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      景芝濃香型白酒降低乙酸乙酯提升感官質(zhì)量的工藝措施

      2020-06-05 11:45:34劉選成張東躍來安貴趙德義曹建全
      釀酒科技 2020年4期
      關(guān)鍵詞:原酒酒體濃香型

      劉選成,張東躍,來安貴,趙德義,曹建全

      (山東景芝酒業(yè)股份有限公司,山東濰坊 262119)

      中國濃香型白酒新產(chǎn)原酒在感官品評上具有“突出以己酸乙酯為主體的復(fù)合香氣,酒體醇甜爽凈,諸味協(xié)調(diào),尾凈味長”的特點。濃香型原酒中的香味成分主要源于酯類成分,其中己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸乙酯為主要酯類物質(zhì),也就是行業(yè)內(nèi)所說的“四大酯”,它們在酒體中的含量及其量比關(guān)系決定了白酒的品質(zhì)和風格[1]。在常規(guī)的濃香型白酒釀造生產(chǎn)中,新產(chǎn)濃香型優(yōu)質(zhì)原酒乙酸乙酯和己酸乙酯含量之比是小于1 的,但從近幾年整個白酒行業(yè)生產(chǎn)來看,多數(shù)酒廠陸續(xù)出現(xiàn)了濃香型原酒乙酸乙酯含量不同程度偏高的問題,造成乙酸乙酯和己酸乙酯含量之比大于1,有的甚至大于3 以上。聞香上香氣欠正,帶有類似青草氣味的“青干氣”,酒體中各香味成分比例不協(xié)調(diào),前沖,味短且平淡,感官質(zhì)量較不理想。

      濃香型原酒乙酸乙酯含量偏高,不僅影響酒體感官質(zhì)量,而且影響后續(xù)儲配和勾調(diào)使用,成為白酒行業(yè)內(nèi)首要亟待解決的難題。為此,不少名酒廠生產(chǎn)、技術(shù)人員聯(lián)合知名大學、院校等共同開展課題研究,從理論和實踐生產(chǎn)上探究引起濃香型原酒乙酸乙酯含量偏高的主要原因和解決辦法。早期,陳衛(wèi)東等[2]從窖齡、餾分和等級等方面對濃香型白酒乙酸乙酯含量進行了分析,總結(jié)歸納出大曲儲存期短、窖池退化嚴重、夏季壓窖時間過長等原因造成原酒乙酸乙酯含量偏高,并提出改進措施,以供其他濃香型酒生產(chǎn)廠家參考。近年來,宋瑞濱等[3],從大曲、糟醅、窖泥、生產(chǎn)工藝、貯存等出發(fā)并結(jié)合乙酸乙酯化學合成途徑,初步闡釋了乙酸乙酯形成過程機理以及乙酸乙酯含量偏高的原因,提出了降低白酒中乙酸乙酯的指導(dǎo)思想和方法,為同行業(yè)解決濃香型白酒生產(chǎn)乙酸乙酯含量偏高問題提出了理論指導(dǎo)意見。謝玉球等[4]從工藝和貯存方面初步得出窖內(nèi)溶氧多、回酒數(shù)量多、雙輪底使用不當、接選并壇不合理為乙酸乙酯含量偏高的主要原因,并提出相應(yīng)改進措施。

      景芝濃香型白酒釀造生產(chǎn)自成立景酒產(chǎn)業(yè)園濃香型白酒自動化智能化釀造生產(chǎn)基地,打破傳統(tǒng)釀造手工操作模式實現(xiàn)機械化、自動化、智能化釀造生產(chǎn)以來已有近10 年[5-6]。在前幾年,濃香型原酒產(chǎn)量、質(zhì)量一直處于穩(wěn)定狀態(tài),且隨著窖池窖泥的老熟,質(zhì)量呈現(xiàn)不斷上升趨勢。但近年來,在釀造生產(chǎn)車間中發(fā)現(xiàn)了行業(yè)共性問題,即個別班組出現(xiàn)乙酸乙酯含量偏高、感官質(zhì)量下降問題,影響了后續(xù)儲配和勾調(diào)工藝。為解決這一問題,本研究基于濃香型白酒機械化、自動化和智能化釀造生產(chǎn)實際,從出池、入池和摘酒工序?qū)ιa(chǎn)工藝進行改進,并取得了顯著成效。現(xiàn)就采取的工藝改進措施進行詳細闡述,為其他濃香型白酒釀造生產(chǎn)廠在濃香型原酒降低乙酸乙酯含量,提升口感質(zhì)量方面提供參考。

      1 出池、入池工藝改進

      1.1 原因分析

      通過研究發(fā)現(xiàn),窖池頂部面糟因封池泥質(zhì)量和發(fā)酵期窖池管理執(zhí)行等問題,極易感染外部雜菌,造成面糟產(chǎn)酒酒體口感質(zhì)量偏差,聞香帶有明顯的不愉快香氣,品評味雜、欠爽凈,而且面糟產(chǎn)酒乙酸乙酯含量較高,具體詳見圖1“不同糟層流酒時間段內(nèi)乙酸乙酯含量變化情況”和圖2“不同糟層流酒時間段內(nèi)乙酸乙酯/己酸乙酯變化情況”;同時,通過實踐發(fā)現(xiàn),如果這部分面糟翻入池底作為雙輪糟,下排出酒時不但不會提升雙輪糟產(chǎn)酒質(zhì)量,反而造成整個窖池乙酸乙酯含量偏高,影響到整個窖池的產(chǎn)酒質(zhì)量。

