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      關(guān)于多噴嘴氣化爐燒嘴壓差波動(dòng)原因的探討

      2021-08-26 06:18:16陶新兆邵正軍
      氮肥與合成氣 2021年8期
      關(guān)鍵詞:偏流結(jié)渣煤漿

      陶新兆,邵正軍

      (中鹽安徽紅四方股份有限公司, 合肥 231607)

      1 概況

      中鹽安徽紅四方股份有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)t乙二醇、10萬(wàn)t甲醇、5萬(wàn)t碳酸二甲酯項(xiàng)目配套的氣化裝置于2018年8月建成投運(yùn)。

      多噴嘴氣化爐的工藝燒嘴為三通道預(yù)膜式燒嘴,即煤漿走中間通道,氧氣走外通道和內(nèi)通道。在氣化爐正常運(yùn)行過(guò)程中,煤漿在流經(jīng)工藝燒嘴時(shí),需要克服燒嘴煤漿通道阻力,在氧氣碰撞、剪切作用下,還需要克服氧氣碰撞、剪切的阻力,總的阻力即為燒嘴壓差[1-2]。一般氣化爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),燒嘴壓差為0.23~0.25 MPa,在氧氣流量調(diào)節(jié)閥開(kāi)度不變的情況下,當(dāng)出現(xiàn)某一只或多只燒嘴壓差波動(dòng)(下降)時(shí),伴隨著對(duì)應(yīng)燒嘴的氧氣與氣化爐燃燒室之間的壓差(簡(jiǎn)稱(chēng)氧氣壓差)也同步出現(xiàn)波動(dòng)(下降),氧氣流量增加[3]。燒嘴壓差穩(wěn)定運(yùn)行106 d后的工藝燒嘴見(jiàn)圖1。

      圖1 燒嘴壓差穩(wěn)定運(yùn)行106 d后的工藝燒嘴

      燒嘴壓差波動(dòng)(下降)時(shí),在控制氧煤比不變的情況下,除了偶爾伴隨著氣化爐壓差波動(dòng)、爐壁溫度變化外,其他無(wú)明顯變化。從表象上看,燒嘴壓差波動(dòng)似乎對(duì)氣化爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行影響不大,但通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行觀察及停爐后的檢查發(fā)現(xiàn),燒嘴壓差波動(dòng)(下降)對(duì)氣化爐存在危害,主要表現(xiàn)為:(1)氣化爐內(nèi)流場(chǎng)發(fā)生改變甚至紊亂,影響耐火磚的使用壽命;(2)回火燒蝕燒嘴頭部(見(jiàn)圖2),縮短燒嘴使用周期,嚴(yán)重時(shí),直接導(dǎo)致燒嘴頭部冷卻水室燒穿,引起氣化爐聯(lián)鎖跳車(chē)[4]。

      2 原因分析

      2.1 儀表顯示故障

      一般情況下,只要煤漿源源不斷地流入爐內(nèi),外加在氧氣的碰撞、剪切作用下,燒嘴壓差不會(huì)低于0.1 MPa。實(shí)際在燒嘴壓差波動(dòng)時(shí),燒嘴壓差最低值(儀表顯示)為0.000 MPa,似乎不合邏輯,初步判斷可能是儀表顯示故障,但在燒嘴壓差下降時(shí),同步氧氣壓差也下降,氧氣流量增加,驗(yàn)證燒嘴壓差波動(dòng)(下降)是真實(shí)存在的,進(jìn)而排除儀表顯示故障的影響因素。

      不同狀態(tài)下的燒嘴壓差見(jiàn)圖1。

      圖1 投料過(guò)程中燒嘴壓差變化情況

      從圖1可以看出:僅考慮煤漿入爐克服煤漿管線、工藝燒嘴阻力,燒嘴壓差已達(dá)0.19 MPa;當(dāng)氧氣入爐后,在氧氣的碰撞、剪切作用下,燒嘴壓差已達(dá)到0.28 MPa。此時(shí)氣化爐壓力約為0.5 MPa,若氣化爐壓力升高后,氧氣流量下降,燒嘴壓差會(huì)有所降低。

      燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)氧氣壓差、氧氣流量的變化情況見(jiàn)圖2。從圖2可以看出:燒嘴壓差下降,同步伴隨著氧氣壓差下降、氧氣流量增加,反之亦然。

