鐘功祥 ,申 偉,雷鵬燕,宋 華,鐘升級
1.西南石油大學(xué)石油天然氣裝備教育部重點實驗室,四川 成都610500
2.四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院交通與市政工程系,四川 成都610399
在油田開采過程中,井下環(huán)境的數(shù)據(jù)采集和傳輸是影響井下環(huán)境實時監(jiān)控的主要原因[1],也是影響石油開采效率的重要因素,而這些過程離不開電源對用電設(shè)備電能的供應(yīng)。隨著井下儀器功能的增加,井下設(shè)備對用電量需求和穩(wěn)定電源的要求也隨之增加。如不能及時供電,就會導(dǎo)致井下設(shè)備電壓不穩(wěn)甚至斷電,也就不能保證井下監(jiān)測設(shè)備的正常運作,不能及時發(fā)現(xiàn)井下的各種意外情況。因此,迫切需要一種先進(jìn)的井下供電系統(tǒng)提供穩(wěn)定電源,以匹配日益增長的井下電子儀器設(shè)備所需的用電量。
現(xiàn)階段井下電子儀器的供電通常需要通過地面電纜供電、井下蓄電池供電以及渦輪發(fā)電技術(shù)。電纜供電,便是將井上電源產(chǎn)生的電能通過電纜的方式輸送到井下。目前,電纜供電面臨的問題是井下高溫和腐蝕的環(huán)境,導(dǎo)致電纜損壞量大,同時供電需要滿足油田勘探、開采和輸送的各個時期,因此,電纜的更換周期短,更換頻繁并且由于長導(dǎo)線的電阻較大,造成部分電能損失[2]。另外一種供電方式是蓄電池供電,但是井下蓄電池的缺陷是不能提供長久的電力供應(yīng)[3],電力不足時需要更換井下電池,每次更換需要耗費大量的人力物力,影響油井正常生產(chǎn)。因此,需要一種合適的井下發(fā)電技術(shù)來改善這種現(xiàn)狀。
現(xiàn)階段的井下發(fā)電技術(shù)主要為渦輪發(fā)電技術(shù),利用泥漿沖擊葉片,帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動實現(xiàn)井下發(fā)電,但是存在密封、電路設(shè)計控制以及退磁的問題[4-7],多用于功率不高的設(shè)備供電。Baker Hughes 公司生產(chǎn)的NaviTrak UPU 產(chǎn)品,采用磁耦合器連接泥漿發(fā)電機(jī)為產(chǎn)品供電[8];2015 年,陳威發(fā)表了關(guān)于外磁轉(zhuǎn)子式渦輪發(fā)電機(jī)的相關(guān)研究結(jié)果[9],通過Ansoft建立發(fā)電機(jī)電磁仿真模型,得出了井下環(huán)境中的密封與隔離問題會對發(fā)電機(jī)的輸出功率產(chǎn)生較大影響的結(jié)論。在以上研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)直線發(fā)電的原理,設(shè)計了一套圓筒型直線發(fā)電機(jī),可以通過抽油桿上下運動帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電,從而實現(xiàn)持續(xù)不斷地為井下設(shè)備供電。
直線感應(yīng)發(fā)電機(jī)是由普通旋轉(zhuǎn)感應(yīng)發(fā)電機(jī)改進(jìn)而來,工作原理和旋轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)基本一致,旋轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)的發(fā)電原理是轉(zhuǎn)子做圓周運動,與安裝于定子槽內(nèi)的繞組切割磁感線,繞組線圈內(nèi)便產(chǎn)生感應(yīng)電動勢;相對應(yīng)的直線發(fā)電機(jī)原理是圓筒型直線發(fā)電機(jī)的次級與安裝于初級中的繞組形成相對直線運動切割磁感線,并產(chǎn)生感應(yīng)電動勢[10]。本文研究的直線發(fā)電機(jī)是圓筒型永磁直線發(fā)電機(jī),如圖1 所示,結(jié)構(gòu)主要包括動子背鐵、定子、永磁體和繞組。
