韓蕾++張金星
摘 要:硅片清洗機(jī)是太陽能行業(yè)中硅片制造環(huán)節(jié)的一種重要的自動化設(shè)備,它的主要作用是將多線切割機(jī)生產(chǎn)出來的多晶硅或者單晶硅片清洗干凈并進(jìn)行烘干,以達(dá)到進(jìn)行最終硅片包裝的目的。根據(jù)硅片清洗機(jī)的工藝流程和控制要求,分析了清洗機(jī)的機(jī)械手存在的缺陷,提出采用編碼器代替限位開關(guān)的改造方案,并采用PLC、變頻器完成了機(jī)械手的控制。
關(guān)鍵詞:機(jī)械手 編碼器 PLC
中圖分類號:TN3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)12(a)-0091-02
硅片清洗機(jī)是太陽能行業(yè)中硅片制造環(huán)節(jié)的一種重要的自動化設(shè)備,它的主要作用是將多線切割機(jī)生產(chǎn)出來的多晶硅或者單晶硅片清洗干凈并進(jìn)行烘干,以達(dá)到進(jìn)行最終硅片包裝的目的。
硅片清洗機(jī)一般由清洗槽、機(jī)械手、人機(jī)界面和電控柜等幾部分組成。工藝流程如圖1所示,先將插在載片盒中的硅片手動放在訂制的提籃中,設(shè)備通過傳送裝置并通過設(shè)備的機(jī)械手將提籃依次放在每個(gè)清洗槽中進(jìn)行清洗,最后進(jìn)入烘干爐進(jìn)行烘干而得到干燥且干凈的硅片,從而進(jìn)入下一道工序進(jìn)行包裝。
在硅片清洗機(jī)整個(gè)的生產(chǎn)運(yùn)行過程中,裝載著載片盒的提籃在不同水槽內(nèi)的運(yùn)動需要靠機(jī)械手來完成。機(jī)械手的運(yùn)動有兩個(gè)方向,一個(gè)是按照設(shè)備縱向軸線水平移動,每個(gè)水槽作為一個(gè)工位,自動狀態(tài)下機(jī)械手會停在相應(yīng)的工位;另一個(gè)方向是沿著機(jī)械手自身的與地面垂直的方向上下運(yùn)動,目的是對提籃進(jìn)行升降操作。機(jī)械手水平運(yùn)動的機(jī)械結(jié)構(gòu)是齒輪齒條式的,由伺服電機(jī)帶動齒輪,通過齒輪齒條副的嚙合實(shí)現(xiàn)行走,垂直運(yùn)動的機(jī)械結(jié)構(gòu)是滾珠絲杠式,由直線導(dǎo)軌支撐的。因此,機(jī)械手對于此設(shè)備的作用非常重要,其運(yùn)行的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性都必須有可靠的保證才能使整個(gè)設(shè)備可靠地運(yùn)行。
1 系統(tǒng)存在問題分析及改進(jìn)方案
1.1 存在問題分析
在水平運(yùn)動中,機(jī)械手需要不斷地停在每個(gè)清洗槽進(jìn)行提籃的吊起和放置的工作,而且每個(gè)槽內(nèi)的硅片清洗的時(shí)間是有工藝要求的,按照預(yù)先設(shè)定好的時(shí)間完成清洗后,機(jī)械手就需要負(fù)責(zé)將這個(gè)提籃從這個(gè)槽內(nèi)吊起,并放入下一個(gè)槽內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行清洗。為了實(shí)現(xiàn)以上的工作,需要在每個(gè)清洗槽的后面也就是齒條軌道上安裝光電式的限位開關(guān)。
依靠光電開關(guān)定位機(jī)械手啟停槽位是此種工況較常用的解決方案,制造成本相對較低,但是機(jī)械手的運(yùn)行精度較低,啟停位置完全取決于光電開關(guān)的位置和其感應(yīng)的靈敏度。如果光電開關(guān)的支架在長時(shí)間使用過程中出現(xiàn)松動的問題,感應(yīng)頭和擋片之間的縫隙會變大,從而會影響的感應(yīng)效果,會造成感應(yīng)位置不準(zhǔn)確,機(jī)械手行走不到位,甚至造成機(jī)械手錯(cuò)過目的槽位的情況,造成不必要的生產(chǎn)事故。
1.2 改進(jìn)方案
鑒于以上情況,還有一種比較好的工程解決方案,就是采用電機(jī)加裝編碼器,它可以直接將距離轉(zhuǎn)化成轉(zhuǎn)角,通過脈沖信號輸出。增量式編碼器是直接利用光電轉(zhuǎn)換原理輸出3組方波脈沖A、B、Z相,A、B兩組脈沖相位差90°,C、Z為每轉(zhuǎn)一個(gè)脈沖,用于基準(zhǔn)點(diǎn)定位,增量式編碼器構(gòu)造簡單,機(jī)械平均壽命可在幾萬小時(shí)以上,抗干擾能力強(qiáng),可靠性高,特點(diǎn)是需要對脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)[1]。歐姆龍型號為E6B2-CWZ6C編碼器相應(yīng)頻率能達(dá)到100 kHz,分辨率最高3600脈沖/轉(zhuǎn),有A、B、Z三路信號,采用TTL電平,A脈沖在前,B脈沖在后,A、B脈沖相差90°,每圈發(fā)出一個(gè)Z脈沖,可作為參考機(jī)械零位。