      圖2 燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)氧氣壓差和氧氣流量變化情況

      2.2 高壓煤漿泵打量異常

      高壓煤漿泵進(jìn)出口單向閥卡澀、落不到位等導(dǎo)致打量異常,以及其出口緩沖罐充壓不合適,均可能導(dǎo)致煤漿流量、壓力不穩(wěn)定進(jìn)而導(dǎo)致燒嘴壓差波動(dòng)(下降)。但燒嘴壓差波動(dòng)(下降)時(shí),煤漿電磁流量比較穩(wěn)定,在燒嘴壓差波動(dòng)(下降)后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),煤漿電磁流量也是比較穩(wěn)定的,可以排除流量計(jì)測(cè)量滯后問(wèn)題(通常高壓煤漿泵打量異常時(shí),燒嘴壓差會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì),即使流量下降一半,燒嘴壓差也會(huì)在0.10 MPa以上)。如果高壓煤漿泵在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)打量異常導(dǎo)致燒嘴壓差波動(dòng)(下降),電磁流量會(huì)有所反應(yīng),但實(shí)際電磁流量比較穩(wěn)定,因此排除高壓煤漿泵打量異常的影響因素。

      燒嘴壓差波動(dòng)(下降)持續(xù)時(shí)間見(jiàn)圖3。從圖3可以看出:燒嘴壓差下降至0.01 MPa以下持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1 h左右。

      圖3 燒嘴壓差波動(dòng)(下降)持續(xù)時(shí)間

      2.3 燒嘴質(zhì)量問(wèn)題

      燒嘴結(jié)構(gòu)及內(nèi)徑、環(huán)隙尺寸和環(huán)隙夾角角度直接影響氧氣對(duì)煤漿的霧化、物料離開(kāi)燒嘴后的運(yùn)動(dòng)軌跡及爐內(nèi)流場(chǎng)分布,故燒嘴質(zhì)量問(wèn)題也可能會(huì)影響燒嘴壓差波動(dòng)。若燒嘴質(zhì)量有問(wèn)題,燒嘴投用時(shí)燒嘴壓差便會(huì)有所反應(yīng),另一種情況為因燒嘴磨損導(dǎo)致的燒嘴壓差波動(dòng)(下降),這兩種情況引起的燒嘴波動(dòng)(下降)都是不可恢復(fù)的;但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,壓差波動(dòng)(下降)存在間歇性現(xiàn)象,故可以排除燒嘴質(zhì)量問(wèn)題引起燒嘴壓差波動(dòng)(下降)的直接影響因素。

      2.4 煤漿質(zhì)量問(wèn)題

      2.4.1 原料煤中雜物

      原料煤中部分雜物在經(jīng)過(guò)磨煤機(jī)研磨后仍未被破碎、細(xì)化,進(jìn)而伴隨著煤漿流入燒嘴,可能卡在中心氧定位塊處,導(dǎo)致煤漿偏流、爐內(nèi)局部流場(chǎng)變化,進(jìn)而影響燒嘴壓差波動(dòng)(下降)。氣化D爐在2020年9月8日—12月10日運(yùn)行期間,燒嘴C壓差波動(dòng)(下降)比較頻繁、燒嘴A壓差略有波動(dòng)(下降),停車(chē)檢查發(fā)現(xiàn)燒嘴A中心氧定位塊卡有少許類(lèi)似麻絲物,燒嘴C中心氧定位塊卡有少量的類(lèi)似麻絲物(見(jiàn)圖4)。

      圖4 燒嘴中心氧定位塊卡有異物

      2.4.2 煤渣的黏溫特性

      每次停車(chē)拔燒嘴時(shí)可以發(fā)現(xiàn),燒嘴室燒嘴頭部處有結(jié)渣現(xiàn)象(見(jiàn)圖5),除了燒嘴噴頭出料口因結(jié)渣留有通道外,其他處均掛有灰渣(見(jiàn)圖6)。

      圖5 燒嘴室燒嘴頭部

      圖6 燒嘴端面結(jié)渣情況

      燒嘴頭部掛渣均勻、對(duì)稱(chēng)情況直接影響物料離開(kāi)燒嘴后的運(yùn)動(dòng)軌跡及爐內(nèi)局部流場(chǎng)分布。通過(guò)2020年6月23日倒?fàn)t前后爐溫調(diào)整對(duì)比發(fā)現(xiàn),倒?fàn)t后爐溫降低,燒嘴壓差較倒?fàn)t前穩(wěn)定(爐溫直接影響爐膛內(nèi)的灰渣流動(dòng)性及爐壁燒嘴室結(jié)渣情況),故灰渣的黏溫特性差異為燒嘴壓差波動(dòng)的可能影響因素。

      2.4.3 煤漿黏度

      多噴嘴氣化爐燒嘴從結(jié)構(gòu)形式及工作原理上被稱(chēng)為預(yù)膜式燒嘴,煤漿在氧氣的作用下,形成液膜,煤漿的黏度直接影響液膜的形成及形成厚度,進(jìn)而可能影響氧氣對(duì)煤漿的霧化效果,以及物料離開(kāi)燒嘴后的運(yùn)動(dòng)軌跡及局部流場(chǎng)分布情況。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,煤漿黏度一直控制得比較穩(wěn)定,故可以排除煤漿黏度變化引起燒嘴壓差波動(dòng)的影響因素。