圖1 圓筒型永磁直線發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure drawing of cylindrical permanent magnet linear generator
普通旋轉(zhuǎn)電機(jī)與直線電機(jī)結(jié)構(gòu)原理有些類似,但是由于在永磁直線電機(jī)中端部磁路的開斷,初級兩端斷開處磁通分布較稀,磁場較弱,中間部位的磁通分布較高,磁場較強(qiáng),進(jìn)而產(chǎn)生端部效應(yīng)[11-12]。端部效應(yīng)在直線電動機(jī)的表現(xiàn)是力矩波動;而如果是直線發(fā)電機(jī),表現(xiàn)在各相繞組中產(chǎn)生不對稱電流[13-14]。與旋轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)相似,在永磁直線發(fā)電機(jī)中也會產(chǎn)生行波磁場,繞組與磁場的相對運動產(chǎn)生感應(yīng)電流。與旋轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)不同的是,由于永磁直線發(fā)電機(jī)的鐵芯是長直的,而且是兩端斷開的,因此,永磁直線發(fā)電機(jī)兩端的磁通會產(chǎn)生嚴(yán)重畸變,最終導(dǎo)致繞組中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢不對稱,也就產(chǎn)生了不對稱電流,但是發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的電流在并網(wǎng)之前要進(jìn)行整流和逆變,因此,這對發(fā)電機(jī)發(fā)電質(zhì)量影響微乎其微[15]。圓筒型永磁直線發(fā)電機(jī)無橫向邊端效應(yīng)、繞組利用率高、便于操作,現(xiàn)已得到廣泛的應(yīng)用[16]。
本文提出的用于井下發(fā)電的圓筒型永磁直線發(fā)電機(jī)的三維結(jié)構(gòu)如圖2 所示,與之適配的抽油機(jī)型號為CYJ-3-48B。發(fā)電機(jī)中永磁體的材料選用第二代稀土釤鈷永磁材料,是目前磁性第二高的永磁材料,且剩磁通量密度大,最高可在300?C的高溫條件下持續(xù)工作,并且具有良好的抗腐蝕和抗氧化能力,能夠在井下密閉且復(fù)雜的環(huán)境下保持良好的磁性。
圖2 圓筒型永磁直線發(fā)電機(jī)三維示意圖Fig.2 Three-dimensional diagram of a cylindrical downhole permanent magnet generator
發(fā)電機(jī)工作時,發(fā)電機(jī)的空心桿通過導(dǎo)流接頭以及異徑接頭連接上端抽油桿,下端采用同種連接方式連接下端抽油泵,空心桿跟隨抽油桿做直線運動,永磁體安裝于空心桿外壁;而發(fā)電機(jī)的繞組則固定于油管內(nèi)壁上的定子槽內(nèi),當(dāng)永磁體跟隨空心桿運動時與安裝于油管內(nèi)壁的繞組形成相對運動,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,產(chǎn)生電壓。在這個過程中,抽油泵所抽取的油從導(dǎo)流接頭到空心桿再到上端導(dǎo)流接頭,從而將石油運至地面,整個過程發(fā)電機(jī)利用了抽油桿的運動產(chǎn)生電能并儲存在蓄電池里,在需要時可以為井下電子設(shè)備供電,且不干擾任何的抽油過程。發(fā)電機(jī)的設(shè)計參數(shù)如表1 所示。
表1 發(fā)電機(jī)設(shè)計參數(shù)Tab.1 Design parameters of generator
