李偉,李國(guó)祥,劉瑩,李建平,甄冠富,張曉林,3
1.山東大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,山東 濟(jì)南 250061;2.康躍科技股份有限公司,山東 壽光 262718;3.機(jī)械工業(yè)內(nèi)燃機(jī)增壓系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 壽光 262718
現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)功率和強(qiáng)化程度不斷加大,渦輪增壓器運(yùn)行溫度呈明顯增高趨勢(shì)。回?zé)岈F(xiàn)象使渦輪增壓器渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承溫度在短時(shí)間內(nèi)急劇升高,增壓器可靠性面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承距離高溫區(qū)域近,運(yùn)行溫度高[1-2],運(yùn)行溫度過(guò)高導(dǎo)致潤(rùn)滑油老化加速乃至結(jié)焦、異常磨損等問題。渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承是影響渦輪增壓器可靠性的關(guān)鍵零部件,其運(yùn)行溫度是增壓器可靠性及壽命的關(guān)鍵指標(biāo)之一。渦前溫度和潤(rùn)滑油流量是影響渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承位置溫度的重要因素[3-5]。
渦輪機(jī)和軸承系統(tǒng)存在的明顯溫度梯度導(dǎo)致中間殼內(nèi)孔產(chǎn)生熱變形,從而影響軸承系統(tǒng)的性能及穩(wěn)定性[6-8]。熱傳遞和軸承設(shè)計(jì)影響軸承系統(tǒng)的潤(rùn)滑性能,潤(rùn)滑油溫度升高影響軸承系統(tǒng)的承載能力,對(duì)增壓器可靠性產(chǎn)生不利影響[9-11]。Plaksin等[12]研究發(fā)現(xiàn),渦輪增壓器頻繁高溫過(guò)載嚴(yán)重影響渦輪增壓器可靠性及壽命,保證高溫過(guò)載時(shí)的潤(rùn)滑性能,可以延長(zhǎng)增壓器使用壽命。為控制渦輪機(jī)端的運(yùn)行溫度,目前常用的措施是中間殼增加水冷腔結(jié)構(gòu),仿真計(jì)算及試驗(yàn)研究證明該措施能夠改善增壓器渦輪機(jī)端的溫度場(chǎng)[13-15]。但與非水冷中間殼相比,水冷中間殼增加了水冷腔模具,模具及鑄造工藝明顯復(fù)雜,鑄造成品率低,成本明顯增加。非水冷中間殼成本低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,廣泛應(yīng)用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及部分天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)。目前降低增壓器運(yùn)行溫度的研究主要集中在水冷中間殼,對(duì)非水冷中間殼研究較少[16-18]。隨著渦前溫度明顯上升,改善采用非水冷中間殼的渦輪增壓器渦輪機(jī)端溫度場(chǎng),對(duì)于保證增壓器的可靠性及壽命具有重要的工程價(jià)值。
針對(duì)非水冷中間殼增壓器,設(shè)計(jì)優(yōu)化方案,在渦輪機(jī)端增加噴油孔,減小渦輪殼與隔熱罩接觸寬度,進(jìn)行增壓器潤(rùn)滑油流量、回?zé)嵩囼?yàn),驗(yàn)證優(yōu)化方案的效果。
該渦輪增壓器配套某6缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 渦輪增壓器主要技術(shù)參數(shù)
