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      大型常減壓裝置工藝防腐優(yōu)化探析

      2017-11-01 16:45:55亓仁東
      化工技術(shù)與開發(fā) 2017年10期
      關(guān)鍵詞:常頂中和劑常壓塔

      亓仁東

      (中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)

      大型常減壓裝置工藝防腐優(yōu)化探析

      亓仁東

      (中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)

      根據(jù)常壓塔頂?shù)南嚓P(guān)防腐理論,本文對比分析了優(yōu)化前后塔頂防腐的效果,提出裝置優(yōu)化防腐的具體措施和手段,對大型常減壓裝置的兩頂防腐有一定的借鑒意義。

      常減壓裝置;結(jié)鹽;空冷泄露;長周期運行;兩頂防腐

      1 金屬常見腐蝕機理

      按照反應(yīng)的特性,金屬腐蝕可分為化學(xué)腐蝕、生物腐蝕、電化學(xué)腐蝕。其中電化學(xué)腐蝕是指發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)導(dǎo)致的腐蝕,是最普遍和最嚴(yán)重的腐蝕。常減壓裝置的主要腐蝕即為電化學(xué)腐蝕,因此研究電化學(xué)腐蝕具有重要的意義。

      電化學(xué)腐蝕反應(yīng)是一種氧化還原反應(yīng),它是金屬材料與電解質(zhì)溶液接觸,通過電極反應(yīng)產(chǎn)生的腐蝕。發(fā)生電化學(xué)腐蝕的4個基本條件為:1)陽極。表面金屬原子的電子釋放,金屬離子離開金屬表面進(jìn)入溶液,是腐蝕實際發(fā)生的位置;2)陰極。釋放出來的電子被溶液中的氫離子接收,并形成氫原子進(jìn)入溶液。陰、陽極反應(yīng)是同時、同速率發(fā)生;3)金屬通道。腐蝕的發(fā)生必須具備金屬通道,讓電子從陽極的金屬表面到陰極的金屬表面;4)電解液。導(dǎo)電溶液讓電子完成循環(huán)流動。在常減壓系統(tǒng)中,它通常是由汽相冷凝下來的水,由于含H+、Cl-、等離子,變得具備導(dǎo)電性[1]。

      由此可知,發(fā)生電化學(xué)腐蝕的4個條件缺一不可。工業(yè)裝置管線及設(shè)備中,總是不可避免地產(chǎn)生陰極和陽極,電子移動的金屬通道也是一定存在的,因而電解液成為控制電化學(xué)腐蝕的主要手段。沒有電解液(主要是含H+、Cl-、等離子的冷凝水)的部位不會發(fā)生電化學(xué)腐蝕,同樣,存在電解液(從露點開始)的部位通常是腐蝕發(fā)生的部位。常減壓裝置塔頂“三注”就是為了控制電解液的某些性質(zhì)。中和劑是為了控制電解液中氫離子的濃度,成膜緩蝕劑是為了減少電解液和陰/陽極之間的離子交換速度。

      2 常減壓裝置常壓塔頂腐蝕介質(zhì)分析

      控制電解液的組成是控制常壓塔頂電化學(xué)腐蝕的關(guān)鍵。電解液由冷凝水和H+、Cl-、等離子組成。單純的冷凝水不具備腐蝕能力,但因一些腐蝕介質(zhì)如氯化氫、胺鹽、硫化氫等介質(zhì)存在而形成電解液,形成電化學(xué)腐蝕。

      2.1 氯化氫

      氯化氫主要來源于鹽類的水解和原油中的有機氯熱解。鹽類水解主要反應(yīng)機理如下:

      氯化氫氣體非常容易溶進(jìn)露點位置剛冷凝的水,形成高濃度鹽酸,導(dǎo)致超低pH的環(huán)境存在。在此形成的腐蝕通常表現(xiàn)為坑蝕、點(深)蝕,腐蝕嚴(yán)重程度取決于酸的濃度。氯化氫腐蝕的防護(hù)主要是在露點位置注水稀釋,注中和劑中和鹽酸,控制pH值。

