王 琦,呂吉友
(1.杭州新龍化工有限公司,浙江 杭州 310000;2.山東齊陽石化工程設(shè)計(jì)有限公司,山東 淄博 255000)
直接生產(chǎn)兩鈉(硝酸鈉和亞硝酸鈉)及既生產(chǎn)稀硝酸又同時生產(chǎn)兩鈉(硝酸鈉和亞硝酸鈉),一般都會產(chǎn)生含較高濃度的氮氧化物尾氣,因尾氣溫度低且氮氧化物濃度高一直是治理的難題。近年來,中低溫脫硝催化劑在治理兩鈉和硝酸裝置尾氣中得到了很好的應(yīng)用,氮氧化物實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放(硝酸工業(yè)氮氧化物國家排放標(biāo)準(zhǔn)是300 mg/Nm3,以NO2計(jì))。隨著國家環(huán)保對尾氣排放管理要求越來越嚴(yán)格,硝酸及兩鈉生產(chǎn)工業(yè)的尾氣排放也將更加嚴(yán)格。實(shí)現(xiàn)超低排放將是硝酸及兩鈉工業(yè)尾氣治理的未來方向。
大連中科天一催化技術(shù)有限公司開發(fā)出以高活性低溫N-209脫硝為核心的催化劑,在杭州新龍化工有限公司7萬t/a稀硝酸、2萬t/a兩鈉(硝酸鈉和亞硝酸鈉)生產(chǎn)裝置中得到了較好的利用,實(shí)現(xiàn)了長周期超低濃度排放。
堿吸收裝置普通尾氣治理流程是將尾氣通入電捕霧器去除堿液霧滴,然后通過反應(yīng)后的高溫尾氣換熱來提高溫度,再次通過電熱或中壓蒸汽換熱使得尾氣溫度達(dá)到170~250℃后進(jìn)入催化劑床層。
杭州新龍化工有限公司在通用的尾氣治理工藝基礎(chǔ)上對工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,生產(chǎn)尾氣先利用脫鹽水噴霧洗滌和絲網(wǎng)過濾的手段來代替高耗能電捕霧器,再利用廢熱鍋爐余熱,將30~60℃氮氧化物尾氣預(yù)熱至90~110℃,然后通過反應(yīng)的高溫尾氣換熱來提高溫度,回收尾氣中的熱量,最后通過電加熱使得尾氣溫度達(dá)到120~180℃后進(jìn)入催化劑床層。
新型的N-209脫硝催化劑,完全適應(yīng)傳統(tǒng)的固定床脫硝工藝。氨類還原劑在進(jìn)入主氣體管道混合前,先升溫高于主體氣體溫度,一般要求不低于120℃,通過氨分布器與主氣體混合,混合點(diǎn)與催化劑的距離盡量在4.0~5.0 m范圍外。新型凈化尾氣工藝流程圖見圖1。
圖1 新型凈化尾氣工藝流程圖
以氣氨為還原劑,空速為2 000~5 000 Nm3/h,溫度為120~180℃,入口氮氧化物濃度為2 000~5 000 mg/Nm3的生產(chǎn)尾氣經(jīng)治理后,出口氮氧化物的濃度長期穩(wěn)定在5~30 mg/Nm3。
稀硝酸和兩鈉聯(lián)合生產(chǎn)裝置因吸收壓力低,吸收塔出口的尾氣中的NOx濃度較高,正常運(yùn)行時其中氮氧化物的濃度為1 500~5 000 mg/Nm3。在最佳反應(yīng)溫度區(qū)間內(nèi),與氨類還原劑反應(yīng)后,尾氣的絕熱溫升在20~30℃。因裝置尾氣凈化系統(tǒng)的換熱效率較高,加之利用氨氧化廢熱鍋爐的能量,正常運(yùn)行時不需要電加熱或蒸汽加熱等外供熱源。
以杭州新龍化工有限公司的7萬t/a稀硝酸、2萬t/a兩鈉(硝酸鈉和亞硝酸鈉)生產(chǎn)裝置為例,在開車運(yùn)行前,通過電熱器先加熱空氣使催化劑床層升溫至120℃左右,初始開車時,催化劑溫度不低于120℃狀態(tài)下補(bǔ)加氣態(tài)氨,使得出口的氮氧化物濃度低于50 mg/Nm3,隨著尾氣溫度的不斷提高氮氧化物的排放濃度會越來越低,自2017年11月尾氣治理裝置開車以來完全保證了尾氣達(dá)標(biāo)排放,且實(shí)現(xiàn)了超低排放(一般認(rèn)為氮氧化物濃度低于50 mg/Nm3為超低排放)。在線檢測出口氮氧化物數(shù)據(jù)見表1。
表1 杭州新龍化工有限公司出口尾氣氮氧化物在線檢測數(shù)據(jù)
裝置尾氣中含有2%~6%(v/v)的氧氣,在非貴金屬N-209氨還原脫除NOx催化劑表面,NH3催化還原法脫除氮氧化物,工業(yè)裝置中最佳反應(yīng)溫度區(qū)間在120~180℃。其反應(yīng)原理及主要放熱反應(yīng)的反應(yīng)式為:
(注:若用氨水,要求氨水需首先氣化后進(jìn)入主氣體)
表2 催化劑技術(shù)性能參數(shù)
該公司運(yùn)行尾氣凈化系統(tǒng)中,用噴霧洗滌、絲網(wǎng)除霧替代靜電除沫器,在保證了凈化效果的同時,預(yù)先將尾氣與廢熱鍋爐交換熱量,大大降低了電加熱器的使用時間,每年有8個月時間只是在開車過程中使用電加熱器預(yù)熱,其余4個月電加熱器的用電量為普通工藝用電量的1/10,優(yōu)化了系統(tǒng)運(yùn)行,大大降低了生產(chǎn)成本。新工藝節(jié)能降耗指標(biāo)見表3。
表3 新工藝節(jié)能降耗指標(biāo)
(1)大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)中,通過裝置生產(chǎn)工藝的改進(jìn),以氣氨或氣化氨水為還原劑,空速為2 000~5 000 Nm3/h,溫度為120~180℃,入口氮氧化物濃度為2 000~5 000 mg/Nm3的生產(chǎn)尾氣經(jīng)治理后,出口氮氧化物的濃度長期穩(wěn)定在5~30 mg/Nm3;
(2)在保證了凈化效果的同時,預(yù)先將尾氣與廢熱鍋爐交換熱量,大大降低了電加熱器的使用時間,優(yōu)化了系統(tǒng)運(yùn)行,降低了生產(chǎn)成本;
(3)催化劑活性穩(wěn)定、強(qiáng)度高,能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行,催化劑裝填簡便,催化劑再生過程簡單,經(jīng)濟(jì)性好。