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      完全破壞水封不停爐處理撈渣機故障

      2016-05-14 14:42:31王振明張永軍
      科技創(chuàng)新與應用 2016年6期
      關鍵詞:處理

      王振明 張永軍

      摘 要:二期鍋爐破水封運行尚無經驗,破壞水封后大量冷空氣從爐底漏入爐膛,對鍋爐穩(wěn)定運行產生很大擾動。本次破水封不停爐處理撈渣機故障,通過運行調整保證受熱面不超溫、鍋爐不熄火,不僅可以實現(xiàn)不停爐檢修,而且還可減少對發(fā)電量的影響,節(jié)約啟停機費用,為以后再處理類似事故積累經驗。

      關鍵詞:破壞水封;不停爐;處理;撈渣機故障

      某廠350MW機組#8鍋爐存在冷灰斗液壓關斷門因銹蝕無法關閉、磨損后出現(xiàn)的兩條鏈條長度不一致導致刮板嚴重偏斜等問題,無法在線對內導輪進行檢查及更換工作。針對本次發(fā)生的因斜坡段內導輪損壞導致鏈條脫軌缺陷,專業(yè)上決定嘗試完全破壞水封在線處理撈渣機故障。

      1 設備概述

      某廠350MW機組鍋爐為亞臨界自然循環(huán)鍋爐,除渣系統(tǒng)采用水浸式刮板式撈渣機。鍋爐冷灰斗儲灰容積能滿足MCR負荷下4h的渣量,灰斗下部裝有2組液壓關斷門。正常運行時,關斷門開啟插入撈渣機槽體水中,保證爐底密封。在撈渣機短時故障時關閉,便于不停爐檢修。爐底水封水由復用水供給,濃鹽水備用,工業(yè)水作為事故工況下緊急補水時使用。

      2 破壞水封對機組運行的影響

      爐底水封剛失去時,由于爐膛與大氣間存在壓差,大量冷空氣從爐底漏入爐膛,經燃燒生成的煙氣量增大。根據(jù)對流換熱理論,對流換熱系數(shù)增加,使對流受熱面吸熱量增大,其工質焓增增大,出口汽溫大幅升高,特別是低溫過熱器出口汽溫及排煙溫度飛升,可能發(fā)生尾部煙道再燃燒;

      大量冷空氣進入爐膛后,使爐內溫度水平下降,爐內輻射換熱減弱,導致燃燒不穩(wěn)。爐膛負壓向正方向變化,為維持爐膛負壓,引風自動調節(jié)使引風機出力增加,導致進入爐膛風量及煙氣量增加,使火焰中心上移,過/再熱器管壁溫度升高、排煙溫度上升;過/再熱器吸熱比重升高,主/再熱汽溫上升。

      3 危險點及注意事項

      (1)處理過程中,注意掉大焦塊或引風機跳閘出現(xiàn)正壓燙傷作業(yè)人員;(2)撈渣機放水前通知脫硫運行值班人員提前控制脫硝出

      口參數(shù)、事故處理過程中重點監(jiān)控,保證環(huán)保指標達標排放;(3)破壞水封時大量冷風進入爐膛,造成火焰中心上移,導致鍋爐參數(shù)大幅波動,注意防止鍋爐滅火;(4)破壞水封后進入爐膛風量及煙氣量增加,火焰中心升高,使排煙溫度、過/再熱器管壁溫度升高;過/再熱器吸熱比重升高,汽溫上升;(5)破壞水封后火焰中心升高、以及二次風量減少后空預器出口煙溫升高,注意監(jiān)視空預器電流的變化,投入空預器連續(xù)吹灰,防止其波動大造成空預器跳閘;(6)保持負荷及燃燒穩(wěn)定。事故處理過程中停止上兩層制粉系統(tǒng)運行,投入等離子穩(wěn)燃、采用強化燃燒方式配風模型;(7)水封破壞時爐膛壓力正向增大,操作時應適當減少送風量、增大引風量,操作過程中風機動葉的調整幅度控制在2%之內,以避免爐膛漏入過多冷空氣,影響燃燒穩(wěn)定性;(8)嚴密監(jiān)視屏過、屏再、高過、高再等受熱面管壁溫度變化,并根據(jù)溫度變化情況對減溫水進行調節(jié),防止超溫。必要時可通過關小或關閉主給水二次門,以節(jié)流作用提高減溫水壓力;(9)水封破壞后主/再熱汽溫會升高,此時應監(jiān)視主/再熱汽溫及減溫水調門在可控范圍內變化。操作時主/再熱汽溫同步調整,使主/再熱溫度盡量接近。當主/再熱溫度偏差增大時,應注意監(jiān)視汽輪機振動、缸脹等參數(shù),保證汽輪機安全運行。爐底水封失去前,可提前加大過熱器I級減溫水量,保證過熱器出口汽溫在較低值;(10)水封完全失去