      2.2 氨/胺鹽

      氨的來源主要是電脫鹽注水、油品中有機氮的裂化,有機胺主要是中和劑選型不當(dāng)形成。主要反應(yīng)機理如下:

      NH4Cl(固體鹽)吸濕性非常強, 會吸收水分或系統(tǒng)中的水汽(露點以上)形成下面的反應(yīng)[3]:

      液)氨/胺鹽吸附水或周圍環(huán)境中的水汽后,在露點溫度下,由于NH3/RNH2高的氣體分壓,此時會非常不穩(wěn)定,它會從水相中氣化形成氨氣。當(dāng)氨/胺離開本體,留下HCl在微量的水中,此時的pH非常低,會在金屬管壁上部形成嚴(yán)重腐蝕,這是胺鹽腐蝕的本質(zhì)。

      2.3 硫化氫的腐蝕

      硫化氫主要來源為原油中的硫化物。硫化氫溶于水后,發(fā)生反應(yīng):

      HS-和H3O+都是良好的電子接收器,它們都會加速腐蝕。HS-同樣會和溶于水的Fe+反應(yīng)形成不溶于水、松散的FeS,它會覆蓋在設(shè)備表面并導(dǎo)致額外的垢下腐蝕問題。H2S氣體在露點位置的溶解度非常低,隨著水的大量凝結(jié),溶解度隨之增加。

      3 某大型常減壓裝置防腐存在的問題

      3.1 常頂油氣換熱器換熱效果下降、泄漏

      2013年5月常減壓裝置開工正常,開始注入中和劑、緩蝕劑,此時常頂油氣與原油換熱器E102A~D換熱效果良好。正常注劑一個月后, E102換熱器換熱效果明顯下降,常頂油側(cè)溫度TI1009、TI1007由正??刂浦?21℃逐漸升高到129.5℃。2015年10月E102換熱器出現(xiàn)內(nèi)漏情況,常壓側(cè)線油品顏色變深,立即停止向下游各加氫裝置的熱供料,迅速切除內(nèi)漏換熱器。

      3.2 多臺常頂空冷出現(xiàn)腐蝕泄漏情況

      2016年裝置生產(chǎn)末期常頂空冷出現(xiàn)泄漏,之后的半年時間內(nèi)多臺常頂空冷陸續(xù)出現(xiàn)泄漏情況,給裝置的日常安全生產(chǎn)帶來較大壓力。

      4 常頂防腐問題原因分析

      4.1 常頂換熱器換熱效果下降及泄漏分析

      常頂換熱器出現(xiàn)換熱效果下降后,裝置在常頂回流泵過濾器處采樣發(fā)現(xiàn),過濾器處存在白色鹽狀物質(zhì),初步懷疑白色物質(zhì)為銨鹽,將樣品送至化驗室分析為鹽酸乙二胺。

      鹽酸乙二胺由氯化氫與乙二胺反應(yīng)生成。氯化氫來源為鹽類高溫水解產(chǎn)生,乙二胺來源為中和劑的組分。初步分析結(jié)垢原因為:常頂油在E102A~D前/后的溫度為155℃/121℃,此處不存在液態(tài)水,鹽酸乙二胺的熔點約為133℃,且換熱器出口溫度低于鹽酸乙二胺的熔點,因此鹽酸乙二胺在E102A~D沉積結(jié)垢導(dǎo)致?lián)Q熱效果下降。裝置停用常頂中和劑后常頂冷后溫度開始下降,E102換熱效果很快好轉(zhuǎn),但是胺鹽結(jié)垢情況無明顯好轉(zhuǎn)。

