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      4.0Mt/a 煤制油油品合成裝置滿負荷運行存在問題及措施

      2020-01-09 08:57:12王建英
      云南化工 2019年12期
      關鍵詞:費托冷器脫碳

      王建英

      (國家能源集團寧夏煤業(yè)公司,寧夏 銀川 750411)

      4.0Mt/a 煤制油費托合成裝置2016 年12 月5日產(chǎn)出油品,經(jīng)過兩年多技改優(yōu)化,裝置基本能夠安全、穩(wěn)定運行,但裝置負荷達到90%以上后,出現(xiàn)了反應器系統(tǒng)阻力高、出蠟不暢、脫碳吸收塔壓差大等瓶頸問題,影響裝置產(chǎn)能提升。

      1 裝置高負荷運行存在的問題

      1.1 費托合成單元系統(tǒng)阻力大

      費托合成單元系統(tǒng)阻力降主要來自反應器分布器、循環(huán)換分離器等設備。原設計系統(tǒng)阻力降為570kPa,循環(huán)換熱器壓差為100kPa,分布器壓差為50kPa。目前費托各系列系統(tǒng)阻力降、熱側壓差及分布器壓差如表1。

      1.1.1 反應器底部分布器壓差高

      反應器分布器壓差自開車以來一直處于上漲趨勢,主要費托反應器停車時反應器物料沉積到反應器底部,工藝交出時分布器易被渣蠟堵塞,開車后壓差明顯上漲,目前95%負荷情況下分布器壓差為60~100kPa(設計值<50kPa),長期運行存在設備損壞及系統(tǒng)能耗高的問題。

      表1 費托各系列壓降

      1.1.2 循環(huán)換熱分離器熱側壓差高

      循環(huán)換熱分離器在運行過程中先后出現(xiàn)熱側壓降大、換熱性能低、重質油分離效果差[1]等問題,費托I-VI 系列進口循環(huán)換熱分離器主要存在壓降較高、分離效果差的問題,VII、VIII 系列國產(chǎn)循環(huán)換熱分離器主要存在無法分離重質油等問題,主要原因是循環(huán)換熱分離器采用板式換熱器形式,板片薄,由于費托反應器頂部旋風分離效果差,容易發(fā)生局部過冷,造成析蠟,導致?lián)Q熱器結垢,從而導致循環(huán)換熱器阻力增加,費托I-VI 系列循環(huán)換熱器設計熱側壓差250kPa,最高達到350kPa,由于各系列阻力降不同,存在不同系列反應器搶氣問題,裝置操作難度增加。

      1.2 空冷器負荷不足

      1.2.1 汽提塔頂空冷器負荷不足

      許多空冷器結構設計存在不足,使用條件苛刻[2]。本裝置由于費托合成產(chǎn)品分布偏差大[3],同時上游循環(huán)換熱分離器分離效果差,造成輕質油攜帶重油,汽提塔分離能力受限,塔頂輕質油干點達到200℃(設計160℃),流量較設計高3~4 倍,每逢夏季或高溫天氣汽提空冷器均出現(xiàn)冷卻效果不足,冷后溫度超標的現(xiàn)象。造成釋放氣帶液嚴重,釋放氣壓縮機入口分液罐高液位聯(lián)鎖跳車,影響壓縮機的正常運行。

      1.2.2 凈化氣空冷器負荷不足

      費托尾氣量超設計值,95%負荷費托尾氣達到68×104m3/h(設計值58×104m3/h),同時凈化氣空冷器設計偏小,每逢夏季或高溫天氣,凈化氣空冷器均出現(xiàn)冷卻效果不足,冷后溫度超標的現(xiàn)象,送至費托合成及低溫油洗裝置的脫碳凈化氣溫度超出設計值,導致費托合成循環(huán)氣壓縮機及低溫油洗壓縮機入口溫度超標,影響壓縮機正常運行。為確保下游壓縮機正常運行,只能投用臨時噴淋水,用水量約8~10t/h,確保凈化氣空冷器出口溫度小于55℃以下。