由于該發(fā)電機(jī)需要在井下溫度為90?C的條件下工作,同時,為了保護(hù)發(fā)電機(jī)以及防止其被井下混合液腐蝕,因此,需要保證發(fā)電機(jī)的密封性。在本設(shè)計中,氣隙寬度為2 mm,并采用環(huán)氧樹脂密封,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和力學(xué)性能,保證發(fā)電機(jī)能長期在井下環(huán)境工作。
使用數(shù)值計算的方法對磁場進(jìn)行分析是當(dāng)今對發(fā)電機(jī)發(fā)電性能評價的最好方法。利用Ansoft Maxwell 電磁仿真軟件,可以在設(shè)計環(huán)境中方便快捷地建立模型參數(shù)。
通過建立Transient 瞬態(tài)求解器,單位為cm,選用Cylindrical aboutZ坐標(biāo)系,模型如圖3 所示。
圖3 發(fā)電機(jī)模型圖Fig.3 Generator model diagram
設(shè)置次級上有24 個線圈組,每個線圈60 匝,其中,8 個線圈構(gòu)成一項繞組,A 相的8 個線圈構(gòu)成電機(jī)的A 相繞組,B 相的8 個線圈構(gòu)成電機(jī)的B 相繞組,C 相的8 個線圈構(gòu)成電機(jī)的C 相繞組。繞組材料采用純銅,永磁體安放在次級背鐵的表面,是發(fā)電機(jī)的磁場來源。
本文的設(shè)計中,發(fā)電機(jī)次級以0.7 m/s 的速度向z軸負(fù)方向做直線運動,圖4 是模型在空載運行時處于0,0.05 及0.10 s 的磁通量密度分布圖。從圖4中可以看出,該發(fā)電機(jī)的磁力線主要分布于定子齒部和軛部,磁力線較少的地方主要位于定子槽中氣隙部分及非導(dǎo)磁材料中,這是由于發(fā)電機(jī)內(nèi)部由不同材料組成,相對磁導(dǎo)率不同,發(fā)生漏磁通現(xiàn)象。
圖4 發(fā)電機(jī)不同時刻磁通量密度分布Fig.4 Distribution of magnetic field lines at different times of the generator
發(fā)電機(jī)次級中的氣隙會使磁路中產(chǎn)生氣隙磁通量密度,氣隙磁通量密度過高或過低都會影響發(fā)電機(jī)的性能。由于發(fā)電機(jī)次級的往復(fù)運動,不同位置的氣隙磁通量密度曲線不同。圖5 為發(fā)電機(jī)空載運行時氣隙徑向磁通量密度分布圖。從圖5可以看出,每極下的氣隙磁通量密度有大有小,且有明顯的凹陷,最大值為0.89 T,平均值為0.50 T。這是由于相對磁導(dǎo)率大的齒部磁力線分布較多,而槽部相對磁導(dǎo)率較小,分布較少。因此,槽附近的氣隙磁通量密度低于齒部,有明顯的凹陷。然而,永磁體中心齒附近由于漏磁,導(dǎo)致氣隙磁通量密度出現(xiàn)峰值現(xiàn)象。
圖5 空載運行時氣隙徑向磁通量密度分布圖Fig.5 Radial magnetic density distribution of air gap during no-load operation
本文中的直線發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)是對稱的,因此,發(fā)電機(jī)內(nèi)部磁場的分布也跟隨著釤鈷永磁體是軸對稱分布的。分析發(fā)電機(jī)電磁場采取二維仿真法,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,本設(shè)計中的圓筒型永磁直線發(fā)電機(jī)的空載感應(yīng)電動勢為
式中:
E0—發(fā)電機(jī)空載感應(yīng)電動勢,V;
ψ0—單個永磁體產(chǎn)生的磁鏈,Wb;
φ0—永磁體單獨作用時每一匝線圈的磁通量,Wb;
t—時間,s。
