路景陽
(中國鐵路西安局集團(tuán)有限公司 機(jī)務(wù)處, 西安 710054)
2017年6~7月安康機(jī)務(wù)段配屬的HXD1型機(jī)車連續(xù)發(fā)生6次變流器模塊故障,其中4件四象限模塊故障,2件逆變模塊故障,對機(jī)車正常運(yùn)用造成了影響。故障情況見表1。
表1 安康機(jī)務(wù)段HXD1機(jī)車模塊故障信息
注①回段—回安康機(jī)務(wù)段。
(1) 故障信息
如圖1所示,1528機(jī)車于2017年06月10日04:50:58在IDU屏上報(bào)出“TCU1_四象限2_B相上管故障”、“TCU1_四象限2_B相下管故障”。
圖1 故障信息
(2) 機(jī)車狀態(tài)
如圖2所示,07:49:37機(jī)車報(bào)“TCU1_四象限2_B相上/下管故障”,TCU保護(hù)性分主斷,主斷斷開。之后2軸短接接觸器一直在斷開狀態(tài)未閉合,機(jī)車維持運(yùn)行。
圖2 故障時機(jī)車機(jī)車狀態(tài)
(3) 故障原因
圖3所示的是故障時刻LCC所記錄的瞬態(tài)故障波形。從圖中可看出,故障前中間電壓在1 800 V左右,網(wǎng)壓波形正常,只啟動了第一重四象限模塊,電流峰值為300 A左右,總體輸出功率較小。故障時刻,四象限二模塊沒有啟動,四象限二模塊報(bào)出故障后,系統(tǒng)封鎖四象限一脈沖,未出現(xiàn)中間電壓突變、四象限電流過流等現(xiàn)象。分析故障時刻網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),機(jī)車故障時刻網(wǎng)壓為30 kV,速度為66 km/h左右,水壓差為140 kPa,進(jìn)水口溫度為25℃,出水口溫度為25℃,都在正常范圍之內(nèi)。
圖3 故障時刻波形圖
(4) 故障品實(shí)物分析
故障品返回后,對模塊的部件外觀、基本參數(shù)進(jìn)行檢查和測量,如圖4所示。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),1528機(jī)車故障模塊的B相驅(qū)動板電源線束脫落,其余線束均正常。用萬用表測量各相IGBT的CE極阻值、反并聯(lián)二極管壓降、門極阻值、檢測板穩(wěn)壓管、二極管等基本參數(shù),均未發(fā)現(xiàn)異常。
后續(xù)對其他故障模塊進(jìn)行解體檢查,HXD1-1552機(jī)車模塊故障完全與1528機(jī)車情況類似,1529機(jī)車也存在驅(qū)動板電源線脫落的情況。另3臺機(jī)車經(jīng)過檢測,IGBT元件自身均完好,分析也存在驅(qū)動板電源線虛接的情況。
圖4 故障品模塊外觀
根據(jù)故障現(xiàn)象,段方組織生產(chǎn)商對HXD1型機(jī)車TCU整體及模塊運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行了檢測,結(jié)合GB/T 21563-2008[1]標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了對比監(jiān)測,選擇了4臺機(jī)車進(jìn)行測試,結(jié)果見表2。
從測試的結(jié)果看:
模塊振動:HXD1 2臺機(jī)車三向加速度均超過標(biāo)準(zhǔn)值,HXD1-1182各向加速度約為標(biāo)準(zhǔn)值的3~4倍左右,低頻振動(0~150 Hz)除橫向超標(biāo)外,其余兩個方向均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。HXD1-1153(因測點(diǎn)位于模塊導(dǎo)軌上,加速度大小與其他3臺機(jī)車不同,數(shù)據(jù)無對比價值,僅作參考)各向加速度約為標(biāo)準(zhǔn)值的13~20倍左右,低頻振動(0~150 Hz)三個方向均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求; HXD2-1086機(jī)車垂向振動滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,縱向約為標(biāo)準(zhǔn)值的5倍左右,橫向約為標(biāo)準(zhǔn)值的1.5倍左右,低頻振動(0~150 Hz)三個方向均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;HXD2-1157除橫向超過標(biāo)準(zhǔn)值外,其余兩個方向均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,低頻振動(0~150 Hz)三個方向均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;
表2 TCU整體及模塊運(yùn)行環(huán)境檢測 m·s-2