潤(rùn)滑油進(jìn)入中間殼進(jìn)油口后通過(guò)油道進(jìn)入軸承系統(tǒng),從渦端浮動(dòng)軸承出來(lái)的潤(rùn)滑油被高速旋轉(zhuǎn)的渦輪轉(zhuǎn)子甩向中間殼靠近渦端的內(nèi)腔中,對(duì)渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承進(jìn)行冷卻。設(shè)計(jì)優(yōu)化方案,在油道上增加一個(gè)直徑為2 mm的噴油孔,潤(rùn)滑油可通過(guò)噴油孔對(duì)渦輪機(jī)端進(jìn)行冷卻。在保證密封性能前提下,減小渦輪殼與隔熱罩接觸寬度來(lái)減少渦輪端傳熱。渦輪殼與隔熱罩接觸寬度及面積見表2。由表2可知,相比原方案,優(yōu)化方案的接觸寬度及面積分別減小56.6%、53.9%。
表2 渦輪殼與隔熱罩接觸寬度及面積
中間殼增加渦端噴油孔后,最薄壁厚大于4.5 mm,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度可以滿足設(shè)計(jì)要求。加工該噴油孔采用Φ2 mm的硬質(zhì)合金鉆頭,每支價(jià)格約為50元,每支鉆頭可以加工800件左右,鉆孔工時(shí)預(yù)計(jì)增加40 s,綜合計(jì)算,中間殼增加鉆孔工序,每件成本增加0.1元左右,加工工藝及成本具備可實(shí)施性。
為研究?jī)?yōu)化方案對(duì)渦端溫度場(chǎng)的影響,分別對(duì)原方案及優(yōu)化方案的5個(gè)典型位置的7個(gè)測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行溫度場(chǎng)測(cè)試,測(cè)點(diǎn)位置如圖1所示。5個(gè)典型位置及測(cè)點(diǎn)為:渦端浮動(dòng)軸承(測(cè)點(diǎn)1、2)、壓端浮動(dòng)軸承(測(cè)點(diǎn)3)、渦端密封環(huán)(測(cè)點(diǎn)4、5)、潤(rùn)滑油回油壁面(測(cè)點(diǎn)6)、潤(rùn)滑油進(jìn)油壁面(測(cè)點(diǎn)7),渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承處的2個(gè)測(cè)量點(diǎn)的間隔為180°。
圖1 增壓器回?zé)嵩囼?yàn)測(cè)量點(diǎn)
增壓器轉(zhuǎn)速為80 000 r/min,潤(rùn)滑油壓力為400 kPa,渦前溫度為600 ℃,潤(rùn)滑油進(jìn)油溫度分別為60、70、80、90 ℃,增壓器穩(wěn)定運(yùn)行5 min后記錄潤(rùn)滑油流量。依次進(jìn)行原方案和優(yōu)化方案試驗(yàn)。為減少測(cè)試偏差,原方案與優(yōu)化方案均采用同一套零部件。
回?zé)嵩囼?yàn)在機(jī)械工業(yè)內(nèi)燃機(jī)增壓系統(tǒng)重點(diǎn)試驗(yàn)室進(jìn)行,主要測(cè)量設(shè)備及精度如表3所示。分別對(duì)原方案及優(yōu)化方案的增壓器進(jìn)行試驗(yàn),采用自動(dòng)采集系統(tǒng)記錄全部試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表3 主要測(cè)量設(shè)備及精度
試驗(yàn)過(guò)程為:1)增壓器轉(zhuǎn)速為40 000 r/min,穩(wěn)定運(yùn)行20 min,觀察各回?zé)醾鞲衅鞑课幻芊馐欠駶M足要求;2)增壓器轉(zhuǎn)速為80 000 r/min,控制潤(rùn)滑油壓力為400 kPa,渦前溫度為600 ℃,潤(rùn)滑油進(jìn)油溫度為80 ℃,壓氣機(jī)出口壓力為72 kPa,穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)30 min后開始記錄數(shù)據(jù),測(cè)量渦前排溫、潤(rùn)滑油進(jìn)油溫度、潤(rùn)滑油回油溫度、潤(rùn)滑油壓力、壓氣機(jī)出口溫度、5個(gè)典型位置的穩(wěn)定運(yùn)行溫度等,間隔10 s采集數(shù)據(jù)1次,共采集10 min;3)熱停機(jī),立即停止?jié)櫥图袄鋮s液循環(huán),間隔10 s采集數(shù)據(jù)1次,采集10 min。