      后,對流受熱面出口汽溫迅速升高,可開大或全開所有減溫水量,開大頂部二次風,降低火焰中心。減少送風,緩解爐膛溫度水平下降速率,因送風大量減少、風溫降低,給煤量不宜過大;(11)保持汽包水位及汽動給水泵運行穩(wěn)定。放水初期,通過控制放水門開度來控制放水速度,以防止撈渣機水位降低過快、大量冷風進入爐膛導致燃燒瞬間強化,水冷壁吸熱量增加使管內產汽量增加而導致汽包水位快速上升;(12)爐膛正壓運行期間,注意保持鍋爐燃燒穩(wěn)定,注意火檢冷卻風壓力及火檢信號的穩(wěn)定性;(13)撈渣機搶修工作結束后,

      在水封完全建立前仍保持引/送風機動葉開度不變,觀察爐膛負壓逐漸恢復到0Pa左右。當鍋爐水封完全建立后,手動調整爐膛負壓至-50Pa,投入引/送風機自動;(14)為防止降低送風量導致鍋爐總風量低保護動作,退鍋爐“總風量低于30%”跳閘保護運行。

      4 運行操作調整措施

      (1)為防止水封破壞后主/再熱汽溫度大幅提升或減溫水自動

      調節(jié)遲滯導致汽溫超限,預先將汽溫降至530℃,為調整留有緩沖余地。同時可降低過/再熱器管壁溫度,保證其安全運行;(2)為防止破壞水封后風機在自動工況下自行調整對燃燒造成擾動,手動調整引/送風機動葉開度,維持爐膛負壓在+200~300Pa之間運行(近幾次破水封檢修撈渣機的實踐證明,爐膛壓力短時間維持在此區(qū)間對鍋爐安全無明顯影響);(3)處理時先將機組負荷降至250MW運行,對爐膛及分隔屏過熱器全面吹灰一次。機組由協(xié)調控制解至基本方式,穩(wěn)定運行30min后再緩慢降負荷至160MW運行,控制過熱器出口蒸汽壓力14MPa;(4)保持燃燒穩(wěn)定,降負荷至160MW時控制總煤量不低于80t/h,投運等離子點火穩(wěn)燃并注意等離子點火的運行穩(wěn)定性,防止斷弧;(5)解列給水自動,手動控制汽包水位在-50~-100mm之間運行。隨著負荷的降低逐步降低汽泵轉速,根據(jù)給水流量及時調整給水泵再循環(huán)門,以防止給水泵流量低跳閘;(6)注意二次風量變化及氧量的變化。破壞水封后進入爐膛的總風量會增加、氧量增加,此時可以適當?shù)販p少送風量但幅度不要過大,控制爐膛/二次風差壓不低于0.4KPa,鍋爐總風量不低于1200Km3/h。

      5 水封破壞前后參數(shù)比較(表1)

      6 經濟性比較

      (1)若停爐處理,從停爐至機組并網大約需要7小時,每小時少發(fā)電35萬Kwh,按照網購電價0.4元/Kwh計算,則產生費用為:35萬Kwh×7h×0.4元/Kwh=98萬;(2)在線處理時消缺時間3小時,每小時少發(fā)電19萬Kwh,按照網購電價0.4元/Kwh計算,則產生費用為:19萬Kwh×3h×0.4元/Kwh=22.8萬;(3)在線處理與停機處理的費用差額為:98萬-22.8萬=75.2萬元。

      7 結束語

      在線完全破壞水封處理撈渣機故障會導致機組運行參數(shù)發(fā)生較大變化,破壞水封過程中的處理要點是保持參數(shù)穩(wěn)定。對于出現(xiàn)關斷門故障無法關閉而破壞水封在線處理撈渣機缺陷時,通過燃燒調整完全可實現(xiàn)不停爐檢修且鍋爐各項參數(shù)不超標。而且還可以減少對機組發(fā)電量的影響,節(jié)約啟停機費用。

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