在設(shè)備調(diào)試階段需要手動將電機(jī)編碼器與定義好的水槽的位置進(jìn)行識別,確認(rèn)好此位置對于機(jī)械手到位后機(jī)械臂裝、卸籃的升降有無障礙,完全調(diào)試好后,即可進(jìn)行全自動狀態(tài)的運(yùn)行。此種方式機(jī)械手的定位完全是數(shù)字式的,可以精確到1%,這取決于編碼器的分辨率。而且不用安裝光電開關(guān),避免了光電開關(guān)精度不高容易松動需要經(jīng)常維護(hù)的問題。因此,對于設(shè)備穩(wěn)定性要求更加可靠,設(shè)備運(yùn)行精度要求較高的工況下,可以選用此種編碼器控制的方式。
2 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1 硬件設(shè)計(jì)及連線
機(jī)械手水平移動系統(tǒng)采用閉環(huán)控制, 觸摸屏為人機(jī)操作界面,西門子S7-300為控制器、MM440變頻器為執(zhí)行機(jī)構(gòu)、旋轉(zhuǎn)編碼器為反饋裝置、水平方向電機(jī)為控制對象,硬件接線圖如圖2所示,控制核心為西門子S7-300系列PLC,它是模塊化的中小型PLC,為了完成輸入輸出點(diǎn)的連接,還需配置電源模塊PS307、數(shù)字量輸入模塊SM321和數(shù)字量輸出模塊SM322和通信模塊等。變頻器采用西門子MM440,它能夠把矢量的控制達(dá)到一個(gè)很高的性能,輸出是低速度、高轉(zhuǎn)矩還有非常優(yōu)秀的動態(tài)性能,而且擁有非常強(qiáng)力的過載性能。由于控制系統(tǒng)有高速和低速運(yùn)行需要,因此采用多段變頻控制的方式。先恢復(fù)變頻器參數(shù)為出廠設(shè)置,再設(shè)置變頻器參數(shù)。
PLC根據(jù)程序運(yùn)行的結(jié)果給變頻器發(fā)出向左(向右)和高速(低速)運(yùn)行的指令,變頻器啟動電機(jī)旋轉(zhuǎn),通過齒輪齒天機(jī)構(gòu)拖動水平方向運(yùn)動,同時(shí)編碼器檢測到電機(jī)的旋轉(zhuǎn)信號并將其轉(zhuǎn)化成脈沖信號反饋給PLC的輸入單元,通過PLC的程序執(zhí)行,將結(jié)果存入PLC的輸出單元,控制變頻器。
2.2 PLC控制程序的設(shè)計(jì)
2.2.1 槽位位置的確定
通過與水平機(jī)構(gòu)電機(jī)同軸安裝的編碼器,在機(jī)械手水平左右移動時(shí)輸出與電機(jī)轉(zhuǎn)速及水平位移成比例的脈沖數(shù),引入到PLC的計(jì)數(shù)器的輸入端進(jìn)行脈沖計(jì)數(shù)。設(shè)每個(gè)清洗槽的距離為L,按照公式(1)轉(zhuǎn)化成脈沖數(shù)[2]:
(1)
式中,I為脈沖數(shù),L為槽間距,S為計(jì)數(shù)精度,S由公式(2)計(jì)算:
(2)
式中:D為曳引輪節(jié)圓直徑,i1為曳引減速箱減速比(傳動比),i2為曳引比,P為電動機(jī)每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)。
當(dāng)計(jì)數(shù)器的數(shù)值與設(shè)定值一致時(shí)發(fā)出中斷信號,根據(jù)當(dāng)前距離與目標(biāo)距離的差值,向變頻器發(fā)出相應(yīng)的升或降信號,以控制水平電機(jī)的加速、保持、減速和停車。
2.2.2 槽位位置程序設(shè)計(jì)
編程軟件STEP7是用于SIMATIC的plc s7-300創(chuàng)建程序的標(biāo)準(zhǔn)軟件,程序可以使用梯形圖邏輯(LD)、順序功能圖(SFC)和功能模塊(FBD)進(jìn)行編程操作。
機(jī)械手需要在多個(gè)清洗槽之間完成動作,由于在每個(gè)清洗槽位置上完成的動作相同,因此就以超聲清洗為例,說明機(jī)械手的控制要求及程序。機(jī)械手在每個(gè)工位需要完成以下動作。
(1)機(jī)械手水平機(jī)構(gòu)前伸;(2)機(jī)械手垂直機(jī)構(gòu)下降;(3)手爪張開,放下硅片;(4)清洗完成后,手爪夾緊;(5)機(jī)械手垂直機(jī)構(gòu)上升。
每個(gè)工步之間轉(zhuǎn)換的條件是編碼器計(jì)數(shù)和限位開關(guān)。文章主要改進(jìn)的是水平方向的運(yùn)動,因此只列舉了水平方向的PLC梯形圖程序,如圖3所示,將編碼器采集的信號給PLC內(nèi)部的計(jì)數(shù)器,并將結(jié)果存在輔助寄存器M2.0中,再將這個(gè)數(shù)值轉(zhuǎn)化為每分鐘的轉(zhuǎn)數(shù),進(jìn)行升速和減速的判斷,結(jié)果給變頻器的多段變頻控制,實(shí)現(xiàn)速度和位置的判斷。
3 結(jié)語
通過對機(jī)械手水平方向的改進(jìn),采用PLC、變頻器和編碼器控制的機(jī)械手,有效提高了系統(tǒng)的控制精度,滿足了控制要求,同時(shí)PLC控制系統(tǒng)具有較大的靈活性,可以根據(jù)不同的工況進(jìn)行系統(tǒng)的升級改造。
參考文獻(xiàn)
[1] 羅平,羅志勇,豈興明,等.西門子S7-300/400工程實(shí)例講解[M].北京:人民郵電出版社,2012:91.
[2] 孫后環(huán),白崇哲.基于PLC脈沖選層的電梯控制系統(tǒng)[J].電氣傳動,2003(1):36-39.