TCU振動:HXD1-1182/1153兩臺機(jī)車振動大小相當(dāng),垂向均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,縱向和橫向均超出標(biāo)準(zhǔn)值,縱向約為標(biāo)準(zhǔn)值的2倍左右,橫向約為標(biāo)準(zhǔn)值的5倍左右。低頻振動(0~150 Hz),兩臺機(jī)車除橫向超標(biāo)外,其余兩個方向均達(dá)標(biāo);HXD2-1086振動滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。HXD2-1157垂向振動滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,縱向和橫向振動約為標(biāo)準(zhǔn)的1.5~2倍左右。低頻振動(0~150 Hz),兩臺機(jī)車均達(dá)標(biāo)。
結(jié)合故障模塊驅(qū)動板聯(lián)接線斷線及對機(jī)車TCU模塊工作環(huán)境檢測結(jié)果,機(jī)車長時間在強(qiáng)振動環(huán)境下運(yùn)行,導(dǎo)致驅(qū)動板電源線束和連接器壓接處發(fā)生脫落,引發(fā)模塊報(bào)故障。
根據(jù)測試及故障原因分析,提出了以下整改措施。
(1)針對HXD1型機(jī)車振動問題,經(jīng)機(jī)務(wù)段方組織主機(jī)工廠檢測,發(fā)現(xiàn)機(jī)車輪對存在多邊形特征,是造成機(jī)車振動的根源。根據(jù)調(diào)研,采用在軸箱上下雙向定位的新型車床,可徹底消除輪對已形成的多邊形特征[2]。安康機(jī)務(wù)段采購了新型旋床設(shè)備, 2017年6月對多邊形特征比較明顯的HXD1-1183機(jī)車測量了新車床旋修前后的輪對踏面圓周非均勻磨耗情況,其中第5軸旋修前后測量數(shù)據(jù)如圖5所示。
圖5 HXD1-1183車5軸車輪的測試結(jié)果
表3是旋前和旋后各車輪的徑跳值,由統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,旋輪前,5 軸左輪的徑跳值最大,為0.269 mm,其他車輪徑跳值均不超過0.2 mm。旋輪后,3軸右輪的徑跳值最大,為0.061 mm。
表3 徑跳值統(tǒng)計(jì)
HXD11183機(jī)車測量結(jié)果表明:旋修前,所測試車輪圓周非均勻磨耗主要表現(xiàn)為16至24 邊形,其中18至22 邊形尤為明顯,第2 軸和第5 軸車輪多邊形最為明顯,表現(xiàn)為18 邊形,各車輪同時還表現(xiàn)出偏心。旋輪后,所測車輪原始多邊形均已消除,且偏心現(xiàn)象得到改善。
(2) 機(jī)車主變流器模塊作為機(jī)車主要功率器件,自身在設(shè)計(jì)上需要能夠應(yīng)對復(fù)雜的運(yùn)行環(huán)境。針對接線故障,有學(xué)者提出運(yùn)用DOE方法解決[3]或者設(shè)計(jì)現(xiàn)場端子接線故障預(yù)警裝置[4],本文采用對原驅(qū)動板接線插頭進(jìn)行加固的措施,也可減少故障的發(fā)生。
①原有插頭接線采用剝線后直接壓入端子的接線方式,如圖6所示。
圖6 整改前接線方式示意圖
②將原接線退出后重新剝線,改用熱縮式管狀端子重新壓接。將剝除絕緣層的線束插入熱縮式管狀端子,用壓接鉗0.5 檔位對熱縮套管金屬部分進(jìn)行壓接一次,壓接完后確認(rèn)熱縮套管與線束壓接緊固,用剪刀剪去超過熱縮套管金屬部分多余的線束。用熱風(fēng)槍將管狀端子的熱縮套管吹縮。吹縮后注意檢查熱縮管是否有效包裹導(dǎo)線的絕緣層(見圖7)。
圖7 整改過程圖
③將改造好的驅(qū)動電源線插頭重新插接至驅(qū)動板插座上,緊固固定螺栓(見圖8)。
圖8 整改前接線方式示意圖
④恢復(fù)插頭,用反光鏡確認(rèn)插頭插接緊固,用綁扎帶對驅(qū)動電源線進(jìn)行綁扎。
⑤恢復(fù)后整車試驗(yàn)正常。
安康機(jī)務(wù)段自2017年6月起,HXD1型機(jī)車輪對旋修全部在采用軸箱上下雙向定位的新型車床上進(jìn)行旋修,保證機(jī)車輪對多邊形消除,降低機(jī)車振動。同時根據(jù)廠方的整改方案,從2017年7月份開始在安康機(jī)務(wù)段進(jìn)行HXD1型機(jī)車TCU模塊驅(qū)動板接線改造,至2017年10月結(jié)束,運(yùn)用至2017年12月份,未發(fā)生模塊驅(qū)動板接線斷裂,虛接故障,有效保證了機(jī)車運(yùn)用質(zhì)量。
機(jī)車運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜多變,機(jī)車振動是不可避免的,對異常振動需要綜合施策來進(jìn)行解決,關(guān)鍵的是機(jī)車各部件也需要提升自身的防振能力,減少故障的發(fā)生。