      由圖1 可以看出,前4 min 內(nèi),頂部面糟產(chǎn)酒乙酸乙酯含量顯著高于中部糟和底部糟;前2 min內(nèi),各糟層產(chǎn)酒乙酸乙酯含量較高,適當增加摘酒頭數(shù)量時,在一定程度上可以降低所摘原酒中乙酸乙酯含量。由圖2可以看出,頂部面糟乙酸乙酯/己酸乙酯之比顯著高于中部糟和底部糟,且通過感官品評,頂部面糟香氣欠正,味雜,達不到優(yōu)級酒標準。

      1.2 工藝措施

      針對上面問題,提出并實施工藝改進方案:每排起排時,將接觸封池泥和池口處及向下30 cm 左右約1 甑面糟酒醅單獨配料蒸酒;面糟配料蒸酒并入窖時,入窖池頂部作為新面糟;用底部2 甑大米查翻雙輪,如需留三輪,三輪酒醅需進行移位,讓未接觸窖泥部分的三輪酒醅接觸窖泥,并添加適量大曲,整體提升三輪糟質(zhì)量;頂部面糟不宜翻雙輪。

      1.3 改進效果

      對2017 年1 月—2019 年6 月歷年月度優(yōu)級酒乙酸乙酯含量情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,結(jié)果見圖3和表1。

      由圖3 可以看出,自工藝改進實施后,所摘濃香型優(yōu)級酒中的乙酸乙酯含量呈現(xiàn)顯著下降趨勢。通過對工藝改進實施前后所摘優(yōu)級酒乙酸乙酯含量是否存在顯著性差異進行檢驗,由表1 可以看出,P 值為0.00,小于0.05,說明工藝改進實施前后所摘優(yōu)級酒乙酸乙酯含量差異有統(tǒng)計學意義。經(jīng)計算,與工藝改進實施前相比,工藝改進實施后所摘優(yōu)級酒中的乙酸乙酯含量下降32.29%。

      2 摘酒工藝改進

      2.1 原因分析

      正如前面敘述,窖池頂部面糟高出池面30~40 cm,因未接觸老窖泥,再加上封池泥質(zhì)量和發(fā)酵期窖池管理問題,面糟產(chǎn)酒的酒質(zhì)較差,如果將其摘入優(yōu)級酒,定會影響整個窖池所產(chǎn)優(yōu)級酒質(zhì)量。因此,頂部面糟需單獨存放、配料和蒸酒,且摘酒時必須全部摘入二級酒。

      在濃香型白酒釀酒生產(chǎn)中,裝甑,蒸餾是白酒生產(chǎn)的核心技術(shù),直接關(guān)系到出酒率的高低和酒質(zhì)的優(yōu)劣[7]。為提升濃香型原酒質(zhì)量,景芝濃香型白酒釀造生產(chǎn)一直執(zhí)行留雙輪工藝,有時留有三輪。經(jīng)過較長時間發(fā)酵的雙輪或三輪糟中各類呈香呈味物質(zhì)較為豐富,如何采取工藝技術(shù)手段將酒醅中的香味成分有效提取,將直接關(guān)系到濃香型原酒質(zhì)量的提升。

      2.2 工藝措施

      針對上面問題,提出并實施摘酒工藝改進方案:頂部面糟不宜摘優(yōu)級酒,必須全部摘入二級;每甑大米查摘取優(yōu)級酒后餾分5%~10%單獨存放,燒雙輪或三輪時,將這部分酒回底鍋進行回酒蒸餾,充分提取雙輪或三輪糟中的香味成分,提升濃香酒質(zhì)。

      2.3 改進效果

      對2018 年1—6 月(工藝改進實施前)和2019年1—6 月(工藝改進實施后)優(yōu)級酒以上數(shù)量比例情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,結(jié)果如圖4和表2。

      由圖4 可以看出,自工藝改進實施后,各月份優(yōu)級酒以上比例都顯著高于工藝改進實施前。通過對工藝改進實施前后優(yōu)級酒以上比例是否存在顯著性差異進行檢驗,由表2 可以看出,P 值為0.00,小于0.05,說明工藝改進實施前后優(yōu)級酒以上比例差異有統(tǒng)計學意義。經(jīng)計算,與實施前相比,工藝改進實施后優(yōu)級酒以上比例提升了15.16 個百分點。

      表1 工藝改進實施前后乙酸乙酯均值差異性檢驗

      表2 工藝改進實施前后優(yōu)級酒比例均值差異性檢驗

      表3 工藝改進實施前后酒樣感官品評結(jié)果

      3 感官質(zhì)量評定

      分別選取工藝改進實施前后酒樣送交酒體設(shè)計中心,并由4 名國家級和3 名省級白酒評委對酒樣進行綜合評定和評分。87 分及以上為優(yōu)級酒,87分以下為一級酒。打分結(jié)果見表3。

      從表3 可以看出,工藝改進實施后,優(yōu)級酒感官質(zhì)量綜合分數(shù)有顯著提升,能夠達到優(yōu)級酒標準;從感官評語來看,青干氣基本消除,酒體醇甜,味較長,尾爽凈。

      4 結(jié)論

      通過查閱文獻,對引起濃香型原酒乙酸乙酯含量偏高機理進行了深入探究,并結(jié)合自身生產(chǎn)實際,在基于景芝濃香型白酒機械化、自動化和智能化釀造生產(chǎn)條件下,在工藝方面對新產(chǎn)濃香型原酒乙酸乙酯含量偏高問題查找原因、制定工藝改進措施,并取得了顯著成效??偨Y(jié)上述工藝改進結(jié)果,與工藝改進實施前相比,工藝改進實施后濃香型原酒乙酸乙酯含量降低32.29 %,優(yōu)級酒及以上產(chǎn)量比例提高了15.16 個百分點,酒體感官質(zhì)量有顯著提升。

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