鮑建名
(濰柴動力股份有限公司上海研發(fā)中心,上海 201100)
隨著人們對汽車駕乘舒適性要求的提高,作為汽車制冷擔當的空調系統(tǒng)不僅會成為整車系統(tǒng)的必須品,而且人們會對其降溫性能提出更高的要求。
夏季乘車情況下,空調系統(tǒng)正常工作時,會將車內的環(huán)境調節(jié)到乘員最舒適的狀態(tài),創(chuàng)造良好的駕乘、休息環(huán)境,以提高規(guī)范駕乘效率和減少意外交通事故。但當空調系統(tǒng)出現故障時,例如蒸發(fā)器表面結霜,會導致出風口風量減少,車內溫度升高,無法創(chuàng)造良好的駕乘環(huán)境,將增加駕乘風險。本文以市場上某款出現蒸發(fā)器結霜現象的商務車為案例,對結霜問題進行研究、解決。
本文首先對空調系統(tǒng)結霜的原理進行講解,然后針對案例車結霜表現進行原因分析,對可能造成的因素一一測試排除,最終找到問題根本所在,針對問題點提出永久改進方案并進行實車驗證。驗證結果表明,蒸發(fā)器結霜現象消失,空調系統(tǒng)工作正常,降溫性能滿足乘客需求。
汽車空調系統(tǒng)由壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、膨脹閥、空調管路5部分組成,空調系統(tǒng)的制冷原理如圖1所示。
壓縮機將低溫低壓的制冷劑 (HFC-134a)氣體壓縮成高溫高壓的制冷劑氣體,氣體沿空調管路流至冷凝器,經冷凝器放熱冷凝,變?yōu)楦邷馗邏旱闹评鋭┮后w。液體經集液管干燥、過濾,流至膨脹閥,在膨脹閥處節(jié)流、膨脹,變?yōu)榈蜏氐蛪褐评鋭╈F。制冷劑霧沿管路流入蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器芯體內流通,過程中不斷吸收流經蒸發(fā)器表面空氣的熱量,變?yōu)榈蜏氐蛪旱闹评鋭怏w,氣體沿管路重新流回壓縮機再次壓縮循環(huán)。而經過蒸發(fā)器降低溫度的空氣沿風道進入車廂,由出風口吹出,達到降低駕駛室內部溫度的目的。
圖1 空調系統(tǒng)組成
空調系統(tǒng)在制冷過程中,由于蒸發(fā)器表面溫度很低,熱空氣中的水蒸氣會遇冷液化成水滴附著在蒸發(fā)器芯體表面。當蒸發(fā)器表面溫度低于0℃時,蒸發(fā)器表面的水滴及周圍的水蒸氣會凝結成冰,附著在蒸發(fā)器表面,此種現象稱為蒸發(fā)器結霜現象。蒸發(fā)器表面結霜后,空氣通過蒸發(fā)器進入駕駛室的阻力會增大,致使出風口出風量減少,駕駛室內溫度升高。
某商務車已經處于SOP階段,AUDIT正常路試過程中發(fā)生儀表盤出風口風量衰減,直到無風吹出故障。路試人員反饋,下車查看車輛前圍,空調高壓管處有霜,根據以往經驗,初步判定空調蒸發(fā)器結霜。查閱該車型開發(fā)過程資料,前期路試時出現過該類故障模式:駕駛員長時間使用空調系統(tǒng) (約100 min),制冷效果變差。后更換HVAC總成,效果得到優(yōu)化,臨時解決問題。
針對又出現的結霜問題,先進行資料收集和整理,2次車輛結霜的具體表現為:車速在60 km/h,車輛行駛時間在100 min以上,空調一直開啟狀態(tài),空調風速在最低速。
首先,對問題車輛進行問題復現。在路試工況下,反復試驗6次 (每次時間150 min),共出現2次結霜現象。后又在怠速、40 km/h、80 km/h等車速下進行測試,均出現蒸發(fā)器結霜問題。
本文中提到蒸發(fā)器結霜原因是蒸發(fā)器表面溫度到達0℃以下后,壓縮機并沒有停轉,一直處于工作狀態(tài),使蒸發(fā)器表面的溫度一直保持在0℃以下,水蒸氣不斷在蒸發(fā)器表面凝結,致使蒸發(fā)器表面的霜越結越厚。
壓縮機啟停是通過蒸發(fā)器表面的溫度傳感器感知蒸發(fā)器表面的溫度,控制壓縮機的啟停。當蒸發(fā)器表面的溫度低于3℃時,溫度傳感器會輸出信號,使壓縮機停止工作,待蒸發(fā)器表面的溫度高于6℃時,溫度傳感器會再次向壓縮機輸出信號,使壓縮機開始工作。這樣使蒸發(fā)器表面的溫度一直處于3~6℃之間,既能滿足制冷需求,又不會發(fā)生結霜現象。而蒸發(fā)器一旦發(fā)生結霜現象,優(yōu)先考慮溫度傳感器出現問題。
