李建龍 鐘恩松
[摘 要] 隨著機(jī)車技術(shù)的不斷發(fā)展,機(jī)車的使用也越來越多,但各種故障地頻繁出現(xiàn)。所以,將會(huì)對(duì)HXD1C型號(hào)的機(jī)車進(jìn)行分析,探討牽引電機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)故障的原因以及處理的方法,從而減少牽引電機(jī)出現(xiàn)故障的情況。
[關(guān) 鍵 詞] HXD1C型電力機(jī)車;牽引力;小齒輪軸
[中圖分類號(hào)] G712 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼] A [文章編號(hào)] 2096-0603(2017)13-0183-01
一、小齒輪的故障問題
(一)分析原因
HXD1C型機(jī)車中電機(jī)小齒輪軸出現(xiàn)故障的情況主要是電機(jī)轉(zhuǎn)軸、小齒輪軸都是在小齒輪接近齒端出的第一個(gè)環(huán)形的油槽處發(fā)生故障,如下圖所示。
小齒輪和轉(zhuǎn)軸出現(xiàn)斷裂的現(xiàn)象都是因?yàn)樾D(zhuǎn)彎曲疲勞,轉(zhuǎn)軸疲勞區(qū)是在小齒輪和內(nèi)圓交界的地方,小齒輪的疲勞區(qū)是在油孔和油槽的交界處。電機(jī)轉(zhuǎn)軸和小齒輪出現(xiàn)斷裂的詳細(xì)過程是:疲勞從小齒輪的油孔處往圓周的兩邊進(jìn)行擴(kuò)展,在運(yùn)行一段時(shí)間之后,電機(jī)轉(zhuǎn)軸在圓內(nèi)因?yàn)閼?yīng)力集中而出現(xiàn)疲勞,然后也在圓周的兩邊進(jìn)行擴(kuò)散,直到出現(xiàn)斷裂,隨之電機(jī)轉(zhuǎn)軸也出現(xiàn)斷裂。根據(jù)HXD1C型機(jī)車經(jīng)常出現(xiàn)的小齒輪斷裂情況進(jìn)行分析、檢測(cè)和調(diào)查,總結(jié)發(fā)生斷裂的主要原因:
1.小齒輪出的油槽R1.5 mm的過渡圓弧,這說明加工技術(shù)不到位,沒有達(dá)到更好的過渡,出現(xiàn)尖角現(xiàn)象,從而妨礙電機(jī)轉(zhuǎn)軸的運(yùn)動(dòng),造成小齒輪和電機(jī)轉(zhuǎn)軸出現(xiàn)斷裂。
2.在小齒輪表面的地方,有關(guān)徑向的油孔和環(huán)形的油槽之間的交界處,加工過于粗糙,從而造成這個(gè)地方在過櫻配合的時(shí)候產(chǎn)生了過大的集中應(yīng)力,最后出現(xiàn)裂紋源,引起小齒輪軸的斷裂。
3.其他區(qū)間是因?yàn)檫\(yùn)行條件比較惡劣造成的,從而加速這部分出現(xiàn)裂紋。
(二)改善措施
1.把小齒軸中的油槽R1.5 mm變成R4 mm,同時(shí)也要把小齒輪表面的環(huán)形油槽與徑向油孔之間的交界處進(jìn)行改善,對(duì)環(huán)形油槽的表面進(jìn)行修磨。
2.對(duì)小齒輪軸進(jìn)行入庫檢查,把小齒輪入庫相關(guān)的文件進(jìn)行重新修訂。主要內(nèi)容是將油槽圓弧增加了R4 mm尺寸,對(duì)油孔的倒角和過渡區(qū)域粗糙的問題進(jìn)行改善。
二、牽引電機(jī)傳動(dòng)故障問題
(一)原因分析
把牽引電機(jī)在轉(zhuǎn)動(dòng)端處使用的潤(rùn)滑油拿去檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果是潤(rùn)滑劑中有沙塵顆粒,而出現(xiàn)磨損的現(xiàn)象和潤(rùn)滑油中的硅濃度(沙塵顆粒的污染)有直接的關(guān)系,如果沙塵顆粒較多的話,那么磨損的情況將會(huì)很嚴(yán)重,也會(huì)嚴(yán)重影響到軸承的使用壽命,進(jìn)而造成軸承實(shí)效的現(xiàn)象。
對(duì)砂粒進(jìn)行分析,在軸承室出現(xiàn)的砂粒和撒石器中含有的砂粒是一樣的,也就是說出現(xiàn)在潤(rùn)滑油中的砂粒是來自機(jī)車中的撒石器,它是在牽引力的下端通氣口進(jìn)入內(nèi)油封,之后在回油道的地方進(jìn)入軸承室。
(二)解決措施
想要防止沙塵通過通氣孔進(jìn)到軸承系統(tǒng)中,可以在牽引電機(jī)出的下端通氣口安裝一個(gè)通氣管,這樣可以改變通氣孔出的氣流方向,當(dāng)機(jī)車在進(jìn)行撒砂的時(shí)候,沙塵就不會(huì)通過通氣口進(jìn)到軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)中。
三、電機(jī)的定子引線的故障
(一)原因分析
HXD1C型的機(jī)車牽引電機(jī)的定子出現(xiàn)故障主要是表現(xiàn)為匝間出現(xiàn)短路、缺相、接地、逆變過流這四種情況。之后通過對(duì)牽引電機(jī)進(jìn)行解體發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)故障的原因主要是電機(jī)定子引線出現(xiàn)斷裂或是燒損的情況,這是機(jī)械故障并不是系統(tǒng)的問題。根據(jù)故障的表現(xiàn)和位置分析原因主要有兩個(gè):
1.在運(yùn)用中由于溫度的變化和震動(dòng)加劇了故障。
2.在對(duì)定子引線并頭進(jìn)行焊接的時(shí)候,沒有把握好焊接的溫度和時(shí)間,影響焊接的質(zhì)量,還有就是在并頭焊接的時(shí)候,由于一些員工的操作不規(guī)范,而出現(xiàn)焊接質(zhì)量問題,或是出現(xiàn)工藝缺陷。
(二)改善措施
可以對(duì)并頭焊接技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,來提高焊接的質(zhì)量,還有就是提高定子引線并頭的焊接抗拉強(qiáng)度,以此來減少故障,主要方法如下:
1.把定子線圈的引線頭長(zhǎng)度進(jìn)行調(diào)整,增加預(yù)留線頭的合理長(zhǎng)度,這樣可以將引線的應(yīng)力集中進(jìn)行分散。
2.驗(yàn)證感應(yīng)釬焊和電阻釬焊,從而選擇合適的釬焊方式。
3.把工裝的工具進(jìn)行改進(jìn),把引線頭轉(zhuǎn)變成圓弧的形狀,這樣就不會(huì)出現(xiàn)尖角彎折的情況,這樣定子引線就不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)力集中的情況了。
想要更好地解決HXD1C型機(jī)車出現(xiàn)的故障,就要做到日常的維護(hù),提高工藝的水平,完成檢修和檢測(cè)工作,這樣才能實(shí)現(xiàn)機(jī)車的有序管理和維護(hù),這樣才能降低機(jī)車出現(xiàn)故障的幾率,從而保障機(jī)車能夠正常地運(yùn)用。
參考文獻(xiàn):
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