      1.2.3 再生氣空冷器負荷不足

      二氧化碳排放尾氣量超設計值,95%負荷費托尾氣達到12×104m3/h(設計值9.4×104m3/h),再生氣空冷器均出現(xiàn)冷卻效果不足,冷后溫度超標的現(xiàn)象,造成脫碳系統(tǒng)水耗增加,再生氣中非甲烷總烴含量上漲,污染環(huán)境。對裝置穩(wěn)定運行造成了很大影響。

      1.3 脫碳超負荷運行

      受反應轉化率、氫碳比、系統(tǒng)氮含量高等因素影響,當費托總負荷達到95%,脫碳合成尾氣量達68×104m3/h,脫碳系統(tǒng)負荷達到117%,嚴重超出設計最大110%負荷。脫碳單元超負荷運行,易造成CO2吸收塔壓差增大,目前油品B 線CO2吸收塔半塔壓差已經(jīng)達到高報警值,半塔壓差正常操作值<8kPa,全塔壓差<15kPa,目前脫碳系統(tǒng)負荷達到滿負荷58×104m3/h 時,半塔壓差已經(jīng)達到16kPa,全塔壓差達到28kPa,且壓差呈緩慢上漲趨勢,存在液泛的風險,嚴重影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

      2 采取處理措施

      2.1 解決費托合成單元系統(tǒng)阻力大的問題

      2.1.1 解決分布器壓差高的問題

      1)維持合成氣壓力大于3.16 以上,高負荷工況循環(huán)氣壓縮機轉速8000r/min 以上,利用大氣量對分布器進行吹通。2)費托反應器停車工藝交出時,用重柴對反應器進行沖洗,減少催化劑在底部分布器沉積。3)大檢修對1~8 系列反應器底部氣體分布器逐個清理疏通。見表2。

      2.1.2 解決循環(huán)換熱分離器壓差高問題

      1)費托反應器逐臺停車進行檢修,對反應器頂部旋風分離器進行改造,降低氣相攜帶液體及催化劑(攜帶固含量<10mg/kg);2)對費托各系列循環(huán)換熱分離器板換及TP 進行清理,同時對內(nèi)漏板換及破裂包邊進行修復;3)對進口循環(huán)換熱分離器進行徹底更換,采用管殼式換熱器+分離器方案,解決進口循環(huán)換熱分離器堵塞的問題。

      表2 費托各系列壓降

      2.2 解決空冷器負荷不足的問題

      1)對循環(huán)換熱分離器進行改造,提高分離效果,確保重質油和輕質油得到有效分離,降低入輕質油量及干點,降低汽提空冷器負荷;2)系統(tǒng)工藝優(yōu)化,各操作參數(shù)盡量靠近設計參數(shù);3)根據(jù)實際運行物料情況重新核算空冷器設計,空冷設計環(huán)境溫度由原來32℃提高至36℃。汽提空冷器、凈化氣空冷器增加空冷片數(shù),確保滿足高負荷運行。。

      2.3 解決脫碳系統(tǒng)超負荷問題

      1)通過反應器旋風分離器、分布器及循環(huán)換熱分離器改造降低費托系統(tǒng)阻力,提高壓縮機循環(huán)量,提高合成氣轉化率。2)調整費托反應器運行工況,提高催化劑保有量,提高催化劑更換頻次,控制氫碳比,提高反應轉化率。3)嚴格控制五價釩濃度≥20g/L,防止設備、管道腐蝕堵塞填料。4)停車檢查塔內(nèi)件,查看填料段堵塞情況。對于可熱熔的雜質,采用蒸汽吹掃、熱水清洗;對于不可溶固體雜質,將堵塞部分拆卸、清洗(清理)。

      3 結語

      通過上述措施逐步實施,裝置運行日趨平穩(wěn)運行,油品合成裝置負荷由年初80%提高到目前95%以上負荷,每日油品產(chǎn)量達到11000t 左右,為完成全年油品產(chǎn)量完成提供了有力的保障。

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