劉培,趙文,凌院,張永暉
安徽華菱汽車有限公司,安徽馬鞍山 243061
隨著重卡行業(yè)的發(fā)展,國六排放的實施,卡車的馬力提升已是必然趨勢,每一家主流重卡廠商至少有一款368 kW以上的代表性產(chǎn)品,隨著大馬力發(fā)動機(jī)的普及,輸出扭矩的增加,離合器所需承受的傳扭負(fù)荷相應(yīng)增加,市場上反饋使用在大馬力車型上的離合器打滑故障占比快速上升。大馬力離合器主要故障為打滑,即加大油門,車輛加速慢,發(fā)動機(jī)無力,其中以自卸車與長期超載使用車輛在上坡時較易出現(xiàn)。
摩擦離合器結(jié)合過程的力學(xué)模型如圖1所示。
圖1 摩擦離合器結(jié)合過程的力學(xué)模型
離合器打滑燒片主要原因就是過熱,即飛輪、從動盤和壓盤之間的高熱量導(dǎo)致金屬流動,摩擦材料分解。
離合器的溫升能量(滑磨功)來自于離合器接合過程中飛輪、從動盤和壓盤的相對摩擦。通過建立力學(xué)模型(圖1),排除人為影響后,發(fā)動機(jī)扭矩也是影響溫升能量的主要因素。
離合器摩擦力矩與發(fā)動機(jī)扭矩力量傳遞的數(shù)學(xué)模型計算公式為:
(1)
其中離合器摩擦力矩與發(fā)動機(jī)扭矩成正比。
離合器滑磨功與離合器摩擦力矩的數(shù)學(xué)模型計算公式為:
(2)
其中滑磨功與離合器摩擦力矩成正比。
壓盤溫升與滑磨功的數(shù)學(xué)模型計算公式為:
(3)
其中滑磨功加大引起壓盤溫升增大。
從上述數(shù)學(xué)模型可以看出:增大引起上升,最終壓盤溫升增大,從而導(dǎo)致離合器過熱。
為解決大馬力車型離合器過熱導(dǎo)致打滑、摩擦片燒蝕問題,開發(fā)出新型大馬力離合器,與行業(yè)同類產(chǎn)品對比無論是傳扭能力還是使用壽命都表現(xiàn)優(yōu)異。主要產(chǎn)品特點見表1。
表1 大馬力離合器產(chǎn)品特點
蓋總成:優(yōu)化壓盤結(jié)構(gòu)提高吸熱散熱能力,減緩高扭矩高能量接合過程中的溫升,有助于提高摩擦片使用壽命。
從動盤:采用255 mm減振結(jié)構(gòu)降低剛度,優(yōu)化從動盤怠速阻尼系統(tǒng),提高舒適性。
由于摩擦片摩擦因數(shù)與磨損率受溫度的影響很大,一般摩擦片在350 ℃以后摩擦因數(shù)會急劇下降磨損率上升,壓盤的升、降溫特性就成為影響摩擦因數(shù)與摩擦片使用壽命的關(guān)鍵因素。壓盤類型如圖2所示。針對不同車輛與路況選擇不同的壓盤,既保證了離合器的質(zhì)量,又節(jié)約了成本。
圖2 壓盤類型
通過能量沖擊試驗記錄每次分離結(jié)合壓盤的溫升、統(tǒng)計吸收相同能量后壓盤累計升溫情況,如圖3所示,累計滑磨能量為單次結(jié)合100 kJ。從圖3可以看出高熱容量壓盤能夠保持較良好的工作溫度,可以使離合器保持合理的使用溫度,可以找到不同壓盤吸收能量的熱平衡點,從而優(yōu)化壓盤結(jié)構(gòu)設(shè)計。
圖3 累計起步溫升與累計滑磨功的關(guān)系
通過圖4臺架試驗結(jié)果可知,大馬力離合樣件的扭矩為4 500~5 400 N·m ,144次后升溫200 ℃,壓盤面最高溫度為340 ℃ ,滑磨功為180 kJ,其中溫度曲線指的是離合器在臺架上按周期連續(xù)分離接合過程中壓盤的溫升,溫度2~6曲線是指壓盤不同位置的溫度,試驗過程中會在壓盤外中內(nèi)3個直徑上布置溫度傳感器,不同點表示不同壓盤位置的溫度。