結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后,不同溫度下潤(rùn)滑油質(zhì)量流量和回油溫度對(duì)比如表4所示。由表4可知:增壓器增加渦端噴油孔后,潤(rùn)滑油流量明顯增加;相比原方案,優(yōu)化后質(zhì)量流量分別增加138.5%、131.4%、122.4%、118.6%;當(dāng)潤(rùn)滑油進(jìn)油溫度為90 ℃時(shí),潤(rùn)滑油回油溫度由原方案的96.9 ℃降低到優(yōu)化方案的86.6 ℃,降低了10.3 ℃。
表4 優(yōu)化前后潤(rùn)滑油質(zhì)量流量及回油溫度
原方案及優(yōu)化方案渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承相同部位不同測(cè)點(diǎn)溫度存在測(cè)量及安裝誤差,選擇溫度較高的渦端密封環(huán)的5號(hào)測(cè)點(diǎn)和渦端浮動(dòng)軸承的1號(hào)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行分析。
優(yōu)化前后,增壓器轉(zhuǎn)速為80 000 r/min時(shí),增壓器各部位運(yùn)行溫度如表5所示。
表5 原方案及優(yōu)化方案正常運(yùn)行溫度 ℃
由表5可知:優(yōu)化后5個(gè)位置正常運(yùn)行溫度均有不同程度改善,特別是渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承位置;原方案渦端密封環(huán)運(yùn)行溫度最高,但優(yōu)化后其運(yùn)行溫度最低,溫度降低169.3~174.1 ℃;渦端浮動(dòng)軸承部位溫度降低55.2~60.3 ℃,潤(rùn)滑油進(jìn)油壁面位置溫度降低42.9~47.0 ℃,潤(rùn)滑油回油壁面和壓端浮動(dòng)軸承位置溫度降低10 ℃左右。
2.2.1 溫度裕度
原方案增壓器的渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承部位最高溫度分別為261.0、196.0 ℃,低于潤(rùn)滑油溫度限值280 ℃;優(yōu)化后渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承部位最高溫度分別為89.2 ℃和137.8 ℃,溫度裕度更大。由于增加了渦端噴油孔,機(jī)油質(zhì)量流量至少增加了118.6%,增加的潤(rùn)滑油通過(guò)噴油孔對(duì)渦輪機(jī)端進(jìn)行冷卻降溫,渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承部位溫度改善明顯。
2.2.2 溫度極限偏差
將穩(wěn)定運(yùn)行溫度取平均值,進(jìn)行溫度極限偏差分析。極限偏差
σ=(Tmax-Tmin)/Ta,
(1)
式中:Tmax為最高運(yùn)行溫度,Tmin為最低運(yùn)行溫度,Ta為5個(gè)位置的平均運(yùn)行溫度。
由式(1)可得:原方案5個(gè)位置運(yùn)行溫度的極限偏差為89.0%,優(yōu)化后5個(gè)位置運(yùn)行溫度的極限偏差為43.8%,優(yōu)化方案溫度極限偏差比原方案減小45.2%,不同位置溫度均勻性明顯改善。
增壓器轉(zhuǎn)速為80 000 r/min熱停機(jī)后,優(yōu)化前后各測(cè)點(diǎn)最高回?zé)釡囟燃暗竭_(dá)最高回?zé)釡囟鹊臅r(shí)間如圖2所示。
圖2 優(yōu)化前后各測(cè)點(diǎn)最高回?zé)釡囟入S時(shí)間變化曲線
由圖2可知:原方案和優(yōu)化后渦輪增壓器的最高回?zé)釡囟葟母叩降鸵来问菧u端密封環(huán)、渦端浮動(dòng)軸承、潤(rùn)滑油進(jìn)油壁面、壓端浮動(dòng)軸承和潤(rùn)滑油回油壁面,依次為299.7、271.2、230.3、157.8、158.1 ℃,到達(dá)最高回?zé)釡囟鹊臅r(shí)間依次為180、230、250、380、340 s,壓端浮動(dòng)軸承和潤(rùn)滑油回油壁面最高回?zé)釡囟认嗖?.3 ℃;優(yōu)化后最高回?zé)釡囟纫来螢?66.8、251.5、215.6、151.6、151.4 ℃,到達(dá)最高回?zé)釡囟鹊臅r(shí)間依次為220、197、350、450、350 s?;?zé)釡囟确植寂c增壓器的結(jié)構(gòu)密切相關(guān),渦端密封環(huán)、渦端浮動(dòng)軸承和潤(rùn)滑油進(jìn)油壁面相對(duì)靠近高溫區(qū)域,壓端浮動(dòng)軸承的正常運(yùn)行溫度和回?zé)釡囟仍?個(gè)位置中相對(duì)較低。