      2.4.4 煤漿粒度

      多噴嘴氣化爐工藝燒嘴采用水平側(cè)裝的安裝方式,煤漿在流經(jīng)燒嘴前的水平管線時(shí),因煤漿的穩(wěn)定性及粒度的差異性,存在煤漿分層、大顆粒相對(duì)集中于管底的現(xiàn)象,煤漿流經(jīng)燒嘴時(shí),可能存在偏流、霧化分布不均問(wèn)題。另外,多噴嘴氣化爐操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照壓力-負(fù)荷曲線,煤漿受到重力的影響,若氧氣動(dòng)量不足,會(huì)導(dǎo)致拱頂過(guò)氧。若煤漿中存在相對(duì)大粒徑的煤粒,氧氣需要具有足夠的動(dòng)量才能對(duì)相對(duì)大粒徑的煤粒起到均勻霧化的作用,否則存在偏流、霧化分布不均,進(jìn)而可能引起燒嘴壓差波動(dòng)。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,從分析數(shù)據(jù)來(lái)看,煤漿粒度分布也是比較穩(wěn)定的,故可以排除煤漿粒度變化引起燒嘴壓差波動(dòng)的影響因素。

      在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,煤漿流經(jīng)管道、燒嘴時(shí),克服管道、燒嘴流動(dòng)阻力及氧氣碰撞剪切阻力是存在的,在燒嘴壓差波動(dòng)(下降)時(shí),實(shí)際應(yīng)為爐膛壓力基本維持不變,燒嘴頭部區(qū)域壓力因某種原因下降,進(jìn)而引起煤漿及氧氣管線壓力下降、氧氣流量增加,從而表現(xiàn)為燒嘴壓差波動(dòng)(下降)。出現(xiàn)這種現(xiàn)象,推斷為燒嘴物料出口處回流區(qū)后移靠近燒嘴頭部區(qū)域,引起燒嘴區(qū)域壓力下降;同時(shí),由于回流區(qū)的后移,回流區(qū)卷吸的高溫氣體對(duì)燒嘴頭部產(chǎn)生了燒蝕。在實(shí)際的氣化爐運(yùn)行過(guò)程中,燒嘴壓差波動(dòng)(下降)引起燒嘴頭部回火燒蝕也得到了充分的驗(yàn)證,2019年3月,氣化E爐僅運(yùn)行了55 d,由于燒嘴壓差波動(dòng)(下降)頻繁、劇烈,導(dǎo)致其中一只燒嘴頭部冷卻水室回火燒穿,觸發(fā)氣化爐聯(lián)鎖跳車(chē)。

      分析導(dǎo)致回流區(qū)后移靠近燒嘴頭部的原因可能為:(1)煤漿中含有雜物卡在中心氧定位塊處,導(dǎo)致煤漿偏流,引起燒嘴頭部附近流場(chǎng)發(fā)生變化;(2)煤渣黏溫特性差,導(dǎo)致燒嘴頭部結(jié)渣不均勻,燒嘴偏流引起燒嘴頭部附近流場(chǎng)發(fā)生變化。

      3 防范措施

      針對(duì)引起燒嘴壓差波動(dòng)(下降)的2個(gè)影響因素,采取的主要措施為:

      (1) 控制原料煤中雜物。加強(qiáng)原料煤管控,盡量消除或減少原料煤中混入的雜物。

      (2) 調(diào)整原料煤煤種?;以靥匦圆町悓?duì)燒嘴壓差穩(wěn)定性影響因條件受限研究了解不夠充分,當(dāng)燒嘴壓差出現(xiàn)波動(dòng)(下降)時(shí),通過(guò)調(diào)整煤種進(jìn)行干預(yù)。

      (3) 調(diào)整爐溫。當(dāng)燒嘴壓差出現(xiàn)波動(dòng)(下降)時(shí),在確保氣化爐排渣正常的情況下,適當(dāng)調(diào)整(降低)氣化爐爐溫,改變燒嘴頭部結(jié)渣情況,消除偏流引起的燒嘴壓差波動(dòng)(下降)。

      4 結(jié)語(yǔ)

      目前,通過(guò)上述措施,可一定程度上消除或減緩燒嘴壓差波動(dòng),但作用效果較為有限。為了從根本上解決燒嘴壓差波動(dòng)問(wèn)題,還需從消除燒嘴頭部回流區(qū)后移問(wèn)題入手,可對(duì)燒嘴室耐火磚結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,消除或減弱燒嘴頭部結(jié)渣問(wèn)題;另外,可對(duì)工藝燒嘴結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,提高入爐氧氣、煤漿的動(dòng)量,促使回流區(qū)遠(yuǎn)離燒嘴頭部。

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