圖4 大馬力離合器能量臺架試驗
通過調(diào)整壓盤熱容量方法,保證了福達(dá)大馬力壓盤良好的抗升溫性。
膜片彈簧采用50CrV4鋼板,按德國標(biāo)準(zhǔn)檢驗其化學(xué)性能,通過熱強(qiáng)壓工藝降低膜片力值衰減率,最后采用中溫回火工藝降低其應(yīng)力。
大馬力離合器力值衰減率:在行標(biāo)條件下動態(tài)耐久力值衰減小于6% (標(biāo)準(zhǔn)10%),在行標(biāo)條件下動態(tài)耐久力值衰減小于6% (標(biāo)準(zhǔn)10%)。
膜片彈簧力值衰減率是離合器使用壽命的決定性因素之一,因此力值衰減率低也是大馬力離合器優(yōu)勢之一。
溫度是影響離合器故障的關(guān)鍵因素。為此,大馬力壓盤增加260 mm的讓位臺階孔,同時增加耳部寬度,提高了壓盤質(zhì)量,即提升了壓盤的熱容量。減緩了在高扭矩高能量接合過程中的溫升,提高摩擦片的使用壽命。大馬力離合器蓋零件設(shè)計為通風(fēng)結(jié)構(gòu),增加蓋零件耳部開口尺寸,耳部開口尺寸由165 mm增大到180 mm,如圖5和圖6所示,增加總成旋轉(zhuǎn)狀態(tài)的空氣對流,提高離合器總成散熱性,從而降低工作環(huán)境溫度。
圖5 傳統(tǒng)離合器蓋零件
圖6 大馬力離合器蓋零件
目前市場上大馬力離合器最大故障是打滑,而引起打滑的原因是摩擦片過度磨損。通過臺架試驗,分析過度磨損的原因存在以下兩點:
(1)高溫環(huán)境下摩擦片磨損率提升;
(2)在離合器使用過程中壓力增加、沖擊力增加,摩擦片磨損率會相應(yīng)增加。
利用高能量循環(huán)起步試驗,摩擦因數(shù)和溫度關(guān)系曲線對比,通過對不同摩擦材料進(jìn)行臺架試驗,KM1790A在高能量循環(huán)起步試驗中表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)的進(jìn)口材料摩擦材料,與新的進(jìn)口材料相近(圖7),但新的進(jìn)口材料價格較高,大馬力離合器最后選用KM1790A摩擦片替代傳統(tǒng)的進(jìn)口材料摩擦材料,成功解決了以上兩點問題。
圖7 摩擦因數(shù)隨溫度變化曲線
傳統(tǒng)離合器的減振器采用外徑232 mm減振結(jié)構(gòu)設(shè)計,極限主減振扭轉(zhuǎn)角度為7°,極限扭矩為3 500 N·m,主減振扭轉(zhuǎn)剛度為550 N·m/(°)。大馬力離合器的減振器采用外徑255 mm減振結(jié)構(gòu)設(shè)計,扭轉(zhuǎn)角度加大,降低扭轉(zhuǎn)剛度,提高減振性能。正向總角度為12.5°,其中極限主減振扭轉(zhuǎn)角度為9°,極限扭矩為3 600 N·m,主減振扭轉(zhuǎn)剛度為390 N·m/(°);與傳統(tǒng)減振器相比扭轉(zhuǎn)剛度減少29%,如圖8和圖9所示。
圖8 傳統(tǒng)減振器的扭轉(zhuǎn)特性
圖9 大馬力減振器的扭轉(zhuǎn)特性
通過與傳統(tǒng)離合器性能狀態(tài)對比,以及對大馬力離合器的力學(xué)模型和數(shù)學(xué)模型的全面分析研究,并通過相關(guān)試驗驗證,充分地確認(rèn)了大馬力離合器開發(fā)過程需要規(guī)避的風(fēng)險,成功地開發(fā)了大馬力離合器,極大地滿足了大馬力車型的動力傳遞需求,保證了車輛安全、高效運行的要求。