首先列出了造成蒸發(fā)器結霜的幾個原因,針對這幾種狀況進行一一排查。
潛在故障分析:①蒸發(fā)器溫度傳感器插入位置不符合圖紙要求;②蒸發(fā)器溫度傳感器插入位置選點不合理;③蒸發(fā)器溫度傳感器實物損壞或R-T阻值特性不符合設計要求;④控制器錄入的傳感器R-T特性值不符合設計要求;⑤蒸發(fā)器內堵、內漏;
對到廠HVAC總成進行抽查,查看蒸發(fā)器芯體溫度傳感器的插入位置是否符合設計要求。經過抽樣檢查,所有產品溫度傳感器插入位置均符合圖示要求,詳見圖2、圖3。
圖2 設計圖紙溫度傳感器位置
圖紙要求溫度傳感器位置如圖4所示,隨機選取3套蒸發(fā)器樣件 (圖5),通過臺架實驗驗證選點位置是否合理。
圖3 蒸發(fā)器芯體溫度傳感器位置
圖4 圖紙要求溫度傳感器位置
溫度傳感器選點位置既不能選取最高溫度處,也不能選取最低溫度處。選取最高溫度處,當其達到3℃時,其他點處溫度已經在0℃以下,蒸發(fā)器會出現大面積結霜。選取最低溫度處,當達到3℃時,其他點處溫度過高,導致不能充分制冷。溫度傳感器的位置應選取在當此處的位置達到3℃時,最高溫度處0℃以上,最低溫度處0℃以下,且蒸發(fā)器表面20%~25%面積開始出現結霜,位置最佳。目前傳感器點為15點,從數據看此點選擇基本符合要求。
拆解問題車輛,查看傳感器實物無損壞,進行R-T阻值檢測,恒溫槽控制溫度為0℃,對蒸發(fā)器溫度傳感器阻值進行測試,檢測結果符合阻值特性。
1)ON點檢查——指示燈亮,測得阻值23.7 kΩ,符合6℃對應阻值 (23.6~24.6 kΩ)。
2)OFF點檢查——指示燈滅,測得阻值27.9 kΩ,符合3℃對應阻值 (27.3~28.6 kΩ)。
對問題車輛蒸發(fā)器進行內堵、內漏檢測,檢測無問題,如圖6所示。
所有故障都排除,未找到蒸發(fā)器結霜原因,再次進行實車排查。
首先將整車上溫度傳感器外表皮剝開,外接萬用表,測試溫度傳感器電阻值隨溫度變化。其次,在溫度傳感器位置插入熱電偶,同時測試溫度,詳見圖7。
圖5 隨機選取3套蒸發(fā)器樣件驗證選點位置
圖6 蒸發(fā)器內堵、內漏測試
車輛怠速,開啟空調系統(tǒng)。開始時空調系統(tǒng)表現正常,溫度顯示在3℃時壓縮機停止,在6℃時開啟,且萬用表測試溫度傳感器電阻值正常 (3℃時阻值27.9 kΩ,6℃時阻值23.7 kΩ)。持續(xù)工作,直到車輛運行100 min之后,第1次出現結霜現象,此時溫度傳感器阻值發(fā)生變化。溫度計顯示溫度傳感器位置處溫度為3℃,萬用表顯示溫度傳感器阻值為18 kΩ (對應溫度為10℃),與溫度無法對應。由于溫度傳感器感應到蒸發(fā)器表面的溫度大于3℃ (實際已低于3℃),因此未給壓縮發(fā)出停止工作信號,導致壓縮機一直工作,蒸發(fā)器表面結霜。關閉車輛,待蒸發(fā)器表面霜融化后,再次啟動車輛,重復測試。經過多次測試,每次結霜,溫度傳感器阻值表現相同。
圖7 外接萬用表和溫度計
之前檢測溫度傳感器本身品質并無問題,是什么原因導致溫度傳感器阻值發(fā)生大幅度滑變?或許是由于外在物質的原因導致溫度傳感器失靈。外在物質能對蒸發(fā)器產生影響的地方只有溫度傳感器接插頭處,所以對HVAC箱體接插頭查看,發(fā)現溫度傳感器接插件位置固定在蒸發(fā)器配管壓板正下方,詳見圖8。若長時間開啟空調,壓板處會形成冷凝水,若有冷凝水滴入傳感器插件內,可能會造成溫度傳感器出錯。
針對猜想,進行實車驗證。啟動車輛,開啟空調,當蒸發(fā)器表面溫度達到3℃,壓縮機停止工作,一切表現正常。待蒸發(fā)器表面溫度升高至6℃,壓縮機重新啟動,對溫度傳感器接插件處進行人工噴水,噴水之后,蒸發(fā)器表面溫度降低至3℃時,壓縮機并未停止,持續(xù)運轉,萬用表測試溫度傳感器阻值跟結霜時表現相同,運行一段時間后蒸發(fā)器表面開始結霜。在其他車輛上模擬實驗,表現相同。后將問題車輛溫度傳感器接插頭位置移到蒸發(fā)器配管壓板上方,再進行路試,所有車輛問題消失。
圖8 溫度傳感器接插件位置
空調開啟時,殼體外會有冷凝水,該傳感器安裝位置貼近空調殼體,因對接件未做防水處理,殼體外的冷凝水會沿著電線或滴入對接件中形成短路,造成溫度傳感器阻值信號輸出錯誤,使壓縮機一直工作,導致蒸發(fā)器結冰。