段勝禹,邱 勇,陳秋蓉,王尚今,李鑫龍
(云南農業(yè)大學水利學院,云南 昆明 650201)
通訊作者:邱 勇(1971年—),男,教授。
壩口河水庫坐落于云南省鎮(zhèn)雄縣烏峰鎮(zhèn),位于烏江一級支流六沖河的右岸支流上,總庫容為1375.20萬m3,壩高為71.40m。水庫校核洪水位(P=0.1%)為1608.78m,下泄流量為110.36m3/s;設計洪水位(P=2%)為1607.93m,相應流量為52.57m3/s;消能防沖洪水(P=3.33%)下泄流量為49.76m3/s。樞紐建筑物包括瀝青心墻土石壩、溢洪洞、輸水隧洞、泄洪(導流)放空洞。
溢洪洞軸線靠左壩肩布置,全長336.690m,由進口段、控制段、泄槽段、消力池段及出水渠段組成。
進口段(溢0-006.038—溢0+000.000)為圓弧導墻,底坡為平坡,底板高程1602.000m。控制段(溢0+000.000—溢0+011.600)采用WES實用堰,長11.60m,堰頂高程為1605.000m。下接1∶1.087的第一泄槽段(溢0+011.600—溢0+058.810),后經反弧銜接1∶25的第二泄槽段(溢0+058.810—溢0+278.000),寬度為5.00m,總長342.718m。消能段(溢0+278.000—溢0+317.000)采用底流消能,消力池長40.00m,寬5.00m,池深為1.50m,底板高程1549.70m。尾水渠段(溢0+317.000—溢0+336.680)坡度為1∶50,長18.70m,寬為5.00m。消能后水流直接進入河道。具體布置如圖1所示。
壩口河溢洪洞出口和下游河道近為正交,且右岸山體巖層為順向坡,出池水流直沖對岸,影響右岸岸坡穩(wěn)定。
溢洪洞原設計采用光滑泄槽+消力池的方案。根據水工模型試驗研究,在消能防沖設計工況下,原設計體型溢洪洞反弧段末端斷面(里程0+058.810)流速達23.21m/s,消力池進口處斷面流速達17.05m/s。消力池未形成有效淹沒,下泄水流呈挑射狀進入下游河道,流態(tài)極為紊亂,河道及岸坡沖刷在所難免。
此外,高水頭泄水建筑物泄洪時下泄水體能量較大,同時摻帶大量氣體,導致下游河道溶解氣體過飽和。而過飽和的水體會導致河道內魚類患氣泡病,甚至給水生生物特別是魚類帶來毀滅性的災難[7]。
針對上述問題,考慮在第一泄槽段增設階梯,以減輕出口消能壓力,同時改善下游河道水流摻氣現象:階梯位于里程0+010.060—0+058.810,起始斷面和控制段拋物線相切,出口位于原反弧段末端。臺階高度0.60m、長度0.75m,階梯數量65級,如圖2所示。
圖1 溢洪洞縱斷面圖
圖2 第一泄槽段階梯布置示意圖
流速表征流體在單位時間內流過的距離,大小可以反映底板穩(wěn)定、沖磨破壞及空蝕破壞的影響。
通過水工模型試驗,測得增設階梯后,反弧段末端和消力池進口的流速見表1。
由表1知,對于原設計體型,在里程0+058.810(反弧段末端)處,5年一遇洪水流速已達20.63m/s,增設階梯后,流速下降至12.97m/s,降幅37.13%;設計洪水情況下,流速為23.73m/s,下降至16.82m/s,降幅為29.12%;校核洪水時,流速從28.04m/s下降至21.91m/s,降幅21.86%。
由于第二泄槽段產生壅水曲線,在消力池進口斷面(里程0+278.000),上述工況下的流速較之反弧段處下降幅度均超過20%。
表1 增設階梯前后不同工況特征斷面流速變化情況 單位:m/s
注:v1、v3是原方案特征斷面流速;v2、v4是增設階梯后特征斷面流速。
結合流態(tài)分析,5年一遇洪水流量時,里程0+017.060處水深0.51m,階梯泄流已為滑行水流,但階梯切割作用仍然較為明顯,角隅處可見少許的氣泡旋滾;里程0+020.810附近,角隅處的氣泡旋滾已經擴大為穩(wěn)定的漩渦,表明沿程水流漸趨紊亂;同時,階梯水體表面的水氣摻混顯著增強,水氣交界面呈現明顯的乳白色。隨著水深進一步減小(0.39m),里程0+041.450處,泄流開始表現出過渡水流特征,階梯的加糙作用更為明顯,角隅處有順時針方向的漩渦,部分角隅處偶見密閉空腔,水體內部紊動增強;階梯末端(里程0+058.810)水深(0.34m)進一步減小,水流近呈跌落狀進入第二泄槽段,階梯角隅處可見回水空腔。
設計洪水流量時,整個階梯上水體均表現為滑行水流:自里程0+010.060開始,泄流水體均呈透明狀,階梯幾乎未對水體產生有效切割;在0+033.941(水深0.56m)處,角隅處出現氣泡旋滾,表明階梯切割作用逐漸顯現,里程0+038.441開始,角隅處趨于穩(wěn)定,階梯水流表面開始自摻氣;階梯末端(水深0.53m)角隅處有穩(wěn)定的順時針漩渦,尺度達0.60m。
