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      C高爐低硅冶煉理論和實(shí)踐

      2014-08-20 02:13:16王子林
      冶金與材料 2014年4期
      關(guān)鍵詞:焦比鐵水爐渣

      王子林

      (寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司,烏魯木齊830022)

      1 低硅冶煉的意義

      高爐進(jìn)行低硅冶煉,可以降低焦比,提高產(chǎn)量,改善生鐵的質(zhì)量,從而改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。鐵水含硅量的降低還可以改善鐵水流動(dòng)性,減輕爐前工人勞動(dòng)強(qiáng)度;轉(zhuǎn)爐使用低硅鐵水進(jìn)行煉鋼還可以減少熔劑和氧氣的消耗、減少渣量、縮短吹煉時(shí)間,同時(shí)還可以改善脫磷的效果??梢?jiàn),采用低硅冶煉會(huì)給煉鐵和煉鋼帶來(lái)很好的經(jīng)濟(jì)效益,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本戰(zhàn)略的有效途徑。對(duì)于不同生產(chǎn)條件和操作爐型的高爐,進(jìn)行低硅冶煉需要結(jié)合實(shí)際情況研究分析,最終用于指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐。

      2 現(xiàn)狀

      八鋼C高爐目前水平0.40%;硅氧化物還原成硅此反應(yīng)大量吸熱,還原成1kg硅吸收熱量是還原1kg鐵的8倍;因此硅的還原在高溫區(qū)爐腰上部開(kāi)始還原,爐腰中部迅速升高,風(fēng)口上部可以達(dá)到鐵水含硅量的3~4倍,風(fēng)口區(qū)以下迅速下降。

      3 硅氧化還原機(jī)理

      在高爐環(huán)境中,焦炭灰分中SiO2以自由態(tài)存在、活度可以認(rèn)為是1,在爐腰上部開(kāi)始反應(yīng):

      分析:焦炭灰份中SiO2活度高,與碳接觸的條件好,反應(yīng)(1-1)可進(jìn)行;SiO氣體上升并與滴落帶不斷下降的滲碳飽和鐵水相遇,SiO氣體被鐵水吸收,反應(yīng)(1-2)可發(fā)生。

      4 C高爐降低鐵水含硅量的措施

      4.1 反應(yīng)區(qū)域溫度的控制

      由于硅氧化物還原是強(qiáng)吸熱反應(yīng),主要是與理論燃燒溫度、鐵水溫度和焦炭溫度等因素有關(guān),鐵水溫度提高,表示滴落帶渣鐵溫度相應(yīng)升高,從而相對(duì)提高了焦炭溫度,促進(jìn)了SiO氣體的揮發(fā);使鐵液-SiO、焦炭-SiO等各種硅還原過(guò)程得到加強(qiáng)。因此降低反應(yīng)區(qū)溫度有利于抑制硅還原的發(fā)生。在爐況穩(wěn)定順行的前提下,控制較低的爐溫,C高爐冬季鐵水溫度控制在1 485℃左右、夏季控制在1 475℃左右;2013年實(shí)現(xiàn)全年平均硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.4%。

      4.2 反應(yīng)時(shí)間的控制

      硅還原機(jī)理研究表明,即使恒溫90min反應(yīng)仍未達(dá)到平衡,還原時(shí)間越長(zhǎng),硅還原量越多。因?yàn)樵F反應(yīng)時(shí)間受到其在焦炭床內(nèi)滯留時(shí)間的控制,渣鐵液滴在焦炭床內(nèi)滯留時(shí)間越長(zhǎng),所吸收硅就越多。當(dāng)鐵水溫度、爐渣組成及利用系數(shù)一定時(shí),生鐵含硅量將取決于軟融帶的高度。因此,有必要降低軟融帶的高度。

      C高爐控制軟熔帶手段:(1)增加入爐料的熱流比;(2)改善礦石的高溫冶金性能,提高爐料本身的軟融溫度,增加人造富礦中MgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù);(3)改善煤氣流分布,有效運(yùn)用上下部調(diào)劑手段,保證操作時(shí)中心吹透,同時(shí)適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流,控制具有W型的倒V型軟融帶。(4)提高爐頂壓力至237kPa快冶煉進(jìn)程,減少SiO2在爐內(nèi)的滯留時(shí)間。

      4.3 調(diào)整渣的組成

      根據(jù)原燃料情況及爐前渣鐵樣分析,C高爐適當(dāng)提高爐渣堿度(1.08~1.14),控制好渣中的TiO2(2.1%~2.2%)、A12O3(11%~12.30%)和MgO(8.5%~9.5%)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),保證渣鐵流動(dòng)性,降低渣中SiO2活度??梢种乒璧倪€原,提高爐渣脫硫能力。雖然爐渣中的FeO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)很低,C高爐爐渣FeO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅在0.35%左右,由于它具有與MnO類(lèi)似的氧化作用,同樣可以抑制爐渣中SiO2的還原,這些措施效果還是很明顯的。