      4.2 常頂空冷腐蝕泄漏分析

      多臺常頂空冷泄漏位置均位于管束的最上兩排,泄漏點均位于管子的上部,且從泄漏點處結(jié)晶物分析出銨根離子濃度很高,基本可以確定為胺鹽的垢下腐蝕。

      雖然常頂每臺空冷均設(shè)置了水沖洗線,但由于水在管束中分布不均勻,易造成空冷的胺鹽腐蝕。

      5 針對防腐問題的優(yōu)化解決方案

      5.1 常頂換熱器結(jié)鹽問題的解決方案

      本裝置常壓塔頂系統(tǒng)采用兩段冷凝,塔頂溫度156℃,在此工況下不存在液態(tài)水,再加上控制常頂換熱器出口溫度不低于露點溫度,可以保持進(jìn)出常頂換熱器的介質(zhì)處于全干狀態(tài)(無液態(tài)水存在)。在目前工藝流程下,如果在常壓塔頂注入中和劑,與塔頂介質(zhì)中的氯化氫等酸性介質(zhì)形成鹽類,由于不存在液態(tài)水,形成的胺鹽無法溶于油,最后鹽類將沉積于換熱器管束上,造成管束堵塞、腐蝕問題。因此,針對目前的工藝流程,裝置選擇在常壓塔頂不注入中和劑,只注入油溶性緩蝕劑。

      5.2 常頂空冷腐蝕問題的優(yōu)化

      常壓塔頂空冷是最容易發(fā)生腐蝕的部位,如果不采取適當(dāng)?shù)拇胧┖蠊麑浅?yán)重。針對空冷腐蝕的情況裝置采取了以下措施:

      1)優(yōu)化中和劑與緩蝕劑的分布。常減壓裝置大型化后,塔頂管線管徑增大(DN1350mm),而傳統(tǒng)注劑管線(DN25mm)只注重注入量的問題,而較少關(guān)注注劑分布的問題。為此,裝置將中和劑注入空冷注水總線,實現(xiàn)了每臺空冷都能夠注入足量的中和劑;增加了緩蝕劑的稀釋線,將緩蝕劑稀釋后注入空冷。

      2)實現(xiàn)塔頂注水量的均勻分布。注水對常頂空冷腐蝕的控制尤為關(guān)鍵。注水可以快速稀釋露點溫度下形成的高濃度的酸性液滴,防止高濃度酸對管材的腐蝕??绽渥⑺⒁馑亢妥⑺植嫉膯栴},注水量不足則不能保證足夠的液態(tài)水,起不到稀釋的效果;注水噴嘴霧化性能不好,水量分布不均,易造成空冷上部管束的結(jié)鹽腐蝕。對此,裝置計劃通過技改措施改造目前的注水噴嘴,改用具有霧化功能的注水噴嘴,實現(xiàn)注水的優(yōu)化分布。

      5.3 方案實施效果

      停注常壓塔頂中和劑后,基本解決了常頂換熱器結(jié)鹽的問題,常頂換熱器換熱效果保持良好。通過優(yōu)化注劑、注水的注入方式及分布方式,常頂腐蝕得到較大幅度的改善,改造前的常頂年平均鐵離子濃度為1.2mg·L-1,改造后降低為0.2mg·L-1。

      6 結(jié)論

      常減壓裝置大型化后,常壓塔頂防腐要注重注劑、注水的注入方式,確保注水、注劑能夠均勻分布,通過操作手段將常壓塔頂露點控制在空冷位置,再通過優(yōu)化注水分布,稀釋介質(zhì)中的酸性組分,防止腐蝕和結(jié)垢的發(fā)生。以上手段較好地解決了常頂換熱器結(jié)鹽、空冷腐蝕等常頂腐蝕問題,保證了裝置的長周期運行。

      [1] 曹楚南.腐蝕電化學(xué)原理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

      [2] 唐孟海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2004.

      [3] 劉小輝,莫廣文.煉油企業(yè)冷換設(shè)備腐蝕及防護(hù)對策[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2006,23(3):1-5.

      Corrosion Prevention and Optimization in Large Crud and Vacuum Distillation Unit

      QI Rendong
      (Guangxi Petrochemical Company,CNPC,Qinzhou 535008, China)

      TE 986

      B

      1671-9905(2017)10-0065-03

      2017-07-03

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