本文所研究的直線發(fā)電機(jī)共有A、B、C 等3 相繞組,每相繞組由8 個繞組首尾串聯(lián)而成。根據(jù)發(fā)電機(jī)動子的運動速度0.7 m/s 計算,得到如圖6 所示發(fā)電機(jī)的多周期空載感應(yīng)電動勢分布圖,圖中感應(yīng)電動勢最大值為88.4 V。
圖6 多周期空載感應(yīng)電動勢分布圖Fig.6 Multi-period no-load induced electromotive distribution diagram
由于發(fā)電機(jī)繞組感應(yīng)反電勢既有基波分量,又有高次諧波分量,發(fā)電機(jī)輸出電壓波形不能達(dá)到理想的正弦輸出電壓波形。雖然高次諧波所占比例很低,但高次諧波仍然會影響電力系統(tǒng)中的電氣設(shè)備。同時,諧波電壓會增加正常運行時發(fā)電機(jī)的鐵耗和銅耗,在工程中,一般由于諧波引起的鐵耗直接導(dǎo)致發(fā)電機(jī)的繞組槽溫度升高,并影響發(fā)電機(jī)的散熱效果,進(jìn)而降低發(fā)電機(jī)的額定功率[17]。
因此,在做發(fā)電機(jī)的設(shè)計評價時,需要做總諧波畸變率(Total Harmonics Distortion,THD)計算。THD 是指諧波含量的方均根值與基波的方均根值之比。這里的分子指頻率為整數(shù)倍基波頻率的諧波,分母指基波的有效電壓值[18]??傊C波畸變率K為
式中:U1—基波電壓的有效值,V;
U2,U3,U4,……,Un—n次諧波電壓的有效值[18],V。
從仿真得到的A、B、C 等3 相諧波電壓值代入式(2),計算得到A、B、C 等3 相的諧波分量,A、B、C 等3 相的總諧波畸變率分別為4.4%,4.1%和4.3%。
在發(fā)電機(jī)實際工作時,考慮到部分油井的含水率大,因而,需要對設(shè)計進(jìn)行開式結(jié)構(gòu)的感應(yīng)電動勢測試,也就是發(fā)電機(jī)中含水時的感應(yīng)電動勢,結(jié)果如圖7 所示。
圖7 發(fā)電機(jī)周圍含水時的感應(yīng)電動勢Fig.7 Induced electromotive force around a generator with water
從圖7 可以看出,介質(zhì)為水時的感應(yīng)電動勢幅值為80.5 V,比氣隙為空氣時感應(yīng)電壓幅值下降8.9%,這是由于空氣的相對磁導(dǎo)率為1.000 004 1,水和鹽水的相對磁導(dǎo)率均為0.999 991 0。因此,即使發(fā)電機(jī)在井下發(fā)生密封不嚴(yán)的情況時,發(fā)電機(jī)的整體發(fā)電效果會下降,但是不會發(fā)生發(fā)電機(jī)失效。
將發(fā)電機(jī)的負(fù)載設(shè)置為20 ?,速度為0.7 m/s時負(fù)載電動勢波形如圖8 所示,計算得到額定電動勢為31.83 V。從圖8 可以看出,負(fù)載電動勢遠(yuǎn)低于空載電動勢。這是因為空載時電路負(fù)載視為無窮大。B 相電動勢幅值最高為35.50 V,A、C 相電動勢波形較為接近,均為30.00 V 左右。這是因為直線電機(jī)固有的級向邊端效應(yīng)和在負(fù)載情況下的電樞反應(yīng)共同引起的[19]。
圖8 負(fù)載為20 ?、速度為0.7 m/s 的感應(yīng)電動勢Fig.8 Induced electromotive force with load of 20 ? and sine velocity of 0.7 m/s
除此之外,負(fù)載電動勢與空載電動勢相比,電相位有所偏移,這是因為在空載時,感應(yīng)電動勢的相位僅與永磁體的磁場有關(guān),但是在負(fù)載電路中,感應(yīng)電動勢是由永磁體以及電樞共同作用產(chǎn)生的磁場所決定的[20-21]。