      4.4 控制原燃料條件

      (1)焦炭灰分是一種惰性物質(zhì),焦炭中固定碳和灰分的產(chǎn)率是互相對(duì)應(yīng)的,互為消長(zhǎng)?;曳衷黾?%,焦比升高2%,高爐產(chǎn)量降低3%。八鋼新區(qū)要求上焦炭反應(yīng)性控制在33以內(nèi)、強(qiáng)度控制在55以上;焦炭含灰分控制在12.5%以內(nèi)加強(qiáng)焦炭本身對(duì)灰分中二氧化硅束縛能力,降低了灰分中二氧化硅的自由度。日本高爐能夠煉出含硅量低于0.2%的優(yōu)質(zhì)生鐵這與他們使用的焦炭灰分僅為7%~9%密不可分。

      (2)高爐使用燒結(jié)礦和球團(tuán)礦后由于還原性和造渣制度的改善,高爐熱制度穩(wěn)定,爐況順行減少或取消溶劑的入爐量。八鋼新區(qū)采用燒結(jié)礦配加球團(tuán)礦的方法,提高了燒結(jié)礦的品位、(燒結(jié)礦的含鐵品位上升1%,焦比下降2%,產(chǎn)量增大3%,)改善軟化溫度和高溫還原性。通過(guò)槽下整粒過(guò)篩,入爐料燒結(jié)礦配比增加到70%以上;其中采用FeO和SiO2都低于含MgO的燒結(jié)礦;燒結(jié)礦中FeO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)在一定的區(qū)間穩(wěn)定。FeO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)波動(dòng)1%,高爐焦比波動(dòng)7kg/t;燃料比波動(dòng)1%~1.5%,產(chǎn)量波動(dòng)1%~1.5%,還要影響燒結(jié)礦的還原性和軟熔性能;適當(dāng)提高堿度和MgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù),能明顯改善燒結(jié)礦的RDI指標(biāo)。MgO對(duì)其高溫冶金性能的改善,一方面可以降低高爐軟融帶高度,另一方面可以發(fā)展間接還原,降低焦比,有利于低燃料操作,低硅冶煉。

      4.5 高壓操作

      C高爐常年頂壓控制在220~237kPa之間;對(duì)低硅冶煉的影響可以從以下方面:

      (1)提高爐頂壓力可以降低高爐內(nèi)煤氣流速,增加煤氣在爐內(nèi)停留時(shí)間,改善煤氣流分布,提高煤氣利用率,降低焦比,減少焦炭灰分的人爐量。

      (2)提高爐頂壓力可以抑制SiO2+C=SiO↑+CO反應(yīng)的發(fā)展,減少SiO氣體的產(chǎn)生,降低Si的還原率。

      (3)提高爐頂壓力可以抑制爐內(nèi)的焦炭的直接還原,減少高爐高溫區(qū)域焦炭的反應(yīng)消耗,鞏固焦炭對(duì)其灰分中SiO2的束縛,降低SiO2被還原的概率。

      (4)提高爐頂壓力可以加快冶煉進(jìn)程,減少SiO2在爐內(nèi)的滯留時(shí)間。

      4.6 調(diào)整送風(fēng)制度

      C高爐根據(jù)的爐型發(fā)展?fàn)顩r,利用定修、年修機(jī)會(huì)適當(dāng)調(diào)整風(fēng)口面積和風(fēng)口長(zhǎng)度,穩(wěn)定下部氣流,保證上、下部制度的優(yōu)化匹配,活躍爐缸。并通過(guò)穩(wěn)定風(fēng)溫、實(shí)現(xiàn)高富氧等,保證噴煤比穩(wěn)定提高。

      (1)合理富氧。根據(jù)其他單位高爐富氧噴煤實(shí)踐,當(dāng)鼓風(fēng)中氧過(guò)剩時(shí),煤粉在風(fēng)口前的燃燒率可達(dá)70%以上。根據(jù)實(shí)踐情況,高爐的富氧率控制在2.2%左右。

      (2)制定合理的燒爐制度,保證合理風(fēng)溫使用水平,風(fēng)溫達(dá)到1 130℃,基本能夠滿足煤粉在爐內(nèi)的預(yù)熱、脫氣、熱分解等需要的熱量補(bǔ)償。

      5 總結(jié)

      (1)高爐進(jìn)行低硅冶煉,可以降低焦比,提高產(chǎn)量,改善生鐵的質(zhì)量,從而改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)低硅鐵水還可以改善鐵水流動(dòng)性,減輕爐前工人勞動(dòng)強(qiáng)度。

      (2)轉(zhuǎn)爐使用低硅鐵水進(jìn)行煉鋼還可以減少熔劑和氧氣的消耗、減少渣量、縮短吹煉時(shí)間,同時(shí)還可以改善脫磷的效果。

      (3)高爐通過(guò)改善焦炭質(zhì)量、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、調(diào)整操作制度等多種措施進(jìn)行低硅冶煉,實(shí)現(xiàn)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的雙贏目標(biāo)。八鋼以現(xiàn)在的原料條件和操作水平只要進(jìn)一步努力完全可以實(shí)現(xiàn)全年平均值0.36%的低硅冶煉;如果以2013年生鐵平均含硅量0.40%為參考基準(zhǔn),2014年生產(chǎn)鐵量200萬(wàn)噸計(jì)算;照生鐵硅每降0.1%、焦比降4 kg/t,以八鋼現(xiàn)在平均焦炭成本1 235元/t,可降低成本約395萬(wàn)元,如果這些指標(biāo)也能在其它兩個(gè)高爐實(shí)現(xiàn);那么2014年第二高爐分廠低硅冶煉將節(jié)約成本1 000萬(wàn)以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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