原方案渦端密封環(huán)的最高回?zé)釡囟葹?99.7 ℃,雖然渦端密封環(huán)的最高回?zé)釡囟鹊陀诿芊猸h(huán)材料溫度限值400 ℃,但已高于潤(rùn)滑油溫度限值280 ℃,且回?zé)釡囟雀哂?40 ℃的最長(zhǎng)時(shí)間為570 s,高溫時(shí)間較長(zhǎng),潤(rùn)滑油容易在密封環(huán)位置產(chǎn)生結(jié)焦,導(dǎo)致渦端密封環(huán)異常磨損。渦端浮動(dòng)軸承位置最高回?zé)釡囟葹?71.2 ℃,接近潤(rùn)滑油溫度限值280 ℃,且回?zé)釡囟雀哂?40 ℃的最長(zhǎng)時(shí)間為530 s,高溫時(shí)間較長(zhǎng),加速潤(rùn)滑油老化。優(yōu)化后渦端密封環(huán)和渦端浮動(dòng)軸承位置的最高回?zé)釡囟确謩e降低到266.8、251.5 ℃,比原方案降低了32.9、19.7 ℃;優(yōu)化方案渦端密封環(huán)位置、渦端浮動(dòng)軸承位置回?zé)釡囟雀哂?40 ℃的最長(zhǎng)時(shí)間分別為210、320 s;潤(rùn)滑油進(jìn)油壁面位置最回?zé)釡囟扔?30.3℃降低到215.6 ℃,溫度降低了14.7 ℃。
原方案及優(yōu)化方案的5個(gè)位置最高回?zé)釡囟鹊臉O限偏差分別為63.5%和55.6%,優(yōu)化方案極限偏差減小7.9%,不同位置溫度均勻性改善。與原方案相比,優(yōu)化后的最高回?zé)釡囟葮O限偏差改善不如穩(wěn)定運(yùn)行溫度明顯,這是由于穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),渦端噴油孔通過(guò)噴射潤(rùn)滑油降低渦端溫度,而熱停機(jī)后,由于潤(rùn)滑油停止循環(huán),雖然仍有部分潤(rùn)滑油通過(guò)中間殼噴油孔流出,但渦端噴油孔的改善作用減弱。
為改善非水冷中間殼渦輪增壓器渦輪機(jī)端溫度場(chǎng)分布,設(shè)計(jì)增加渦輪機(jī)端噴油孔和減少渦輪殼與隔熱罩接觸寬度的優(yōu)化方案,并進(jìn)行了成本、潤(rùn)滑油流量、回?zé)釡囟葴y(cè)試分析。
1)增壓器轉(zhuǎn)速為80 000 r/min運(yùn)行時(shí),與原方案相比,潤(rùn)滑油進(jìn)油溫度為60、70、80、90 ℃時(shí),優(yōu)化方案的潤(rùn)滑油流量分別增加了138.5%、131.4%、122.4%、118.6%。
2)增壓器轉(zhuǎn)速為80 000 r/min穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),與原方案相比,優(yōu)化方案的渦端密封環(huán)位置溫度降低了169.3~174.1 ℃,渦端浮動(dòng)軸承位置溫度降低了55.2~60.3 ℃。
3)增壓器在轉(zhuǎn)速為80 000 r/min熱停機(jī)后,與原方案相比,優(yōu)化方案的渦端密封環(huán)位置最高回?zé)釡囟冉档土?2.9 ℃,回?zé)釡囟雀哂?40 ℃的時(shí)間由570 s降低到210 s;渦端浮動(dòng)軸承位置的最高回?zé)釡囟冉档土?9.7 ℃,回?zé)釡囟雀哂?40 ℃的時(shí)間由530 s降低到320 s。
4)增壓器轉(zhuǎn)速為80 000 r/min穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),與原方案相比,優(yōu)化方案的5個(gè)位置穩(wěn)定運(yùn)行溫度極限偏差降低了45.2%;80 000 r/min熱停機(jī)后,與原方案相比,優(yōu)化方案的5個(gè)位置最高回?zé)釡囟葮O限偏差降低了7.9%。
5)中間殼加工渦端噴油孔工序,成本增加約0.1元/件,加工工藝成熟,具備工藝及成本實(shí)施可行性。