張宏
【摘要】梅山鋼鐵二號高爐噴吹系統(tǒng)改造使用青島恒拓環(huán)保科技有限公司的智能噴吹系統(tǒng)。系統(tǒng)實現(xiàn)了噴吹能力從20000kg/h向38000kg/h的能力提升;實現(xiàn)了智能穩(wěn)定噴吹,為二號高爐產(chǎn)能進一步提升,爐況穩(wěn)定,成本改善提供了保障。本文從改造前后系統(tǒng)穩(wěn)定性及能力對比及智能噴吹系統(tǒng)能力提升如何實現(xiàn)實施闡述。
【關(guān)鍵詞】智能噴吹;能力提升;智能檢堵反吹;噴吹精度
前言
梅山二號高爐有效容積1280m3,設(shè)計利用系數(shù)2.2t/m3.d,設(shè)備最大能力2.7t/m3.d。采用德國一噴三噴吹系統(tǒng),原一號和三號高爐異地大修后,該噴吹系統(tǒng)只對二號高爐噴煤。系統(tǒng)能力為20000kg/h,采用總管煤流計計量為主,罐重計量為輔。因噴吹煤種變化,煤流計的計量精度,準(zhǔn)確性問題暴露出來,小時噴吹量在16噸以內(nèi),誤差能夠控制在±500kg,小時噴吹量16-20噸,誤差波動到±1000kg,在超出設(shè)備能力小時噴吹21000-24000kg/h時,誤差達(dá)到±2000kg。嚴(yán)重影響了高爐熱制度和爐況的穩(wěn)定,不利于高爐發(fā)揮產(chǎn)能。鑒于此,公司2020年底決定對二號高爐噴吹系統(tǒng)實施改造。在前期多家設(shè)計院交流的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)中小高爐噴吹系統(tǒng)改造的業(yè)績和運用實際,選擇傾倒恒拓環(huán)??萍加邢薰镜闹悄車姶迪到y(tǒng)方案,對二號高爐的噴吹系統(tǒng)實施了改造。從簽訂技術(shù)協(xié)議到設(shè)備供貨,最后設(shè)備對接投產(chǎn),累計用時50天。完美的實現(xiàn)了新老噴吹系統(tǒng)在線改造,一次休風(fēng)切換,噴吹系統(tǒng)目前達(dá)到技術(shù)協(xié)議規(guī)定的能力和控制精度,智能噴吹,智能檢堵反吹要求。為二號高爐產(chǎn)能進一步提升奠定了堅實的基礎(chǔ)。
1.新老噴吹系統(tǒng)能力和參數(shù)對比
1.1參數(shù)對比:
從表中數(shù)據(jù)可以看出,老噴吹系統(tǒng)設(shè)計能力不足,新噴吹系統(tǒng)結(jié)合高爐最新的產(chǎn)能要求,風(fēng)量風(fēng)壓要求,設(shè)計新系統(tǒng)的噴吹能力,是改善高爐噴吹能力和精度的關(guān)鍵。
1.2新噴吹系統(tǒng)功能介紹:
1.2.1本項目涉及到噴吹系統(tǒng)工藝管線和設(shè)備的改造以及智能均勻噴煤軟件控制系統(tǒng)模型的開發(fā)。每臺噴吹罐均增加V型煤流調(diào)節(jié)閥等工藝設(shè)備,同時改造現(xiàn)有工藝設(shè)備等系列裝置,通過智能數(shù)學(xué)模型改進優(yōu)化噴吹工藝,穩(wěn)定噴煤速率,在安全均噴、勻噴的基礎(chǔ)上提高噴煤量。
1.2.2具體方法如下:隨著高爐噴煤量需求變化,通過煤粉調(diào)節(jié)閥開度智能控制和一次、二次輸送氣量智能配合使固氣比始終在最優(yōu)狀態(tài)??刂瞥鋲杭傲骰俣?,盡可能的為噴吹穩(wěn)定創(chuàng)造條件。在噴煤過程中,隨著噴吹罐內(nèi)的煤粉逐步減少,對噴吹罐及時進行補氣,維持噴吹罐壓力的穩(wěn)定性,為滿足高爐噴煤量的改變需求,對噴吹罐壓進行及時調(diào)整。開發(fā)系列智能均勻噴煤控制模型穩(wěn)定噴吹速率,通過煤粉調(diào)節(jié)閥及噴吹罐壓動態(tài)智能模型及所有相關(guān)智能模型互聯(lián)配合工作實現(xiàn)智能噴吹。