圓筒型直線發(fā)電機(jī)的次級、背鐵以及空心桿與抽油桿相連,即次級的運動與機(jī)抽井的抽油桿運動一致。與發(fā)電機(jī)匹配的抽油機(jī)型號為CYJ-3-48B,沖程為3 m,沖次為9 次/min,計算得到次級的運動方程為v=1.41 sin 0.94t(v—次級運動的速度,m/s)。
圖9 是發(fā)電機(jī)在0.1 s 內(nèi)的空載感應(yīng)仿真電動勢的波形圖。仿真開始時,此仿真的發(fā)電機(jī)次級處于最高位置,設(shè)定此時次級所處位置為原點,抽油桿帶動次級向下運動,此時,次級以正弦形式進(jìn)行運動,速度逐漸變大,當(dāng)次級運動到15 ms 時,速度達(dá)到最大,此時,空載電動勢也到達(dá)最大值58.5 V。此后,抽油桿繼續(xù)向下運動,速度卻逐漸減小,感應(yīng)電動勢也隨之降低。當(dāng)運動到30 ms 時,次級速度為0 m/s,此時的感應(yīng)電動勢也變?yōu)? V。隨后,次級跟隨抽油桿向下運動,感應(yīng)電動勢隨之變化。當(dāng)次級運動到60 ms 時,感應(yīng)電動勢進(jìn)入一個新的周期。
圖9 正弦速度下的空載感應(yīng)電動勢Fig.9 No-load induced electromotive force at sinusoidal velocity
影響發(fā)電機(jī)性能的因素有很多,文中主要正交變量的因素有:磁極長度比例k(S 極與N 極長度比)、永磁體厚度HPM、定子齒寬ωh。每個因素取4個水平值(表2);優(yōu)化的目標(biāo)是發(fā)電機(jī)的諧波畸變率盡可能小,同時又要符合實際應(yīng)用,設(shè)計的實驗方案和對應(yīng)的數(shù)值計算結(jié)果如表2 所示。
表2 因素水平表Tab.2 Factor level table
根據(jù)正交實驗表格一些規(guī)定以及本次實驗的因素和水平數(shù)(表2 中的具體數(shù)據(jù)),最終選擇L16(43)的正交實驗表格。本次實驗總共需要進(jìn)行16 次實驗,共有3 個因素4 個水平的實驗。實驗所要達(dá)到的目的是取得盡可能大的感應(yīng)電動勢和盡可能小的諧波畸變率,兼顧兩者,確定最佳的結(jié)構(gòu)參數(shù)組合。正交實驗設(shè)計及實驗仿真結(jié)果如表3 所示。
表3 正交實驗設(shè)計以及實驗仿真結(jié)果Tab.3 Orthogonal experimental design and experimental simulation results
對于指標(biāo)感應(yīng)電動勢值,在磁極長度比例k=2.5:1.0 時,感應(yīng)電動勢的平均值為118.91 V;以此類推,k=2.0:1.0 時,感應(yīng)電動勢的平均值為121.87 V;k=1.5:1.0 時,感應(yīng)電動勢的平均值為117.32 V;k=1.0:1.5 時,感應(yīng)電動勢的平均值為108.80 V。因此,磁極長度比例k的極差Rk=13.07。并且可以得到永磁體厚度的極差RHPM=26.58;定子齒寬的極差Rωh=27.74。根據(jù)計算結(jié)果,可以得出,影響發(fā)電機(jī)感應(yīng)電動勢大小因素的主次順序為定子齒寬ωh,永磁體厚度HPM,磁極長度比例k。
除了對上述影響因素的主次順序進(jìn)行排序之外,還需對各個水平進(jìn)行組合優(yōu)選。根據(jù)正交實驗極差分析中的優(yōu)選規(guī)則,先計算每個因素每個水平對應(yīng)的結(jié)果值。關(guān)于磁極比例每個水平的平均值上面已經(jīng)算出。將感應(yīng)電動勢的每個因素每個水平計算結(jié)果記入表4 中,其中,Kjm表示j列因素m水平所對應(yīng)的優(yōu)化指標(biāo)。
表4 正交實驗極差分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(感應(yīng)電動勢)Tab.4 Analysis data statistics of orthogonal test range(induced electromotive force)
