盤軸承的正常工作。
3.2.2 離心力對軸承的影響
對于斜盤軸承這種向心推力球軸承,離心力會改變鋼球的接觸角,使接觸溝道的位移發(fā)生變化并增大滑動摩擦力,這種滑動摩擦對推力球軸承特別有害,會使軸承產(chǎn)生高溫。另由文獻(xiàn)[1]可知,推力球軸承在不受軸向力的極端情況下,鋼球受離心力的作用,在溝道邊緣切線方向運動,同時又受陀螺力矩影響而產(chǎn)生自旋,兩者疊加,使軸承座圈溝道外部形成“樅樹狀”磨損缺陷,并使軸承發(fā)熱。從實踐經(jīng)驗看,該類失效極為少見,因而,基于上述分析,認(rèn)為此次斜盤軸承失效的原因是軸承運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了異常摩擦磨損。即在極端情況下,油泵出現(xiàn)了液壓關(guān)死現(xiàn)象,進(jìn)而在排油區(qū)的末端和吸油區(qū)的初端之間柱塞短時脫離斜盤面,導(dǎo)致該區(qū)間軸承短時無軸向載荷,進(jìn)而離心力和陀螺力矩對軸承的影響加劇。一是使軸承溫度升高,導(dǎo)致鋼球變色,硬度降低,并在座圈溝道外側(cè)產(chǎn)生“樅樹狀”磨損;二是在周期脈沖載荷和接觸應(yīng)力作用下,軸承座圈溝道外部“樅樹狀”缺陷不斷擴大和剝落,并沿著排油區(qū)方向不斷擴展,同時啃傷硬度降低的鋼球。而在吸油區(qū),由于柱塞作用在斜盤面的力相對較小,對應(yīng)的軸承座圈溝道受力也較小,因此沒有損環(huán)。
為保證斜盤軸承的正常運轉(zhuǎn),油泵制造廠應(yīng)進(jìn)一步加強對油泵液壓關(guān)死現(xiàn)象的研究,為斜盤軸承正常工作提供更好的工況條件。為進(jìn)一步提高軸承的制造質(zhì)量,軸承制造廠應(yīng)采取如下措施:(1)改變以往壓罩后檢查軸承旋轉(zhuǎn)靈活性的方法,用工藝球檢查旋轉(zhuǎn)靈活性,檢驗合格后再進(jìn)行壓罩,避免鋼球劃傷;(2)軸承壓罩后,增加座圈與軸圈兩者溝道面之間距離的檢查,進(jìn)而控制軸承的軸向竄動;(3)將軸承保持架兜孔底兜錐角由26°改為31°,盡可能改為圓弧兜底,并進(jìn)一步提高保持架的運轉(zhuǎn)平穩(wěn)性。