王永春 馬松波 李春鳳 史振霞
摘要:國家對節(jié)能降耗的要求越來越嚴(yán)格,每噸酸性水綜合能耗降不下來,企業(yè)將面臨更加嚴(yán)厲的競爭。加工原料的多元化,使得能耗不斷增加,如何才能降低生產(chǎn)噸酸性水成本,如何才能使能源更加高效的利用,是擺在面前急需解決的問題。1至5月份生產(chǎn)每噸酸性水平均耗蒸汽量0.21t/t,希望通過改進(jìn)達(dá)到最好值,使生產(chǎn)每噸酸性水降到設(shè)計值平均蒸汽0.16t/t以下.
關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗;降低成本;高效;酸性水
一、尋找問題點,找出快速取勝措施
1、工藝原理就是外來酸性水進(jìn)入污水汽提塔中,塔底有1.0MPA蒸汽加熱至一定溫度和壓力,通過加熱,酸性水中的硫化氫、氨氣等逸出,從塔頂去硫磺回收裝置回收,塔底得到純凈的凈化水,過程中主要目的是在保證凈化水脫凈硫化氫和氨氣的情況下,使用最少的蒸汽量,達(dá)到最低蒸汽單耗。
2、通過清理塔盤浮閥結(jié)垢、更換脫落浮閥找出快速取勝措施搜集18個數(shù)據(jù)進(jìn)行了改善前后對比,蒸汽單耗由0.21t/t降到了0.195t/t,但單耗穩(wěn)定性還有待提高。
二、數(shù)據(jù)收集計劃
找出影響蒸汽單耗的影響因子,并通過改善影響因子來達(dá)到降低污水汽提塔蒸汽單耗的目的。
(1)每班接班后按時間把蒸汽量、酸性水量,通過DCS畫面讀數(shù),讀到小數(shù)點后2位,然后根據(jù)記錄的數(shù)值計算出每個點對應(yīng)的蒸汽單耗數(shù)值。
(2)對照(1)中時間段,記錄每個記錄點的塔頂溫度、塔底溫度、塔頂壓力、蒸汽溫度、酸性水進(jìn)塔溫度、蒸汽壓力、蒸汽溫度等,讀到小數(shù)點后一位,并記在記錄本上(由于計劃采集數(shù)據(jù)期間屬于停工階段(至9月初才開工),經(jīng)由確認(rèn)測量系統(tǒng)正確無誤,所以 ,采集6月的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析)
Y1:蒸汽單耗=當(dāng)天蒸汽總量(kg)/當(dāng)天硫磺產(chǎn)量 (t)
(3)針對以上數(shù)據(jù),采集在同一時間段內(nèi)至少30組以上數(shù)據(jù),并實時跟蹤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,確保數(shù)據(jù)分析時排除采集階段的故障原因,以便更準(zhǔn)確得分析出影響蒸汽單耗的影響因子。
三、分析問題
1、根據(jù)搜集的數(shù)據(jù),運(yùn)用Minitab軟件基本工具作出快速取勝改善前后的單值控制圖比較,從蒸汽單耗單值控制圖看,均值是0.194t/t,但是和平均目標(biāo)值0.16t/t比較均值相差較大,還需要進(jìn)一步改善。
2、根據(jù)搜集的數(shù)據(jù),運(yùn)用Minitab軟件基本工具作出快速取勝改善前后的過程能力圖進(jìn)行分析,從蒸汽單耗的過程能力圖看,過程是穩(wěn)定的,PPK=0.50說明過程能力較差。
3、指標(biāo)影響
運(yùn)用單因子方差分析法,對所收集的塔頂溫度、塔底溫度、塔頂壓力、蒸汽溫度、酸性水進(jìn)塔溫度、蒸汽壓力、蒸汽溫度等進(jìn)行多元對比,得出以下結(jié)論:
(1)塔頂溫度對蒸汽單耗的影響是負(fù)相關(guān),可能存在一定的相關(guān)性 。從圖中我們看到塔頂溫度波動比較大,應(yīng)進(jìn)一步分析改進(jìn),減少波動。
(2)塔底溫度與蒸汽單耗的波動趨勢一致性顯著,可能存在一定的相關(guān)性。
(3)經(jīng)多元對比P值大于0.05,故塔頂壓力對蒸汽單耗影響不顯著,考慮到生產(chǎn)調(diào)節(jié)和現(xiàn)場實際控制條件等因素,塔頂壓力控制在0.092±0.002Mpa較佳.