1.2.3分配器各個支管安裝高靈敏微波多普勒檢堵儀(HMR-D型),在線實時監(jiān)測各支管噴煤濃度狀況,出現(xiàn)特殊情況如濃度顯示低于30%或高于90%時,PC系統(tǒng)指令上位機使支管各閥門開始自動反吹,根據(jù)系統(tǒng)反饋壓力來判斷是否吹通,吹通后系統(tǒng)打開煤粉管道閥門、關(guān)閉氮氣管道閥門進行正常噴吹煤粉;分配器支管等距分布,盡量使各支管阻損相同,使分配器各支管噴煤安全、連續(xù)、均勻、穩(wěn)定。
2.在線改造,休風(fēng)切換
二號高爐噴吹系統(tǒng)為三罐并列,單總管,單分配器形式,20只風(fēng)口煤槍。具備逐一在線改造的條件。新噴吹系統(tǒng)改造由于時間緊,任務(wù)重,采用在線改造,休風(fēng)切換的方式完成。減少高爐停煤的時間,最大限度的降低高爐的生產(chǎn)成本,保持高爐的產(chǎn)能不衰減。
2.1在線改造高爐不停煤
2.1.1改造設(shè)備準(zhǔn)備
噴吹系統(tǒng)管道 、閥門磨損較大,尤其是噴吹高比例蘭炭,CDQ粉,其磨損量更大,根據(jù)梅山大高爐的經(jīng)驗,選擇使用大量的陶瓷閥門,提高設(shè)備的運行周期。在噴吹總管的選擇上,選用Φ121*10mm的20號鋼無縫鋼管,總管彎頭采用內(nèi)襯陶瓷彎頭。分配器冷卻氮氣閥門選用常開型氣動電磁閥,是風(fēng)口煤槍保護的關(guān)鍵。分配器出口選用內(nèi)襯陶瓷管道,提升壽命。在煤槍的選擇上,結(jié)合外部考察實際,結(jié)合老噴吹系統(tǒng)的特點,選用內(nèi)徑Φ14mm的陶瓷煤槍,不僅能夠滿足每只煤槍小時噴吹2000kg的要求,也能夠適當(dāng)?shù)脑黾幼枇?,減少氮氣氣源的用量。
2.1.2改造施工方案
針對二號高爐改造的特點,以及裝備能力的條件,計劃實施不停煤,三個噴吹罐輪流改造,首先改造1號和2號噴吹罐,對罐體上的設(shè)備進行改造。唯一保留底部出粉流化室在休風(fēng)期間對接。3號噴吹罐在休風(fēng)前5天,全部退出噴吹系統(tǒng),實施全面的改造,并與改造的總管,分配器對接,利用3號噴吹罐的動力氣源,通過總管、分配器,煤槍支管對管線和罐體、法蘭進行試壓,對管道進行吹掃。高爐計劃休風(fēng)期間實施1號和2號噴吹罐底部流化室的改造以及總管對接。風(fēng)口吹管和煤槍更換工作。
2.1.3不停煤改造實施
從2021年1月10日設(shè)備進場開始,按照計劃逐一改造噴吹罐,噴吹總管,噴吹支管,分配器等輔助設(shè)施。
2.2休風(fēng)切換完美對接
2.2.1單罐程序模擬
本系統(tǒng)具備單罐向煤粉倉返粉,單罐向中速磨返粉的功能,在3號噴吹罐離線徹底改造完成后,通過對管道的試壓和吹掃完成后,實施了單管模擬返粉的程序功能,為新噴吹系統(tǒng)投用程序正常運行提供了試驗基礎(chǔ)。
2.2.2休風(fēng)對接投用
2021年2月2日至2月3日高爐計劃休風(fēng)36小時,實施對接完成,2月3日晚上19點40分高爐復(fù)風(fēng),21點10分,高爐開始試驗噴吹。
3.噴吹系統(tǒng)智能噴吹能力試驗
為了驗證新噴吹系統(tǒng)的能力,二號高爐于2021年3月4日,利用高爐熱制度穩(wěn)定的機會,對噴吹系統(tǒng)的一鍵停止噴吹,一鍵啟動噴吹和噴吹系統(tǒng)的最大能力進行了短期的測試。具體如下:
3.1一鍵停止噴吹功能測試
結(jié)合老噴吹系統(tǒng)一鍵停止噴吹的功能,對新噴吹系統(tǒng)的功能進行完善,生產(chǎn)方提供工藝方案,程序員實施程序的修改和完善。通過反復(fù)的斟酌,在確保風(fēng)口煤槍能夠自動進入反吹,噴吹罐出煤粉閥能夠自動關(guān)閉的條件下,確保其他兩個噴吹罐不應(yīng)為一鍵停煤而自動投入噴吹狀態(tài),于3月4日實施了一鍵停煤。在停煤過程中,對出現(xiàn)的程序不執(zhí)行問題,再次修改。3月5日再次實施一鍵停煤。功能完全投用。利用兩次停煤的機會,通過20分鐘停煤,利用余下的40分鐘噴吹機會,將噴吹設(shè)定值從啟動噴吹的6000kg/h,逐步提升到39000kg/h的噴吹速率,維持40分鐘,確保了本小時基本噴吹量不低于要求設(shè)定值。
3.2一鍵啟動噴吹功能測試
