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      基于工控PC機(jī)實(shí)現(xiàn)貨車輪對(duì)軸承磨合機(jī)自動(dòng)化控制的改造

      2021-10-25 15:21:52蔡穗敏袁善欣
      魅力中國 2021年33期
      關(guān)鍵詞:主程序窗體PC機(jī)

      蔡穗敏 袁善欣

      (中國中車山東機(jī)車車輛有限公司,山東 濟(jì)南 250022)

      一、改造背景

      我公司轉(zhuǎn)向架車間1臺(tái)軸承磨合機(jī),為1997年本公司自制設(shè)備。原設(shè)備主要由底座、動(dòng)力驅(qū)動(dòng)、液壓頂升、制動(dòng)和電氣控制組成,其工作原理為:輪對(duì)上升—摩擦輪夾緊-開啟磨合電機(jī)磨合-停止磨合-磨合輪放松-制動(dòng)閘下降制動(dòng)-制動(dòng)閘放松-輪對(duì)下降,磨合完成。整個(gè)磨合過程中數(shù)據(jù)的采集(手持測(cè)溫儀)、分析、填寫全部由人工完成。依據(jù)工藝技術(shù)部下達(dá)的設(shè)備改造要求,改造后要求磨合機(jī)實(shí)現(xiàn)輪對(duì)轉(zhuǎn)速變頻調(diào)速(200-300r/min),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行和自動(dòng)采集磨合試驗(yàn)數(shù)據(jù)、生成磨合曲線圖表、試驗(yàn)結(jié)果、記錄打印輸出紙質(zhì)報(bào)表并預(yù)留HMS網(wǎng)絡(luò)接口的要求。

      二、改造方案

      本次改造以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制功能為目的,以加裝工控PC機(jī)控制為主要手段。改造后由于維持原設(shè)備的主要機(jī)械動(dòng)力設(shè)計(jì)不變,且試驗(yàn)輪對(duì)型號(hào)不變,因此不涉及機(jī)械結(jié)構(gòu)和工作原理重新設(shè)計(jì)的問題,只對(duì)操作控制系統(tǒng)和動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行更新改造就可達(dá)到改造要求。改造方案的主要內(nèi)容如下:

      (一)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡介

      由(圖一)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖可以看出,改造后的控制系統(tǒng)主要由輸入裝置(鍵盤、鼠標(biāo)、紅外溫度傳感器、I/O板、控制按鈕)、工控PC機(jī)(含A/D板)、輸出裝置(顯示器、打印機(jī))、執(zhí)行元件(控制繼電器板、氣動(dòng)元件、變頻器)和系統(tǒng)電源模塊組成,其中新增導(dǎo)向風(fēng)缸用于驅(qū)動(dòng)紅外測(cè)溫傳感器的掃描動(dòng)作。

      (二)硬件設(shè)計(jì)

      本次改造是以加裝研華工控PC機(jī)控制,32路12位光電隔離A/D板并配有CMB5419-1B32路I/V變換板,實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)的輸入。紅外溫度傳感器1、2采集到的溫度信號(hào),轉(zhuǎn)變成電壓(DC)信號(hào),最后送至A/D板,實(shí)現(xiàn)溫度的數(shù)據(jù)采集。加裝外部I/O接線板實(shí)現(xiàn)變頻控制、控制繼電器板、外部操作按鈕

      等的信號(hào)輸入輸出功能。外接顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)和激光打印機(jī)實(shí)現(xiàn)終端操作和數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)打印。加裝變頻控制器實(shí)現(xiàn)輪對(duì)的變頻調(diào)速。

      (三)軟件設(shè)計(jì)

      本系統(tǒng)的程序是在Windows環(huán)境下,利用Visual basic開發(fā)控制和數(shù)據(jù)采集程序。Visual Basic是可視化面向?qū)ο蟮牟捎檬录?qū)動(dòng)技術(shù)的結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)語言,其事件應(yīng)用程序中的典型事件順序如下:①啟動(dòng)應(yīng)用程序,加載和顯示窗體;②窗體或窗體上的控件接收事件,事件的產(chǎn)生可以由用戶操作、系統(tǒng)引發(fā)或代碼間接引發(fā);③調(diào)用事件處理過程代碼④等待下一次事件。

      本程序采用模塊化設(shè)計(jì)思想,設(shè)置了若干個(gè)窗體模塊,以主程序窗體界面為核心編制功能模塊子程序,使大量的功能在子程序中實(shí)現(xiàn),運(yùn)行過程中通過主程序調(diào)用各功能模塊子程序,包括:主操作界面;變頻器、儀表校準(zhǔn)界面;實(shí)驗(yàn)參數(shù)設(shè)置界面;實(shí)驗(yàn)報(bào)表查詢、打印界面及頁面設(shè)置等功能。

      主程序部分設(shè)計(jì)代碼如下:

      結(jié)束語

      設(shè)備改造后,通過IPC5488數(shù)據(jù)量采集卡采集溫度、轉(zhuǎn)速信號(hào),并由主程序調(diào)用 VB子程序進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)軸承磨合全過程的自動(dòng)控制。該系統(tǒng)主要特點(diǎn):

      (一)工控機(jī)控制顯示,具有良好的人機(jī)界面,操作方便;

      (二)實(shí)時(shí)采集兩端軸承溫度,可顯示時(shí)間——溫度曲線;

      (三)準(zhǔn)確計(jì)算軸承最高溫升,智能判定軸承磨合是否合格;

      (四)數(shù)據(jù)庫存貯、查詢和打印功能;

      (五)系統(tǒng)預(yù)留有HMIS數(shù)據(jù)接口,可自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)。

      設(shè)備啟動(dòng)后,操作人員將待磨合輪對(duì)推入該系統(tǒng)機(jī)械裝置,鼠標(biāo)點(diǎn)擊“開始”,系統(tǒng)自動(dòng)完成頂輪、旋轉(zhuǎn) 、采樣、剎車、落輪等磨合步驟,為便于維修,也可手動(dòng)單步運(yùn)行各步驟。磨合結(jié)束后可即時(shí)打印結(jié)果,系統(tǒng)投入使用后,性能穩(wěn)定,故障率極低,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和設(shè)備維護(hù)方便。

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