校核洪水流量時,階梯上為完全的滑行水流:自堰頂(水深3.41m)以下,階梯作用不明顯,只是在里程0+048.200處(水深0.54m),可以觀察到角隅處的穩(wěn)定漩渦,尺度為0.45m;階梯末端角隅處的漩渦隨同水流下泄,斷面水深0.53m,小于原設計的隧洞直墻高度,表明增設階梯后,原有隧洞凈空能夠滿足要求。
水體所具有的能量(泄洪功率)表征下泄水體對下游的沖刷能力。通過試驗,測試得到增設階梯后特征斷面的能量變化情況見表2—3。
表2 增設階梯后不同工況特征斷面能量變化情況
注:E1為原設計體型反弧段末端斷面能量;E2為增設階梯后反弧段末端斷面能量;η1為階梯消能率。
根據表2,第一泄槽段增設階梯后,在反弧段末端(里程0+058.810),消能防沖洪水時,下泄水體能量水頭由27.91m下降至13.21m,消能率達到52.67%。即便是設計洪水,階梯消能率也可達到51.01%;校核洪水情況下,階梯消能率為42.86%。
消能防沖洪水流量時,整個階梯上水體均表現為滑行水流:自里程0+010.060—0+031.690,階梯以上水體呈透明狀,階梯的加糙作用不明顯;從里程0+031.690—0+058.810,階梯角隅處同樣可見順時針方向橫軸旋渦,階梯的加糙作用增加明顯,水流紊動增強,水體之間的碰撞以及水體和固體邊界之間的摩擦、撞擊加大,整個階梯上部水體呈現為乳白色的水氣混合流。亦即,下泄水體的位能,相當一部分已經通過水體內部的旋滾、撞擊以及和固體邊界的摩擦,轉化為熱能耗散。
隨流量增加,階梯對下泄水體的加糙作用下降,水流流態(tài)趨于好轉:無論是設計洪水,還是校核洪水,其反弧段斷面的消能率均有降低。
表3 不同工況消力池進口斷面能量變化情況
注:E3為原方案消力池進口斷面能量;E4為改進后消力池進口的斷面能量。
由表3可知,第一泄槽段增設階梯后,在消能防沖洪水情況下,消力池進口斷面(里程0+278.000)能量由15.41m下降為9.51m,設計洪水、校核洪水亦即其它特征工況對應洪水下的能量也有明顯降低。消力池進口能量的減小,有效改善池內水體紊動程度,消能后水體摻氣量相應減輕,水體溶解氣體飽和度下降,客觀上減輕了消能后水體對下游河道水生動物原有棲息環(huán)境的不利影響。
對于水庫運用而言,溢洪洞能夠遭遇到的洪水多為小流量。階梯消能需要避免在常遇洪水情況下受到破壞。
根據試驗研究,得到壩口河水庫溢洪洞第一泄槽段增設階梯后,小流量情況下的水流流態(tài)演變如圖3所示。
圖3 階梯水流流態(tài)示意圖
流量逐漸增大時,階梯上開始出現附壁水流,水體沿階梯呈折線狀貼壁下泄,然后水體直接跌落在階梯上,形成多級跌水。由于固體邊界限制,跌落水體和階梯側壁可見密閉的空腔,空腔內無積水,整個階梯上的水體呈“Z”型下泄。隨著流量繼續(xù)增大,水體的跌落點沿階梯長度方向前移,空腔變大,空腔內開始出現積水如圖3(a)所示。
當流量大于1.24m3/s時,水體開始淹沒階梯,水流跌落現象逐漸消失,部分階梯空腔消失,在角隅出現沿泄流方向旋滾的水體,部分階梯處空腔仍舊存在,此時,階梯切線上層可見一層乳白色的水汽混合體,與階梯角隅處水體很好的融合如圖3(b)所示。當流量為6.70m3/s左右,階梯角隅處空腔都消失,可見穩(wěn)定的水體旋滾,此時過渡水流開始向滑行水流過渡。
當水庫洪水超過5年一遇(Q=25.4m3/s),溢洪洞下泄流量達到26.40m3/s時,整個階梯段為完全滑行水流如圖3(c)所示。階梯沿程上段可見明顯的清水區(qū)、摻氣發(fā)展區(qū)(階梯角隅處有順時針方向水體旋滾)和摻氣均勻區(qū)(順時針方向的旋滾尺度加大,上層水體呈現為乳白色的水氣混合流)。
綜上所述,常遇洪水在階梯上形成跌落水流或過渡水流所對應的流量值均較小,對階梯的安全穩(wěn)定運行不構成威脅。
根據壩口河水庫水工模型試驗研究,得出如下結論:在第一泄槽段增設階梯后,消能防沖洪水時,階梯能夠有效消減水體能量,消能率達到52.67%,消力池進口流速下降至13.01m/s,原有消力池體型能夠滿足水流平順要求;即使在校核洪水時,消能率仍可達到42.86%。此外,壩口河水庫溢洪洞階梯跌落水流和過渡水流的界限值為1.24m3/s;流量6.70m3/s時,過渡水流開始向滑行水流過渡;流量超過26.40m3/s后,階梯上形成完全的滑行水流。
增設階梯后,溢洪洞第一泄槽段消能效果明顯,有效減輕了出口消力池內水體紊動,使消能后水流含氣量降低,對下游河道具有明顯的生態(tài)效益。