李書香 王 衛(wèi)
(河南平高電氣股份有限公司,河南 平頂山 467001)
北京百惠數(shù)控普通水下等離子切割機(jī)是機(jī)電氣液一體化的熱切割設(shè)備,由于其將電腦控制、精密機(jī)械傳動(dòng)、氮?dú)馇懈钊呒夹g(shù)相結(jié)合,具有高效率、高精度、高可靠性等特點(diǎn),對(duì)厚度3—75mm鋁板和不銹鋼板可作任意幾何形狀的垂直切割,因而在我國(guó)大中型企業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。但許多新使用單位由于缺乏相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)重影響了數(shù)控等離子切割機(jī)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮,其中最主要的是爆炸隱患和放電產(chǎn)生的表面質(zhì)量缺陷。爆炸隱患和放電產(chǎn)生的表面質(zhì)量缺陷成為數(shù)控等離子切割機(jī)使用單位首要解決的問題。
普通等離子弧切割。根據(jù)所使用的主要?dú)怏w,主要分為氬等離子弧切割、氧等離子弧切割和空氣等離子弧切割等幾類。切割氣流一般在100A以下,切割厚度小于30mm。我所介紹的是使用再約束氮?dú)獾入x子弧切割。
氮?dú)庾鳛榈入x子弧發(fā)生的氣源和等離子切割機(jī)的氣源。為什么選擇氮?dú)庾鳛榈入x子機(jī)的切割氣源哪?因?yàn)榈獨(dú)馐嵌栊詺怏w,不易發(fā)生爆炸。
根據(jù)等離子弧的再約束方式,主要分為水在壓縮等離子弧切割、磁場(chǎng)再約束等離子弧切割等。由于等離子弧受到再次壓縮,其電流密度、切割弧的能量進(jìn)一步集中,從而提高了切割速度和加工質(zhì)量。
由于等離子切割機(jī)是在水下工作的,在切割系統(tǒng)中,無(wú)需接觸材料,只需在電腦上畫好要切割的形狀,切割即可自動(dòng)完成,當(dāng)工件加工成型后,發(fā)現(xiàn)其下表面會(huì)出現(xiàn)不同程度的凹坑或是四周出現(xiàn)豁口等。
根據(jù)上述現(xiàn)象,我們組織技術(shù)人員、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同成立了攻關(guān)小組,查找原因,實(shí)驗(yàn)論證。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,只要有以下原因:(1)等離子切割機(jī)加工板材時(shí),由于水被電解發(fā)出氫氣(2H2O=2H2+O2),因而氫氣聚集,當(dāng)氫氣聚集到一定濃度時(shí),就會(huì)發(fā)生爆炸現(xiàn)象。(2)就是進(jìn)廠的板材平面度不行,易于氫氣累積,同時(shí)數(shù)控下料平臺(tái)的影響。(3)由于部分支撐板條與板材底面接觸不良,造成局部放電,導(dǎo)致板材底面出現(xiàn)電擊凹坑,或電擊疵豁。(4)在數(shù)控切割機(jī)配件中,配件也是影響切割效果的一個(gè)重要因素,就拿等離子來說,等離子切割機(jī)電弧的穩(wěn)定性直接影響著切割質(zhì)量。等離子電弧不穩(wěn)定現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致切口參差不齊、積瘤等缺陷。
根據(jù)上述分析,我們綜合考慮各方因素,制定了切實(shí)可行的試驗(yàn)方案,力求使問題得到有效解決。
對(duì)工藝過程反復(fù)的試驗(yàn)跟蹤發(fā)現(xiàn),在水被電解的作用下,水下的氫氣聚積到一定程度沒有得到有效處理,問題的重復(fù)出現(xiàn),就會(huì)使得氫氣濃度更高,遇到電火花就會(huì)爆炸。同時(shí)電流未經(jīng)接地線傳入,而是經(jīng)接地平臺(tái)下的支撐板條傳入,構(gòu)成回路,造成局部放電。
從以上分析可以看出,水下等離子切割的主要問題是氫氣如何處理,氫氣處理的好壞不僅關(guān)系到零部件的質(zhì)量,而且對(duì)周圍的設(shè)備及人員安全起到至關(guān)重要的意義。我們經(jīng)試驗(yàn)跟蹤總結(jié)出兩種方案。(1)把壓縮空氣打入水中。(2)加強(qiáng)板材的平面度要求及數(shù)控下料平臺(tái)的檢查。
為了解決局部放電,導(dǎo)致板材底面出現(xiàn)電擊凹坑的問題,我們決定把鐵的支撐板條換成絕緣的,同時(shí)把接地線改接在板材上。如下圖。
絕緣支撐
接地線接在板材上
在數(shù)控切割機(jī)配件中,等離子電弧是影響工件質(zhì)量的最重要因素。等離子電弧不穩(wěn)定現(xiàn)象,主要是由于氣壓不足或過高引起的。等離子工作所要求的氣壓是0.45MPa。因此我們的解決方法是,使用前注意觀察空壓機(jī)輸出壓力顯示,如不符合要求,可調(diào)整壓力和檢修空壓機(jī)。
以上改進(jìn)方案見下表1。
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改進(jìn)后的效果如下圖。
在工藝改進(jìn)之前,我們加工的鋁板及不銹鋼板均出現(xiàn)不同程度的表面凹坑,同時(shí)加工時(shí)火星四射,時(shí)而還有爆炸之聲。
工藝改進(jìn)后,為確保操作過程安全及質(zhì)量達(dá)到工藝要求,我們對(duì)操作過程進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證,跟蹤結(jié)果見表2。
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生產(chǎn)實(shí)踐證明,水下等離子切割雖然易出現(xiàn)質(zhì)量問題,但只要抓住問題的關(guān)鍵,在生產(chǎn)過程中注意觀察、勤于思考,巧妙地將一些問題進(jìn)行改進(jìn),可以最大限度的滿足鋁板及不銹鋼板的質(zhì)量要求。另外隨著工藝、技術(shù)的不斷創(chuàng)新應(yīng)用,可使鋁板及不銹鋼板的加工質(zhì)量得到進(jìn)一步提高,同時(shí)也必將為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
[1]苑彬彬,馬天一.數(shù)控氣割工件產(chǎn)生熱變形及尺寸偏差的原因及控制措施.哈爾濱:哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,第25卷第二期2009年3月
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