通過表4 中數(shù)據(jù)分析,選擇出最優(yōu)的因素水平搭配為:磁極長度比例k=2.0:1.0,永磁體厚度HPM=9 mm,定子齒寬ωh=4.5 mm。
按照感應(yīng)電動勢值指標(biāo)同樣的方法,計算得到發(fā)電機(jī)諧波畸變率指標(biāo)的各因素極差為:Rk=4.36、RHPM=5.62、Rωh=7.69。依據(jù)計算結(jié)果可以得到發(fā)電機(jī)諧波畸變率因素的主次順序為定子齒寬、永磁體厚度、磁極長度比例。將諧波畸變率每個因素每個水平的計算結(jié)果記入表5 中。
表5 正交實驗極差分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(諧波畸變率)Tab.5 Analysis data statistics of orthogonal test range(harmonic distortion rate)
從中選擇出最優(yōu)的因素水平搭配為:磁極長度比例k=2.5:1.0,永磁體厚度HPM=6 mm,定子齒寬ωh=4.5 mm。
實驗中當(dāng)k=2.5:1.0 時感應(yīng)電動勢為118.91 V,而當(dāng)k=2.0:1.0 時感應(yīng)電動勢為121.87 V,相差并不大,但是當(dāng)k=2.5:1.0 時諧波畸變率為3.09%,而當(dāng)k=2.0:1.0 時諧波畸變率卻高達(dá)7.45%。因此,優(yōu)選k=2.5:1.0。本實驗發(fā)電機(jī)兩個組合因素水平感應(yīng)電動勢幅值均優(yōu)于原設(shè)計的感應(yīng)電動勢幅值,但本發(fā)電機(jī)是應(yīng)用在2 000 m 的井下,發(fā)電機(jī)的發(fā)熱對于發(fā)電機(jī)的影響比感應(yīng)電動勢的影響更大。因此,應(yīng)優(yōu)先考慮因素水平對發(fā)電機(jī)諧波畸變率的影響,優(yōu)選永磁體厚度為6 mm。
綜合本實驗的要求,最終確定的優(yōu)選因素水平組合為:磁極長度比例k=2.5:1.0,永磁體厚度HPM=6 mm,定子齒寬ωh=4.5 mm。
1)為了向機(jī)抽井井下設(shè)備持續(xù)供電,直線發(fā)電機(jī)相較于渦輪發(fā)電機(jī)可以減少電流的不對稱性,具有結(jié)構(gòu)簡單、繞組利用率高、無橫向邊端效應(yīng)、方便調(diào)節(jié)和控制等一系列的優(yōu)點,有更好的適用性。針對現(xiàn)有的機(jī)抽井井下測控設(shè)備電能供應(yīng)方式存在的一些問題,提出了一種新型圓筒型井下永磁直線發(fā)電機(jī)方案。該發(fā)電機(jī)的次級在抽油機(jī)驢頭、抽油桿的帶動下做切割磁感線運動,進(jìn)而發(fā)出足夠的電能供井下測控設(shè)備使用,供電持續(xù)穩(wěn)定。
2)對發(fā)電機(jī)的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行二維建模實體建模,仿真得到發(fā)電機(jī)在空載時額定發(fā)電電壓為88.4 V,滿足設(shè)計要求。通過仿真分析研究了空載電動勢、阻性負(fù)載以及正弦速度的發(fā)電情況,從仿真結(jié)果可以得知,該電機(jī)具有功率密度大的特點,能很好地應(yīng)用在井下發(fā)電系統(tǒng)中。
3)利用正交優(yōu)化法對設(shè)計的發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)果表明:當(dāng)磁極長度比例k=2.5:1.0、永磁體厚度HPM=6 mm、定子齒寬ωh=4.5 mm 時對應(yīng)的發(fā)電機(jī)感應(yīng)電動勢較高且諧波畸變率較低,發(fā)電機(jī)的發(fā)電效果最好。