利用兩次一鍵停煤的機會,實施一鍵啟動噴煤的試驗,通過兩次的程序優(yōu)化,實現(xiàn)了半自動啟動到全自動啟動的突破。一鍵啟動噴煤試驗成功,投用生產(chǎn)狀態(tài)。新噴吹20只風(fēng)口煤槍自動反吹功能投用,通過檢查煤流密度,設(shè)定自動反吹的下限,單只煤槍可實現(xiàn)在線檢堵,智能反吹,在確定單只煤槍吹通后,點擊確認(rèn),實現(xiàn)煤槍恢復(fù)噴吹。
3.3最大噴吹能力試驗
通過20分鐘一鍵停煤試壓,利用余下的40分鐘噴吹機會,將噴吹設(shè)定值從啟動噴吹的6000kg/h,逐步提升到39000kg/h的噴吹速率,維持40分鐘,確保了本小時基本噴吹量不低于要求設(shè)定值??傮w噴吹小時誤差控制在±300kg以內(nèi),實時速率波動95%以上時間控制在±1500kg以內(nèi)。噴吹罐壓隨噴吹量提升,罐壓分級提升,一次補氣量分級降低。噴吹至39000kg/h時,噴吹系統(tǒng)的固氣比維持在30-40kg/kg之間。
3.4高爐產(chǎn)量穩(wěn)定提升,噴煤比穩(wěn)定提升
二號高爐提升產(chǎn)能,高爐噴吹能力是限制環(huán)節(jié),系統(tǒng)改造前,小時的噴吹能力在18000-20000kg/h之間。系統(tǒng)改造后,使用90%蘭炭、10%提質(zhì)焦粉混合噴吹,小時的噴吹能力提升到20000-26000kg/h噸之間。煤比從108kg/t.fe提升到130kg/t.fe。高爐利用系數(shù)從2.9t/m3.d提升到3.1t/m3.d。克服了老系統(tǒng)無法噴吹蘭炭的瓶頸。煉鐵成本同步下降。
表1:高爐技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)提升趨勢表
4.存在問題及解決措施
4.1新噴吹系統(tǒng)存在的問題
新噴吹系統(tǒng)在投用后,還存在一些細(xì)節(jié)問題。1)噴吹罐的退出檢修操作繁瑣;2)新噴吹系統(tǒng)噴吹罐出口總管在停煤后容易堵塞;3)新噴吹系統(tǒng)噴吹罐加煤風(fēng)機管道堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致振動篩的軟連接容易破損。
4.2解決措施
針對新系統(tǒng)存在的問題,多方協(xié)同共同解決。噴吹罐的退出操作,通過設(shè)置檢修操作按鈕,程序自動實現(xiàn)罐體所有設(shè)備和閥門停止工作,緊急放散閥自動打開泄壓,為噴吹罐檢修安全做好保障。針對噴吹總管容易堵塞的問題,通過將噴吹罐出口的手動閥和氣動閥換位后,將氣動切斷閥執(zhí)行機構(gòu)安裝在底部流化器的出口,出煤閥關(guān)閉后,管道內(nèi)的殘余煤粉減少,管道換罐和停煤時堵塞的情況得到解決。針對加煤風(fēng)機管道堵塞問題,通過對加煤風(fēng)機管道實施外部保溫,減少氮氣在管道內(nèi)的冷凝量,減少煤粉的板結(jié),消除管道堵塞,消除振動篩軟連接受壓破損的問題。
5.結(jié)論
新噴吹系統(tǒng)投用后,為二號高爐的煤比提升提供了條件;為二號高爐產(chǎn)量水平的提升奠定了基礎(chǔ)。新系統(tǒng)投用后,噴吹精度,過程速率波動,小時誤差精度都達(dá)到了技術(shù)協(xié)議要求的目標(biāo)。投產(chǎn)2個月以來,新系統(tǒng)噴吹煤槍沒有堵塞的問題。在90%比例蘭炭,10%提質(zhì)焦粉制粉噴吹的情況下,噴吹系統(tǒng)依然穩(wěn)定,風(fēng)口煤槍也未出現(xiàn)任何堵塞的問題。徹底改善了老噴吹系統(tǒng)固有的問題,極大的減輕了崗位的作業(yè)負(fù)荷。在生產(chǎn)運行中,需要關(guān)注高比例蘭炭噴吹,對管道和設(shè)備的磨損,以利于后續(xù)在耐磨設(shè)備的改進上做好數(shù)據(jù)支撐。在煉鐵生產(chǎn)降本增效的大趨勢下,需要進一步的摸索如何進一步的控制噴吹系統(tǒng)的氮氣消耗量,通過匹配高爐熱風(fēng)壓力,匹配合適的噴吹罐壓和一次補氣量。
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