(4)經(jīng)多元對比P值大于0.05,故蒸汽溫度對蒸汽單耗影響不顯著,考慮到蒸汽溫度全廠蒸汽管網(wǎng)控制,蒸汽溫度控制225±3 ℃較佳.
(5)經(jīng)多元對比P值大于0.05,故蒸汽壓力對蒸汽單耗影響不顯著,考慮到生產(chǎn)調(diào)節(jié)和現(xiàn)場控制條件等因素,蒸汽壓力控制在0.85±0.04Mpa較佳.
結(jié)論:酸性水進(jìn)塔溫度對蒸汽單耗的影響是負(fù)相關(guān),可能存在一定的相關(guān)性 。
根原因驗證—X與Y的相關(guān)性分析,經(jīng)相關(guān)性分析可以看出,塔頂溫度r=-0.839、酸性水進(jìn)塔溫度r=-0.782、塔底溫度r=0.965三個x與蒸汽單耗相關(guān)性顯著
四、改進(jìn)階段計劃
利用DOE分析法對塔頂溫度、酸性水進(jìn)塔溫度、塔底溫度進(jìn)行散點圖分析得出:圖中顯示散點里未出現(xiàn)任何時間趨勢或異常的中心點偏離現(xiàn)象。確定實驗流程中是沒有發(fā)生漂移或不穩(wěn)定性的現(xiàn)象或不可控因子造成的系統(tǒng)性偏差。
再利用DOE分析法中的主效應(yīng)分析對塔頂溫度、酸性水進(jìn)塔溫度、塔底溫度進(jìn)行分析得出:酸性水進(jìn)塔溫度顯著性相對稍差,所以將酸性水進(jìn)塔溫度固定,控制在77.5 ±1 ℃。
通過DOE分析得出;優(yōu)化方程式為: Y蒸汽單耗= 0.229695- ? ? ?塔頂溫度*0.0117187+ ? 塔底溫度*0.04375,酸性水進(jìn)塔溫度*0.0784375,
結(jié)合裝置實際,根據(jù)等值線圖,下一步確定的控制目標(biāo)為:塔頂溫度:113 ±1.5 ℃,塔底溫度:127±1.5℃ , ?酸性水進(jìn)塔溫度:77.5±1℃
五、構(gòu)建對策--優(yōu)選對策及試運(yùn)行
1、構(gòu)建優(yōu)選對策
根據(jù)DOE設(shè)計實驗選定的對策見表-5。
2、試運(yùn)行統(tǒng)籌表
根據(jù)選定的對策,制定出運(yùn)行實施計劃,在以后運(yùn)行操作中,嚴(yán)格按照制度控制操作。
結(jié)論:改善前:蒸汽單耗均值:0.194t/t;改善后:蒸汽單耗均值0.159t/t;改善后比改善前蒸汽單耗下降顯著。
六、過程控制
1、過程控制:
制定好計劃和制度后,在以后的運(yùn)行過程中,要嚴(yán)格控制操作過程,通過一系列辦法達(dá)到執(zhí)行計劃的目的。
2、制度標(biāo)準(zhǔn)化
制度標(biāo)準(zhǔn)化實施統(tǒng)計過程控制 (SPC),從各單值控制圖來看,塔底溫度、酸性水進(jìn)塔溫度、塔頂溫度、塔頂壓力、蒸汽溫度、蒸汽壓力在控制范圍內(nèi),運(yùn)行平穩(wěn)。
3、制度標(biāo)準(zhǔn)化實施統(tǒng)計過程控制 (SPC):
從時間序列圖可以看出:凈化水中氨氮量數(shù)據(jù)均<100mg/l、凈化水中硫化物量數(shù)據(jù)均<50mg/l
結(jié)論:蒸汽單耗的變異顯著縮小, 改善前:cpk=0.5 改善后:cpk= 2.83,達(dá)到了降低蒸汽單耗的目的。
七、結(jié)語
通過此項目找出影響蒸汽單耗的主要因素,并控制重點操作參數(shù)的控制范圍,達(dá)到長期控制蒸汽單耗的效果。